QC小组成果报告

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鲁班集团安绪堂项目部

QC小组成果报告

一、QC小组概况

本小组成立于2006年5月17日,期间项目部承建南坊机关社区A 区2#楼工程。QC小组成员情况见下表:

姓名性别年龄文化

程度

职称职务小组内的职责

安绪堂男47高中助工组长负责QC小组组织领导工作袁清泉男32中专助工组员负责工程技术、质量管理工作葛强男26大专助工组员负责施工、计划制定工作

倪明辉男28大专助工组员负责施工机具和材料的管理刘春彦女29本科工程师组员负责质量检查、数据分析

李连超男21中专技术员组员负责测量放线工作

安丽女22中专组员负责统计、资料收集工作本工程为剪力墙结构,采用木胶合板模板,墙、梁、板整支整浇的施工工艺。在施工过程中我们对剪力墙进行QC管理,每周三下午5:00由组长召集小组成员召开QC小组活动会议,按照PDCA的4个阶段8个步骤开展活动,会后由资料员将活动内容整理成书面材料。

二、选题理由

当前大部分房屋剪力墙结构工程剪力墙支模时均采用定型大模板,虽然周转次数多,但是一次性投入过大。因此目前很多中小型施工企业,仍采用传统的木胶合板或竹胶合板作为主要的支模材料。我工地就是采用15㎜(18)厚木胶合板支设剪力墙及梁板模板,其他材料有50×100方木背楞、拉结螺栓、蝴蝶卡等。

上述工艺虽然材料周转次数少,但一次性投入也小,施工周期快,符合我公司的实际情况。但在实际施工过程中,剪力墙质量较难控制,因此我们选择了《利用QC方法提高剪力墙质量》来作为本次活动的攻关课题。

三、第一次循环

(一)调查情况

本工程标四层、五层两层混凝土现浇剪力墙质量检查结果:检查100个点,其中不合格点15个,合格率为85%,详细情况见调查表(表1)。

表1 不合格点调查表

序号轴线偏移项目频数频率%累计

1轴线位移853.353.3

2表面平整度426.780

3垂直度213.393.3

4标高1 6.7100

合计15

合格率85%

制表人:袁清泉日期:2006年6月13日

图一项目部现阶段剪力墙质量调查排列图

1

23456789101112131415轴线位移表面平整度垂直度标高

频数累计频率%

93.3%

80%

53.3%

8

4

2

1

100

203040

506070

8090100

调查时间:2006年 6月 13日 调查人:袁清泉

(二)因果分析

根据图1可以看出,剪力墙轴线位移不符合要求是影响质量的主要原因,我们对此进行了因果分析,见因果分析图(图二)。

因 果 分 析 图

焊条潮湿或不干净

钢筋被污染模板定位支杆有油污

电焊机电流过大电缆接头接触不良

电缆环绕接头无证上岗质量意识淡薄

操作工艺不熟悉、

放线、校线

夜间施工照明不足

环剪

力墙轴线不符合要求

操作环境潮湿支撑设置不合理模板操作工艺不正确

(三)制定对策

根据因果分析图,我们分析出了模板定位支杆焊接不牢固、工人质量意识淡薄、操作工艺不正确为造成剪力墙轴线位移的主要原因,并制定了对策,见对策表(表2)

表2:对策表

序号项目影响质量因素采取解决措施执行人效果

1

料定位支杆有油污清除污染物李连超好

2钢筋被污染彻底清除污染物

葛强

李连超

3焊条潮湿或不干净烘干并除尘葛强较好

4

机电缆环绕接头调换

倪明辉

葛强

5电缆接头接触不良修整李连超

倪明辉

6电焊机电流过大调整电流倪明辉

葛强

已调整

7

人无证上岗持证上岗

安绪堂

袁清泉

8质量意识淡薄制定质量标准、奖罚措施

并彻底清除污染物执行

袁清泉

刘春彦

很好

9操作工艺不熟悉,放

线、校线

进行工艺、标准培训

袁清泉

安丽

很好

10

环境操作环境潮湿改善操作环境

安绪堂

袁清泉

11夜间施工照明不足增加夜间施工照明安绪堂

葛强

12

方法支撑设置不合理按规范进行设置支撑

袁清泉

倪明辉

13

模板操作工艺不正

培训、纠正操作工艺

袁清泉

安丽

很好

制表人:袁清泉日期:2006年6月13日(四)、整改效果

由于以上各项措施落实较好,通过对标六层~标八层的检查结果进行

分析,现浇剪力墙轴线位移质量问题基本解决,共检查150个点,其中不合格点15个,合格率为90%,轴线位移由第一位降到了第4位,检查结果见下表(表3):

序号项目频数频率%累计频率%

1表面平整度746.746.7

2垂直度426.773.4

3标高32093.4

4轴线位移1 6.6100

合计15100

合格率90%

制表时间:2006年7月24日制表人:袁清泉

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