采油厂检泵原因分析及延长检泵周期对策

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抽汲速度与偏磨井次的关系
偏磨井次
60
40
20
0
0
5
10
15
20
抽汲速度 (m/min)
二、试采xx检泵原因分析
油井结蜡,是 造成井下系统 失效的一个重 要因素。
XX蜡卡的油管
开采过程中,原油从油层流入井底,再从井底沿 井筒举升到井口,随着压力、温度的逐渐下降和 气体的逸出,蜡的溶解能力不断降低,破坏了蜡在 原油中的溶解平衡,致使蜡不断析出结晶,聚集在 油管壁、抽油杆表面上形成结蜡。
② 自旋式尼龙扶正器 除了具有固定式尼龙扶正器的特点外,最突出的特点就是: 将尼龙扶正件与短节分离,并将表面的直槽变为螺旋槽,还 利用直锯齿使扶正件旋转而均匀磨损。该扶正器可以连续使 用42个月(3.5年)。
三、延长检泵周期的对策
(2)使用抽油杆底部加重技术 通过抽油杆柱底部加重,实现降低杆柱下冲程中和点,减少
一、绪 论
统计近四年试采xx检泵作业工作量 分析造成油井检泵的主要因素
对造成油井检泵的主要因素进行分析 根据前面的分析,提出有针对性的预
防措施,努力延长油井检泵周期
二、试采xx检泵原因分析
2006-2009年检泵原因分类
类型 年份
2006 2007 2008 2009
偏磨 (井次)
76 58 89 57
百分比 (%) 37.8 27.5 36.8 26.8
腐蚀 (井次)
15 8 24 20
百分比 (%) 7.5 3.8 9.9 9.4
结垢 (井次)
27 19 50 38
百分比 (%) 13.4 9 20.7 17.8
结蜡 (井次)
32 38 33 34
百分比 (%) 15.9 18 13.6 16
作业系统剥离主业后,受条件限制,作业 督未能实现全过程质量监控,施工质量无法 完全受控于甲方力量之下。这也是导致检泵 的重要因素。
三、延长检泵周期的对策
(1)使用油杆扶正器
① 固定式尼龙扶正器的应用 可以转移杆体、接箍与油管内壁的接触面,降低磨损系数,减 轻管杆磨损。经过近几年的使用发现,该种扶正器的平均使 用寿命可达340天。
XX采油厂检泵原因分析 及延长检泵周期对策
指导教师:XX(讲师) XX(工程师)
学生姓名:XX 专业年级:石油工程xx级
201x年6月
•2020年8月10日星期一
•1
汇报提纲
一 绪论 二 试采xx检泵原因分析 三 延长检泵周期的对策 四 结论
一、绪 论
•随着xx油田的开发,油田含水上升,偏磨、结垢、结 蜡、腐蚀等问题日趋严重,导致检泵作业在采油厂的 油井作业工作量中占有较大的比重。每年用于检泵作 业的费用高达3000余万元,是采油厂生产成本的主要 支出费用之一。这不仅增加了井下作业工作量和作业 费用,而且严重影响了油田的正常生产。 •因此,有必要分析了解造成油井检泵作业的主要原 因,并采取有针对性的技术措施,努力延长油井的检 泵周期,这对xx降低采油成本提高采油效益具有积极 的现实意义。
油管阴极保护器在井下工作腐蚀情况
三、延长检泵周期的对策
(1)固体防蜡技术
固体防蜡剂防蜡机理:固体防蜡剂是由与微晶蜡结构相似 的高分子聚合物及其它助剂复配而成的,使原油中的蜡形成 众多的小晶体,彼此分离,不相互聚集长大,也不易在油套 管内壁表面沉积,而很易被油流带走。
(1)井斜是造成偏磨的最直接原因

• 许多大斜度定向

油井在生产过程中出现
杆 油
了严重的管杆偏磨问题,

大大地缩短了油井检泵
偏 磨
周期,因此,需要采取

有效的措施解决这些问

题。
二、试采xx检泵原因分析
(2)管杆受力运动失稳弯曲造成偏磨
上冲程过程中,抽油杆受拉,基本上呈直线拉伸状态。 中和点(即合力为零的点)以下油管在各种力的作用 下,下部油管发生摆动与抽油杆接箍产生偏磨。
结蜡 结垢
偏磨
腐蚀
检泵原因分类饼状图
从图表的分析可知,引起 油井检泵的最主要原因是 偏磨,其次是结蜡和结垢, 还有少部分为腐蚀。
二、试采xx检泵原因分析
(1)井斜是造成偏磨的最直接原因
• 由于xx复杂小断块油田的特殊地 理位置和油藏特点,定向井技术已经 成为主要的油井方式。
定向井示意图
源自文库
二、试采xx检泵原因分析
弯曲杆柱长度的目的。
(3)用油管锚定器来减少油管弯曲 使用油管锚定器,减小了油管的蠕动,避免了油管中和点
以下油管的弯曲,从使用的情况来看,油管锚定器的锚定效 果比较明显,无中途失效情况。
三、延长检泵周期的对策
(4)优化抽汲参数 在满足产量的要求的前提下,尽量采用低冲次和小泵径生
产,减少偏磨次数,以延长抽油杆和油管的使用寿命。 (5)确定合理的沉没度
保持足够的沉没度才能得到较高的泵效,使泵、杆、管在 合理的井况下工作。
(6)优化管柱组合 确立“扶正、加重、能浅不深”的治理原则,进行不同的
抽油管柱组合来解决各类偏磨问题。
三、延长检泵周期的对策
油管、抽油杆阴极保护装置
使用效果:引进管阴极 保护技术,解决了如XX 等油井因管杆蚀,而经 常检泵的问题,取得了 较好的经济效益,在xx 的高矿度、中高含水的 腐蚀油井上有一定的应 用前景。
二、试采xx检泵原因分析
油井结垢,是造成 井下系统失效的另 一个重要因素
XX油管结垢
油井采出的水中含有大量高浓度易结垢盐离子,随 着向地面的举升温度下降,未饱和盐类将析出,形成 盐垢。这些垢吸附在杆管上,一方面加剧了管杆之间 的偏磨,达到一定厚度时,会脱落,引起凡尔漏失。 严重者,导致垢卡。
二、试采xx检泵原因分析
XX井井下腐蚀产物
XX被腐蚀的油管
二、试采xx检泵原因分析
(4)其它因素对偏磨的影响
沉没度对管杆偏磨的 影响:偏磨井沉没度 呈两头高中间低的特 点。低沉没度、高沉 没度均易发生管杆偏 磨。
抽汲速度对偏磨的影 响:在偏磨的油中, 冲程短、冲次高,
偏磨部位相对集中, 偏磨次数频繁,磨损 较严重,破坏力大。
下冲程过程中 ,抽油杆中和点以上部分杆柱仅受拉, 无稳定问题;中和点以下部分抽油杆受压,当压力达到 一定值时,抽油杆失稳发生弯曲,导致抽油杆与油管偏 磨。
二、试采xx检泵原因分析
(3)产出液中的腐蚀介质加剧管杆偏磨
当产出液含腐蚀介质时,管杆磨损处将优先被腐蚀。 腐蚀使管杆表面更粗糙,加剧了管杆偏磨。偏磨与腐 蚀并非简单的叠加,而是相互作用,相互促进,二者结合 具有更大的破坏性。
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