如何保证气化炉长周期运行

合集下载

德士古气化炉烧嘴长周期运行的方法

德士古气化炉烧嘴长周期运行的方法

冷却水系统,气化炉联锁跳车。

德士古气化炉预混式烧嘴在满负荷工况下,由以上两种原因,一般使用寿命在60 d 左右,很难超过90 d 。

3 德士古气化炉烧嘴延长寿命的措施3.1 烧嘴冷水盘管增加防护措施针对烧嘴冷却水盘管容易烧穿处增加保护措施。

冷却水盘管材质为INCONEL625,烧嘴冷却水夹套与烧嘴头部连接处容易烧穿,在原有设计基础上,在连接处安装一层耐火网,在下方再焊接安装一段保护套,对该薄弱点双重保护,避免热辐射直接作用到冷却水盘管与烧嘴焊接连接段[1]。

3.2 烧嘴煤浆喷头材质改进烧嘴磨损后,特别是煤浆喷头磨损后烧嘴压差会变小,这会影响煤浆雾化效果,碳转化率也会降低。

德士古气化炉烧嘴一般设计材质是与氧气接触的部分是INCONEL625材料,煤浆喷头材质是UMCo50。

为减缓煤浆喷头磨损,选用高硬度和耐磨性的材料制作煤浆喷头,改成复合陶瓷材质。

复合陶瓷具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能。

改进材质后,烧嘴运行时间明显增加。

实践证明,硬质合金材质的煤浆喷头有更好的耐磨性,这为德士古气化炉长周期运行创造了条件。

3.3 工艺烧嘴设计参数与操作参数相匹配控制在工艺烧嘴的规格不改变的情况下,操作人员的操作思维、工艺操作条件和气化炉运行状态促使烧嘴所工作环境变化也是决定气化炉烧嘴能否长周期稳定运行的关键因素。

1 德士古气化炉烧嘴简介德士古气化炉是用在水煤浆加压气化技术的气化炉种类之一,而气化炉是煤气化装置最核心的设备,工艺烧嘴是决定气化炉长周期运行的重要条件之一。

德士古气化炉烧嘴安装在气化炉顶部,是水煤浆、氧气进入气化炉的入口点。

其主要作用是将进入气化炉的水煤浆和氧气混合、雾化,结构为预混式三流道设计,中心管走中心氧气,内环隙走水煤浆,外环隙走环隙氧气,烧嘴头部有冷却水夹套及冷却水盘管,运行时通冷却水以保护烧嘴不被烧坏。

2 德士古气化炉烧嘴运行现状气化炉烧嘴是决定气化炉长周期运行的重要条件,常见的损坏形式有烧嘴冷却水盘管烧嘴和烧嘴喷头磨损,只要出现其中一条,就需要停炉更换烧嘴。

GE气化炉长周期运行经验探讨

GE气化炉长周期运行经验探讨

GE气化炉长周期运行经验探讨俛龙宇(实联化工〔江苏〕有限公司,江苏淮安223001)摘要:分析G E气化炉长周期运行的制约条件,结合实际运行经验进行分析讨论。

对气化炉工艺烧嘴、锁 斗系统阀门、高压闪蒸罐、闪蒸罐排水、烧嘴冷却水泵、捞渣机及灰水水质等问题进行探讨,提出了相应的解决措施,保证了气化装置长周期稳定运行。

关键词#G E气化炉;工艺烧嘴;锁斗;捞渣机中图分类号:TQ545 文献标识码:A文章编号#2096-3548(2018)04-0010-03GE气化工艺自20世纪80年代末引入中国 市场后,经过国内几十年的发展,气化炉的运行周 期不断被刷新。

G E技术相对其他气化技术而言,展现出了极强的稳定性,这也给G E的用户带 来了巨大福利,高昂的工厂投资需要长周期稳定 的运行才能带来持续的利益和回报[1_2]。

实联化工(江苏)有限公司年产1000 [纯碱 项目采用GE气化技术,年产450 k t合成氨作为中 游产品。

该气化装置设计压力6.5 MPa,气化炉 规格" 3 200 19 400 @,采用2开1备模式,单炉处理煤量1 000 t/C,最大可达到1 %50 t/C。

气化炉自2013年12月4日一次性投料成功后,至今已经运行4年有余。

通过对国内各厂家多年 经验的吸收,结合本装置的实际情况,现对该气化 装置长周期运行的经验做一些总结和探讨。

1气化装置运行现状实联化工煤气化装置自2013年底开车以来,由生产不稳定期开始逐步成长,气化炉运行周期 越来越长,由最初单炉30 ~ 50 C的运行周期,已经逐步提升到单炉连续运行140 C以上(中间需 更换烧嘴1次)甚至更长的时间。

气化炉的开、停车完全做到了计划性,除跳电等不可抗力因素 外,整年内几乎没有非计划性停车。

2 GE气化炉长周期运行探讨作为一个贫油富煤的国家,煤化工市场有着 广阔的前景和优势,但不论哪种气化技术都有其优劣,GE也有着较多制约其长周期的瓶颈。

中天合创气化炉长周期运行实践与措施

中天合创气化炉长周期运行实践与措施

图 1 9 号气化炉烧嘴运行 101 d 头部龟裂图
左右 [1] ꎮ
2016 年开车以来ꎬ因气化炉烧嘴压差低引起
气化炉跳车占所有停炉事件的 83. 6% ꎮ 由此可
见ꎬ烧嘴压差在很长一段时间内ꎬ是制约气化炉长
周期运行的主要因素ꎮ
为了延长气化炉烧嘴运行周期ꎬ采用了高压
差烧嘴替代低压差烧嘴ꎮ 根据 9 号气化炉投料初
长周期运行的经验进行总结和探讨ꎮ
和 烧 嘴 头 部 的 热 疲 劳 龟 裂 维 修 情 况 ( 见 图 1、
渐提升到 60 d 以上ꎬ2019 年 8 月 26 日ꎬ9 号气化
装置单炉最长连续运行记录ꎮ 笔者结合该气化炉
1 存在的问题及对策
另外ꎬ为了延长烧嘴运行周期ꎬ与烧嘴维修厂
的维修情况ꎬ重点关注烧嘴中间煤浆通道的磨损
气化装置要求中控操作人员观察闪蒸系统的
真空度ꎬ及时进行参数调整ꎮ
(4) 落实排黑管道的在线测厚ꎮ
对管道磨损情况进行掌握ꎬ如发现有磨损较
严重的管道应及时更换ꎬ或者在线贴板加强ꎬ保证
设备安全稳定运行ꎮ
1. 4 气化炉堵渣
烧不充分ꎬ炉子渣量约等于正常运行时候的1. 5 ~
2. 0 倍ꎬ此时细微的灰渣从锁斗循环泵入口进入到
的煤浆浓度、黏度在工艺指标范围内ꎻ另一方面根
据分析数据结果ꎬ对粒度分布较差的磨煤机适当
添加钢棒ꎬ保证煤浆粒度分布合格ꎬ减少粗粒子数
量ꎮ 将供 9 号气化炉煤浆的 5 号大煤浆槽煤浆质
量分 数 维 持 在 60. 5% ~ 62. 5% ꎬ 黏 度 保 持 在
500 ~ 1 200 cPꎮ 另外ꎬ要求由专人负责检查磨煤
关键词: 气化炉ꎻ 长周期ꎻ 措施
中图分类号:TQ545 文献标志码:B 文章编号:2096 ̄3548(2021)02 ̄0038 ̄04

浅谈制约壳牌气化炉长周期稳定运行因素

浅谈制约壳牌气化炉长周期稳定运行因素

浅谈制约壳牌气化炉长周期稳定运行因素摘要:壳牌气化炉作为一项清洁技术,在现今煤气化技术中应用逐渐广泛,且随着社会的发展,人们环保意识的加强以及现实的需求不断增加,给该项技术提出了新的挑战,在实际应用也发现了一些问题,阻碍了壳牌煤气化装置长周期稳定运行,本文就壳牌气化炉的特点进行阐述,分析了了制约壳牌气化炉长周期稳定运行因素,希望能够提供参考,促进壳牌气化炉的进一步发展。

关键词:壳牌汽化炉;长周期稳定运行;制约因素一、壳牌气化炉技术特点1.使用耐火材料壳牌粉煤气化炉一般采用水冷壁和液态排渣工艺,而不采用水煤浆气化炉的耐火砖结构,是因为其气化温度一般控制在一千四百摄氏度到一千七百摄氏度左右,在通常使用条件下,一般通过在水冷壁外部加入耐火耐热材料来达到耐热功能,或者在内部加入金属销钉,但是长时间维持在1400℃—1700℃内,容易减少耐火材料的寿命,并对其功能进行影响,采用壳牌气化炉通过专门方法对水冷壁进行保护,保证了壳牌气化炉的有效使用。

1.安装粉煤烧嘴壳牌气化炉往往会在下部安装一定数量的粉煤烧嘴,再以特定的方形插进水冷壁中。

其使用目的是保证形成一定的渣层,以粉煤为原料,在一定速度下,通过粉煤烧嘴喷涌而出,进行一系列反应后产生粗煤气,最后于炉膛内融化灰分形成一定状态的小颗粒,经过离心作用附着于水冷层的表面,形成渣层。

渣层可以对气化炉起到很好地保护作用,其大致分为两层,一层为固定的渣层,一层为液态的渣层,二者并不是相对固定,而是可以相互影响相互作用,一方面,当渣层整体情况相对较薄时,通过耐火材料的热传导功能,可以将液态渣层慢慢冷却,加厚固定层以达到整体层变厚的目的。

另一方面,当整体层变厚时,热阻会显著提高,传热的速度就会大打折扣,进而达到一定平衡,保证层面的维持一定的厚度。

1.壳牌煤气化原料比例在进行实际操作过程中,会注入一定比例的氧气和煤灰,在合适的比例下,可以帮助水冷壁内部形成一种稳定的状态,进而维持稳定的温度,渣层厚度,炉内活动等都维持在稳定的状态,对水冷壁产生有效保护,减少了高温,腐蚀等作用影响。

鲁奇气化炉长周期运行中出现的问题与处理探讨

鲁奇气化炉长周期运行中出现的问题与处理探讨

鲁奇气化炉长周期运行中出现的问题与处理探讨摘要:我国经济建设正处于工业化进程的关键阶段,为保证社会主义现代化建设的顺利进行,能源供应显得尤为重要。

在我国煤炭深加工的过程中,鲁奇气化炉的运用发挥着重要作用。

关键词:鲁奇气化炉;长周期;问题1 前言我国的能源结构是“多煤,少气,少油”,而这一能源结构就决定了我国化工的发展方向一煤炭深加工。

在国家发改委的支持下,煤炭资源开发利用和煤炭深加工成为推进经济发展一项重要手段。

鲁奇气化工艺作为煤气化的方式之一,具有煤种适应性强、技术成熟等优势,在国内已经广泛的应用。

但鲁奇气化工艺也有一定的局限因素,运行周期短,设备维修频繁。

如何在现有的工艺基础上改进设备和优化工艺操作,保证鲁奇气化炉长周期运行,已经成为制约鲁奇炉发展的重要因素。

2 气化炉长期运行出现的问题与处理措施2.1汽化剂管线漏点问题在气化炉的汽化剂入口法兰处,汽化剂中心管与此法兰面的焊缝出现裂纹泄漏,裂纹出现的原因可能为:①汽化剂中心管为不锈钢材质,温度310-340℃,外部套管为碳钢材质,温度在230℃左右,内外温差大,易产生热应力,导致焊缝出现裂纹。

②进入炉内的这段汽化剂中心管线仅在此处焊接固定,其他位置皆有空隙,运行时汽化剂高速通过中心管,中心管会发生振动。

采取的措施是将焊缝缺陷处彻底打磨后,然后进行人工堆焊,完成后进行着色探伤和试漏,检验合格后投用。

2.2汽化剂混合管上漏点问题汽化剂混合管上,在空气入口管与氧气入口管之间易出现裂纹(靠近空气/氧气入口管这一侧),导致汽化剂泄漏。

裂纹出现的原因可能为:裂纹前方为蒸汽(390-400℃),裂纹处为蒸汽与返炉CO2混合处,CO2(120℃)返炉通过空气管入口进入混合管,因管口没有喷头增加分布效果,只能随蒸汽流动沿着管口侧的混合管壁往后走,二者混合不均匀,造成管壁温度降低,产生应力腐蚀龟裂。

采取的措施为:①临时进行铆焊,消除漏点。

②利用停车检修机会,将裂纹重新刨开重新堆焊,探伤合格后投用。

制约壳牌气化炉长周期稳定运行因素分析

制约壳牌气化炉长周期稳定运行因素分析

制约壳牌气化炉长周期稳定运行因素分析作者:王志强来源:《中国科技博览》2019年第02期[摘要]随着环境污染越来越严峻,清洁能源成为发展的趋势。

过去我国矿物质煤作为主要的燃料,经过初步的简单处理直接使用,煤中含有大量的有机质,燃烧过程中直接排放到大气中,产生污染。

为提高煤的利用效率以及减少直接燃烧带来的空气污染,煤气化技术应运而生。

壳牌煤气化装置是应用较广的煤气化设备,设备中最关键的部分是气化炉,这就需要在煤气化运行过程中,必须制定严格的安全管理条例和日常检修手册等,对气化炉的安全稳定运行作出保障。

本文以壳牌煤气化装置中的气化炉作为研究对象,通过对气化炉全方位的概括说明,对气化炉的特点进行了简要的介绍,并对气化炉在运行过程中的问题与措施进行了简要的阐述,希望可以为气化炉的日常检修提供参考。

[关键词]制约;壳牌气化炉;稳定运行;因素中图分类号:G711 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)02-0027-01前言在本文中主要介绍了壳牌气化炉的相关技术,陈述了壳牌煤气化的特点,重点分析了壳牌气化炉在生产运行的过程中中出现的主要问题。

壳牌气化炉具有煤种适应性广、气化效率高、污染少的优点,通过研究其运行中的常见问题及解决方法,以期优化壳牌气化炉的工作质量,推动煤气化工艺的发展,创造更大的经济效益和社会效益。

1煤气化技术简介煤炭在我国是最为重要的能源之一,对于煤炭的利用是国家需要解决的一项重要课题。

煤炭直接燃烧会对环境造成非常大的危害,于是人们根据化学反应原理将煤炭进行气化处理后再进行使用,这样就不会产生较多的有害气体,并且煤炭的利用率也有很大的提升。

煤炭的这些特性更加促使人们对煤炭气化技术进行研究,如今煤气化技术已经成为煤炭处理最为重要的一项技术,对于人们的生产生活都有着很大的影响。

煤气化的水平越来越高效,并且越来越环保,气化的产品已经渗入到生活的方方面面,给经济的发展带来很大的动力。

稳定造气炉长周期运行的措施

稳定造气炉长周期运行的措施

稳定造气炉长周期运行的措施摘要:造气炉作为造气工段的核心设备,它的检修质量直接决定了造气炉的稳定运行周期。

根据中能公司造气岗位生产实际情况出发,对检修和运行当中的一些问题进行分析,对提高造气炉的运行周期提出一些具体的措施。

造气炉使用的煤炭在性能上每批都有差别,这是操作人员无法控制的,只能通过工艺优化操作适应每批原料,使生产长周期安全稳定运行。

在隐患排查方面,经过一系列的学习培训,提高了员工的业务水平和责任心。

目前最关键的问题是优化工艺操作,而优化工艺操作的前提是正确判断炉况。

1、影响造气炉使用寿命的因素目前造气炉各部分备件使用周期存在差异,中能化工造气炉备件具体使用周期为:炉箅、灰盘总成、密封板、炉条机为12个月,灰渣箱为24个月,炉底、炉底短接为2.5年,上下行阀、煤总阀、各蒸汽阀门、油缸根据检查情况进行更换,但使用周期都在18个月以上。

从备件的使用周期上看,延长使用周期较短(12个月)备件的使用寿命,成为提高造气炉使用寿命的关键。

1.1炉箅使用情况调查最初炉箅的使用材质是铸钢,对造气炉制定的大修周期为1年。

当对造气炉进行大修时常发现炉箅的狼牙部分出现磨损的情况,主要表现为狼牙棱角变为圆形,失去对炉渣的破碎作用。

为此根据实际情况要求近年来厂家对炉箅进行改造,首先对磨损狼牙进行改造,具体方案为将狼牙材质更换为含有高锰铬钢的狼牙,同时利用燕尾槽的形式镶嵌到炉箅体上,通过材质提高狼牙使用周期,达到降低维修费用的目的。

经过单台造气炉试用,效果很理想。

最后与厂家沟通决定对整体材质进行更换,选用含有高锰铬钢的铸铁炉箅。

铸铁相对于铸钢耐磨性强,同时不易高温变形。

通过对几台造气炉的检修情况来看,含有高锰铬钢的铸铁炉箅使用1年后狼牙部分仅有部分磨损,并不影响其破渣作用。

但由于部分造气炉多次用循环水炉底带水,导致高温炉箅迅速降温出现炸裂情况。

这是由于操作人员不精心,长时间对炉底加循环水造成的,对此车间要求操作人员对加循环水时间进行严格管控,制定严格的作业标准。

优化系统确保航天炉,装置长周期稳定运行

优化系统确保航天炉,装置长周期稳定运行

优化系统确保航天炉,装置长周期稳定运行发布时间:2021-12-31T05:38:01.408Z 来源:《中国科技人才》2021年第24期作者:陈雪英[导读] 中能化工气化丁班QC小组成立于2019年12月,小组在每月的活动中针对装置在运行期间出现的问题进行探讨,结合装置实际情况,从人、机、料、法、环方面分析优化生产系统的方案,全年上交合理化建议二十余条,被公司采纳三条,实施两条,建议经过实施后运行情况良好,延长了生产系统稳定运行的时间。

陈雪英安徽晋煤中能化工股份有限公司安徽临泉 236400摘要:中能化工气化丁班QC小组成立于2019年12月,小组在每月的活动中针对装置在运行期间出现的问题进行探讨,结合装置实际情况,从人、机、料、法、环方面分析优化生产系统的方案,全年上交合理化建议二十余条,被公司采纳三条,实施两条,建议经过实施后运行情况良好,延长了生产系统稳定运行的时间。

关键词:航天炉;稳定运行;汽化炉一、前言本小组从成立开始坚持每月的最后一个白班班后16:00-18:00。

坚持每月开展QC活动至少一次,每次2小时。

至今已开展12次,累计约24小时,成员出勤率100%。

每次活动均以改善气化工艺,优化气化工艺为宗旨。

坚持小改小革,极积向车间向公司提出优化工艺优化设备的建议。

二、选题理由一期航天炉粉煤气化装置运行已超过12年,二期也超过9年,技术已逐渐趋于成熟,怎样能够保持气化炉长周期稳定运行是目前大家共同追求的目标。

但系统积灰结垢严重、烧嘴偏烧、煤线不稳、煤质变化大等,都会影响装置的长周期稳定运行,只有装置长周期稳定运行,公司的效益才能得到保障。

三、现状分析1、系统长期运行,积灰结垢现象严重,各塔罐分离空间减小,存在重大危险隐患。

2、烧嘴运行时间较长,由于各种原因易发生偏烧现象,不利于装置的长周期稳定运行。

3、粉煤管线运行不稳定,流量波动。

4、操作人员的业务水平高低是影响装置长周期稳定运行的重要因素。

浅谈德士古气化炉稳定运行的要点

浅谈德士古气化炉稳定运行的要点

浅谈德士古气化炉稳定运行的要点作者/来源:日期:2008-11-5摘要:结合渭化德士古气化装置运行实际情况,从加强原料煤质量管理,选择适当的操作温度和抓好备炉工作等3方面论述了德士古气化炉稳定运行的要点。

关键词:德士古煤气化炉稳定运行要点我厂德士古水煤浆气化装置是目前国内运行中压力等级最高的一套装置,它的长周期稳定运行,不仅可以使我集团公司的生产水平再上新台阶,同时也为我国的煤化工发展提供有益借鉴。

结合我公司实际运行情况及本人多年操作经验,仅就德士古气化炉稳定运行的要点浅谈一下笔者的看法。

1.加强原料煤的质量管理,提高煤浆浓度为了进一步提高气化炉的生产能力,实现气化炉长周期,安全稳定运行,并达到高产、优质、低耗之目的。

首先要加强煤的质量管理,固定碳、化学活性、机械强度、热稳定性、灰熔点等指标入厂前要严格把关,力求提高;尽量降低硫份、灰分等杂质的含量。

把灰分的含量作为重点来抓,灰分应尽可能的低。

同时做好煤浆的制备工作,稳定煤浆浓度,并尽可能的提高煤浆浓度。

1.1加强煤的质量管理之所以将灰分作为重点,主要从以下几方面考虑:首先,灰分直接影响煤中的有效成分,进而影响煤气化的效率。

实践证明,灰分增高1%,在入炉煤浆量同样情况下,生产能力下降约1.8%,这样将严重制约我装置的高负荷运行。

其次,灰分中以SiO2为主,依据我们厂多年的原料煤分析情况,灰分高时,煤中煤矸石就多,SiO2就高,这样导致煤灰中CaO+Fe2O3+MgO/SiO2+AL2O3比值降低,而该酸碱比直接与灰的粘度和灰熔点有关,每当灰分升高时,我们炉温被迫提高,以保证渣能顺利排出,这样,势必增加氧耗,降低耐火砖的使用寿命,影响公司的经济效益。

再之,灰分高,灰中SiO2高,在细灰中含有大量砂粒状颗粒,这种颗粒坚硬,易沉降,管道易磨损甚至刺漏,或者沉降堵塞管道。

过去使用黄陵煤时,灰分高,管道磨蚀严重,有时需要停车处理,直接影响气化炉的正常运行。

汽机专业保证设备长周期运行措施

汽机专业保证设备长周期运行措施

2013年汽机专业保证设备长周期稳定运行安全技术措施为了实现#1机组长周期稳定运行,保证汽机专业各项工作有序进行,防止出现由于管理不到位和人员因素的责任造成事故,针对目前#1机组设备运行状况和迎峰度夏的,特制定如下安全技术措施。

一、具体目标1.确保机组安全稳定运行,不发生人为责任的不安全事件。

2.设备巡检到位,缺陷处理及时,确保机组各控制系统安全稳定运行。

3.夜间值班人员工作到位,按照工作标准处理缺陷、及时消缺,不发生不安全现象。

4.加强节假日期间值班人员工作到位,按照公司规定值班期间的各项制度进行值班和交接班。

二、制定目前设备存在问题的防措施,并使所有汽机专业人员熟悉缺陷设备的防措施1. 主泵机械密封泄漏1.1加强耦合器润滑油滤油,保证每日24小时不间断滤油;1.2 联系运行化验人员进行油质化验分析,根据结果联系有关人员分析判断是否停泵更换机封;1.3 每日巡检检查机封排水管,漏水明显加大时联系有关人员判断确认,进行停泵更换机封;1.4 做好备件准备,有机会更换机封时力争在较短时间更换完毕。

2. 发电机定冷水系统夏季温度高时温控阀温度高时有报警2.1 检查定冷水冷却器出口温度,根据冷却器投运时间可切换备用冷却器;打开温控阀旁路手动阀;敲击温控阀,敲击时需从上部或侧部敲击,禁止敲击中间的法兰,避免引起法兰变形造成阀芯卡涩。

3.1及时检查油位变化,及时加油三、加强辅机跳闸设备的巡检力度1. 密切监视电泵轴承振动、轴承温度的变化1.2 每日设备巡检一次,测量检查轴承振动最大不超过0.03mm;1.3 检查轴承上下压盖螺栓无松动,地脚螺栓无松动;1.4 通过听棒检查轴承及泵体运行时无异常声响;1.5 每天监视电泵轴承的温度变化情况(跳闸值80℃)。

1.6加强电泵润滑油滤油,尽力使润滑油水分、杂质含量控制在指标之。

2.加强前置泵轴承振动、温度变化的监视及机械密封的泄露情况2.1 每日设备巡检一次,测量检查轴承振动最大不超过0.05mm;2.2 检查前置泵地脚螺栓无松动;2.3通过听棒检查轴承及泵体运行时无异常声响;2.4加强电泵润滑油滤油,尽力使润滑油水分、杂质含量控制在指标之;2.5每天监视泵轴承的温度变化情况(跳闸值80℃)及机封是否泄漏和泄漏的情况。

灰锁改造力保气化炉长稳运行

灰锁改造力保气化炉长稳运行

灰锁改造力保气化炉长稳运行2015.6山西长治21万吨间接煤制油项目由山西潞安煤基合成油有限公司投资建设,该项目于2009年打通全流程,产出合格产品并进入生产运行阶段。

其中气化工艺为鲁奇碎煤加压气化,共有6台Lurgi MARK—IV鲁奇气化炉。

灰锁为气化炉下部排灰装置,上、下阀是灰锁的核心部件,需要在高温下频繁开关操作;特别是在关闭时必须严格保证密封性能,才能保障灰锁正常泄压排灰。

而气化炉是否能够稳定运行,根本还在煤质。

一旦入炉煤中灰分和矸石超出工艺指标后,对煤的灰熔点有很大的影响;会出现灰熔点降低,导致气化炉结渣,排灰困难,这会直接影响灰锁上、下阀的开关频率及使用寿命。

由于灰锁上阀密封面与灰渣直接接触,且温度又高,工作环境恶劣,高负荷时灰锁开关十分频繁,如遇上结渣情况,阀头阀座必须反复撞击,以保证其密封性,致使灰锁上、下阀故障率较高,阀头或阀座受损后,经常导致停炉,成为整体装置系统稳定运行的一大障碍。

因此我们与任丘市校化机械配件有限公司合作,对灰锁上下阀进行了一系列改造及优化,结果取得了满意的效果。

一气化炉灰锁设计参数及作业情况1灰锁设计数据设计压力:3.6MPa;工作压力:0—3.15 MPa;设计温度:470℃工作温度:400℃;工作介质:灰渣/水蒸汽;材质:15CrMo有效容积:8m³2灰锁日常操作情况灰锁直接连接在气化炉底部法兰上,在日常操作中,上下阀均是由液压控制,灰锁连续不断的接受气化炉旋转炉蓖的排灰,正常情况下与气化炉相通,压力相等,排灰时灰锁泄至常压,关于灰锁每小时的循环次数,主要取决于气化炉的负荷和灰锁的容积,但每小时至少打一次循环。

二灰锁上下阀使用情况及改造方案1灰锁上阀1.1 灰锁上阀原结构图1 灰锁上阀结构及原阀座碳化钨密封圈灰锁上阀为圆锥阀,如图1所示,原设计阀头与阀座为一道碳化钨硬密封圈,阀头、阀座材质为15CrMo。

因其操作条件最差,操作温度较高,而且灰渣磨损严重。

影响德士古气化炉稳定运行的因素

影响德士古气化炉稳定运行的因素

神华宁夏煤炭化学工业公司助理工程师论文题目影响德士古气化炉稳定运行的因素作者周朝军车间甲醇厂气化车间岗位现场装置巡检工二〇一〇年七月八日摘要根据直接影响德士古炉的工艺状况、气化后的气体成分、气化炉的使用周期 ,以及灰水处理系统的工艺状况等因素来看。

从原料煤、煤制浆系统、选择最佳的气化炉温度等方面论述了影响德士古气化炉长期稳定高负荷运行的因素。

关键词:德士古气化炉稳定运行原料煤水煤浆操作温度概述从国内几套德士古气化炉装置多年运行的情况看,各套装置遇到的问题主要分为二大类:一是德士古煤气化工艺技术本身的缺陷;二是工程技术方面的问题,包括工程设计、工程材料、工程设备等。

由于各装置选用的设备及材料的不同,经过各自的改造与完善,有些问题得到了彻底解决,有些问题只是得到改善。

这些问题所带来的后果,一是安全隐患,二是生产成本增加,三是增加了操作与检修工的劳动强度。

据不完全统计,几套装置停车故障的原因约30%来源于工程技术方面的问题。

从我厂气化炉长期的生产运行来看,我厂气化炉出现的主要问题是气化炉结渣现象,使气化炉不能够顺利排渣,从而引起气化炉停车。

我认为影响我厂气化炉装置长期稳定运行主要因素有:煤质和操作温度等因素。

1、煤质对气化的影响1.1灰分灰分是不直接参加气化反应的惰性物质 ,但却要消耗煤在氧化反应中所产生的反应热 ,用于灰的熔化。

煤中灰分含量高 ,则有效成分就少 ,送入气化炉同体积的煤浆 ,灰分高的煤产气量少 ,灰渣量大 ,灰渣中碳含量大 ,碳转化率低。

其中渣量太大和操作温度不合适是造成我厂气化炉不能长期稳定运行的主要原因。

1.2灰熔点由于德士古煤气化装置采用液态排渣 ,提高操作温度有利于碳转化及排渣顺利。

但操作温度过高 ,会影响价格昂贵的耐火砖寿命。

气化温度视灰渣的粘温特性及煤的化学活性而定 ,一般高于煤灰熔点 50~ 70℃。

所以适当的灰熔点对气化炉是否能够顺利排渣起着决定性作用。

1.3水分煤中水分包括外表水和内存水。

提高气化炉备炉质量保障气化炉长周期稳定运行工作方案

提高气化炉备炉质量保障气化炉长周期稳定运行工作方案

提高气化炉备炉质量保障气化炉长周期稳定运行工作方案我公司气化装置使用的是德士古水煤浆气化炉,是目前国内运行压力等级最高的一套装置,它的运行情况直接影响全系统的运行,结合公司实际运行情况,就仪表专业方面提出以下几点措施。

一、工作目标杜绝检修质量事故,检修点的静密封泄漏率为零,检修质量合格率100%;气化炉稳定运行周期达到85天,力争达到90天。

二、工作实施及任务分解(一)每个运行周期的设备运行状态数据收集分析各专业技术员要在每一个气化炉运行周期对该系列的现场设备运行状态进行收集整理、现场核实确认,形成每个周期的设备运行状态、参数记录,并进行分析,制定停炉期间检修措施,要求在气化炉停炉前2天完成(非计划停炉应在停炉后的第2天完成)。

(二)召开备炉方案评审会,讨论确定备炉方案由牵头部门组织各中心技术管理人员在停炉前1天,对气化炉的备炉方案进行讨论,确定检修方案,确定内容和工期。

同时对该气化炉上个周期备炉检修存在的问题进行总结,对问题制定整改措施。

(三)严格落实气化炉备炉检查工作,形成相关记录各专业技术员或班组成员根据责任分工,在每一个气化炉备炉期间按检查项目内容要求,对现场设备进行检查,形成检查记录。

技术员对检查发现的问题,制定检修方案措施。

(四)严格落实气化炉备炉过程质量验收工作各专业在备炉检修作业过程中,严格按照质量验收分工表落实质量验收工作,机电仪技术部每周对现场质量管控落实情况进行检查,在设备月度综合检查标准化检修板块中进行通报。

(五)严格落实气化炉备炉新增项目审批及工期变更审批各专业在检查过程中发现问题或遗漏项目,需增加检修项目,应按标准化检修要求,完成新增项目的审批手续,确保备炉项目内容的严肃性和检修各方信息的对等性,防止因新增项目造成现场备炉工期出现偏差等问题的出现。

(六)严格落实气化炉备炉竣工资料归档各专业在每台气化炉备炉工作完成后1周内各专业按检修标准化指导手册完工资料的要求完成备炉资料的归档,中心留存一份,一份交机电仪技术部存档,以备后期查阅分析。

影响壳牌气化炉长周期运行的因素

影响壳牌气化炉长周期运行的因素

设备管理与维修2019翼3(上)影响壳牌气化炉长周期运行的因素王斌,吕梦莹(濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司,河南濮阳457000)摘要:煤气化装置所需要的制备单元,在磨煤系统的长周期运行中起着至关重要的作用,从濮耐股份煤气站长周期运行中汲取经验以及数据,指出设备管理常识及运行过程中出现的问题及解决方法。

关键词:设备管理;煤炭管理;操作人员技术水平;电仪与工艺的配合中图分类号:X928.3文献标识码:B DOI :10.16621/ki.issn1001-0599.2019.03.210引言壳牌气化炉是荷兰壳牌公司推出的第二代气流床炉子,壳牌气化炉是水冷壁结构,气化炉内采用渣挡渣技术。

气化炉反应温度(1400耀1600)益,碳转化率99%,1h 副产中压蒸汽110t ,气化炉可长时间运行不用另换备用炉。

气化装置的一次开车费用(500耀700)万元人民币,检修一次的周期比较长。

因此壳牌气化炉长周期运行就尤为突出。

结合自身工作体会,就影响壳牌气化炉长周期运行的因素等进行汇总,确保其正常运行。

1设备管理设备管理是长周期运行的保证,没有设备管理,长周期运行根本无从谈起,对于设备运行管理可分为两大类,一是关键设备,主要是指设备对整个生产流程影响较大,直接影响生产节奏的设备,一旦设备出现异常,将会造成较大影响或产生较大经济损失。

二是一般设备,主要是指设备在整个生产流水作业中,不会出现影响生产节奏或不会造成经济损失的。

二者是相辅相成的,原则意义上可以根据公司发展自由转换,如关键设备中有的则变成一般设备,但在现阶段公司发展情况,对于二者设备有一套不同的管理方法。

(1)关键设备管理方法。

对于生产线上关键设备,从专业角度,结合设备厂家对于设备易出现问题点,应该将巡查点进行排证采油设备的正常运行,也有助于提高设备的日常维护水平,从而提高采油设备的使用年限,更好的应用到采油作业中,提高采油效益。

制定完善的设备管理制度,还能在一定程度上保证采油工作人员的人身安全,对安全生产有重大意义。

简述保障造气炉长周期稳定运行的有效措施李海洋

简述保障造气炉长周期稳定运行的有效措施李海洋

简述保障造气炉长周期稳定运行的有效措施李海洋摘要;造气炉是以焦炭(或无烟煤)为原料制取合成氨原料气(水煤气)的关键设备,造气生产是一个复杂、时变、非线性、多变量耦合的过程,具有化学、物理、材料、和热力变化,伴有高温、易燃、易爆、有毒、尘、焦油等介质的复杂过程,炉内各种参数难以测量。

气化层的温度是造气炉的关键操作指标,代表造气炉的安全、稳定、高效地运行,但由于炉内环境恶劣,气化层位置游移不定,很难用常规的测量方法获得气化层温度较准确的数据,给工艺员提供操作指导,以得到最优的运行效果。

供气岗位是合成氨系统的龙头,造气炉又是供气岗位的主要设备,造气炉运行的稳定性决定合成氨系统能否连续稳定运行!关键词;造气炉;合成氨;供气岗位;维修一、分析现状中能化工厂区内,塔类设备多,塔类设备往往高度较高,塔类设备的平台重量大,设备常年使用后设备的平台腐蚀比较严重,往往会涉及平台的更换。

而腐蚀严重的凭条人员不能在上面作业,影响生产。

而且长时间的腐蚀,容易掉落伤人。

现有的方式是通过搭设脚手架的方式进行拆卸,需要大量材料,人员和时间,特别在停车检修时不能按时完成任务。

二、确定要因及对策克服上述现有技术的不足,提供一种设备平台检修用工装。

包括上层平台、中间平台、底层平台;其特征在于:所述上层平台为前端开口的矩形框式结构,所述中间平台和底层平台均为矩形框式结构,所述底层平台的上部铺设有花纹板,所述中间平台的四个角通过第一支撑柱固定于上层平台的底部,所述中间平台的底部四个角通过第二支撑柱与底层平台相连接,所述底层平台上部的外侧设有护栏,所述上层平台上部的四个角上固定有悬吊支撑,所述悬吊支撑的顶部固定有吊耳。

所述底层平台的两端比中间平台长0.8-1.1m。

三、与现有技术相比有益效果在使用时,吊耳固定在吊车的钢丝上,拆卸人员站立在底层平台两端伸出的位置,上层平台的前部为开口结构,上层平台穿过,待检修平台上部的栏杆,待检修平台的底部搭在中间平台上,待检修平台和中间平台点焊在一起,拆卸人员进入到中间平台的底部通过割枪将待检修平台从立柱上拆卸,吊车将工装和待检修平台一起吊到地面上,再将中间平台和待检修平台割开即可。

如何延长气化炉系统的运行周期

如何延长气化炉系统的运行周期

如何延长气化炉系统的运行周期杜迎春【摘要】能源是人类社会赖以生存和发展的基础,同时也是经济社会发展的重要制约因素,在国名经济中具有相当重要的战略地位,能源安全事关经济安全和国家安全.煤炭作为我国的主要能源,满足了国内70%的能源需求,充分利用我国丰富的煤炭资源,开发煤代油技术,是多元缓减石油供需矛盾的重要举措.与当今世界的环保主题相一致,煤炭清洁转化之路——煤化工是该能源转化利用的必然之路.而目前,作为煤化工的重点和难点的煤气化运行周期短的特性依然存在.本文将论述如何延长气化炉系统运行周期的几点举措.通过对影响GE水煤浆气化炉长周期运行的几点制约因素进行研究分析,技术试验改进,到运行结果反馈验证,延长气化炉系统的运行周期.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2015(000)011【总页数】4页(P55-58)【关键词】GE煤气化;气化炉;长周期;工艺烧嘴;耐火衬里;激冷环及下降管;腐蚀;结垢【作者】杜迎春【作者单位】神华包头煤化有限责任公司,内蒙古包头014060【正文语种】中文【中图分类】TQ545美国GE水煤浆加压气化技术,以水煤浆和纯氧为原料,采用气流床反应器,在高温(1350℃)、高压(6.5MPa)、非催化条件下进行部分氧化反应,生成以一氧化碳和氢气为有效成分的粗合成气。

该气化炉系统运行受到诸多因素的影响而使得气化炉切换与检修频繁,备用率低,运行周期短暂,这些问题直接影响煤化工项目工程安全、稳定、长周期运行,同时也造成了能源和资源浪费,经济效益受挫。

因此,在安全稳定的前提下,如何延长气化炉运行周期,则成为解决煤化工项目工程生产瓶颈问题的关键。

GE水煤浆气化炉长周期运行的制约因素包括工艺烧嘴使用寿命、气化炉耐火衬里使用寿命、气化炉关键内件(激冷环、下降管)使用寿命、管道易冲蚀、水系统结垢。

下面就这五个方面的问题逐一分析论述。

1 工艺烧嘴使用寿命1.1 工艺烧嘴是气化炉系统运行的核心设备之一,是影响气化炉系统长周期运行的直接因素。

文档:气化保障措施

文档:气化保障措施

气化炉长期稳定运行保障措施目前公司的生产任务正面临着极大的考验,形势极其严峻,为了能尽可能的完成生产任务,需要公司全体员工上下一心众志成城才能达成。

气化炉能否开的稳、开得好,对任务达成至关重要,为此,针对公司目前严峻的形势浅谈一下保证气化炉稳定运行的一些要点。

1.保证进气化物料的稳定为了稳定气化炉的长周期运行,就得保证进气化炉的物料要先稳定。

空分为气化提供的氧气的纯度、氧压大小,气化磨煤磨出的煤浆浓度、粘度、粒度都能保证稳定,从而能使气化炉的一些操作上的关键指标,如炉温、氧煤比、合成气有效气成分都能稳定。

当然这里不能不着重提一下煤的影响。

煤质的变化严重影响气化炉的运行状态,尤其是煤质的各项分析存在滞后性,如果入炉煤质发生突变,而操作人员不能及时的做出调整,轻则使气化炉温及气体成分等发生变化影响产量,重则渣口堵塞、炉壁超温使气化炉被迫停车。

通过公司这么多年的反复试烧摸索,从经济性和适用性方面已经找到了比较不错的原料煤配比方式,如果能保证原料煤的稳定,能极大的保证气化炉的稳定运行。

当然,在保证煤质煤种稳定的前提下,我们还要加强对入气化的原煤中异物杂物的管控。

这样做能为高、低压煤浆泵的长期运行垫定基础,避免因异物引起隔膜破裂的情况出现。

煤浆的制备很重要,在煤浆制备的过程中要稳定磨煤机的操作,并在不跑浆的前提下尽可能的提高煤浆浓度。

通过优化钢棒配比调节煤浆粒度、使用高质量的煤浆添加剂稳定煤浆粘度、减少磨机停车次数等方法稳定提高煤浆浓度,并避免浓度出现大幅度的波动。

2.保证气化炉操作温度的稳定气化温度的选择原则是在保证液态排渣的前提下尽量的选择较低的操作温度。

在气化炉的运行过程中,操作温度的控制尤为重要。

炉温控制过高,系统热负荷过高,有效气成分下降,CO2含量升高,对耐火砖和烧嘴的的腐蚀加剧,大大的缩短耐火砖和气化烧嘴的使用寿命。

炉温控制过低,有效气成分高,但相对的操作弹性就会变小,气化炉渣口会随着气化炉运行时间变长逐渐缩小,气化炉压差升高,同时气化炉下渣量大,闪蒸系统的压力会增大,严重时影响水质,同时也不利于气化炉的稳定运行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

如何保证气化炉长周期运行
气化炉是煤化工装置的核心和龙头,决定了全系统装置能否长周期、满负荷、安全、稳定地运行,也决定了产品的成本效益。

在调查中了解到,目前煤化工装置运行的无论是干煤粉还是水煤浆煤气化炉,单炉最长连续运行时间都达到了200多天,但各个类型炉型之间依旧有差别。

同样是水煤浆气化炉(包含备用炉),有连续运行300多天的,也有连续运行550天的。

业内专家指出,影响气化炉长周期运行的是综合因素,考量的是企业的综合实力,企业应当着重在烧嘴精度、喷嘴与气化炉流场结构、排渣系统的优化设计,提高灰水系统运行周期和保持煤质稳定上下功夫。

优选喷嘴材料和处理工艺
喷嘴是气化炉的核心设备,喷嘴使用寿命是决定气化炉生产周期长短的关键因素,60%的气化炉停车都与喷嘴有关。

伊泰煤制油公司总经理刘尚利认为,喷嘴寿命周期在100~150天,到时候必须停下来更换,喷嘴损坏会直接造成气化反应氧碳比失调,使气化炉进料紊乱,甚至引发超温、过氧爆炸等严重事故。

因此,除了喷嘴加工精度外,使用中的监控和管理也非常重要的。

华东理工大学洁净煤技术研究所周志杰副教授认为,提高喷嘴的寿命需要对其结构设计优化,煤浆中的固体颗粒对喷嘴材料的磨损很大,应尽量降低煤浆流动速度,还要探索采用耐高温、耐磨材料或者堆焊耐磨合金加热处理工艺制造喷头。

陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司技术部部长胡战卜则表示,烧嘴的运行与氧煤比、水煤浆流速等因素有关,要提高烧嘴及气化炉稳定运行周期,今后还应探索外氧气流和水煤浆流的最佳角度结构设计,使喷射结构和角度更合理,达到最好的混合、雾化效果,使水煤浆反应充分,有效气含量提高,煤渣含碳量降低。

在运行中为保护烧嘴,有煤化工企业通过在烧嘴前端浇注保温材料,使烧嘴盘管及外头端部与炉内火焰有效隔离,炉内火焰不会直接对冷却水盘管和外喷头进行烧蚀,减少烧嘴外头端部因受热冲击产生的龟裂,消除了冷却水盘管和外头角焊缝处受炉内高温气体的影响引起的热应力损坏,延长了烧嘴使用周期,保障了气化装置的长周期稳定运行。

重视挂渣机理基础研究
神华宁煤集团煤化工公司烯烃公司总工程师黄斌介绍说,干煤粉气流床要实现长周期、稳定、高效运行,取决于煤粉输送系统的稳定性、喷嘴与气化炉流场结构的匹配性以及排渣系统的优化设计。

多位业内人士证实,由于气化炉流场、排渣系统优化设计问题,目前运行的粉煤气化炉,部分所排细灰、煤渣的含碳量高达到6%。

由于水冷壁炉是“以渣抗渣”,必
须依靠挂在炉壁上的一层熔渣来保护水冷壁,才能使气化炉长期运行。

如果灰分含量太低,炉内挂渣不好,就起不到对炉壁的保护作用。

在流场、排渣系统优化设计不足的情况下,因为渣、灰引起炉子停车的煤化工装置不在少数。

中石化宁波工程有限公司副总经理亢万忠进一步介绍说,目前业内普遍忽视气化炉流场、水冷壁气化炉挂渣机理等基础研究,今后要做细致的挂渣模拟,使挂渣系统适应不同煤种、减少热损失,提高设计水平。

黄斌认为,挂渣模拟应当与现场试验相结合,并通过现场试验修正才能达到好的效果。

黄斌指出,中国煤化工发展快,拿来主义多,气化炉流场、水冷壁气化炉挂渣机理等基础研究薄弱,今后需要加大这方面研究的投入,边使用边改进。

多举措保灰水系统稳定运行
气化过程产生的粗煤气内含有大量固体颗粒和杂质,在除尘、洗涤过程中,除尘、灰水系统不可避免会产生沉积、结垢,系统的设备、管道、阀门结垢堵塞和腐蚀,严重时需进行停车处理,这不仅制约气化炉的运行,还会影响后续变换、低温甲醇洗系统的运行。

像干法除尘的壳牌煤气炉,积灰结垢在合成气冷却器入口被堵塞50%时才能发现,迫使装置降负荷生产甚至非计划停车。

灰水系统目前除壳牌煤气化炉外,所有运行的新型煤气化炉基本都是文丘里洗涤器+激冷洗涤塔。

据华东理工大学洁净煤技术研究所周志杰副教授介绍,从运行周期来说,因为水系统一直在洗气排灰、排渣,即使喷嘴和耐火保温材料都没有问题,如果灰渣积累太多,灰水系统运行最多4个月就会出现结垢、堵塞、系统阻力增大等问题,装置必须停车处理。

周志杰建议,通过选用低灰分、低灰熔点、低硫氯的优质煤,以及更换设备材料和工艺改进等措施,来缓解灰水系统的堵塞和腐蚀问题。

神华宁煤集团煤制油项目副总工程师李晓东认为,增加灰水系统的洗涤能力,可采用多因子分离、旋流分离等气体除尘、洗涤等技术。

中石化金陵石化原总工程师程祖山介绍说,影响气化炉除尘、洗涤系统稳定运行的因素很复杂,与煤质、气化方式、气化温度、水质等因素都有关系,在抗垢剂上下功夫也是个办法。

加强选配稳定原料煤质
中科合成油技术有限公司技术顾问唐宏青认为,原料煤质稳定与否以及煤质的好与坏,对气化炉长周期稳定运行起很大作用。

虽说粉煤加压气化炉气化对原料煤有广泛的适用性,理论上讲什么煤都可以气化,但气化煤质的水分、挥发分、灰分、硫及灰熔融性、煤灰黏度等指标对气化炉装置的运行稳定有着重要影响。

如何选备原料煤、稳定原料煤质是煤气化生产的难题,这就需要准确检测气化煤的煤质指标,确定选煤配煤方案、制定稳定煤质的措施,以保障煤气化装置的稳定运行。

中石化金陵石化原总工程师程祖山告诉记者,煤化工企业在配煤技术交流上不如中石化系统,中石化系统经常技术交流会,相互介绍经验,共享改进成果。

全面科学考量运行周期
黄斌认为,影响煤气化炉满负荷、安全稳定运行周期的因素很多,甚至一个阀门、一个焊缝都会引起装置停车,因此气化装置运行周期考量的是一个煤化工企业的综合实力。

评价气化炉周期不能看单炉一次运行时间的长短,而应当平均来看,如果一次运行时间长,而停产检修的投入大,那么仅一次的长周期运行也就长就失去了意义。

周志杰也认为,不能过于追求单炉的运行周期。

企业为保证连续气化生产,将生产控制在一个安全的范围内,需定期切换倒炉检修,一开一备的气化系统,单炉连续运行60天就切换;两开一备的气化系统,单炉连续运行75~80天就切换。

因此,考察气化炉满负荷、安全稳定运行周期,应当看一个企业气化系统的连续运行时间,而不是仅看单炉的运行周期。

亢万忠表示,通过备用炉,气化装置的备用系数和气化的整体可用率会有提高,但要满足长周期、满负荷连续运行,并达到像石化装置那样3年一修,依旧有困难,还有很长的路要走。

中石化金陵石化原总工程师程祖山表示,煤化工装置比石化装置技术密集度更高,涉及的技术种类也更多、更杂、更精细。

大型煤化工发展迄今也就10年左右的时间,煤种认识、设备选型、操作经验,以及气化温度等参数的控制、工艺掌握和人才培养都还有一个较长的过程。

他认为,目前各种气化炉都在运行,再过10年,真正综合性能好的气化炉才能显现出来。

相关文档
最新文档