1000MW超超临界机组汽轮机气流激振分析及处理

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1000 mw超超临界机组发电机调试期间振动问题的分析及处理

1000 mw超超临界机组发电机调试期间振动问题的分析及处理
brush and taking heat balance method. These methods have certain referential significance for fault diagnosis and treat
ment on units of the same type.
第41 卷第12 期 年 月 2019 12
华电技术
Huadian Technology
Vol. 41 No. 12 Dec. 2019
: DOI 10. 3969 / j. issn. 1674 - 1951. 2019. 12. 008
1 000 MW 超超临界机组发电机调试期间 振动问题的分析及处理
: ; ; ; ; Keywords 1 000 MW unit vibration fault diagnosis subcritical rotating speed of generators false value dynamic bal ; ; ance thermal bending carbon brush

设备概况
#1 机组采用上海汽轮机有限公司设计制造的
; 收稿日期:2019 - 05 - 07 修回日期:2019 - 11 - 10
C1000 - 28 / 0. 4 / 600 / 610 型超超临界压力、一次中
基金项目:国家科技支撑计划资助项目(2015BAA03B) 间再热、单轴、四缸四排汽、双背压凝汽式汽轮机,发
摘 要:某1000 MW 超超临界汽轮发电机组在调试期间,出现发电机低转速下转轴振动大、带负荷时发生轴振突 跳及热弯曲等振动故障。结合发电机结构、升速过程伯德图、轴振突跳时的时域波形、转子发生热弯曲前后的工 频幅值/ 相位变化情况进行分析,判断振动故障原因为发电机转子存在副临界转速,#6,#7 轴承轴振存在虚假值 且带负荷过程中发电机转子发生热弯曲。现场通过提高机组转速、调整转子与碳刷的接触面积及热平衡方法,消 除了发电组振动故障。该方法对同类型机组类似的振动故障诊断和处理具有一定借鉴意义。 关键词:1000 MW 机组;振动故障诊断;发电机副临界;虚假值;动平衡;热弯曲;碳刷 中图分类号:TK 267 文献标志码:A 文章编号: ( ) 1674 - 1951 2019 12 - 0041 - 05 : , Abstract There were abnormal vibrations of a 1 000 MW ultra supercritical turbogenerator set during its commissioning , such as large vibration at low speed sudden axle vibration jump and thermal bending under loading. Based on the analy , , sis of generator structure Bode diagram during acceleration process timedomain waveform of sudden vibration jump of , , rotor shaft and phase / amplitude variations at power frequency before and after rotor thermal bending it is judged that , the causes of abnormal vibration are the subcritical rotating speed of generator rotor false value of No. 6 and No. 7 bear , ing vibration and thermal bending of generator rotor during loading. Abnormal vibration of the generating unit can be e , liminated by increasing the rotating speed of the generating unit adjusting the contact area between rotor and carbon

1000MW机组汽机改造后振动分析及处理

1000MW机组汽机改造后振动分析及处理

1000MW机组汽机改造后振动分析及处理发布时间:2021-10-14T06:41:35.464Z 来源:《当代电力文化》2021年19期作者:朱志刚赵轶平乔禹航[导读] 本文针对QB厂国产1000MW 汽轮机通流改造后在运行过程中轴系振动大的情况,通过对轴系振动异常时汽机相关参数进行分析讨论,确定振动故障类型为蒸汽激振朱志刚赵轶平乔禹航华能沁北发电有限责任公司河南济源 459000摘要:本文针对QB厂国产1000MW 汽轮机通流改造后在运行过程中轴系振动大的情况,通过对轴系振动异常时汽机相关参数进行分析讨论,确定振动故障类型为蒸汽激振,经过一系列试验操作及检修工作,现场实施后对控制蒸汽激振取得较好效果,为今后同类型机组类似故障处理提供有益借鉴。

关键词:汽轮机通流改造振动蒸汽激振轴承 1、引言2021年5月27日,QB厂国产1000MW 汽轮机通流改造后并网。

机组在加负荷过程中,多次出现汽机#1、2瓦X、Y方向振动突升现象。

6月17日,机组负荷加至850MW,汽机#2瓦X、Y方向振动突升,达到汽机振动保护值,汽机跳闸。

通过对机组运行情况和振动相关参数近分析,确定机组高压转子轴振波动及振动跳机是由于轴系实际阻尼无法有效衰减蒸汽激振作用力导致。

振动机组实际情况,进行多项试验并制定一系列技术措施,同时对汽机进行一定检修,施行后汽机振动得到有效控制。

2、汽机概况QB厂1000MWQ汽机通流改造后配套汽轮机为哈尔滨汽轮机厂制造的超超临界凝汽式汽轮机,汽轮机型号“N1000-25/600/600”,一次中间再热、单轴、四缸、四排汽、64级(高压16级、中压2×12级、低压4×6级)、八段抽汽结构。

机组通流改造主机本体部分,高压缸通流部分整体更换,内缸更换为整体铸造的筒型缸;1、2号轴承更换;高压主汽门、调门、导汽管更换;导汽管前主蒸汽管道及疏水管道及阀门更换、相关的支吊架更换;中压缸保留外缸,隔板和转子全部更换,3、4号轴承更换;低压缸保留外缸和低压转子,内缸更换为整体铸造内缸,排汽导流环、动叶片和隔板前三级更换,提供1台套新末级动叶,修复2台套末级动叶;整台机组通流部分汽封全部更换。

超临界机组振动问题分析及对策

超临界机组振动问题分析及对策
1.1 定义 轴系振动稳定性属于自激振动的范畴。自激振动是指振动 体自身所激励的振动,其与转子质量不平衡等无直接关系,而 是由于机械振动系统内部的力激发起来的。维持自激振动的能 量来源于系统在本身运动中获取的能量。系统一旦失稳,振幅 将随时间迅速发散(线性系统)或呈极限环轨迹(非线性系 统)。
TPRI
. Q A A B x . Q fy Ayx Ayy y Byx Byy y
该密封动态力的大小与密封进出口汽流参数、密封的结构参 数、密封的间隙及转子在密封中的偏心运动有关。
压缩机转子结构示意图
TPRI
据有关轴承手册查得 3000r/min 转速下支承轴承的油膜刚度系 数和阻尼系数如下: Kxx=3.0607×106N/m,Kxy=-9.2204×105N/m Kyx=3.9554×105N/m,Kyy=5.1748×106N/m Cxx=1.2438×104N.s/m,Cxy=8.8496×103N.s/m Cyx=6.3804×103N.s/m,Cyy=2.0366×104N.s/m 将转子系统化分为 10 个单元点 (9 个轴段 ) ,两个轴承分别位于 第 2 和第 9 个单元,计算中考虑园盘的转动惯量和陀螺力矩及转轴 剪切变形等的影响。计算出的前两阶阻尼固有频率及其相应的对 数衰减率分别为482.05 1/s、1.8618和672.93 1/s、0.9319。 当在叶轮上作用有叶顶间隙激振力,则前两阶阻尼固有频率对 应的对数衰减率与叶顶间隙激振力大小的关系如下图所示。从中 可以看出,随着叶顶间隙激振因子 q的增大,一阶对数衰减率增加, 而二阶对数衰减率减小,且变得不稳定。此外,当q增大到一定数 值后,二者的固有频率相互接近,达600 1/s左右。

1000MW超超临界汽轮机组振动异常问题分析

1000MW超超临界汽轮机组振动异常问题分析

1000MW超超临界汽轮机组振动异常问题分析摘要:本文介绍某发电厂1000MW超超临界汽轮机组在投入生产运行半年内出现的振动大导致机组停运问题的分析过程,重点在对产生振动大原因进行多方面分析,并找出振动的根本原因为同类型机组提供可借鉴经验,并在调试及正常运行期间加以避免。

关键词:汽轮机、1000MW、超超临界、振动分析某电厂1000MW超超临界汽轮机组于2018年10月投入生产,汽机为上海汽轮机厂生产的超超临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机。

在4个月的运行期内,经历几次启停机,振动参数基本正常,机组带满负荷能稳定运行。

但在第5个月的运行及停机过程中,存在两个振动异常现象,一是满负荷下1瓦轴振波动大,二是机组在滑停惰走过程中,轴系各瓦过临界轴振大。

一、机组振动大具体情况介绍:1.1、满负荷工况1瓦轴振波动情况2019年2月28日至3月16日,#1轴振随负荷变化而变化,负荷升高时,#1轴振增大,负荷降低时,#1轴振随之下降,在800MW负荷以下时,#1轴振单峰值在40~80μm波动;机组在满负荷1000MW工况下,1瓦轴振频繁波动并有爬升趋势,单峰值80~110μm波动,瞬时极值130μm,瓦振0.7mm/s,基本稳定不变;其它各瓦波动幅度较少,从#1轴振动曲线看,3月15日1时后有下降趋势。

从TDM系统分析可知,振动波动主要是工频成分,伴随明显的低频及二倍频分量。

DCS历史数据表明,在机组调试投运初期,1瓦轴振随负荷变化就存在明显波动现象,波动幅度30~130μm不等,频度相对要低。

查看满负荷工况下1瓦的润滑油回油温度在8个轴承中为较低,仅59.7℃。

润滑油压、油温基本不变,1瓦左下钨金温度有爬升趋势,2019年1月15日前,#1轴承左前下为81℃以下,1月27日升至83.4℃,2月11日升至88.5℃,3月10日以后,瓦温又开始上升至16日升至96.5℃,1瓦其它测点温度在70℃以下并变化不大。

某电厂1000MW超超临界西门子汽轮发电机冲转过程#4瓦瓦振振动超标浅析与总结

某电厂1000MW超超临界西门子汽轮发电机冲转过程#4瓦瓦振振动超标浅析与总结

某电厂1000MW超超临界西门子汽轮发电机冲转过程#4瓦瓦振振动超标浅析与总结某电厂电厂汽轮机是上海汽轮机有限公司引进德国西门子技术生产的1000MW超超临界汽轮发电机组,型号为N1000-26.25/600/600(TC4F),额定功率1000MW,最大出力1049.8MW。

型式为超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式、八级回热抽汽。

从汽机向发电机看,顺时针转向。

机组膨胀系统体现西门子独特的技术风格:绝对死点及相对死点均在高中压之间的推力轴承处,因此动静叶片的相对间隙变化最小。

中、低压各汽缸之间有推拉装置,汽缸在轴承座上用耐磨、滑动性能良好的低摩擦合金介质支撑。

机组采用液压马达盘车,位于#1轴承座;留有手动盘车接口,位于#3轴承座。

1.1汽轮机本体结构本机组由西门子公司设计,并提供整个高压缸、中压转子动静叶片及低压末级叶片等关键部件。

机组的总体型式为单轴四缸四排汽;所采用的积木块是西门子公司近期开发的三个最大功率可达到1100MW等级的HMN型积木块组合:一个单流圆筒型H30-100高压缸,一个双流M30-100中压缸,两个N30-2*12.5双流低压缸。

1.2不允许运行及不允许长期连续运行的异常工况轴承振动过大有许多原因造成汽轮机-发电机振动过大,振动数据来源于转子及轴承座。

当转子相对振动大于83µm时报警;转子相对振动为130µm或#1#5轴承振动达到11.8mm/s,#6#8轴承振动达到14.7mm/s时机组跳机。

2、某电厂1000MW超超临界机组近期历次冲转不成功原因浅析某电厂1000MW超超临界机组自2016年B修后到目前为止,汽轮机一共进行了13次冲转至3000r/min,其中因主机#4瓦瓦振多次出现振动超标导致汽轮机跳闸。

可以看出,汽轮机一共进行13次冲转至3000r/min,其中发生6次汽机跳闸,全部因为主机#4瓦瓦振达到保护值而动作,其中冷态冲转发生1次,温态冲转发生5次,热态发生0次,其余7次冲转,汽轮机通过临界转速时,#4瓦振也偏高,但振动未达到保护值,则一次冲转成功。

1000MW汽轮机汽流激振机理和消振措施探讨

1000MW汽轮机汽流激振机理和消振措施探讨

1000MW汽轮机汽流激振机理和消振措施探讨华润电力(贺州)有限公司摘要:汽流激振的特征,认为由流体产生的切向力是引起机组自激失稳的主要原因,汽流激振消振措施和成效关键词:自激振动;汽流激振;防涡汽封应用;全实缸洼窝中心及汽封测调目前我国投运的1000MW机组,汽轮机发生突发性振动的概率极高;近年伴随超超临界机组的相继投运,振动原因也出现了不同的表现形式。

汽流激振由于在我国现有机组发生的案例相对较少,相关机理研究和实用有效的消振对策方面业界缺乏广泛的共识。

通过对汽流激振机理和成因的分析,结合我司汽流激振消振措施的成功实施,为解决这一难题提供了有益的借鉴。

1 汽流激振的特征1.1汽流激振一般容易出现在高蒸汽密度高参数汽轮机的大功率区及叶轮直径较小和短叶片的高压转子上,振动特征以低频分量为主,25~28Hz,非线振动。

在50%低负荷下的振动特性低频分量在10μm以下,但随着负荷的增加,低频分量与负荷正相关性明显;随着负荷增加,振动突变的频率也逐步增加,趋势图不再平稳,而是呈现密集的锯齿状。

由于汽流激振在机组高负荷下突发发生,发生时间短,控制手段有限,很容易导致振动保护动作,是一种危害极大的汽轮机设备隐患。

1.2我司汽轮机为某公司生产的N1000-25/600/600,;超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式。

配置及参数:容量1045MW,进汽压力25.0MPa(表压力) 进汽温度600 ℃。

2012年6月26日#1机启机定速3000rpm,2Y频谱图显示除69μm工频分量外,已经出现了12.5Hz和25Hz的分频分量, 12.5Hz分量幅值小于5μm, 25Hz分量幅值8~9μm。

机组开始带低负荷时,1~4号轴承均出现了25Hz分频分量振动,在704MW时发生2Y剧烈振动.2012年10月18,#2机负荷由500MW升至550MW时,机组开始出现大幅低频波动,波动频率为28Hz~29Hz 。

东汽1000MW汽轮机汽流激振问题分析及控制措施

东汽1000MW汽轮机汽流激振问题分析及控制措施

东汽1000MW汽轮机汽流激振问题分析及控制措施摘要:东汽1000MW超超临界汽轮机组是引进日立技术生产制造的,由于其轴系长出其他厂家机组很多(总长54、2m,其中汽轮机四根转子总长37。

9m),且蒸汽参数又为超超临界(26。

25MPa、600℃、600℃),机组容量大、转子长,所以转子挠度大,刚性较差,抗扰动能力较弱,发生汽流激振的可能性较大。

本文介绍了汽流激振的形成原因、特征,结合国内若干大型机组运行实例及对策,从设计制造、现场安装以及检修运行等方面提出相应预防控制措施。

关键词:1000MW;超超临界;汽轮机;汽流激振;控制措施1引言目前,1000MW超超临界汽轮发电机组逐渐成为新建电厂主流机组,而随着这几年百万机组的陆续投运,汽流激振问题也逐渐暴露出来。

其中,东汽1000MW超超临界汽轮机组较为突出,因为其轴系长出其他机组很多(总长54、2m,其中汽轮机四根转子总长37。

9m),机组参数高、轴系长,刚性较差,抗扰动能力较弱。

东汽1000MW超超临界汽轮机组已经出现多起高中压转子在运行中发生因汽流激振引起的低频不稳定振动,造成机组振动大跳机或被迫限负荷运行事件。

本文分析汽流激振机理和特点,结合国内若干东汽超超临界机组汽流激振现象及现场处理实例,归纳该类振动的预控措施,为目前正在制造、安装或运行中的可能遇到类似问题的超超临界机组提供参考。

2汽流激振的形成原因低频振动是指振动频率低于轴系转动频率的振动。

对于超超临界汽轮发电机组容易发生蒸汽涡动力引起的低频振动,也可称为蒸汽自激振荡,即汽流激振。

在汽轮机中有三种不平衡蒸汽力可能引起转子产生自激振动,影响机组轴系的稳定性。

第一种是由于转子偏心,使叶片顶部间隙沿周向不等,进而产生一个激振力,称为叶顶间隙激振;第二种是由于在汽轮机中设计有轴端汽封,围带汽封及隔板汽封,这些汽封会对转子的动特性产生影响;第三种是由于调节级喷嘴进汽的不对称性,即部分进汽会改变轴承的负荷,使其重新分配进而改变轴承的动特性。

1000MW超超临界汽轮机异常振动分析

1000MW超超临界汽轮机异常振动分析

O 引言
某I O 0 0 MW超 超 临界 纯 凝 汽 式 汽 轮发 电机 组 , 2 0 0 6 年投入商业 运行。 运行 中出现汽轮机异常振动、 高 导管晃动、 # 2 高调 门内部异音现象 , 本文重点对异常发
进行 分析 、 试验 , 并 采 取相应 措 施 , 控 制振 动在 合格 范 围内。
Abs t r ac t : Th e I O 00 M W u l t r a s u pe r c it f i c a l s t e am t ur bi ne a b no r ma l v i b r a t i on.hi g h pr e s s ur e r e gu l a t i n g v a l v e a b no r — ea r l s o un d,h i g h c a t he t e r s l o s h i ng a n o ma l y,t hr o ug h me c h a ni s m a na l ys i s,f i e l dt e s t 。t ak e c o r r e s po n di n gme a s u r e s ,t he。 p — e r ri n g c o nd i io t n s a r e s o l v e d On t h e o ne h a nd,s a t i s f y t he n e e d n f po we r g r i d,po we r pl a n t ,mor e i mp o r t a nt i s t o g ua r a n t e e t h e s a f e t y o ft he u ni t Ke y wo r ds: t u r b i ne; u l t r a -s up e r c r i t i c a l ; v i br a t i o n; h i g h pr e s s ur e va l v e( 2 0 1 3 ) 0 6 — 0 0 2 5 — 0 3

探究 1000MW 超超临界机组汽轮机气流激振分析及处理

探究 1000MW 超超临界机组汽轮机气流激振分析及处理

探究 1000MW 超超临界机组汽轮机气流激振分析及处理摘要:1000MW超超临界机组汽轮机气流激振分析及处理工作,可保障机组的稳定运行,将气流激振现场暂时消除。

因此,本文针对1000MW超超临界机组汽轮机气流激振分析及处理做出了进一步探究,对气流激振的机理,特征以及预防、气流激振分析以及处理给出了详细的分析。

关键词:超超临界机组;汽轮机;气流激振;调节阀某发电公司1、2号机组汽轮机,应用了的调节方式为喷嘴式调节方式,高压缸进汽喷嘴一共有四组,由四个高调门分别实施控制;机组当中的高压、中压、低压转子,都使用了无中心孔当中的整锻转子,每个转子皆应用了刚性进行连接,其中前4号轴承属于水平,上下中分面,双向可顷瓦轴承。

5号--8号轴承属于上下两半,水平中分面椭圆瓦轴承。

在应用大型机组的过程中,极有可能产生的问题便是,由于不平衡的转子质量,轴系不对称等情况,出现轴系强迫振动。

因为蒸汽有着比较高的参数,大型机组会产生的其他问题还包括,汽流激振导致的自激振动。

1、气流激振的机理,特征以及预防1.1气流激振产生的原理(1)轴封蒸汽激振力。

因为转子的动态出现了偏心,高压转子当中的轴封以及隔板轴封腔室当中存在的蒸汽压力轴向布,并没有均匀的分布,产生的合力为转子偏心方向垂直产生的。

这一合力,涵盖了蒸汽在轴封当中的轴向流动、因为四周发生流动进而出现的气流力,这样高压转子便发生了涡动,以至于转子出现了不稳定的运动[1]。

(2)叶顶间隙产生的激振力。

汽轮机当中的转子,如果出现了偏心的情况,会使圆周方向的叶顶间隙出现不均匀的分布,因为叶顶之间的间隙分布,存在着不均匀的情况,同一级当中,每个叶片当中存在的气动力便不会相等。

叶片之上的周向气动力,除了对一个扭矩合成以外,还合成了可以在转子轴心产生作用的横向力。

该横向力,会因为转子偏心距发生变化,如果偏心距有所增强,那么横向力也会提升,这样可以形成转子的自激激振力。

蒸汽激振力产生的大小,与转子产生的偏心距以及蒸汽密度有着直接的影响关系[2]。

东方汽轮机1000MW机组汽流激振问题解决方法探讨 刘向东

东方汽轮机1000MW机组汽流激振问题解决方法探讨 刘向东

东方汽轮机1000MW机组汽流激振问题解决方法探讨刘向东摘要:某电厂#4机组汽轮机采用东方汽轮机厂制造的NZK1000-25/600/600型汽轮机,自高负荷运行时,易发生汽流激振现象。

本文从安装角度对汽流激振问题的解决进行探讨。

关键词:汽轮发电机汽流激振分析措施1 引言随着电力行业的迅速发展,火力发电机组装机容量不断增多,1000MW超超临界机组逐渐成为新建电厂的主流机组,而随着几年来百万机组的陆续投运,汽流激振问题也逐渐暴露出来,东汽1000MW机组超超临界机组未引进日本日立技术生产制造,其轴系长出其他机组很多(总长54.2米,其中汽轮机四根转子总长37.9米),由于该型机组参数高、轴系长,刚性相对较差,抗扰动能力相对较弱。

目前,该型汽轮机组已经出现多起高中压转子在运行中发生因汽流激振引起的低频不稳定振动,造成机组振动大跳机事件或被迫限负荷运行事件。

本文结合某电厂该型汽轮机在机组大修期间对汽流激振问题的成功处理,从安装检修角度探讨汽流激振的问题的解决。

2 论文正文2.1 汽流激振的特点(1)机组负荷增加到某一数值,蒸汽自激振荡才会发生,如果不采取任何措施,也只有当负荷降到这一数值以后振动才会消失[1]。

(2)一般发生在大容量机组高压转子上,高压缸调节级处的汽流激振最为严重[1]。

(3)振动频率低于转子工作频率。

振动频率 f =Nc/ 60(Nc 为转子第一临界转速)[1]。

2.2 汽流激振形成的原因超超临界汽轮机由于主蒸汽参数的增加引起主蒸汽密度的显著提高,高压转子因蒸汽力的作用易发生汽流激振。

这种由于蒸汽力引起的轴系不稳定振动也称蒸汽涡动,汽流激振现已成为超超临界汽轮机轴系失稳的重要原因之一。

图12.2.1汽流激振的原因2.2.1.1汽流激振力分析(1)叶顶间隙激振力。

汽轮机转子偏心造成圆周方向叶顶间隙分布不均匀,由于叶顶间隙不均匀,同一级中各叶片上的气动力就不相等。

叶片上的周向气动力除合成一个扭矩外,还合成一个作用于转子轴心的横向力。

超超临界1000MW汽轮机汽流激振及对策

超超临界1000MW汽轮机汽流激振及对策

超超临界1000MW汽轮机汽流激振及对策陈炜张伟翟雷(华电国际邹县发电厂,山东邹城273522 )摘要:邹县发电厂四期工程1000MW超超临界汽轮发电机组是引进日立技术制造的,无论就其功率(单轴)还是轴系长度而言,均为目前世界一流。

由于其轴系(总长54.2米,其中汽轮机四个转子总长37.9米)长出以往机组很多,且蒸汽参数又为超超临界25.0MPa/600℃/600℃),所以汽流导致轴系失稳激振的趋势不可轻视,从理论中找出对策,以使引进工作万无一失。

关键词:1000MW超超临界汽轮机;轴系;稳定;激振;对策0 概述随着机组单机容量的增大,蒸汽参数的提高,轴系转子和轴承数目也增多,因此在机组设计阶段不仅对轴系要进行常规的横向振动特性和扭转振动特性分析,从轴承对转子系统动特性的影响来考虑轴系稳定性,使转子和轴承达到最优设计,而且对“汽流激振”也要进行分析研究,并在考虑汽流力的前提下,进行轴系稳定性计算,保证最佳的汽封结构设计和优良的轴系稳定性。

自1965年以来,人们从理论、实验和实际运行机组所发生的汽流激振中,对高参数大容量汽轮机高压转子产生汽流激振的机理作了深入的研究,形成一套理论分析和计算公式。

八十年代起,各制造厂引进并掌握了亚临界300MW、600MW机组的制造技术,对其轴系、轴承设计进行消化吸收工作。

九十年代,东汽厂在与日立公司技术交流与合作、引进日立公司以超临界600MW为母型机设计的亚临界600MW机组技术的同时,与清华大学热能工程系合作研究出用振荡流体力学方法计算汽封激振的动特性的计算程序,用以确定分析整个轴系稳定性所需的刚度系数和阻尼系数。

在1995年东方汽轮机厂应用所编制的计算程序中,对东方300MW机组汽封的汽流力特性作了计算分析,研究了机组负荷、轴封段倾斜度、轴封平均径向间隙、轴封齿高等对轴封间隙激振的影响,并应用轴系稳定性分析程序对其稳定性作了分析,初步评价了汽流激振对轴系稳定性的影响。

大型汽轮机气流激振问题的分析与处理

大型汽轮机气流激振问题的分析与处理

大型汽轮机气流激振问题的分析与处理新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县841000摘要:随着我国电力工业的结构调整,研究、生产和发展超临界压力机组是火力发电节能、环保、提高发电效率、降低发电成本的必然趋势。

但汽轮机蒸汽参数的增加会导致高压缸进汽密度和流速的增加,作用在高压转子上的切向力会提高动静间隙、密封结构和转子-汽缸对中的灵敏度,从而增加作用在高压转子上的激振力。

这些都会降低轴系的振动稳定性,严重时会诱发高压转子失稳,产生很大的低频振动。

由于蒸汽激振力与机组的出力近似成正比,因此。

蒸汽激振引起的不稳定振动成为限制超临界机组出力的重要因素。

例如,在苏联和美国超临界压力机组的早期生产和运行中。

这种低频振动问题比较突出。

当在负载条件下运行时,机器跳闸或被迫在有限负载下运行,这直接影响机组的可用性。

在我国,随着国产超临界机组的发展和将来的投产,将会面临这种低频振动问题。

因此,加强对超临界机组蒸汽激振的研究十分重要。

关键词:汽流激振;低频振动;振动稳定性;超临界汽轮机;介绍汽轮机汽流激振的机理和振动特征,以及近年来国内若干大型汽轮机高压转子汽流激振引起的低频振动的分析和现场处理情况,归纳总结引起该类振动的主要因素,提出了我国在发展高参数、大容量机组,特别是超临界机组中对汽流激振应采取的对策。

一、汽流激振机理根据目前的研究结果,汽轮机汽流激振力通常来自3个方面。

1.叶顶间隙激振力。

汽轮机叶轮在偏心位置时,由于叶顶间隙沿圆周方向不同,蒸汽在不同间隙位置处的泄漏量不均匀,使得作用在叶轮沿圆周向的切向力不相等,就会产生一作用于叶轮中心的横向力(合力),也称为间隙激振力。

该横向力趋向于使转子产生自激振动。

在1个振动周期内,当系统阻尼消耗的能量小于该横向力所做的功,这种振动就会被激发起来。

叶顶间隙不均匀产生的间隙激振力大小与叶轮的级功率成正比,与动叶的平均节径、高度和工作转速成反比。

因此,间隙激振容易发生在大功率汽轮机及叶轮直径较小和短叶片的转子上,即大型汽轮机的高压转子上。

汽轮发电机组汽流激振故障的分析及处理

汽轮发电机组汽流激振故障的分析及处理

汽轮发电机组汽流激振故障的分析及处理【摘要】汽轮发电机组在运行过程中可能出现汽流激振故障,给发电机组运行安全造成严重威胁。

本文通过对汽流激振的定义、危害、成因分析、检测方法和处理措施进行了分析,以期提高对这一故障的认识和处理水平。

汽流激振是指在汽轮机内部空间中,由于叶片的旋转和流动体积变化引起的空气机械共振现象,会导致设备损坏、生产中断等严重后果。

对汽流激振进行及时的检测和处理至关重要。

未来,需要进一步加强对汽流激振的研究,完善相关检测方法和处理措施,以保障汽轮发电机组的稳定运行。

【关键词】汽轮发电机组、汽流激振、故障分析、处理、危害、成因分析、检测方法、背景介绍、问题意义、总结问题、展望未来1. 引言1.1 背景介绍汽轮发电机组是一种常见的发电设备,通过汽轮机驱动发电机转动,转换热能为电能。

在汽轮机运行过程中,汽流激振是一种常见的故障现象,也是影响汽轮发电机组正常运行和寿命的重要因素。

汽流激振是指在汽轮机部件表面上由于汽流的激振作用而引起的振动现象。

这种振动会导致部件表面的磨损和疲劳破坏,严重影响设备的安全性和可靠性。

对汽流激振进行分析及处理具有重要的意义。

在实际运行中,汽流激振的成因复杂,可能与流体动压力、结构共振等多种因素有关。

必须对汽流激振的定义、危害、成因分析、检测方法以及处理措施进行深入研究和分析,以确保汽轮发电机组的安全运行。

本文将对汽流激振故障进行深入探讨,希望能为相关领域的研究和工程实践提供参考和帮助。

1.2 问题意义汽轮发电机组作为重要的发电设备,在发电过程中往往会遇到各种故障问题,其中汽流激振故障是一种较为常见且危害较大的问题。

汽流激振故障一旦发生,不仅会导致设备的性能下降,甚至可能造成设备的严重损坏,影响到电力供应的稳定性和可靠性。

对于汽轮发电机组汽流激振故障的分析及处理,具有重要的现实意义。

通过对汽流激振故障进行深入分析,可以帮助工程技术人员更好地掌握汽轮发电机组运行中可能遇到的问题,提高故障诊断的准确性和效率,及时有效地处理汽流激振故障,保障设备的安全稳定运行。

1000MW超超临界机组汽轮机振动原因分析及解决对策

1000MW超超临界机组汽轮机振动原因分析及解决对策

1000MW超超临界机组汽轮机振动原因分析及解决对策发布时间:2022-07-13T05:48:03.812Z 来源:《福光技术》2022年15期作者:李宁[导读] 在本文的分析中,基于某1000MW超超临界机组为例,该机组采用的是纯凝汽式的汽轮机发电机组,并在后续进行投入使用之后,使得该机组经常出现振动问题,对于系统的运行稳定性带来影响。

为了能够很好的提升系统运行效率,就需要针对振动问题进行详细分析,同时进行全面的系统解决处理。

国能浙能宁东发电有限公司宁夏银川市 751400摘要:在1000MW超超临界机组的汽轮机运行中,一旦出现了不正常的振动问题,基本上是会对整个系统带来较为明显的质量问题。

因此,就需要在当下进行设计的过程中,工作人员从高压调节汽门、高导管晃动等环节进行合理化的设计与分析。

本文的分析中,就主要针对1000MW超超临界机组汽轮机振动问题进行详细的分析,并相应地提出系统解决意见,以此全面满足系统的振动解决问题。

关键词:1000MW超超临界机组;汽轮机振动;轴系振动引言:在本文的分析中,基于某1000MW超超临界机组为例,该机组采用的是纯凝汽式的汽轮机发电机组,并在后续进行投入使用之后,使得该机组经常出现振动问题,对于系统的运行稳定性带来影响。

为了能够很好的提升系统运行效率,就需要针对振动问题进行详细分析,同时进行全面的系统解决处理。

1 汽轮机异常振动在该汽轮机出现了振动以及异常问题之后,为了能够很好的了解到系统的异常振动,就需要从振动的机理以及现场机组的实际运行情况进行分析,这样通过详细的分析、试验,就可以充分的保障将系统的振动控制在一个合理的范围当中。

1.1 汽轮机轴振在对系统的观察中,发现在运行当中系统出现了明显的振动问题。

特别是在高调门的振动问题出现之后,在开度低于常规值,就会让其振动问题恢复到20的系数。

同时对于系统当中的振动频谱进行分析中,发现振动问题的低频成分比较多,因此基本上可以判定是在系统当中的轴瓦失效,进而导致主机当中的振动异常情况。

1000MW超超临界汽轮机轴振故障诊断与处理

1000MW超超临界汽轮机轴振故障诊断与处理

发生 旋转。 双可倾瓦式轴承可以使每个可倾瓦 自 动 碰 磨 。 停机 后 为转 子做 了动 平衡 , 加 置平 衡 块 , 再 次
取适应每一瓦块的最佳油楔。 装在轴瓦套上的螺纹
挂 销 用松 配合 的形 式 固定 着 可倾 瓦 块 , 以防止它们

1 9
本 期主题 ・ 电力 自动化
C H I N A I N S T R U M E N T A T I O N中 阁 便 嚣 { 敦 表
2 0 1 3 年 第7 期
s u p e r c r i t i c a l s t e a m t u r b i n e i n Ch i n a Re s o u r c e s
次中间再热。 机组的轴系由汽轮机高、 中压转子,
低 压 A转 子, 低 压 B转子和 发 电机 转子所 组 成 , 各 段 转 子均为 整 体转 子, 各转 子 采用 刚性联 轴器 连接 。 机 组 的拌 1 ~ 拌 4 轴 瓦采 用 的是 双 可倾 瓦 块 , 上下 各3 块, 其 轴瓦 表面 有 巴氏合 金层 。 可倾 瓦支 承在 轴 承 座上 , 在运 行 期间随 转子方 向可 以自由摆 动, 以获
Ke y wor ds : Tu r b i n e Sh a t f v i b r a t i o n M o ni t o r Ana l y s i s Tr e a t me n t
叠 广州5 1 0 0 8 0 ; ≯ 2 平顶山 姚孟发电 有限 责任公司

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河南 平顶山 4 6 7 0 3 1 )

要: 汽轮机的轴振严重影响着发电机组运行的
可靠性 。 本文以华润贺州电厂1 0 0 0 Mw超超 临界 } } 1 机 汽轮 机 为工程 对 象 , 研 究 了汽轮

超超临界1000MW汽轮发电机组振动大的处理

超超临界1000MW汽轮发电机组振动大的处理

4 第一阶段振动处理
4.1 动静间隙检查、调整 4.2 轴系中心调整 4.3 轴瓦安装问题消除
4.4 对轮连接问题检查消除 4.5 滑销系统检查 4.6 轴承座基础支撑检查 4.7 高压转子动平衡调整
5、第一阶段处理后结果
5.1降低了#2、3瓦轴振
5.2存在的问题:
(1)5~8号轴承的轴振动仍然偏大 (2)3号轴承的轴承座振动还比较大 (3)振动不稳定 (4)降低了#3瓦的瓦振,但仍大于5mm/s
7、处理后的振动值
8、结论
8.1 振动问题复杂 8.2 由简到难,逐步消除安装不良因素 8.3 通过动平衡降低轴系振动 8.4 轴振降低对瓦振改善有显著影响
不当之处,敬请指正ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 谢谢!
机组轴系 :由高压、中压、低压Ⅰ、低压 Ⅱ、发电机及励磁机六根转子组成,各转 子间均采用刚性联轴器。其轴系布置如图。
2、机组振动存在的问题
• #2、3瓦及#5、6、7、8瓦轴振偏大
• #3瓦瓦振偏大
• 振动不稳定,随着机组运行工况大幅度波

3、振动试验
3.1变无功试验 保持机组有功负荷不变,改变机组无功负荷, 振动基本保持不变。
(5)发电机转子、励磁机转子存在一定的质 量不平衡。
(6 )#3轴承座基础支撑刚度或固有频率对 机组振动有影响
#3号轴承座的振动问题的根本原因不属于 转子方面的问题,而在于轴承座及其支撑 系统存在一定的问题。
6、 第二阶段振动处理
6.1 励磁机转子动平衡 6.2 励发、低发中心调整 6.3 精修#3瓦瓦枕球面接触
3.1变有功试验 保持机组无功负荷不变,增加机组有功负荷。 2、3以及5、6、7瓦的轴振动均略有降低, 但是降低幅度有限,大约为20~30m。

汽轮发电机组汽流激振故障的分析及处理

汽轮发电机组汽流激振故障的分析及处理

汽轮发电机组汽流激振故障的分析及处理汽轮发电机组是电力站中一种重要的发电设备,通过气流驱动涡轮转动产生电能。

在使用过程中可能会出现汽流激振故障,严重影响设备安全运行和电力生产。

对汽流激振故障进行分析及处理具有重要意义。

汽流激振是指气体流动在与固体或者气体接触的表面上产生的振动现象。

对于汽轮发电机组而言,汽流激振通常出现在汽轮机叶片上,造成叶片振动增大,甚至发生疲劳损伤,影响发电机组的安全和稳定运行。

我们来分析汽流激振故障的可能原因。

导致汽流激振的因素较为复杂,可能包括以下几个方面:1. 气体流动特性:当气流受到阻碍或者突变的时候,可能会在叶片表面形成涡流或者气动力脉动,导致叶片振动增大。

2. 叶片结构设计和加工质量:叶片的结构设计和加工质量直接影响其在气体流动中的稳定性,如果叶片结构设计不合理或者加工质量不过关,可能会导致叶片在气流作用下产生振动。

3. 运行工况:汽轮发电机组在不同运行工况下,叶片所受气流的速度、压力等参数可能会发生变化,如果超出叶片设计范围,就会导致汽流激振现象的出现。

在分析了汽流激振故障的可能原因之后,我们需要针对不同的原因制定相应的处理措施:1. 调整气体流动:对于气体流动特性所致的汽流激振,可以通过调整气体流道的设计,减小气体流动的阻碍和突变,以降低叶片表面的涡流和气动力脉动。

为了更好地预防汽流激振故障的发生,还可以采取一些常规的预防措施,比如:1. 对汽轮发电机组进行定期的检测和维护,及时发现潜在问题并进行修复。

2. 加强对汽轮发电机组操作人员的培训,提高其对汽流激振故障的识别和处理能力。

3. 采用先进的监测和控制技术,实时监测汽轮发电机组的运行状态,及时采取措施防止汽流激振故障的发生。

汽流激振故障对汽轮发电机组的安全运行和电力生产造成严重威胁,因此对其进行分析及处理具有重要意义。

在实际操作中,我们需要不断完善汽流激振故障的分析和处理技术,加强对汽轮发电机组的日常检测和维护,以确保其安全稳定地运行。

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为发生了汽流激振。在汽轮机数字电ห้องสมุดไป่ตู้控制系统( DEH) 原阀门控制逻辑里,通过调换主调节阀 CV4 和最后一个调节阀
CV1,改变了汽缸上、下部分进汽分配,抑制了高负荷时汽流激振的发生。调整后,#1,#2 轴承正常运行时振动均在 40
μm 左右,效果良好。
关键词: 超超临界机组; 汽轮机; 气流激振; 调节阀
第 37 卷 第 5 期 2015 年 5 月
华电技术 Huadian Technology
Vol. 37 No. 5 May. 2015
1 000 MW 超超临界机组汽轮机气流激振 分析及处理
郭杰,秦希超
( 广东粤电靖海发电有限公司,广东 揭阳 515223)
摘 要: 广东粤电靖海发电有限公司 #4 机组调试过程中,发现高负荷时 #1,#2 轴振动突然增大,结合振动相关参数,认
( 7) 超超临界机组的气流激振多发生在高压缸 #1 及 #2 轴承处,应尽量提高 #1 轴承的稳定性,如增 大 #1 轴承载荷、提高 #1 轴承标高、减小 #1 轴承顶 隙等,从而避免气流激振的发生。
( 8) 气流激振一般有一个门槛负荷,超过此负 荷立即发生气流激振,运行中若发生气流激振,应立 即降负荷,低于门槛负荷后,振动能恢复正常。
第5 期
郭杰,等: 1 000 MW 超超临界机组汽轮机气流激振分析及处理
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会呈现其他一些谐波频率分量。 #1,#2 轴承振动增大的同时,#1 轴承瓦温从 77
℃ 下降到 76 ℃ ,#2 轴承瓦温从 70 ℃ 降至 67 ℃ 。从 数据来看,#4 机组汽轮机发生的现象特征符合多条 气流激振的特征,轴承温度降低,说明转子在负荷变 化时上抬,汽流间隙发生了变化,振动增大,应该是 发生了汽流激振。
由于汽轮机主蒸汽调节阀阀门开启顺序为 4 - 2 /3 - 1,下缸先进汽,调节级喷嘴发生非对称性进 汽,使转子受到一个向上的力,导致高压缸 #1,#2 轴承比压减小,稳定性降低,造成气流激振。另外, 高压蒸汽作用于转子的力,可影响转子在气缸径向 位置发生变化,从而引起通流部分间隙的变化,同时 该力也影响轴颈在轴承中的位置,从而改变轴承载 荷、标高和顶隙等,导致了振动的产生。
管理方面的工作( E-mail: power1728@ sina. com) 。
第5 期
Abstracts
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rect-fired system of two 660MW coal-fired turbine generator units in a power plant were analyzed. The treatment measures for different leakage points were proposed. The leakage defect of the coal pulverizing system was eliminated effectively. Keywords: positive-pressure direct-fired system; leakage; mill; coal chute; coal powder discharge pipe; seal
3 原因分析
气流激振的振动特征: ( 1) 振动产生于高参数、 大容量机组的高压转子或高中压转子; ( 2) 振动敏 感于负荷,且一般发生在较高负荷工况; ( 3) 振动与 某一门槛负荷关系密切、重复性较好; ( 4) 振动有时 与调门的开启顺序和调门开度有关,通过调换或关 闭有关阀门能够避免低频振动的发生或减小低频振 动的幅度; ( 5) 气流激振产生的自激振动为转子的 正向进动; ( 6) 振动频率为低频,与工作转速无关, 通常以接近工作转速一半的频率分量为主,严重时 振 动频率与转子一阶临界转速频率吻合,该振动也
2015 - 05 - 44 Analysis on reason of fracture of valve stem of turbine HP main valve and repair
XU Jingmin ( Jiangsu Huadian Yangzhou Power Generation Company Limited,Yangzhou 225002,China) Abstract: Abnormal open-close phenomenon occurred in main steam valve No. 62 of unit No. 6 in Jiangsu Huadian Yangzhou Power Generation Company Limited. Aming at above problem, based on analysis,it was determined that the main failure occurred in mechanical part of the valve. The valve was disassembled,and it was found that the valve stem was fractured from the root segment in the small spring chamber of the pre-inlet valve. The reason of fracture of the valve stem of the main steam valve was analyzed, and the relevant countermeasures and repair method were proposed. Keywords: steam turbine; main steam valve; valve stem; fracture; repair
#4 机组主蒸汽调门调节阀配置如图 1 所示( 机 头看向发电机) ,#4 机组主蒸汽门调节阀从第 1 象 限到第 4 象限分别是 3→1→2→4。指令在 20% 以 下时采用单阀,指令 在 20% 以 上 时 采 用 顺 序 阀 控 制,原顺序阀开启次序为 4 - 2 /3 - 1。
图 1 阀门空间布置示意
16: 23,负荷 1 009 MW,主蒸汽压力 26. 33 MPa, 总煤量 468 t / h,汽轮机轴振第 2 次出现异常上升, 1Xmax = 186. 9 μm,1Ymax = 133 μm,2Xmax = 218 μm, 2Ymax = 225 μm,其他轴承轴振不明显,轴瓦温度、回 油温度均无明显变化,立即切至汽机跟踪 ( TF) 方 式,停运 C 磨煤机,手动减少总煤量,总煤量最低至 360 t / h,振动持续 1 min 后,逐渐趋于正常,调整机组 至正常参数值,期间压力最高为 26. 44 MPa,负荷最 高为 1 026 MW。
4 解决方案
在汽轮机数字电液控制系统( DEH) 原阀门控 制逻辑里,CV4 是主调节阀,CV1 是最后一个调节 阀,通过改变 CV1 与 CV4 的阀门进汽曲线,使 CV1 变为主调节阀,CV4 为最后一个调节阀,顺序阀开启 次序由 4 - 2 /3 - 1 变为 1 - 2 /3 - 4,改变了汽缸上、 下部分进汽的分配,减小了高压蒸汽对转子上抬的 力,从而抑制了高负荷时汽流激振的发生。#4 机组 开机带满 负 荷 时,经 过 一 段 时 间 观 察 发 现,#1 ,#2 轴振最大为 68 μm; 在 #4 机组正常运行中,#1,#2 轴承振动值均在 40 μm 左右。
参考文献:
[1]叶绍义. 1 000 MW 超超临界机组汽轮机振动原因分析及 解决对策[C]/ /600 /1 000 MW 超超临界机组技术交流 2009 年年会论文集. 上海: 中国动力工程学会,2009.
[2]胡念苏. 汽轮机设备及其系统[M]. 北京: 中国电力出版 社,2003.
[3]柴山,张耀明,马浩,等. 汽轮机调节级的气流激振力分 析[J]. 应用数学和力学,2001( 7) : 706 - 712.
收稿日期: 2014 - 12 - 05; 修回日期: 2015 - 03 - 28
动 A 磨煤机并逐渐加大给煤量至 37 t / h,同时降低 C 磨煤机给煤量,准备停运 C 磨煤机( C 磨煤机石子 煤排渣阀有故障需停运处理) 。
16: 19,负荷升至 1 000 MW,主蒸汽压力 25. 33 MPa,总煤量 462 t / h,汽轮机轴振第 1 次出现异常上 升,1Xmax = 179 μm,1Ymax = 129 μm,2Xmax = 207 μm, 2Ymax = 223 μm,其他轴承轴振不明显,立即置目标 负荷为 800 MW,并派人就地监听机组状况,未发现 明显异常,振动持续 2 min 后恢复正常,回置目标负 荷为 900 MW。
2 高负荷时气流激振情况
14: 00,按中调负荷曲线加负荷至 1 000 MW。 14: 51,由于煤质较差,实际负荷降到 980 MW, 主蒸汽压力 24. 35 MPa,总给煤量 435 t / h,锅炉主控 输出指令已缓慢升至最大值 110,各台制粉系统全 部加满。 16: 00,负荷逐渐降至 968 MW( 目标负荷 1 000 MW) ,主蒸汽压力 24. 00 MPa,总给煤量 435 t / h,启
中图分类号: TK 268
文献标志码: B
文章编号: 1674 - 1951( 2015) 05 - 0048 - 02
1 设备概况
广东粤电靖海发电有限公司( 以下简称靖海发 电公司) #3,#4 汽轮机为 N1000 - 25. 0 /600 /600 型 超超临界、一次中间再热、单轴四缸四排汽、冲动凝 汽式汽轮机。汽轮发电机组轴系中,#1 ~ #4 轴承 采用可倾瓦式轴承,#5 ~ #8 轴承采用椭圆形轴承, #9,#10 轴承采用端盖式轴承,推力轴承位于高压缸 和中压缸之间的 #2 轴承座上,采用倾斜平面式双推 力盘结构。
锅炉出口主蒸汽通过 2 根主蒸汽管道从汽轮机 下部进入 4 个高压主蒸汽门,再由 4 个高压调门流 出,经 4 根高压导汽管进入高压缸。主蒸汽从高压 外缸上下对称布置的 4 个进汽口进入汽轮机,蒸汽 通过 1 个双流调节级和 8 个冲动式高压级后,由外 下缸两侧排出并汇合成 1 根冷段再热器蒸汽管进入 锅炉再热器。锅炉出口再热蒸汽通过 2 根热段再热 器蒸汽管从汽轮机调端两侧进入 2 个再热联合汽 门,经过 2 根中压导汽管进入中压缸。高压缸无高 压排汽逆止门。
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