兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故案例分析
甲醇生产安全事故案例
甲醇生产安全事故案例学习学习内容1、兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故2、日本甲醇精馏塔爆炸事故3、甲醇分离器爆燃事故4、甲醇计量槽爆炸事故案例一:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故一、事故经过2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个(250立方米),事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。
事故发生后,政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。
二、事故原因贵州兴化公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。
2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。
8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐相继发生爆炸燃烧。
此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故,而且发生在奥运会前期,教训十分深刻,暴露出危险化学品生产企业安全管理上存在的一些突出问题。
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故案例分析
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故案例分析集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故案例分析1.事故经过2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧伤),6个储罐被摧毁。
事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。
初步调查分析,此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。
为防范类似事故发生,现将事故情况和下一步工作要求通报如下:2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。
事故发生后,黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延。
据当地环保部门监测,事故未对环境造成影响,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。
2.事故原因贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。
2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。
8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐(4个精甲醇储罐,1个杂醇油储罐)相继发生爆炸燃烧。
陕西兴化集团公司“.6”特大爆炸事故分析
陕西兴化集团公司“1.6”特大爆炸事故分析一、事故发生经过陕西兴化集团有限责任公司是以重油为原料制合成氨、硝铵的中型化肥厂。
I期工程生产硝铵11万吨/年,于1970年建成投产;II期工程生产硝铵11万吨/年,于1982年底建成投产。
该厂硝铵的原料是气氨和稀硝酸,其工艺流程:常压中和,一段蒸发、造粒。
I、II期生产工艺相同。
1998年1月6日,II期硝铵三班,自16:50接班至2l:00,整个工艺平稳,生产正常。
21:00以后,I、II期硝铵中和岗位均发生气氨压力和流量波动,II期波动较大。
班长商青于2l:30左右用电话通知在家的车间代生产主任周德虎:岗位气氨波动,原因查不清。
大约在同一时间也报告了厂值班调度张维钧。
张维钧接岗位电话后,即将II期硝铵气氨波动情况电话通知正在厂中心控制室进行正常工艺巡检的值班调度长杨建党。
此时,也在厂中心控制室的见习调度石磊,听说II期硝铵不正常后,先期到了生产现场。
班长商青让石磊(该同志刚从中心化验室调任调度不久)去厂中心化验室催化验员做中和液化验。
约2l:40,厂中心化验室分析工徐宁根据石磊的要求,追加中和液取样一次。
根据徐宁的证言,她接班后,按规定在19:00时已对中和浓度做过一次化验,一切正常。
这一次化验约在22:20报出化验结果:样品呈碱性,含游离氨12.85g/L,中和浓度63%。
约在22:00之前已到达生产现场的调度长杨建党在听完岗位汇报(造粒已停车,中和气氨波动)之后安排班长商青排集油罐油,排气氨管线上的导淋,让已在现场的仪表工排仪表导淋。
仪表工告诉已检查过无问题。
杨让商青停中和再检查工艺,同时将气氨带液、中和停车电话通知生产调度张维钧,让张通知合成和硝酸检查工艺,约22:30回到总调度室。
在接到杨的电话之后,又先后问合成班长杨新华和硝酸班长李友明,工艺是否异常,得到的回答都是正常。
在接到杨建党停中和电话之前,约22:00左右,张维钧曾先后接到II期硝铵造粒岗位工造粒已停车的电话和II硝铵包装库管员请示出现不合格品往哪里放的电话,张即通知煤锅炉岗位注意调节蒸汽压力,并答复库管员:不合格品另放。
甲醇储罐爆炸事故后果分析(范本)
甲醇储罐爆炸事故后果分析甲醇储罐爆炸事故后果分析 2)爆炸的能量甲醇的容积为200m3,假设罐内充满最高爆炸上限44.0%的混合气体,则其中甲醇含量为200m3×0.44=88m3(气态);按标准状态下1m ol=24×10-3m3计。
甲醇的燃烧热为727.0k Jmol;能量释放Q=88m3×727.0k Jmol÷(2 4×10-3m3mol)= 86×106kJ;冲击波的能量约占爆炸时介质释放能量的75%。
则冲击波的能量E= 86×106k J×75%= 14×106kJ。
3)爆炸冲击波的伤害、破坏作用冲击波是由压缩波迭加形成的,是波面以突进形式在介质中传播的压缩波。
开始时产生的最大正压力即是冲击波波阵面上的超压△ρ。
多数情况下,冲击波的伤害、破坏作用是由超压引起的。
冲击波伤害、破坏的超压准则认为,只要冲击波超压达到一定值时,便会对目标造成一定的伤害或破坏。
超压波对人体的伤害和对建筑物的破坏作用见附表4-20和附表4-21。
附表4-20 冲击波超压对人体的伤害作用超压△ρ(MP a)伤害作用0.02~0.03轻微伤害0.03~0.05听觉器官损伤或骨折0.05~0.10内脏严重损伤或死亡>0.10人员死亡附表4-21冲击波超压对建筑物的破坏作用超压△ρ(MPa)破坏作用超压△ρ(M Pa)破坏作用0.005~0.006门窗玻璃部分破坏0.06~0.07木建筑厂房柱折断,房架松动0.006~0.015受压面的门窗玻璃大部分破坏0.07~0.10砖墙倒塌0.015~0.02窗框损坏0.10~0.20防震钢筋混凝土破坏,小房屋倒塌0.02~0.03墙裂缝0.20~0.30大型钢架结构破坏0.04~0.05屋瓦掉下1000kgTNT爆炸时的冲击波超压。
甲醇储罐动火作业爆炸事故原因剖析
甲醇储罐动火作业爆炸事故原因剖析2006年1月11日,在美国佛罗里达州一家工厂的污水处理工厂发生了爆炸,导致2人死亡和1人重伤。
事故工厂的污水处理系统需要用到甲醇(易燃液体,闪点12℃,LEL=6%,UEL=36.5%)。
甲醇储存在一个3立方米的地上储罐内。
事故发生时,维修工人正在气割储罐上方的顶棚,意外引燃了储罐内出来的甲醇蒸气。
火焰回火进入了储罐内,在储罐内发生爆炸,连接储罐的管道破裂,并形成喷射火,造成作业人员烧伤。
【见事故视频】图1 发生爆炸的甲醇储罐一、背景资料2005年飓风损坏了工厂的一些设施,包括化学品罐的顶棚。
此前拆除了一个顶棚,没有发生事故。
这次事故发生时,是在拆除甲醇罐的顶棚。
维修班组在征求工厂厂长的意见后,决定拆除甲醇罐的顶棚。
工厂厂长没有对这起作业做任何的检查,也没有了解是否存在安全危害。
二、应急响应工厂的其他工人听到爆炸声后,立即赶到事故现场帮助伤员。
工厂厂长和操作人员马上拨打求救电话,要求消防和医疗救助。
当第一批消防人员赶到现场时,甲醇储罐和邻近的空罐已经被大火吞没。
消防人员对伤员施救,并且向邻近储罐的保温层上喷水降温。
消防人员还将所要的人疏散到工厂大门口的紧急集合点。
三、调查发现的情况1.污水厂没有危害沟通的机制,没有就甲醇的危害开展过内部的危害沟通。
工厂开展了一些安全培训,但在1993年增加甲醇储罐后,没有见到关于甲醇危害、甲醇储罐和阻火器等相关的培训。
图2 事故工厂每年的安全培训场次2.污水厂对于非常规作业没有安全控制的要求。
没有针对非常规作业的作业许可制度。
3.甲醇储罐采用PVC管道和阀门,没有采用金属管道和阀门。
OSHA标准1910.106要求易燃物料的管道应该采用金属管道(除非确实另有必要才采用其它非金属材料)。
甲醇并没有腐蚀性,原本可以采用金属材质的管道。
NFPA30和OSHA1910.106允许在必要时对易燃液体物料采用塑料管道,但其它更多标准如ASME31.3不允许地上的易燃液体管道采用塑料材质。
甲醇生产安全事故案例
甲醇生产安全事故案例学习学习内容1、兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故2、日本甲醇精馏塔爆炸事故3、甲醇分离器爆燃事故4、甲醇计量槽爆炸事故案例一:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故一、事故经过2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个(250立方米),事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。
事故发生后,政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。
二、事故原因贵州兴化公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。
2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。
8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐相继发生爆炸燃烧。
此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故,而且发生在奥运会前期,教训十分深刻,暴露出危险化学品生产企业安全管理上存在的一些突出问题。
陕西兴化集团公司特大爆炸事故分析
陕西兴化集团公司特大爆炸事故分析集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-陕西兴化集团公司“1.6”特大爆炸事故分析一、事故发生经过陕西兴化集团有限责任公司是以重油为原料制合成氨、硝铵的中型化肥厂。
I期工程生产硝铵11万吨/年,于1970年建成投产;II期工程生产硝铵11万吨/年,于1982年底建成投产。
该厂硝铵的原料是气氨和稀硝酸,其工艺流程:常压中和,一段蒸发、造粒。
I、II期生产工艺相同。
1998年1月6日,II期硝铵三班,自16:50接班至2l:00,整个工艺平稳,生产正常。
21:00以后,I、II期硝铵中和岗位均发生气氨压力和流量波动,II期波动较大。
班长商青于2l:30左右用电话通知在家的车间代生产主任周德虎:岗位气氨波动,原因查不清。
大约在同一时间也报告了厂值班调度张维钧。
张维钧接岗位电话后,即将II期硝铵气氨波动情况电话通知正在厂中心控制室进行正常工艺巡检的值班调度长杨建党。
此时,也在厂中心控制室的见习调度石磊,听说II期硝铵不正常后,先期到了生产现场。
班长商青让石磊(该同志刚从中心化验室调任调度不久)去厂中心化验室催化验员做中和液化验。
约2l:40,厂中心化验室分析工徐宁根据石磊的要求,追加中和液取样一次。
根据徐宁的证言,她接班后,按规定在19:00时已对中和浓度做过一次化验,一切正常。
这一次化验约在22:20报出化验结果:样品呈碱性,含游离氨12.85g/L,中和浓度63%。
约在22:00之前已到达生产现场的调度长杨建党在听完岗位汇报(造粒已停车,中和气氨波动)之后安排班长商青排集油罐油,排气氨管线上的导淋,让已在现场的仪表工排仪表导淋。
仪表工告诉已检查过无问题。
杨让商青停中和再检查工艺,同时将气氨带液、中和停车电话通知生产调度张维钧,让张通知合成和硝酸检查工艺,约22:30回到总调度室。
在接到杨的电话之后,又先后问合成班长杨新华和硝酸班长李友明,工艺是否异常,得到的回答都是正常。
甲醇火灾事故案例分析
甲醇火灾事故案例分析引言甲醇是一种常用的有机溶剂,具有易燃、易爆、助燃性强等特性。
因此,在生产和使用过程中,甲醇火灾事故频发,给人员和财产造成严重损失。
本文将以一个真实的甲醇火灾事故案例为基础,探讨事故原因、应急处置和事故后处理等问题,以期提高大家对甲醇火灾的认识,减少此类事故的发生。
一、事故概述某化工厂A车间存有一定量的甲醇和其他溶剂,该车间是负责生产甲醇制备的地方。
一天下午,突然传来爆炸声和火灾报警,A车间全面燃烧,火势非常猛烈。
公安、消防和应急救援等部门立即前往现场处置,但当时火势已经失控,造成数人死亡、多人受伤,还有重大财产损失。
二、事故原因分析1.生产工艺问题据调查,事故发生的当时,A车间正在进行甲醇的储存和生产工艺。
由于操作不慎、设备老化等原因,导致甲醇与氧气发生了不明原因的爆炸。
这表明了工艺上的不完善,没有按照规范操作,导致了事故的发生。
2.安全管理问题在A车间进行生产工艺时,没有严格的安全检测和监控措施,更没有执行操作规程,缺少安全管理体系。
这是导致事故的另一个原因。
安全管理是防范事故的关键,因此要加强对安全管理的要求,完善安全文化。
3.应急处置不当在事故发生后,应急处置不当也加剧了事故的恶化。
当爆炸发生时,当地的消防部门和应急救援部门没有采取及时、有效的措施,致使火势失控。
因此,应急救援的能力和水平也应该加强。
三、事故应急处置措施1.组织部署事故发生后,应立即启动应急预案,组织部门人员进行紧急疏散和事故场地封锁。
在现场保护人员和设备安全的前提下,确保事故在控制之中。
2.火势扑救利用高压水枪、干粉灭火器等器材,针对火势较大的地方进行扑救,尽可能将火势控制在较小范围内,以减少人员伤亡和财产损失。
3.人员疏散对工厂内人员进行紧急疏散,并封锁现场以防止事故蔓延,确保人员和财产的安全。
4.信息报送及时向公安机关、消防部门和应急救援部门进行信息报送,请求专业人员协助处理,确保事故应对得到专业支持。
甲醇生产安全事故案例
甲醇生产安全事故案例学习学习内容1、兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故2、日本甲醇精馏塔爆炸事故3、甲醇分离器爆燃事故4、甲醇计量槽爆炸事故案例一:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故一、事故经过2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个(250立方米),事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。
事故发生后,政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。
二、事故原因贵州兴化公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。
2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。
8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐相继发生爆炸燃烧。
此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故,而且发生在奥运会前期,教训十分深刻,暴露出危险化学品生产企业安全管理上存在的一些突出问题。
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故分析
事故经过
• 2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工 有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆 炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生 爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐,其中粗甲 醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐 5个(3个为1000立方米、2个为250立方 米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5 个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃 烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。2个 粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。
事故原因
• (3)地方安全生产监管部门的监管工作 有待加强。虽然经过百日安全督查,安 全生产监管部门对企业存在的管理混乱、 严重违规违章等行为未能及时发现、处 理。地方安监部门应加强监管,将各项 监管措施落实到位。
防范措施
• (1)切实加强对危险化学品生产、储存 场所施工作业的安全监管,对施工单位 资质不符合要求、作业现场安全措施不 到位、作业人员不清楚作业现场危害以 及存在严重违规违章行为的施工作业要 立即责令立即停工整顿并进行处罚。
事故经过
• 事故发生后,黔西南州、兴义市政府及 相关部门立即开展事故应急救援工作, 控制了事故的进一步蔓延。据当地环保 部门监测,事故未对环境造成影响,但 该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。
事故原因
• 贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇 罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省 宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行 储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查 该施工单位施工资质已过期)。
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃 烧事故
1.事故经过 2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任 公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事故造 成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤 (其中1人严重烧伤),6个储罐被摧毁。 事故发生后,省安监局分管负责人立即率 有关有关处室人员和专家组成的工
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故分析
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故
一、事故经过
2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个(250立方米),事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。
事故发生后,政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。
二、事故原因
贵州兴化公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳
管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。
2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。
8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合。
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故
1.事故经过
2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧伤),6个储罐被摧毁。
事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。
初步调查分析,此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。
为防范类似事故发生,现将事故情况和下一步工作要求通报如下:
2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。
事故发生后,黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延。
据当地环保部门监测,事故未
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化工企业火灾爆炸重大事故案例调查与剖析
化工企业火灾爆炸重大事故案例调查与剖析姓名:吴嘉侃专业班级:化工101学号:3100501036摘要:介绍了燃烧与爆炸的基本知识,同时从一起甲醇储罐爆炸燃烧事故分析,企业必须加强防火防爆措施,危险化学品生产企业安全管理和安全监管力度。
简单的阐述了化工防火防爆的重要意义和实现措施。
Abstract:This paper introduces the basic knowledge of combustion and explosion,explosion from the analysis at the same time with methanol tanks burning accident,enterprises must strengthen the prevention of fire and explosion,enterprises of production of dangerous chemicals safety management and safety supervision.Simply expounds the significance of chemical fire and explosion and implementation measures.关键词:燃烧;爆炸;化工安全;事故分析Keyword:Combustion;Explosion;Chemical safety;Accident analysis燃烧与爆炸基础知识概述1.燃烧条件和形式燃烧:它是一种同时伴有发光、发热激烈的氧化反应。
燃烧条件:有可燃物存在、有助燃物存在、有着火源。
根据可燃物状态的不同,燃烧分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧三种形式。
根据燃烧方式的不同,燃烧分为扩散燃烧、预混燃烧、蒸发燃烧、分解燃烧和表面燃烧。
根据燃烧发生瞬间的特点,燃烧分为闪燃、着火和自燃三种形式。
2.爆炸极限及影响因素爆炸极限:可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。
化工厂事故案例分析
化工厂事故案例分析化工企业发生安全事故的主要原因1、生产工艺本身具有危险性化工企业生产常处于高温高压状态。
所使用的原料和生产过程的中间产品以及最终产品常具有易燃易爆、有毒有害,有的还具有腐蚀性,复杂的工艺流程,操作控制要求严格等特点,对安全生产构成十分不利的因素。
因而,应针对性采取措施实现安全稳定生产。
2、未按要求进行设计建设有些企业在改扩建过程中,未严格按“三同时”的要求进行设计建设,增加了不安全因素。
3、企业安全管理不善,安全生产无保障化工生产特点决定了车间之间、岗位之间必须有统一指挥,密切配合,因而对企业管理提出较高的要求。
必须严格管理,树立安全第一的思想。
4、设备技术状况差,失修严重化工生产所涉设备多,设备与设备之间,设备与管线之间关联密切,一环套一环,每台设备在生产时都必须处于完好工作状态。
5、员工素质差,违章违纪现象严重化工企业必须高度重视与员工的技能培训和安全意识,责任心的教育,对不符合要求的员工要坚决调离化工生产操作岗位。
对员工违章违纪必须严肃处理。
6、组织制度不落实企业领导对安全生产必须从组织机构到安全设施、安全网络、各类人员安全责任制各方面都落实到实处。
化工企业安全事故案例一、贵州兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故(一)事故经过2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧伤),6个储罐被摧毁。
事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。
初步调查分析,此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。
为防范类似事故发生,现将事故情况和下一步工作要求通报如下:2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
甲醇火灾事故案例分析
甲醇火灾事故案例分析甲醇火灾事故案例分析2002年5月下旬,某化工企业停车大检修过程中,在易燃品罐区发生一起甲醇着火事故,对其它危险化学品的安全储存构成极大威胁,昕幸扑救及时,才未酿成大祸。
一、事故概述甲醇为无色、易燃、极易挥发的液体,闪点只有11℃主要用于合成氨系统16工段的甲醇洗。
企业建成之初,在易燃晶罐区建有1个容积为300m3的甲醇贮罐,后来根据生产需要,在距离此罐15m 处新建1个容积为200m3的甲醇贮罐。
新罐建成后需要对工艺管线进行碰头焊接,使得1个贮罐能通过管道连为一体。
200m3新甲醇贮罐出口管线与300m3旧甲醇贮罐出口管线的碰头作业,需用电焊进行焊接,并安排在这次停车大检修中。
200m3贮罐图1 流程示意图建成还未投用,为一空罐。
300m3贮罐内存有近150t甲醇,检修前已将出口阀门关闭,并加装了盲扳。
甲醇输出泵的出口阀关闭, 从贮罐出口到泵进口之间的管道内物料放净,并用大量水长时间冲洗。
在管道低点排污口取样分析合格,并办理了动火安全作业证。
事故发生前,整套生产装置全部停车,焊接作业进行1h左右,12时停下休图2 甲醇着火事故扑救演练现场息。
14时30继但焊接不到10min,即在泵入口管线低点排污口及地面发生大火,并伴有“噼啪”爆鸣声。
所幸扑救及时,未造成大的损失。
二、事故原因分析1.可燃液体的来源后经现场勘察、分析,确定燃烧介质为甲醇,而且甲醇来自动焊点左侧。
从图1中可以看到,甲醇输出泵的出口有一段垂直管道,其上部为数百米长的平管,一直通往合成氨系统。
停泵后,管道内必然留有一定量的甲醇液体,虽然两道阀门均已关闭,但未加装盲板,没有进行有效隔绝,仍无法保证甲醇液体不渗入动火管线。
动焊点左侧的低点排污阀,在动焊前冲洗管道时已被拆除,渗入管道的甲醇积聚于此,并流淌至地面,其周围弥漫甲醇蒸气,遇明火即被引燃。
幸亏扑救及时,若火焰快速沿管道引起爆燃,后果将不堪没想。
2.火源的判定易燃品罐区当天除此处有动火作业外,无任何其它动火作业。
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故案例分析
兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故案例分析案例概述:事故原因分析:1.设备故障:事故发生时,甲醇储罐的防爆设备和安全阀出现故障,无法及时有效地释放压力,导致罐体压力快速上升,最终爆炸燃烧。
2.工艺操作失误:操作人员在进行甲醇储罐的检修和维护时,未严格按照操作规程进行操作,导致储罐内残留的甲醇与环境中的氧气发生反应,产生大量可燃气体,最终爆炸燃烧。
3.安全管理不到位:公司在事故前未能建立完善的应急预案和安全管理制度,未对员工进行必要的安全培训和意识教育,导致事故发生时员工无法及时有效地应对和处理。
事故影响分析:1.人员伤亡和死亡:事故导致多人死亡和伤亡,给相关家庭和社会造成了巨大的痛苦和损失。
2.环境污染和生态破坏:事故导致大量甲醇泄漏并燃烧,对周边环境造成了严重污染,对大气和水源造成了巨大的破坏。
3.经济损失:公司因事故导致工厂停产,产品无法正常生产和销售,造成了巨大的经济损失,同时还需要进行事故清理和修复工作,进一步增加了成本和负担。
事故应对和教训:1.安全管理:公司应建立健全的安全管理制度和培训体系,对员工进行必要的安全培训和意识教育,确保员工具备应急处理和事故预防的相关知识和技能。
2.安全设备检修:公司应加强对关键设备的检修和维护,确保设备的正常运行和可靠性,避免设备故障导致事故的发生。
3.应急预案和演练:公司应建立完善的应急预案,并定期进行演练和实际应急演练,提高员工对应急处理的能力和应对效率,确保在事故发生时能够及时有效地做出反应。
结论:通过对兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故的案例分析,我们可以看到事故的发生主要原因是设备故障、工艺操作失误和安全管理不到位。
为了避免类似事故的再次发生,公司应加强安全管理,完善设备检修和维护,建立健全的应急预案和演练体系。
只有从源头上解决安全隐患,并加强员工的安全意识和应急处理能力,才能为化工企业的安全和可持续发展提供保障。
甲醇储罐爆炸事故后果分析(完整版)
甲醇储罐爆炸事故后果分析甲醇储罐爆炸事故后果分析2)爆炸的能量甲醇的容积为200m3,假设罐内充满最高爆炸上限44.0%的混合气体,则其中甲醇含量为200m3×0.44=88m3(气态);按标准状态下1mol=24×10-3m3计。
甲醇的燃烧热为727.0kJmol;能量释放Q=88m3×727.0kJmol÷(24×10-3m3mol)=86×106kJ;冲击波的能量约占爆炸时介质释放能量的75%。
则冲击波的能量E=86×106kJ×75%=14×106kJ。
3)爆炸冲击波的伤害、破坏作用冲击波是由压缩波迭加形成的,是波面以突进形式在介质中传播的压缩波。
开始时产生的最大正压力即是冲击波波阵面上的超压△ρ。
多数情况下,冲击波的伤害、破坏作用是由超压引起的。
冲击波伤害、破坏的超压准则认为,只要冲击波超压达到一定值时,便会对目标造成一定的伤害或破坏。
超压波对人体的伤害和对建筑物的破坏作用见附表4-20和附表4-21。
附表4-20 冲击波超压对人体的伤害作用超压△ρ(MPa)伤害作用0.02~0.03轻微伤害0.03~0.05听觉器官损伤或骨折0.05~0.10内脏严重损伤或死亡>0.10人员死亡附表4-21 冲击波超压对建筑物的破坏作用超压△ρ(MPa)破坏作用超压△ρ(MPa)破坏作用0.005~0.006门窗玻璃部分破坏0.06~0.07木建筑厂房柱折断,房架松动0.006~0.015受压面的门窗玻璃大部分破坏0.07~0.10砖墙倒塌0.015~0.02窗框损坏0.10~0.20防震钢筋混凝土破坏,小房屋倒塌0.02~0.03墙裂缝0.20~0.30大型钢架结构破坏0.04~0.05屋瓦掉下1000kgTNT爆炸时的冲击波超压。
附表4-22中列出了超压△ρ时的1000kgTNT爆炸试验中的相当距离R。
附表4-22 1000kgTNT爆炸时的冲击波超压分别情况距离R0(m)567891012超压△ρ(MPa)94061.671.270.950.760.50距离R0(m)14161820253035超压△ρ(MPa)0.330.2350.170.1260.0790.0570.043距离R0(m)40455060657075超压△ρ(MPa)0.0330.0270.02350.02050.0180.0160.0134)后果模拟①爆破能量E换算成TNT当量。
甲醇事故案例分析
甲醇燃烧爆炸事故案例一、企业简介贵州兴化化工股份有限公司,位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇,于2004年12月24日在黔西南州工商行政管理局登记成立。
主要经营合成氨、碳酸氢铵、尿素、有机化工产品生产与销售二、事故经过2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000m3)、精甲醇储罐5个(3 个为1000m3、2个为250m3)、杂醇油储罐1个250m3,事故造成现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧伤)。
5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。
初步调查分析,此次事故是-起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。
三、事故原因贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。
2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。
8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域的爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐(4个精甲醇储罐,1个杂醇油储罐)相继发生爆炸燃烧。
陕西兴化集团公司“1.6”特大爆炸事故分析
陕西兴化集团公司“1.6”特大爆炸事故分析一、事故发生经过陕西兴化集团有限责任公司是以重油为原料制合成氨、硝铵的中型化肥厂。
I期工程生产硝铵11万吨/年,于1970年建成投产;II期工程生产硝铵11万吨/年,于1982年底建成投产。
该厂硝铵的原料是气氨和稀硝酸,其工艺流程:常压中和,一段蒸发、造粒。
I、II期生产工艺相同。
1998年1月6日,II期硝铵三班,自16:50接班至2l:00,整个工艺平稳,生产正常。
21:00以后,I、II期硝铵中和岗位均发生气氨压力和流量波动,II期波动较大。
班长商青于2l:30左右用电话通知在家的车间代生产主任周德虎:岗位气氨波动,原因查不清。
大约在同一时间也报告了厂值班调度张维钧。
张维钧接岗位电话后,即将II期硝铵气氨波动情况电话通知正在厂中心控制室进行正常工艺巡检的值班调度长杨建党。
此时,也在厂中心控制室的见习调度石磊,听说II期硝铵不正常后,先期到了生产现场。
班长商青让石磊(该同志刚从中心化验室调任调度不久)去厂中心化验室催化验员做中和液化验。
约2l:40,厂中心化验室分析工徐宁根据石磊的要求,追加中和液取样一次。
根据徐宁的证言,她接班后,按规定在19:00时已对中和浓度做过一次化验,一切正常。
这一次化验约在22:20报出化验结果:样品呈碱性,含游离氨12.85g/L,中和浓度63%。
约在22:00之前已到达生产现场的调度长杨建党在听完岗位汇报(造粒已停车,中和气氨波动)之后安排班长商青排集油罐油,排气氨管线上的导淋,让已在现场的仪表工排仪表导淋。
仪表工告诉已检查过无问题。
杨让商青停中和再检查工艺,同时将气氨带液、中和停车电话通知生产调度张维钧,让张通知合成和硝酸检查工艺,约22:30回到总调度室。
在接到杨的电话之后,又先后问合成班长杨新华和硝酸班长李友明,工艺是否异常,得到的回答都是正常。
在接到杨建党停中和电话之前,约22:00左右,张维钧曾先后接到II期硝铵造粒岗位工造粒已停车的电话和II硝铵包装库管员请示出现不合格品往哪里放的电话,张即通知煤锅炉岗位注意调节蒸汽压力,并答复库管员:不合格品另放。
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兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故案例分析
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兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故案例分析1.事故经过
2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,事故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧伤),6个储罐被摧毁。
事故发生后,省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和调查处理。
初步调查分析,此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。
为防范类似事故发生,现将事故情况和下一步工作要求通报如下:
2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。
该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。
2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。
事故发生后,黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延。
据当地环保部门监测,事故未对环境造成影响,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。
2.事故原因
贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。
2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。
8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐(4个精甲醇储罐,1个杂醇油储罐)相继发生爆炸燃烧。
此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故,而且发生在奥运会前期,教训十分深刻,暴露出危险化学品生产企业安全管理和安全监管上存在的一些突出问题。
(1)施工单位缺乏化工安全的基本知识,施工中严重违规违章作业。
施工人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下,违规将精甲醇c 罐顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管,造成罐体内部通过管道与大气直接连通。
同时又严重违规违章在罐旁进行电焊等动火作业,没有严格履行安全操作规程和动火作业审批程序,最终引发事故。