采油厂油水井工况分析
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序 号 1 2 3 4 5 6 7
井号 天92-3 关7-2 关5-1 桃4-4 阳6-5 天79-2 天83-6
泵挂 m 2279.37 2102.2
主要问题或原因
2395.20
1687.09 1551.53 1847 2101.17 2001.17
8
9
天83-17
天89-4
2001
2125
供液能力不足
250
≧11000 ≧11000
1300
2500 ≧11000
2.5
≧11000 ≧11000
一、5月份工作开展情况
1、进一步加强频繁作业井取样分析,根据不同井的特点,制定有 针对性的加药方案,做到有的放矢,实现对症下药。 2、采、注、输、地层构成一个循环系统,因果相连、前后相接, 且SRB生长繁殖能力极强,如果以局部为目标进行治理势必会事倍 功半,需要进行系统考虑,综合治理。 3、暂停部分油井投加阻垢剂,并进行跟踪监测停药前后变化情 况。 4、站内安装生物膜取样器,进行现场SRB生物成膜监测及膜下细
汇报提纲
一、主要指标完成情况
二、上半年开展工作及成果 三、目前油井工况情况 四、油水井管理主要问题及难点 五、下步工作建议或安排
一、5月份主要工作开展情况
与工程院结合(一)零散注水单元水性配伍性分析
注入水与地层水的配伍性评价表
报告人:王志明
断块 桃4 程6 关7
地层水 最大结垢量
水源井水 最大结垢量
83
16.5
0
配伍
暂不投加
从上表可以看出关7块存在注入水与地层水不配伍的情况,工程院建
议实施关7块注入水投加KD-27阻垢剂,防止地层结垢造成严重的地层孔
隙渗透性下降。
一、5月份工作开展情况
注 水 配 伍 方 案
断块 水源 指 标 B1 A1 A1 A1 预处理工艺 工艺 2%TDC-15防微粒 运移 氟硼酸酸化+RD02防膨 氟硼酸酸化+RD02防膨 SY酸酸化+RD-02 防膨 处理 半径 2m 2.5m 2.5m 2.5m 三防药剂 杀菌剂 150mg/L LC-3或KD24(I) 暂不投加 150mg/L LC-3或KD24(I) 150mg/L LC-3或KD24(I) 阻垢剂 暂不投加 暂不投加 30mg/L KD-27 暂不投加 注水初期冲击式 投加杀菌剂 注水初期冲击式 投加杀菌剂 备注 注水初期冲击式 投加杀菌剂
天79-2
天89-5
5月13日
5月13日
60Kg
60Kg
1m3
1m3
不出后采取措施
产液量无变化
一、5月份工作开展情况
热洗工作开展情况
井号
日期
洗井方式
入井液量
洗后效果
安15 安39 关5-1 王7 天83-7
5月17日 5月18日 5月18日 5月22日 5月23日
自循环洗井 自循环洗井 热洗车 自循环洗井 自循环洗井
水样 天89 天83-6 SRB(个/ml) ≧11000 ≧11000 TGB(个/ml) 7000 600 FB(个/ml) ≧11000 6
垢样中Fe+S占比均超过
76%,而钙含量非常低,说
明腐蚀垢是汊涧地区油井的 主要形式,S2-和SRB是造 成腐蚀结垢的主要原因。
天79-2
天83三分 站注水罐
4月下半月 上负荷 KN 80.14 58.20 96.93 80.01 89.98 73.32 63.74 68.60 65.97 87.75 79.48 下负荷 KN 20.20 33.16 38.30 34.62 3.80 8.91 3.67 7.08 22.56 28.46 36.46
目前情况 上负荷 KN 73.91 92.73 71.16 64.46 76.45 62.6 69.79 68.19 88.42 76.85 下负荷 KN 34.89 37.44 37.64 19.04 28.23 8.12 8.25 4.12 32.15 39.99 主要问题 结蜡加重 作业后地面清蜡 结蜡较严重 加药清蜡后负荷下降明显 结蜡非常严重,加药效果明显 可能测试仪器误差 油稠 油稠 可能测试仪器误差 油稠,结蜡较重 含水上升
作业六队 天89-1 作业六队 天83平1 矿业部 矿业部 阳X7 阳2-1
作业六队 桃4-10 作业六队 安9-2
矿业部 安51 矿业部 潘12 作业六队 桃2-1A 作业五队 程1-3 王38
5月份井下作业施工主要以措施为主,维护性作业截止目前为3口, 另有三口待作业。
一、5月份工作开展情况
酸洗工作开展情况
二、5月份油井工况排查
二、测试资料明显变化或异常的 井:
液面 m 4月上 2205 1975 1719 1610 610 1821 2006 648 4月下 2144 1265 1619 1357 523 1805 1738 1099 5月上 2160 1316 1327 1304 977 1835 1713 2001 5月下 1920 1364 2395 1268 392 330 1680 注水受效,供液能力增强 液面反射波不清晰 液面反射波不清晰 固凡有漏失迹象 注水影响 综合分析为油管漏 泵况下降
累计/平均
5.95 1.54
二、5月份油井工况排查
二、测试资料明显变化或异常的井:
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4月上半月 井号 王7 天83-3 天83-7 天89-8 侧王24 阳1-6 阳6-2A 阳6-8 桃4-4 关5-1 天92-3 86.06 85.03 43.35 43.61 上负荷 KN 67.48 93.20 93.15 86.70 73.93 74.37 59.94 63.87 下负荷 KN 32.64 30.32 36.51 41.03 18.32 21.90 12.06 10.10
天83-5
天89-5 天89-4
/
1.23 1.02
/
4.46 1.53
15.06
10.95 4.8
9.57
18.18 19.75
/
0.27 /
0.95
5.36 0.47
/
/wk.baidu.com0.17
/
0.09 0.13
0.36
0.62 0.57
74.05
57.65 71.56
/
0.18 /
/
1.01 /
天83区块部分网点4月份细菌测试结果
供液能力下降
2204.94
964
1536
1961
二、5月份油井工况排查
二、测试资料明显变化或异常的 井:
王36 5.18 出泵筒
天79-2 5.11 油管漏
天83-2 固凡漏
5.23
天83-6 5.17 游动阀漏失
天83-7 5.18 结蜡加重
张7X1 5.15 油管漏
王26 5.17 固定凡尔漏失
天83-2 天83-6
5、24日设备进场,25日地面流程改造、设备调试,药品进场,26日试
注。
一、5月份工作开展情况
井下作业工作
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 作业队 作业井号 矿业部 王16 作业内容 油气藏监测 检泵 酸化 补层 补层 检泵 检泵 分注 改采 新井投注 酸化 测压 垢堵固定凡尔 作业原因 开始日期 结束日期 4月24日 4月28日 4月30日 5月4日 5月4日 NO.3电热杆短节接箍断 5月8日 第209根抽油杆本体断 5月12日 5月13日 5月13日 5月14日 5月21日 5月24日 5月11日 5月12日 5月11日 5月13日 φ 38/1208.31 φ 38/1675.1 φ 32/1817.55 φ 32/1947.49 5月3日 5月4日 参数 φ 38/1454.31 φ 32/2203.34
菌腐蚀分析。
5、站内挂片,进行腐蚀速率监测。 6、尽快实现清污混注。
一、5月份工作开展情况
调剖准备工作
1、5月12日~14日完成对安1、安47、新安3、安45管线清扫工作,清
扫后注水泵压力由20MPa,下降至12MPa;
2、进行现场勘查,确定合适的施工地点,对场地进行合理布置,形成满 足现场就绪所需要的各种条件的方案; 3、成立调剖工作小组,明确职责; 4、制定具体实施方案;
混合水 最大结垢量
结垢量
76 94 40
趋势值
8.5 50 63
结垢量
28.5 0 74
趋势值
6.5 0.2 15.5
结垢量
78 94 90
趋势值
8.7 55 63
比例
0 0 0.8
配伍性 评价 配伍 基本配伍 不配伍
阻垢剂 投加 暂不投加 暂不投加 30mg/L KD-27
天92
83
16.5
39
9.5
欧北11X1 5.17 结蜡重
天62-2 5.17 结蜡重
二、5月份油井工况排查
二、测试资料明显变化或异常的井:
程2-4 5.16 严重供液不足
关7 5.17 气体影响
安17 5.17 仪器误差
从功图图形的异常及明显变化,初步发现以下井可能存在较为突出的工况问 题:
井号 突出问题 井号 突出问题
天79-2 张7X1
无 无 30m3 无 无
电流42/48变化为44/43 电流28/15变化为24/14 电流56/52变化为47/48 电流31/24变化为 27/16 电流27/16变化为24/15
二、5月份油井工况排查
一、产液含水变化明显的井:
4月15日 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 井号 王7 天79-2 天83-7 天83-17 天89 天89-1 天89-5 秦X4 王38 张7x 1 桃4-4 天92-3 关7-4 阳2-1 产液 产油 t t 8.6 4 8.6 4.9 3.9 3.4 1.3 3 18 8 4.8 5.1 3.5 5.1 1.6 0.3 1.3 0 0.5 2.1 0.7 2.8 1.6 0.9 4.3 3.3 .9 0.9 含水 % 81.2 92.5 84.6 100 88.9 40 45.3 6.8 91 89.6 11 35 74.3 82.6 74.2 沉没度 m 25 42 59 902 0 39 0 0 0 286 330 135 34 218 产 液 t 9.4 0 7.5 7.1 0 3.8 0.9 2.1 14 0 4.6 6.5 4.2 14.2 5.55 目前情况 产油 t 2 0 0.9 0.7 0 1 0.5 1.9 1 0 3.9 3 1.1 9.5 1.83 14 53 75.2 33 67 73.3 45 8.2 93 236 801 419 359 50 553 336 0 87.5 90.6 0 0 含水 % 78.9 产油 沉没度 增减 m 3 +0.4 -0.3 -0.4 +0.7 -0.5 -1.1 -0.4 -0.9 -0.6 -0.9 -0.4 -0.3 +0.2 +8.4 3.9 变化原因 供液能力有改善 油井故障 供液不足 补层作业 油井故障 作业后尚未恢复 供液持续不足 产液下降明显 注水受效、参数下调 油井故障 泵况变差 注水受效 注水受效 补层、酸化
桃4 程6 关7 天92
清水 清水 清水 清水
(m3/d) 30
关7-5井3月25日~5月23日生产曲线图
注入量 泵压
(MPa) 30
此表拟出了4个零散注水区块降压增
25
20 15 10 5 0 3-25 4-1 4-8 4-15 4-22 4-29 5-6 5-13 5-20
25
20 15 10 5 0
油井 天83-17 天83-3 Al 1.17 1.44 Si 5.04 2.49 P 1,87 1.38 S 28.03 35.98 K / 0.26 Ca 0.53 0.18 V / / Cr 0.08 0.07 Mn 0.47 0.17 Fe 62.6 58.04
报告人:王彪
Zn / /
Sr 0.21 /
注预处理工艺和三防药剂投加方案,具体
实施计划和安排还需要根据各区块实际情 况,并需要与工程院进行更加深入的探讨。 从目前关7块注水情况来看,注水初
期注水压力上升明显,目前呈较平稳态势。
目前着手开展投加阻垢剂方案的实施。
一、5月份工作开展情况
与工程院结合(二)汊涧区块频繁作业初步分析
XRF检测垢样组分
井号 天83-6 王36 王43 王39 天83-7 天83-1 王9
日期 4月25日 4月25日 4月25日 4月25日 5月10日 5月10日 5月10日
用酸量 60Kg 60Kg 60Kg 60Kg 60Kg 60Kg 60Kg
入井液量 1m3 1m3 1m3 1m3 1m3 1m3 1m3
洗后效果 产液量无变化 产液量无变化 产液量无变化 产液量无变化 液量有小幅下降,后面分析 产液量无变化 产液量无变化