2013年监理工作质量控制亮点回顾

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年度监理工作质量控制亮点总结

一、桩基础工程:

1、1月12日,建勘首开高承台桩的成桩试验,检验地面以下与地面以上施工工

艺的衔接是否保证整体桩身质量,此举,总结了经验,成熟了施工工艺,保证了成桩质量。

2、1月15日,桩基工程钢筋笼首件样板检查评比。在建勘、东方各4套、中岩

1套钢筋笼首件样板质量检查评比中东方被评为标准样板,奠定了钢筋笼质量达标的基础,为1月17日第一颗桩基成桩提供了保障。

3、1月19日,因混凝土供应不及时,暂停其混凝土供应,经整改合格后于1月

21日恢复供应。

4、1月20日,中冶2根钢筋笼经检验不合格,被判定报废处理,施工方拆解处

理,之后,钢筋笼质量大幅提高,其直螺纹接头加工质量为4个标段最佳。

5、自1月17日09:00时开始第一颗桩开钻至4月18日14:25时最后一颗桩

浇筑完成,历时88天,共计完成六个标段1546根桩。经桩基检测其结果为:竖向、水平静载试验共计24颗,均满足设计要求;100%低应变检测桩结果为:Ⅰ类桩共计1509根;Ⅱ类桩共计37根,无三类桩。

二、两个储罐工程

1、6月2日,经对两罐承台钢筋安装绑扎质量评比,2#罐金建公司获得首件样

板,规范了钢筋安装绑扎质量目标。

2、7月12日,组织两罐在0°、90°、180°、270°共4个方位5米范围内的

第一带筒璧外侧普通钢筋绑扎质量进行联合检查评比活动,合格率分别为:1#罐91.42%;2#罐89.27%,该次活动,暴露了不足,总结了经验,促进了筒璧钢筋安装质量的提高和加强。

3、7月19日,检验2#罐第一带筒壁内侧预埋件连接处焊接质量,其完成的23

个焊接点中有18个焊接变形严重,不符合要求,此后,经整改达到了要求。

此事经监理严格要求,使预埋件焊接质量得到了提高,同时也使预埋件与筒璧齐平露面奠定了基础,消除了表面大面积打磨的通病,实践证明,两罐预埋件表面打磨的情况极少,减少了罐壁修缮的时间,保障了总体进度。

4、10月17日,总包进场的一个批次筒璧内侧预埋件扁钢共计44吨,未经报验

检验合格,便用于预制施工,不符合材料使用规定。

5、11月14日,吊顶用不锈钢吊杆扁钢宽度为负偏差,暂停使用,后经设计解

决此问题,依照执行。

6、11月13~14日,检查2#罐抗压环焊接施工现场检查:一名焊工无证;一捆

放在原包装内的焊条;一名焊工的焊条桶内混放均已受潮的CHE507和CHE427两种焊条,并使用带锈且未烘干的CHE427焊条施焊设计为CHE507焊条的预埋件焊缝,对此,该焊工所焊预埋件磨掉焊肉重新焊接的处罚,并对总包单位罚款5000元的处理。此举,严肃了工艺纪律。

1#罐和2#罐是整个罐区施工进度的前两名,每道工序的开始都是质量行为的首次实践,其完成的好坏,对其他罐区的施工质量起到了警示、提醒、参照的作用,而对于我们第一次接触该种施工工艺的人来说,一切都是陌生的,但我们凭借严谨细致的工作,迎难而上,完成了监理工作,并获得质量、进度收丰收。

2013.12.12编写

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