胀差大原因分析

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关于1-2#机胀差大原因的分析讨论

我公司1-2#汽轮机冷态启动时胀差较大的原因如下:

A.轴封送汽与冲转时的时间间距过长,使冲转前的汽缸胀差值已经较大(高压缸胀差约2mm,低压缸胀差约4mm)。

如7月24日四值四班(值长:贺云伟,班长:高江波)的运行记录:19时8分,送轴封汽;1时30分机组未冲转,高压缸胀差:2.178 mm和2.137 mm,低压缸胀差:4.1 mm 和4.0 mm;1时41分,机组冲转。其后,胀差超标。

如7月31日13时46分挂闸记录:高压缸热膨胀:1.751 mm和1.835 mm;高压缸胀差:1.964 mm和2.011 mm,低压缸胀差:3.943 mm和3.842 mm;14时11分冲转时,高压缸热膨胀:1.747 mm和1.833 mm;高压缸胀差:2.041 mm和2.033 mm,低压缸胀差:4.084 mm和3.961 mm。

B.因为汽封自密封系统失常(见2.3项),前后轴封送汽温度无法控制在较低的适当范围内。冷态启动前,较高的送汽温度长时间加热汽轮机的高低压转子,使转子的热膨胀大于汽缸。

C.疏水管道的连接、管径大小、管道阻力可能存在问题。据运行人员反映,前期曾将主蒸汽管道的疏水与汽缸疏水并接入高压疏水扩容器。如此,汽缸疏水受高压阻碍难以畅通导出,只能慢慢汽化,金属温度上升缓慢。

D.疏水的开启、关闭,后汽缸喷水的时机可能不妥。

如7月24日的运行记录:17时24分:开甲、乙侧主汽电动门;20时44分:开前中后缸疏水电动门;21时10分:

低压缸排汽温度67℃,投低压缸喷水;6时:再启主汽管道以及双减疏水门。此次启动,未见带负荷记录。

为安全起见,电力行业的一般要求是,主汽管道和汽缸的疏水,应该在机组带约10%的额定负荷后,再逐渐依次关闭。

E.滑参数冷态启动时,建议采取四个调节汽阀同时节流的进汽方式,将主蒸汽的过热度控制在80℃左右,减小500转摩擦检查时的暖机时间,延长中速暖机时间,使汽缸受热充分、均匀(试运行阶段,主蒸汽过热度较大,500转时停留时间过长)。同时,低压缸不应过早喷水冷却。

F.考虑到汽轮机的通流间隙设计、表计误差、以及机组业已证明的运行实际,长动公司同意将高压缸胀差停机保护值调整为+5 mm。低压缸胀差值按原设计,仅作监视参考。但建议将低压缸胀差测量量程由(-4,+6)调整为(-2,+8)。

以上结论是生产技术科与武汽厂汽轮机研究所所长、总工讨论的结果,望运行人员及相关技术人员参考及讨论,并应用于实践检验,有新的宝贵意见和建议可提交生产技术科。

生产技术科

2010-12-29

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