外圆磨床出现振动波纹的原因及解决措施
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
外圆磨床出现振动波纹的原因及解决措施
外圆磨床出现振动波纹的原因及解决措施
【摘要】从磨削工件外表产生振动波纹故障入手,运用设备诊断技术法分析导致故障产生的原因,并结合公司M1432A外圆磨床的运动状况查找其故障源,从而采取有效措施,并对其进行动态检测,起到消除其有害振动的作用,恢复设备精度及传动性能。
【关键词】振动;波纹;原因;解决措施
概述:公司M1432A外圆磨床磨削工件时,因工件外圆外表出现振动波纹,达不到精度要求和装配要求,此问题尚未得到解决。通过学习振动检测,开阔思路和分析,运用设备诊断技术和方法,对此问题进行分析,找到了引起原因所在,并将其一一列出。
1 外圆磨床出现振动波纹的原因如下:
1.1 电机运行产生的振动。
可能引起异常振动的典型问题有:转子弯曲。转子偏心。电机地脚螺栓出现松动及根底底板振动。电机风扇罩螺栓松动。
1.2 皮带轮方面产生的振动主要有:
皮带轮孔与电机轴配合失效引起的振动。
皮带轮偏心引起的振动。
主动轮和从动轮不对中引起的振动。
皮带轮槽破碎引起的振动。
1.3 传动皮带引起的振动:
皮带破损,断裂引起的振动。
皮带松弛张力不等引起的振动。
不匹配的皮带或负载过大引起的振动。
1.4 砂轮转子系统引起的振动。
产生振动的主要因素是转子的不平衡和转子轴弯曲。
1.5 滑动轴承方面引起的振动:
轴与轴瓦间隙过大引起的振动能使轴在轴承中心位置变化,产生不对中,相当小的不平衡不对中造成机构松动或摆动。
轴承负载不当或润滑有问题引起的振动。
滑动轴承座松动引起的振动。
油膜振荡引起的振动。
2 确定解决措施
针对以上几点原因,对非正常的有害振动,特别是当振动过大时会导致机器的故障和机器磨损恶化。因此对M1432A外圆磨床加工外表产生振动波纹,通过设备诊断技术分析,对以上原因做出解决。
2.1 电动机运行方面产生的振动
首先是对转子本身的精度及保持性的检查。通过动平衡机对转子轴进行平衡精度检测,使
其到达规定的要求,同时对电动机地脚螺旋及电动机风扇罩的紧固螺钉检查紧固。
2.2 皮带轮方面产生的振动
认真检查皮带轮孔和轴的配合关系是否满足要求,主动轮与从动轮的轴心线保持平行使其倾斜角不超过1°。对轮糟破碎的务必更换,以保证运行平稳性。
2.3 传动皮带引起的振动
对破损断裂的皮带必须更换,传动带断面在轮中有正确的位置,断面略高出带轮的轮缘,高出太多会减少接触面积,降低传动效率,如果陷入太深会使传动带底面与轮槽接触,失去传动摩擦力,同时皮带松弛,张紧力不够那么需要调整皮带的松紧以两带轮中间用大拇指能按15mm左右即可。
2.4 砂轮传动系统引起的振动。
针对轮子系统引起的振动要认真分析转子的精度,转子是否弯曲及其是否有裂纹,转子上的连接是否可靠,同时对转子进行动平衡,恢复转子的动态特性和转子的配合性质和精度要求。
2.5 滑动轴承方面引起的振动
由于轴颈与轴瓦长期使用磨损,间隙过大,使轴在轴瓦中位置变化产生不平衡,不对中造成机构松动或摆动等,使M1432A外圆加工外表产生振动波纹,因此将此原因作为重点对其进行修复。
3 具体实施
3.1 砂轮主轴的修复
机床拆开后发现主轴因长期使用而造成细线状的磨损,因此对主轴需修磨加以解决。
二轴径用修磨的方法进行修复磨掉磨损的痕迹且使外表粗糙度到达Ra=0.025μm,为了保证1:5的锥面与修磨后的轴颈同轴度精度要求,对1:5锥度也应修磨,而且消除磨损痕迹。同样为了保证主轴后轴肩端面对颈的垂直度要求,对轴肩端面进行修磨。
3.2 轴瓦的修复
仔细检查拆下的轴瓦,如果外表光亮,只是因主轴摩擦产生的细丝线痕迹,那么可修复使用,否那么需要更换。因对主轴已经修复,主轴轴径的外圆肯定比标准尺寸小,因此必须对轴瓦进行修复。使接触面积大于或等于80%。
3.2.1 珩磨轴瓦
把珩磨轴装夹在车床上,轴瓦合在旋转的珩磨轴外圆上,用手掀着,并向两端作轴向移动,待轴瓦外表的摩擦痕迹全部消除即可,珩磨时不断用煤油冲洗。轴瓦外表经珩磨后的外表粗糙度到达Ra=0.2μm左右,与主轴轴颈外表着色检查接触率到达80%算合格。如果轴瓦内外表有丝状磨损痕迹,那么应预先用刮刀浅刮修去,然后进行珩磨。
3.3 主轴与轴瓦的装配
将修磨后的主轴,轴瓦和球面螺钉仔细清洗。磨头体壳内的储油局部情况干洗,涂上H52―3白色或淡黄色防腐漆。
先将6个球头螺钉旋入6个螺孔,要做好各自的编号。6个螺钉的球头不能高出孔外表。将主轴入体壳孔,再将6块轴瓦按球头螺钉的编号放入各自的位置,同时使主轴旋转方向与轴瓦的箭头方向一致。
装配主轴时须使用定心套,将两个定心套套上主轴,并装进壳体内,然后用6个球头螺钉
将6块轴瓦轻轻贴上主轴轴颈。先将其中两块轴瓦用球头螺钉固定好,同时也将与轴瓦相配合的球头螺钉紧固,这时定心套应转动自如。
抽出定心套调整另一块轴瓦,保证主轴轴承间隙在0.015~0.025mm之间。最后将球头螺钉与轴瓦都固定好,这时再将定心套伸入砂轮架体壳内可进出自如,转动轻松,说明主轴轴线和体壳孔的轴心线同轴。
将各部件装配好后,再用木锤敲击主轴,力量以装拆砂轮时敲打螺母的力量相同。向轴瓦的三个方向敲击并再次测量主轴轴瓦的间隙是否在0.015~0.025mm之间,如果超差,那么需要重新调整。再敲击再测量,直至合格。
3.4 试车
将全部件装配好后,需要用煤油和锭子油个50%作为润滑。运行2小时后,其温度不应超过室温18°。同时加工工件外表没有出现振动波纹。使M1432A外圆磨床的这一故障得到有效的处理。
4 结论
通过对M4132A外圆磨床出现振动波纹的原因的分析以及所采取的措施和修复工艺,使设备的各项精度得到恢复,保证加工精度的要求。因此,在以后修理同类设备时,遇到类似的情况以及影响加工工件的精度,可采用此修复工艺,确保设备修理的快速简捷。
参考文献:
【1】机修钳工[M].机械工业出版社,2021.
【2】机修钳工[M].中国劳动出版社2005.
【3】机械设计手册[K] 机械工业出版社2021.
【4】刘森.钳工技术手册[K].金盾出版社,2007.
【5】邱言龙.装配钳工实用技术手册[M].中国电力出版社,2021.