常门铺水库溢洪道设计方案比较

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流速 " 3 4 5 % 流速 " 3 4 5 % 流速 " 3 4 5 % 流速 " 3 4 5 % &+ !8: &+ 9’& (+ !:# 7+ 88$ 8+ !:9 !&+ ’#& (+ $7$ #+ ((: $+ !#’ 9+ &8’ !&+ 7(( !&+ &’8 !&+ #7: !(+ 7$& !#+ #!# !(+ 7$& &+ (#’ (+ $7$ #+ #&$ $+ $8$ :+ !79 !(+ ((9 !7+ #8# !7+ ’&$ !7+ #!(
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了水库的缓洪能力。为了提高水库的调蓄能力,使其达到规定 的防洪标准, 特提出对水库溢洪道进行除险加固改造。 !+ ( !+ (+ ! 溢洪道改造方案 方案一 现设计溢洪道仍在原位置, 由引渠、 闸室控制段、 泄槽和挑 流消能段组成, 引渠底高程 !(6&+ 3$9, 有 # 孔, 每孔宽 3+ ’9, 闸 墩厚 !+ (9, 泄槽段底坡 ! = !3, 长 !$’9, 反弧半径 !39, 挑角&3B, 反弧最低点高程 !(3!+ 3#9, 挑坎高程 !(3&+ :39。 为避免挑射水流所形成的回流淘刷坝脚,在挑流水舌下游 冲坑左侧, 利用开挖泄槽的土石料筑成护坝土堤, 土堤长!4’9, 堤顶高程 !(3&9, 使溢洪道水流能平顺地泄入下游河道。
从表 ! 、 表 & 可以看出: " ! % 两个方案中引渠段流速在相同流量下基本相同, 其值 在 &+ ’ ; &+ 73 4 5 之间。 " & % 两个方案闸室段各断面在相同的来流条件下, 流速基 本相同, 可见引渠长度的变化对闸室的过流能力, 过流条件等 影响很小, 所以也就不影响溢洪道的泄流能力。 " ( % 泄槽段流速, 方案二比方案一略有增加, 在设计和校 核流量情况下增加 &’< 左右。 " # % 挑坎处最大流速方案二较方案一为大,一般增加 最大值为 !7+ #3 4 5, 均满足混凝土的抗冲要求。 &’< ; &9< , &+ ( 水面线成果分析 " ! % 两个方案相同流量下, 闸前水深基本相同, 说明引渠 长度的变化, 对闸前水深影响很小。 " & % 泄槽段水深在到达反弧最低点时, 在相同流量下, 两 方案基本相同。 &+ # 消能成果分析 从消能和流速成果可知: " ! % 从冲坑深度比较, 同样的来流条件下, 因为方案二的 出坎流速大, 故冲坑深度略大于方案一。但增加值较小, 一般 不超过 &+ ’3, 最大冲深方案一 9+ #3, 方案二 !’+ !3。
表! 流量 9( = C 断面编号 A( ’ ! & $ !# !3 &’&+ # 方案一流速试验成果 &46+ 4 #’#+ 4 3&:+ !
河支流苍头河上的一座中型水库,水库控制流域面积 (!’89& ,流域长度 (!+ 689 " 其中平鲁区境内 &’+ (89,右玉县 流域平均宽度 :+ 489, 平均纵坡 4+ &; , 流域下 境内 !!+ (89 % , 垫面黄土丘陵区占 $’< , 土石山区占 (’< , 坡面沟谷发育, 上 游流域内的侵蚀模数为 (’’’- = 89 。
!"#$%&’(") ") *+(’,) -./+#+ "0 -$’112%3 "0 !/%),#+)$4 5+(+&6"’& ?@A B*CDEA 78(9&%.9: 0*F -@1 -F.C5E*F3 GF*H1I- *E 5GJ//K.L *E M@.CD31CGA N151FO*JFP -@F*AD@ -@1 I*3G.FJ5*C *E Q15JDC 5I@131 2L @LQF.A/JI 3*Q1/ -15-P -@1 51I*CQ Q15JDC 5I@131 J5 I*C5JQ1F1Q .5 .C 1I*C*3JI./ F.-J*C./ Q15JDC 5I@131P .CQ .Q*G-1Q+ 7’9 -@*A5.CQ RA.C JCO15-31C- KJ// 21 5.O1Q+ ;+3 <"&=(S N151FO*JF TGJ//K.L U15JDC 5I@131
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枢纽工程由大坝、 溢洪道、 冲沙泄 水库于 !:$$ 年底建成, 洪洞、灌溉输水洞四部分组成。大坝为水中倒土加轻碾均质 坝, 最大坝高 &&+ 39, 全长 ((’9, 原设计防洪标准为 !’’ 年一 其中死库容 :’’ 万 9( , 遇洪水设计。水库总库容 &!$6 万 9( , 兴利库容 33( 万 9( , 防洪库容 !&$6 万 9( 。 !+ & 工程改造的目的 常门铺水库存在的主要问题是防洪标准不够,其工程等 要求的 “ 级达不到部颁 “ >?@ A $4 标准 ” !’’ 年一遇洪水设计, !’’’ 年一遇洪水校核 ”的防洪标准,原工程溢洪道位于大坝 右岸距右坝肩 3’9 处, 全长 (&’9, 进口底高程 !(6#+ $$9, 底宽 并筑 (9 高子堰, 但实际只开挖 &’9, 未作子堰。由于原设 (’9, 计溢洪道按非常溢洪道考虑, 整个泄槽均未衬砌, 一旦泄洪, 将 可能影响到大坝的安全,并严重威胁着下游人民生命财产的安 全。另外水库运行 &’ 多年, 已淤积库容 :#’ 万 9 , 进一步降低
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第 ! 期 " 总第 !#$ 期 % &’’( 年 & 月
表& 流量 3( 4 5 断面编号 67 ’ ! & ( 7 8 9 : !&+ &’8 !&+ :9# &’&+ #
朱宏福: 常门铺水库溢洪道设计方案比较
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方案二流速试验成果 &98+ 9 #’#+ 9 7&:+ !
" & % 从挑距比较, 同样的来流条件下, 方案二的挑距较方 案一略有增加, 其最大值分别为 (9+ #3 和 (7+ 83。 " ( % 来流条件不变时, 随着下游水深的增加, 冲坑深度减 小, 但冲坑深度与下游水深的和变化很小。 " # % 方 案 一 起 挑 流 量 !’$+ 83( 4 5, 方 案 二 起 挑 流 量 (:+ :3( 4 5。 ( 方案比较 通过对两方案模型试验水力特征的量测分析,比较结果 如下: " ! % 方案一各项水流特性均满足相应的规定和标准, 设计 结构合理, 从水流上分析方案可行。方案二各项水流特性, 均 满足相应的规定标准,冲坑深度和挑坎处流速比方案一略有 增加。 " & % 从经济效益比较, 方案二延长了引渠段水平土渠, 缩 短了泄槽长度, 同时开挖量较方案一减少。从数量上分析, 方 减少钢筋用量 8&+ $-, 仅 案二较方案一共减少混凝土 !!9’3( , 此一项, 方案二较方案一可节省投资 7’+ 9 万元。 # 结论 " ! % 根据模型试验资料, 在设计流量和校核流量时, 闸前 实测水头分别为 #+ 873 和 8+ 8(3,按最高水位 !(8:+ $$3 控 制, 闸室底板可在原设计 !(8&+ 7$3 的基础上抬高 !+ ’3, 以减 少开挖量。 " & % 引渠段长度的变化对闸前水深、 闸室过流能力及过流 条件等影响很小。 " ( % 两方案的最大挑距与最大冲深的比值均大于 &+ 7 , 对 建筑物产生危害的可能性均较小。 " # % 两方案各项水流特性均满足相应的规定标准, 设计结 构合理。但方案二由于缩短了泄槽,较方案一节省投资约 7’+ 9 万元。因此在进一步设计中采用方案二既经济又合理。 工程师, 作者简介: 朱宏福, 男, (9 岁, !:98 年毕业于太原工业 大学水利系。 = 收稿日期: &’’& 6 ’: 6 !’ >
第 ! 期 " 总第 !#$ 期 % &’’( 年 & 月
山西水利科技
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常门铺水库溢洪道设计方案比较
朱宏福Fra Baidu bibliotek
" 朔州市水利勘测设计室 % 文 摘: 在常门铺水库溢洪道改造中, 通过水工模型试验, 对其数据成果进行分析并进行方案比
流速 " 9 = C % 流速 " 9 = C % 流速 " 9 = C % 流速 " 9 = C % &+ 3’3 &+ :(3 (+ !:# 3+ $(6 :+ :4’ :+ :(6 !’+ ’:# &+ !6: (+ !:# #+ !33 6+ !(3 !’+ #4’ !!+ ’6& !’+ :3# &+ 3’3 &+ :(3 #+ 3:4 6+ $’# !!+ ’6& !!+ (’& !!+ :#$ &+ (#’ (+ $3$ #+ $6: $+ $6$ !&+ 6!$ !&+ ’!’ !&+ &$
较, 最终采用既经济又合理的方案二, 为国家节省投资 3’+ 4 万元。 关键词: 水库; 溢洪道; 设计方案 中图分类号: ,563! 文献标识码: 7
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工程概况 工程现状 常门铺水库位于右玉县西南部的威坪乡常门铺村,是黄
相应库水位 !(66+ $9, 校核 溢洪道设计泄量 &46+ 49( = C, 泄量 3&:+ !9( = C, 相应库水位 !(64+ $$9。 !+ (+ & 方案二 在方案一的基础上, 在出口消能段反弧最低点高程、 位置 和挑角不变的前提下, 如使闸室后移, 即增加土渠长度, 而减 少泄槽的长度, 使整个工程的开挖量减少, 从而达到降低工程 总投资的目的。 为此提出方案二, 即选定闸室后移 !!39, 使引 渠的平底土渠部分增加 !!39,相应缩短泄槽段,泄槽的底坡 由方案一的 ! = !3 变为 ! = #+ 3#3 。 & &+ ! 水工模型试验成果分析 流态描述 水流经水库进入引水渠,流态平稳,在引水渠中属缓流, 水面降落很小, 到闸前水面开始降落。 闸前的水流流态两方案 没有差别。水流经闸室段进入泄槽段, 水深急剧减小, 流速加 大, 在泄槽部分, 两方案表面均有轻微的冲击波现象出现, 但 没有引起大的水深变化。 水流经反弧挑入空中, 起挑流量方案二较方案一为小, 下 游形成冲坑, 冲积物大部分堆积于冲坑的下游部分。 同一流量 下, 随着下游水深的增加, 冲击范围内水流施滚加剧。从下游 水面明显可以看出在护坝堤脚的附近有回流存在,且随着水 深的加大, 回流状态越加明显。 &+ & 流速试验成果及分析 方案一、 方案二流速试验成果见表 ! 、 表 &。
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