QC小组成果报告
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鲁班集团安绪堂项目部
QC小组成果报告
一、QC小组概况
本小组成立于2006年5月17日,期间项目部承建南坊机关社区A 区2#楼工程。QC小组成员情况见下表:
姓名性别年龄文化
程度
职称职务小组内的职责
安绪堂男47高中助工组长负责QC小组组织领导工作袁清泉男32中专助工组员负责工程技术、质量管理工作葛强男26大专助工组员负责施工、计划制定工作
倪明辉男28大专助工组员负责施工机具和材料的管理刘春彦女29本科工程师组员负责质量检查、数据分析
李连超男21中专技术员组员负责测量放线工作
安丽女22中专组员负责统计、资料收集工作本工程为剪力墙结构,采用木胶合板模板,墙、梁、板整支整浇的施工工艺。在施工过程中我们对剪力墙进行QC管理,每周三下午5:00由组长召集小组成员召开QC小组活动会议,按照PDCA的4个阶段8个步骤开展活动,会后由资料员将活动内容整理成书面材料。
二、选题理由
当前大部分房屋剪力墙结构工程剪力墙支模时均采用定型大模板,虽然周转次数多,但是一次性投入过大。因此目前很多中小型施工企业,仍采用传统的木胶合板或竹胶合板作为主要的支模材料。我工地就是采用15㎜(18)厚木胶合板支设剪力墙及梁板模板,其他材料有50×100方木背楞、拉结螺栓、蝴蝶卡等。
上述工艺虽然材料周转次数少,但一次性投入也小,施工周期快,符合我公司的实际情况。但在实际施工过程中,剪力墙质量较难控制,因此我们选择了《利用QC方法提高剪力墙质量》来作为本次活动的攻关课题。
三、第一次循环
(一)调查情况
本工程标四层、五层两层混凝土现浇剪力墙质量检查结果:检查100个点,其中不合格点15个,合格率为85%,详细情况见调查表(表1)。
表1 不合格点调查表
序号轴线偏移项目频数频率%累计
1轴线位移853.353.3
2表面平整度426.780
3垂直度213.393.3
4标高1 6.7100
合计15
合格率85%
制表人:袁清泉日期:2006年6月13日
图一项目部现阶段剪力墙质量调查排列图
1
23456789101112131415轴线位移表面平整度垂直度标高
频数累计频率%
93.3%
80%
53.3%
8
4
2
1
100
203040
506070
8090100
调查时间:2006年 6月 13日 调查人:袁清泉
(二)因果分析
根据图1可以看出,剪力墙轴线位移不符合要求是影响质量的主要原因,我们对此进行了因果分析,见因果分析图(图二)。
因 果 分 析 图
焊条潮湿或不干净
钢筋被污染模板定位支杆有油污
料
机
电焊机电流过大电缆接头接触不良
电缆环绕接头无证上岗质量意识淡薄
操作工艺不熟悉、
放线、校线
人
夜间施工照明不足
法
环剪
力墙轴线不符合要求
操作环境潮湿支撑设置不合理模板操作工艺不正确
(三)制定对策
根据因果分析图,我们分析出了模板定位支杆焊接不牢固、工人质量意识淡薄、操作工艺不正确为造成剪力墙轴线位移的主要原因,并制定了对策,见对策表(表2)
表2:对策表
序号项目影响质量因素采取解决措施执行人效果
1
料定位支杆有油污清除污染物李连超好
2钢筋被污染彻底清除污染物
葛强
李连超
好
3焊条潮湿或不干净烘干并除尘葛强较好
4
机电缆环绕接头调换
倪明辉
葛强
好
5电缆接头接触不良修整李连超
倪明辉
好
6电焊机电流过大调整电流倪明辉
葛强
已调整
7
人无证上岗持证上岗
安绪堂
袁清泉
好
8质量意识淡薄制定质量标准、奖罚措施
并彻底清除污染物执行
袁清泉
刘春彦
很好
9操作工艺不熟悉,放
线、校线
进行工艺、标准培训
袁清泉
安丽
很好
10
环境操作环境潮湿改善操作环境
安绪堂
袁清泉
好
11夜间施工照明不足增加夜间施工照明安绪堂
葛强
好
12
方法支撑设置不合理按规范进行设置支撑
袁清泉
倪明辉
好
13
模板操作工艺不正
确
培训、纠正操作工艺
袁清泉
安丽
很好
制表人:袁清泉日期:2006年6月13日(四)、整改效果
由于以上各项措施落实较好,通过对标六层~标八层的检查结果进行
分析,现浇剪力墙轴线位移质量问题基本解决,共检查150个点,其中不合格点15个,合格率为90%,轴线位移由第一位降到了第4位,检查结果见下表(表3):
序号项目频数频率%累计频率%
1表面平整度746.746.7
2垂直度426.773.4
3标高32093.4
4轴线位移1 6.6100
合计15100
合格率90%
制表时间:2006年7月24日制表人:袁清泉