水换热器内漏导致循环水水质恶化

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水换热器内漏导致循环水水质恶化事故经过:

2000年1月上旬开始,某装置循环水的水质逐渐恶化,COD、异氧菌等主要水质指标超标,系统滋生大量灰色生物粘泥,沉积在凉

水塔布水槽、水冷器换热管束及循环水管网中,严重影响换热效率,生产负荷被迫降到80%维持运行。

从2月份开始,使用“舒而果”(Shur-GO)对系统粘泥进行了

为期2个月共4个周期的处理。通过投加“舒而果”以及水稳剂

WP-4D、分散剂T-225等,控制有机膦浓度1.5~2.5mg/L,Zn2+1~

3mg/L,浓缩倍数2.0~2.5,使换热器粘泥松散、脱落下来,被循环水带走,通过排污不断排出系统,同时,根据部分水冷器循环水流

速低,疏松后的粘泥无法带走的情况,各工艺装置根据换热器压力

变化情况,对出、入口适时进行反冲洗。

通过采取上述方法,虽在一定程度上缓解了生产危机,但不足

以把系统中的粘泥清洗干净,根本的解决办法还是要堵住漏点,根

除微生物产生的根源。为此,2000年4月6日全厂停车6天,对循

环水系统进行了大规模的治理,生物粘泥得到清除,循环水的水质明显改善,系统恢复正常。

原因分析:

1、循环水换热器泄漏是生物粘泥产生的主要原因。由于换热器制造质量较差,1999年12月下旬在裂解装置丙烯塔顶冷凝器

(E-1555A/B)、丙烯机段间换热器(E-1699A/B/C)的检修中竟发现有200多根管泄漏,虽经多次修复仍有泄漏。这次加上一段稳定塔塔顶冷凝器(E-1725)和丁二烯第一精馏塔顶冷凝器(E-2301)的大面积泄漏,加剧了循环水出现乳化油的现象,结合水中的絮状物,形成深色粘泥,导致水质变黑。粘泥和油垢沉积在凉水塔布水槽、水冷器换热管束及循环水管网中,严重影响换热效率,迫使装置降低负荷运行甚至停车。

2、循环水杀菌用药单一。日常投加的非氧化性杀菌剂一直延用低泡沫的JN-2A,细菌已对其产生抗药性,杀菌效果不明显。

3、循环水系统投用时预膜效果不太理想。

整改措施:

1、在大修后系统投用时应进行酸洗,置换合格后,进行预膜处理。

2、正常投用后的强化杀菌,严格控制异氧菌和生物粘泥,防止细菌再次大规模繁殖。

3、强化日常生产管理。一是在保证冷却效果的前提下,对冷却塔逐间停运一段时间进行凉晒,以清除填料上黏附的残余澡类、粘泥。二是加强旁滤,在不影响循环水系统正常运行的情况下,除去水中大部分微生物及微生物粘泥。三是完善循环水换热器出口取样管,实行定期监控,及时发现、消除泄漏点。

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