淀粉自动化生产线软件系统设计
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参考文献:
图 8 循环加热程序
4 其他系统自动化改造
其他系统中主要的工艺设备包括沉淀罐、淀 粉罐、大浆罐和储存罐。这些设备采用多罐式的 生产工艺;虽然罐的内部结构不同,但是其控制元 件相同;可调用豆浸泡罐模块中的豆浸泡罐入口 选择 程 序、豆 浸 泡 罐 出 口 选 择 程 序、循 环 加 热 程 序、pH 值调节程序和清洗程序。其中淀粉罐上层
包装与食品机械 2014 年第 32 卷第 4 期
淀粉自动化生产线软件系统设计
李 坤1 ,丁美锋2 ,张建中3
(1. 山东中烟有限公司滕州卷烟厂,山东滕州 277500;2. 滕州二中,山东滕州 277500; 3. 山东科技大学泰安校区,山东泰安 271019)
摘要:为了提高淀粉提取的效率、卫生安全和产品口感,同时为了降低日益提高的劳动力成本;结合 国内大型粉丝厂技改项目对粉丝生产的前端工艺淀粉提取工艺,提供的大量数据支持;将电子元件和模 块化设计理念运用到原有的生产线中,设计出满足使用要求的全自动淀粉提取生产线。
清液出口程序可调用豆浸泡罐出口选择程序。 当淀粉一次除杂系统中的沉淀罐模块入口选
择 程 序 执 行 完 毕 后,才 开 始 执 行 纤 维 提 取 程 序。 在储存罐入口程序执行完毕后才执行淀粉除杂程 序,然后再执行淀粉一次除杂程序中的除砂器开 启和淀粉罐模块出口程序开始。在大浆罐模块入 口程序执行完后才能执行沉淀罐模块中上层清液 出口程序。
关键词:淀粉提取生产线;模块化设计;自动化生产 中图分类号:TS233 文献标志码:A 文章编号:1005 - 1295(2014)04 - 0036 - 04 doi:10. 3969 / j. issn. 1005 - 1295. 2014. 04. 009
The Software System Design of Automation Starch Production Line
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淀粉自动化生产线软件系统设计———李坤,丁美:豆浸 泡罐入口选择程序、豆浸泡罐出口选择程序、循环 加热程序、pH 值调节程序和清洗程序。豆浸泡罐 入口选择程序与原料处理系统中爬坡模块里的料 仓选择程序相同,只是将输入信号改为低液位传 感器 LL。豆浸泡罐出口选择程序: 内 值 记 忆 模 块,能够根据大豆在浸泡罐的储存时间,选择储存 时间最长且达到工艺要求的浸泡罐为出豆罐。循 环加热程序(如图 8 所示):豆水混合物在高液位 传感器 HL 出停止进入,当温度传感器 TT 接受到 水温度不符合工艺要求水温范围时,通过将加热 水经过浸泡罐底部进入,当水位达到高限位传感 器 HHL 时,停止加水;当水温再次达不到时,先通 过罐下部放水,液位在传感器 HL 时停止放水,进 行加热水进入达到传感器 HHL 处,停止进加热 水;程序依次进行完成循环加热[4 - 5]。pH 值调 节程序:根据 pH 传感器测量值,调节相应入口可 食用酸碱,调整罐内酸碱度。清洗程序:当罐内大 豆浸泡完毕后,低液位传感器 LL 检测到信号,通 过打开罐上面清水调节阀,放入清水,按清洗时间 要求清洗[6]。
LI-Kun1 ,DING Mei-feng2 ,ZHANG Jian-zhong3 (1. Tengzhou Cigarette Factory of China Tobacco Shandong Industrial Corporation,Tengzhou 277500,China;
2. Tengzhou Second Senior Middle School,Tengzhou 277500,China;3. Taian School Division of Shandong University of Science and Techology,Taian 271019,China)
Key words:starch extraction line;modular design;automated production
0 引言
改进,成功解决了原有生产线存在问题;同时降低 了劳动成本,提高了食品卫生安全程度。
现有的淀粉提取工艺中大量的工序都需要人 工参与,使生产成本大幅度提高并且影响食品卫 生安全。根据某大型粉丝厂技改项目对原有的淀 粉生产线存在问题进行分析:例如原有淀粉制造 工艺参数很多是通过操作人员的经验设定,可靠 性低[1 - 3];同时各生产罐设备比较高,特别是在 清洗的时候给操作人员带来很大的安全隐患。通 过采用西门子程序编程对原有生产线进行自动化
图 5 出豆模块
爬坡模块包括:轨道行车置位程序、料仓选择 程序、轨道车定位程序和大豆存储程序。置位程 序:按下自动按钮后,大豆上部的轨道行车向左置 位,碰到限位开关后停止。料仓选择程序:从左向 右一次检查各大豆料仓上限位开关,若上限位光 电传感器没有被遮住,此料仓为储存料仓;如果最 后一个料仓上位传感器被遮住,程序进行置位重
原料处理系统的缺点:人员爬上料仓顶端,增 加了安全隐患;初次计量器容量比较小,需要多次 称量原料,每次称量结束后再开启提升机进行下 次称量,人为累加计量结果和启动提升机,这种计 量方法增加了人力资源的大量投入;二次计量与 初次计量原理相同,也需要大量的人力投入;原有 的风送机缺少料位控制元件,需要人员协助生产。 原有的原料处理系统是一个需要大量人员参与的 简单生产线加工体系,系统内各设备的连接缺少 智能控制系统,为了实现高效、快速、高质量的生 产要求进行对原料处理系统进行改进。
纤维提取系统。自动程序开启之前必须先通 过沉淀罐选择程序前选择并打开相应沉淀罐;然后 纤维提取程序与原料处理系统的出豆程序相同,只 是相关开关名称做了改变。系统内部程序特点是 工艺靠后的装置先打开,然后依次向前打开。除自 动程序外还设置手动按钮,进行手动调节。
5 结束语
由淀粉生产线自动化设计特点可以看出,很 多工艺程序的执行是直接调用了其他工艺的相应 模块程序,这样节约了设计成本同时增加了编程 的可靠性。程序中设计出了手动控制按钮,可根 据现场要求随时结束自动程序执行,增加生产的 应变能力。各生产罐和原料处理系统设备比较 高,给操作人员带来很大的安全隐患,采用自动化 生产减少了这种隐患的发生,同时在各生产罐采 用自动清洗以提高食品的卫生标准。采用自动化 生产,减少了劳动力的资本投入,有很高的经济回 报。
改进后的原料处理系统如图 3 所示。增加了 一些机械传动模块、接触开关、传感器、触发器、西 门子 S7 控制模块,使原料处理系统在运行时大大 减少了劳动力投入、增加食品安全标准、提高了生 产效率。
图 3 改造后的原料处理系统
改造后采用西门子控制模块进行编程,程序 分为手动操作和自动操作部分,手动操作需要员 工按原操作方法,需要运行哪个控制模块部位就
按相应的按钮;自动操作程序分为爬坡模块( 如 图 4) 、出豆模块、料仓出口选择模块( 如图 5) 。
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图 4 爬坡存储模块
包装与食品机械 2014 年第 32 卷第 4 期
新开始。轨道车定位程序:轨道行车向右行驶,接 收到相应限位信号时停止,并进行大豆存放。大 豆存放程序:在轨道行车定位后,其轨道行车上的 传动带进行相应方向转动,其后爬坡带工作进行 大豆存储;在接受到上限位传感器料满信号后,大 豆存储程序结束;然后依次进行置位程序。
( 老校) ,E-mail:liksunsk777@ 163. com。
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淀粉自动化生产线软件系统设计———李坤,丁美锋,张建中
后的大豆经过纤维提取系统的去石机、凸齿磨、除 沙器、针磨、曲筛完成大豆除杂和碾磨功能;经碾 磨后的大豆粉末通过淀粉一次提取系统的沉淀 罐,根据大豆粉末密度不同进行沉淀,沉淀后,上 层蛋白质清液进入淀粉二次提取系统中的大浆罐 和旋流器进行加工处理,下层淀粉通过除沙器进 入淀粉罐,在淀粉罐中进行淀粉稀释,稀释后的淀 粉进入淀粉二次提取系统;淀粉二次提取系统主 要是旋流器进行除杂、提纯后进入储存罐;然后进 行真空脱水制成淀粉成品。生产线改造之前工艺 需要大量人员操作,缺少自动控制成分,提高了劳 动力成本,同时影响员工的生产安全和食品的卫生。
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图 1 淀粉提取工艺图
2 原料处理系统的自动化改造 原有的原料处理系统如图 2 所示,淀粉生产
过程中需要员工爬到仓库顶上结合提升机构将大 豆放入料仓内,然后通过人为控制提升机将大豆 放入计量器内,重量达到振动筛额定值送入筛选 机;筛选完毕后经二次计量称重,送入风选机进行 风送。
图 2 改造前的原料处理系统
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出豆模块:如图 5 所示的大豆出仓时,按下自 动按钮,程序依次执行风机打开、球阀打开、二级 振动筛打开、一级振动筛打开、提升机打开、大豆 料仓底部传送带打开;这几种输出的顺序不能颠 倒,保障依次全部执行才能完成工艺要求。
料仓出口选择模块:如图 6 所示,在出豆模块 执行完毕后,从右往左依次检测料仓底部下传感 器信号,在条件合适时驱动拨滚和滚轮转动。在 大豆料仓选择时,还配有手动按钮,进行人工选择 出豆料仓。
1 淀粉提取工艺介绍
淀粉提取工艺:原料处理系统、豆浸泡系统、 纤维提取系统、淀粉一次提取系统、淀粉二次提取 系统、淀粉成品系统组成如图 1 所示。原料处理 工艺可以实现大豆的储存、计量和除杂筛选。经 筛选后大豆通过风力输送到豆浸泡系统;经过筛 选和计量后的大豆在浸泡罐完成清洗功能;清洗
收稿日期: 2014 - 01 - 08; 修稿日期: 2014 - 03 - 05 作者简介: 李坤(1985 - ) ,男,硕士,主要从事自动机械的操作、设计和研究工作,通信地址:277500 山东滕州市文昌路 133 号 滕州二中
Abstract:In order to improve the efficiency of starch extraction,health and safety and product taste,and in order to reduce the increasing cost of labor;Combined with the large-scale technology projects vermicelli front of a fan-made craft starch extraction process,large amounts of data to provide support;The modular design of electronic components and applied to the original production line designed to meet the requirements of the starch extraction automated production lines.
图 6 料仓出口选择模块
3 大豆浸泡系统自动化改造
与原有的大豆浸泡系统相比,改进后的大豆 浸泡系统增加了高位限位传感器 HHL、高液位传 感器 HL、低液位传感器 LL、温度传感器 TT、pH 值检测传感器,以及水循环加热系统、清水清洗系 统和 CIP 控制线的安装如图 7 所示。
图 7 改进后的大豆浸泡系统