连续热镀锌生产线锌锅设备的改进

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且粘刀,很难加工出合格的圆角,因此使用专用刀 具,制作专用工装,加工出合格的沉没辊沟槽,降低 了钢带的划伤。 2.2 调整轴套和轴瓦的材质
在带钢连续热镀锌生产时,带钢通过浸在锌液 (温度为 455$470 %,含铝 0.15%&0.20%)中的沉 没辊而改变方向,随钢带的运动而转动的沉没辊通 过两侧的轴套支撑在固定架上,轴套起滑动轴承的 作用,锌液作为其润滑剂。在 460 ’左右的锌液内, 轴套和轴瓦必须转动灵活、耐高温、耐锌液腐蚀及耐 磨损,以满足生产的需要。
1前言
济南鲍德彩板有限公司镀锌线自投产以来,沉 没辊使用 3!5 d 后,在其表面粘渣而硌伤镀锌板表 面,到 7"10 d,粘渣量越来越厉害,被迫更换沉没 辊。另外,沉没辊的轴套轴瓦,其摩擦阻力大,常使得 辊子在锌锅中不转动或转动不同步,导致镀锌板表
这些铝铁锌合金元素会附着在辊面上,形成不均匀 的结瘤,即粘渣沉没辊装置在运行一段时间后,由于 沉没辊、稳定辊辊面粘渣给带钢表面造成压痕等缺 陷,从而导致镀锌板表面锌层不均、质量下降。如果 能解决和降低结瘤程度,则可提高沉没辊的使用寿 命[1] 。比较沉没辊、前稳定辊、后稳定辊的粘渣情况, 发现沉没辊的粘渣量较稳定辊的粘渣量轻,前稳定
的问题,对沉没辊系统的结构进行了改进,调整了轴套轴瓦的材质,使用寿命延长至 15 d 以上,使镀锌板的表面质量得到了
提高,降低了生产机组的综合成本。
关键词:热镀锌生产线;沉没辊;稳定辊;镀锌板表面质量
中图分类号:TG155.5
文献标识码:B
文章编号:1004- 4620(2007)03- 0079- 02
第 29 卷 第 3 期 2007 年 6 月
山东冶金 Shandong Metallurgy
Vol.29,No.3 June 2007
连续热镀锌生产线锌锅设备的改进
朱国刚,夏汝滨
(济南鲍德彩板有限公司,山东 济南 250101)
摘 要:热镀锌锌锅设备是热镀锌生产线中最重要的设备之一。针对沉没辊系统容易粘渣和轴套轴瓦的摩擦力大且寿命短
3结语
改造后,其粘渣量明显减少,改善了热镀锌过程 中锌层不均的现象,解决了辊子在锌锅内不转动或 转动不好(不同步)的问题,减少了镀锌板表面的擦 伤或划痕等表面缺陷,板面质量得到了明显提高,沉 没辊寿命由 7(8 d 延长到 15 d 以上。同时,也提高 了机组的生产效率,减少了停机换辊的次数,增加了 生产时间,降低了换辊的备件成本,减少了停机检修 所产生的废次品,提高了成材率,降低了生产机组的 综合成本。
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2007 年 6 月
山东冶金
第 29 卷
越聚越多,最终加速了粘渣。为此,把表面的粗糙度 性差。为了延长沉没辊轴套和轴瓦的使用寿命,济南
由原来的 Ra=1.6,提高到 Ra=0.8,以前的车床加工 鲍德彩板有限公司与供货厂家共同进行了攻关。根
改为磨床加工。
据轴套、轴瓦摩擦形式的不同(轴套是一种周期性的
气刀气流和沉没辊搅动的影响,浮渣会浸入到锌液 上层(0%100 mm)的深度,而且随着越接近表面,浮 渣的悬浮物也越多,此时浮渣碰到稳定辊,就会沾附 在上面,形成不均匀的结瘤,稳定辊位于锌锅内的最 上面,后稳定辊距离锌液面只有 50 mm。所以,辊面 距离锌液面的距离是沾渣的主要原因。
2 技术分析与改进措施
一个均匀的锌层,如果片面的增大稳定辊与液面的 距离,将对锌层和板面不利。经过计算和分析得出, 将稳定辊降低 100 mm,并且适当降低气刀的高度, 达到了一个最理想的效果。
造成辊子粘渣的另一个因素是稳定辊和沉没辊 的表面质量。辊面粗糙度低,辊面的表面积就越大, 相同条件下,粘渣的量就越大,一旦粘附锌渣,锌渣
辊面的油脂和灰尘对粘渣的影响。沉没辊和稳 转动磨损,而轴瓦是一种固定的磨损),将轴套和轴
定辊在加工完后,为了不使辊面生锈,往往要在辊面 瓦分别采用了不同材料。对轴套采用的材料先后试
涂上一层黄油,如果擦拭不干净,黄油在预热炉(300 用了 20Cr25Ni20Si2、Co30、Co40、Co50 (含钴 50%的
4结语
间 7 h、两班生产、0.65 元 / kW·h 计算,电力运行成本
采用新工艺、新技术,对 CXZ- 2 型包芯线机优
为 129 129 元 /a。CXZ- 2 型包芯线机经过优化改造 化改造,提高了产品质量,减少了环境污染,降低了
后,使用 1 台 18.5 kW 交流电机,按每班有效工作时间 生产成本,社会效益和经济效益显著。
我国将启动第二批循环经济试点
国务院印发的《节能减排综合性工作方案》提出, 我国将启动第二批循环经济试点,支持一批重点项目 建设。我国将深入推进浙江、青岛等地废旧家电回收 处理试点,继续推进汽车零部件和机械设备再制造试 点,并推动重点矿山和矿业城市资源节约和循环利 用。同时,要组织编制钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建 材、制糖等重点行业循环经济推进计划。
针对沉没辊的轴套和轴瓦使用寿命短 (7- 10 d) 问题,经过分析,认为原先所用的 AR- 7 材料主要成
参考文献: [1] 李九岭.带钢连续热镀锌[M].北京:冶金工业出版社,2001.
分为 20%的 Cr 和 14%的 Ni,该材料硬度高,但耐磨
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频调速,该调速方法技术已经十分成熟,而且体积 的运行成本,比优化改造前降低了大约 85 694.7元。
小,价格便宜,调速范围大,操作方便灵活,还节省电 加上前两项改造带来的效益,每台设备每年的运行
力,经济寿命长,减少了维护检修费用。
成本产生的经济效益 16源自文库万余元。
经济效益分析:CXZ- 2 型包芯线机在优化改造 前,使用 1 台 55 kW 直流发电机,按每班有效工作时
接触面积最大,张力最大,所以沉没辊如果粘渣,其 影响比稳定辊要严重。沉没辊表面沟槽的作用就是 当有锌渣接近辊面时,会自动的跑到沟槽内,不至于 在表面形成结瘤。原设计沟槽的宽度为 2 mm,其排 渣能力有限,遇到稍微大点的便会在辊面结瘤,为 此,将沟槽的尺寸增大到 3.5 mm,将原有的倒角改为 倒圆角。沉没辊的材料为 316L,这种材料硬度高并
#)里是挥发不掉的,放到锌锅里,在无氧的状态下 合金),每种材料轴套的使用情况见表 1。根据表 1 中
发生炭化,形成的碳牢牢的附着在辊面上,加速粘 的情况,最后确定轴套的材质为 Co50。轴瓦采用的
渣。沉没辊安装完后,还要放置一段时间,辊面容易 材料是在 AR- 7 的基础上,加入了微量的钴和提高
粘灰,粘附的灰尘如果清理不干净,其作用跟油脂是 镍的含量,从而改善了轴瓦的金相组织,细化了晶
瓦的使用寿命稳定在 15 d 以上。
表 1 各种材料的轴套使用情况对比
材 料 使用时间 /d
使用结论
20Cr25Ni20Si2 9)10 该材料的焊接性能不好,容易开裂
Co30
10*12 沉没辊运行不稳定、振动,造成钢 带有振痕
Co40
12+13 轴套的磨损量较大,使用时间短
Co50
15,20 使用较稳定,磨损量减少
稳定辊在锌锅内的作用就是稳定带钢,使位于 锌锅上方气刀部位的钢带不至于前后摆动,以得到
2.1 控制辊面的粘渣量和延长辊面的粘渣时间 为了提高锌在钢带表面的附着力,现代热镀锌
是在锌液里加入少量的铝合金元素,在镀锌过程中
收稿日期:2007- 03- 12 作者简介:朱国刚(1980-),男,山东淄博人,2003 年毕业于山东理 工大学机械设计制造及其自动化专业。现为济钢彩板厂机动部助理 工程师,从事镀锌线设备技术管理工作。
《方案》提出要推进资源综合利用,推进共伴生矿
产资源综合开发利用和煤层气、煤矸石、大宗工业废弃
物、秸秆等农业废弃物综合利用。
(陈 敏)
《方案》指出,我国将加快实施重点行业节水改造 80
及矿井水利用重点项目。“十一五”期间实现重点行业
节水 31 亿 m3,新增海水淡化能力 90 万 m3/d,新增矿井
水利用量 26 亿 m3。其中,2007 年要实现重点行业节水
10 亿 m3,新增海水淡化能力 ! 万 m3 / d,新增矿井水
利用量 " 亿 m3。
一样的,为此,制定详细的操作规程和验收记录,每 粒,提高了韧性和耐磨性。另外,轴套、轴瓦必须成套
次沉没辊预热前要用煤油擦拭干净。
供应,避免两个批次在材料和工艺上的差异造成的
沉没辊虽然距离浮渣的距离最大,但是由于辊 两个轴套轴瓦磨损不均的情况。通过这些改进,使沉
子自身的搅动和距离底渣最近,又由于其与钢带的 没辊的转动灵活,对钢板的滑伤明显减轻,轴套和轴
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稳定,经常造成合金包芯线的破损,使生产成本增 7 h,两班生产计算,运行成本为 43 434.3 元 /a。优化改
大。目前,国内外普遍采用的电机调速方法为交流变 造后,每台 CXZ- 2 型包芯线机设备,在电力消耗方面
面出现擦伤或划伤等表面缺陷,且轴套轴瓦的磨损 辊的粘渣情况较后稳定辊要轻。锌锅表面附着一层 量大,两边不均匀,造成了在锌锅处跑偏,形成边浪, 由铝铁锌组成的锌渣(称之为浮渣),在生产时由于
严重影响了镀锌板的表面质量,有时轴套轴瓦的摩 擦力控制不好,辊子在锌锅内上下跳动,出现锌层不 均的现象,这就必须更换沉没辊。对于一条连续生产 线,换辊停产前后都要出 1#3 t 的废品和 10$20 t 的降级品,所以减少换辊次数是提高产品质量的途 径之一。
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