水泥磨系统设备常见故障和预防文章
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水泥磨系统主要设备常见故障及预防
(一)磨机
磨机分为管式磨和立式磨两种,在此主要介绍管式磨。管式磨按支撑方式分为双滑履磨和中空轴磨,轴承采用合
金轴承。滑履磨为双轴承,中空轴磨为单轴承。传动方式
有边缘传动,现在大型磨机基本采用双分流减速机中心传动方式。
磨机易发生故障原因分析及预防措施
(1)a:中空轴磨机,中空轴磨机其结构为磨机筒体两端安装中空轴,支撑采用球面滑动合金轴承,物料由中空轴内入磨锥筒进入磨机,入磨锥装有保温隔热材。由于磨机筒体与中空轴是用螺栓连接,而磨机带料运行是在偏载负荷下运行,当磨机运行时,磨内钢球与物料在磨机旋转时,随磨机旋转作用而形成一定角度,当磨机转数在15.3转时,球体的抛离角度在50°左右。表面大球做抛落运动,小球做滑动运动,从而对物料进行粉碎与研磨,而相对与设备而言,是在做不均匀的旋转运动,磨机各部分端板,衬板,蓖板等与物料研磨,冲击就会造成不同程度的磨损或断裂,当磨损到一定程度后就会脱落。造成串仓或筒体磨损,隔仓支架的损坏等一系列
问题,引发设备或质量事故。同时,这种运动对中空轴减速机等均造成了影响,由于磨机作用给减速机的输出力为变量,且不在中心,而形成扭振,这样也对中空轴的长期运行造成严重伤害,导致中空轴的断裂或裂纹,一般扭振造成的断裂面成45 °角,疲劳造成直断面,根据我们多年的观察,一般中空轴磨机中空轴发生裂纹的时间最早2年多,因此备件问题应引起重视
b:怎样发现和判断这一问题,根据经验,当中空轴发生问题前会有很多表现,主要有:(一)法兰螺栓断裂且更换不久又发生断裂,发生断裂的原因除上述原因外,基础不均匀沉降,磨机轴瓦与磨机旋转方向切入方向磨损,减速机与磨机中心线发生变化等都会造成这种状况,因此要综合检查、判断及时采用措施;例:某厂3.8*13m磨机使用许多中空轴与筒体螺栓不断发生断裂,换后不久又断裂,后来采取了将两法兰端面焊加强筋方式,使用后,螺栓断裂减少,2个月后,发现中空轴R角处裂纹,因此,要科学的,多角度的去分析,判断故障及发生的原因,有针对性的去解决问题,以上问题可采取测量方法,调整轴承座解决。断裂处可采用焊接方法处理。必要时更换。
C:稀油站油位持续降低
稀油站油箱油位相对将日常消耗很小,某厂水泥磨头油箱油位,不规则的消耗、下降、补油,有时一周补
200kg,有时半个月补一点,反复查找未发现漏油点,油箱,油底壳等均未见油的踪迹,稀油站冷却器打压后也未见泄漏,后来,仔细检查中空轴,发现有两处裂纹,当高压泵开启时,磨机中空轴裂纹位置处于高压油槽时,油就会直接进入中空轴内,造成跑油。
同样某厂稀油站油位不断降低补油,现象同上,经检查未发现中空轴裂纹,经过对轴承座打压,发现渗漏,保不住压,抽瓦检查发现,球面瓦座水套与高压油出口处裂开,串通,造成油的流失,换瓦座后正常,以上事例说明,任何故障及现象都是客观事物的反应,须认真、仔细的去分析,对待,进行解决。
d:轴瓦发热
原因较多,主要有
(1)安装时刮研装配不合格,试产初期就可发生
(2)磨机定位端轴承一侧发热。内侧或外侧,安装时预留
伸缩量不合格
(3)磨内通风不良,过粉磨现象的发生,或入磨原料温度
较高,导致磨机筒体温度升高,传导至滑履是轴承温
度升高。
过粉磨现象可通过调整风料参数、改变蓖板蓖缝排列方向,蓖缝形来进行改造。水泥生产是一个系统工
程,各种问题都需要综合考虑,某厂4.2*13磨机投入
运行中(带辊压机)经常发生饱磨现象,由磨头冒料,产量下降,轴瓦温度上升等问题,形成不了生产能
力,尤其天热根本无法运行,停磨降温,开开停停,
经检查发现,粗仓隔仓板用的是筛板,筛板后面是筛
网,运行后小球及大颗粒物料将筛板与筛网几乎全部
堵死,造成物料流动性差,磨内粗仓至细仓通料,通
风量严重不足,造成饱磨及过粉磨现象,可将原筛
板、筛网全部拆除、换成新型蓖板,同时对蓖板蓖缝
形式进行了改造,对出磨蓖板易卡球,堵死的问题进
行了解决,生产能力已突破原设计能力,此项专利获
天津市质量攻关项目一等奖。
e:蓖板支架
某厂两台Φ3.8*13m中空轴磨机,运行两年多相继发生蓖板支架断裂问题,蓖板脱落,研磨体进入支架中间,砸断筋板,使支架破碎变形,发生过粉磨现象,身产能力严重下降。更换篦板支架由于需从中空轴进入工作量太大,只能由磨门进入,原支架有9件组成,受磨门尺寸限制,需分割成27块入磨内拼焊,由于焊接量大施工周期较长,,焊接应力过大,使用不足一年,又相续发生断裂、窜仓、根据此种情况,我们设计了全套8件,可由磨门直接入磨组焊的新型蓖板支架,从而使其强度极大提高,焊接工作量减少,
施工同期缩短2倍,自2003年使用至今仍在使用,此项目获国家实用型专利。
(2)双滑履磨机存在着问题及处理方法
(a)主轴瓦过热问题,尤其磨尾瓦温度较高,产生磨机主轴瓦温度过热的原因,主要与磨机结构有关。首先磨机滑履轴承圈与筒体焊为一体,磨体温度高传导至滑履,导致磨机轴瓦温度升高。其二,磨内通风不良。原磨机中间隔仓板为筛板形式,小球及物料颗粒经常将筛孔堵死,造成物料流动差。磨内粗仓至细仓通料量及通风量不足造成饱磨及过粉磨现象,同时造成产量下降,磨体温度升高。
其三,入磨原料温度较高。
其四,有的磨机滑履厚度较薄,磨内衬板与磨体无隔热材料,出磨锥内无隔热层,或隔热层较薄。
(a)对隔仓篦板及出磨篦板进行改造:将原筛板,筛网全部拆除,换成重新设计篦板。对出磨篦板改变了原篦缝形式及排列方式。经运行对比,基本解决了磨内通料量不足,过粉磨及饱磨问题。磨体温度下降2-3度,产量显著提高。此改造项目获天津市质量监督局质量攻关一等奖。
(b)磨尾瓦温较高的治理:水泥物料经粗细仓研磨后进入卸料仓。滑履轴承位置正处于两仓结合段,而物料经研磨排出,此时温度最高,相应磨体温度此处也最高,。经实