拜耳杀虫剂废液罐爆炸事故
印度博帕尔农药厂异氰酸甲酯毒气泄漏事故案例
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【案例:印度博帕尔事故】
事故经过(续) 一股股浓烈的毒气云团从安全阀处喷射出来,形成一个蘑菇状气团,
并迅速向四周扩散开来,开始笼罩厂区。当晚上夜班的120名工人,在毒 气的驱赶下纷纷逃命。大约1个小时后,厂区报警的铃声响了。博帕尔市 政府当局立即从巴哈拉特重型电器有限公司调来了大批技术人员。
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致害物及事故后果(续)
【案例:印度博帕尔事故】
遇难的孩童
遇难者的尸骨
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致害物及事故后果(续)
【案例:印度博帕尔事故】
事故后工厂现场
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【案例:印度博帕尔事故】
事故经过 1984年12月2日,当事故企业用氮气将MIC(甲基异氰酸酯)从储罐
E610(储存了约40吨MIC)向反应罐压送物料时发现管道堵塞,部门负 责人命令工人对管道进行清洗。按操作规程要求,应在管道与储罐连接处 加盲板,但实际作业时并没有按要求加盲板,由于阀门内漏,致使清洗水 进入储罐E610。
是有史以来发生的最大的工业灾难之一。
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【案例:印度博帕尔事故】
致害物及事故后果
甲基异氰酸酯(MIC)是制造农药“西维图”和“涕灭威”的原料,以 液化气形态储于罐内,外泄时化为气体,侵害人体呼吸道、消化器官、 眼部,引起心血管病变,重者毙命,轻者失明或精神失常。
事故发生后,地下储气罐中的剧毒气体甲基异氰酸酯由于压力过大 泄漏,阵阵毒气向市区扩散。熟睡中的市民被难忍的刺激气味呛醒,纷 纷下床夺门奔逃。当天早晨,已有269人中毒身亡,3000头牲畜倒毙, 几千人失去知觉送往医院抢救。毒气弥漫于城市上空,全市80万人口中 至少有60万人受到影响。
赵县爆炸事件真相
赵县河北克尔化工“2·28”重大爆炸事故真相2012年2月28日9时4分,位于石家庄市赵县工业园区生物产业园内的河北克尔化工有限公司生产硝酸胍的一号车间发生爆炸,造成25人死亡、4人失踪、46人受伤。
整个车间被全部炸毁,北侧地面被炸成一个中心深度位3.67米的椭圆形爆坑。
车间主题横梁被炸飞116.6米。
一车间西侧的20立方米半挂罐车,撞在二车间二层框架顶部后翻转坠下。
北侧相邻60米的围墙被推倒。
经计算,事故爆炸总量相当于6.05吨TNT(三硝基甲苯,即黄色炸药)。
这是一起因严重违反操作规程、擅自提高导热油温度,导热油泄漏着火后处置不当而引发的生产安全责任事故,是近一个时期以来危险化学品领域发生的最严重的伤亡事故。
一次次违规“催生”事故根据事故调查报告,该公司硝酸胍的生产为釜式间接操作。
一车间8台反应釜初始安装时,均装有釜内温度指示计。
而在生产过程中,因操作工投入的硝酸铵物料块大,在反应釜搅拌器的带动下,块状硝酸铵对温度计套管频繁撞击,导致温度计套管弯曲或温度指示不准。
对此,企业不仅未采取措施控制投料硝酸铵的粒径,而且在2010年4月,即投产试运行仅一个月左右,就擅自拆除了温度计,这样,反应釜物料温度的即时监控没有了,爆炸的发生也就失去了控制。
在每次有监管部门来检查时,操作工又都临时装上温度计去应付检查。
操作工在记录反应釜内温度时,不进行测定,只根据以往的经验填写。
企业技术、设备、仪表、安全管理人员也均未对此进行纠正。
这成为导致事故发生的第一步。
一车间8个反应釜下部原来分别布置一台粉碎机,硝酸胍经放料阀直接排至放料槽,待冷却后再有人工用楸挖出,送粉碎机粉碎、包装。
2010年,德国拜耳公司对该公司做供应商评估时,提出改进建议。
据此,公司分别于2010年冬季于2011年10月,由一车间主任组织安装的两台切片机,分别用于1至5号和6至8号反应釜的放料、切片,布置在反应釜的西侧。
一车间放料系统改造后,降低了工人劳动强度和粉尘浓度,提高了生产效率。
印度博帕尔农药厂毒气泄漏事故观后感
印度博帕尔农药厂毒气泄漏事故观后感「」印度博帕尔农药厂毒气泄漏事故观后感「精选」印度博帕尔农药厂毒气泄漏事故观后感【1】近日,我有幸参加了大连化物所安全月的安全培训会议,会上学习了关于博帕尔事故的资料片,颇有感触。
片中事故发生后受害民众无助和绝望的表情以及满街尸体的惨状历历在目,不禁引起我对安全生产的深思。
博帕尔事故是1984年12月2日发生在印度中部博帕尔市的美国联合碳化物(印度)有限公司的一所农药厂毒气泄漏事故,造成2.5万人直接死亡,55万人间接死亡,20万人终身残疾。
事故的起因是异氰酸甲酯贮罐中被注入了约500kg 水,水与异氰酸甲酯剧烈反应,温度压力骤升导致43吨异氰酸甲酯泄漏。
资料片中讲到,在各方展开详细调查后发现,由于公司管理以及员工操作诸多安全环节的疏忽造成了这一人间惨剧。
首先是安全设备缺乏维护,诸如安装在冲水管与贮罐间的盲板在事发时不知所踪、用于防止漏水的压力装置由于存在严重泄漏而未起作用、用于焚烧处理废气的装置也在事发时无法启动等等。
其次是员工安全生产意识淡薄,员工将一段关键部位的旧管拆下后未能及时更换新管,究其原因竟然是因为“安装一根新管需要花费近两个小时的时间”而未能安装;第三是管理方面的不负责任,公司一味地缩减成本,缩短员工培训期,大面积裁撤员工,重要岗位如安全岗位在裁撤后未能及时补缺,缩减工艺设备的维护和维修,包括关键安全设备导致多个安全设备无法正常运转。
“每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患”——这是著名的海恩法则。
博帕尔事故的调查结果也印证了这一法则,从管理层的疏忽和不负责任,到员工的麻痹大意、无责任心,每一环节都可能造成严重的后果,发生事故只是时间问题,归根到底是公司安全生产管理不力,从上到下安全意识淡薄,漠视生命。
作为大型化工厂尤其要重视生产安全,发生事故不仅仅是公司财产受损那么简单,更重要的是将危害员工以及周围居民的生命全安,以及对环境将造成严重破坏。
印度博帕尔农药厂异氰酸甲酯毒气泄漏事故分析
印度博帕尔农药厂异氰酸甲酯毒气泄漏事故分析一、事故概况及经过1984年12月4日美国联合碳化物公司在印度博帕尔(Bhopal,Indian)的农药厂发生异氰酸甲酯(CH3NCO,,简称MIC)毒气泄漏事故,造成12.5万人中毒,6495人死亡、20万人受伤,5万多人终身受害的让世界震惊的重大事故。
MIC是生产氨基甲酸酯类杀虫剂的中间体。
甲氨基甲酸萘酯是一种杀虫剂。
MIC极不稳定,需要在低温下贮存。
博帕尔的MIC贮存在两个地下冷冻贮槽中,第三个贮槽贮存不合格的MIC。
博帕尔的联合碳化物印度有限公司(UCIL)建设过程正处于城市的快速发展时期,80年代因为对杀虫剂的需求减少,UCIL装置关闭。
三个MIC贮槽的进料是用带氮气夹套的不锈钢管从精制塔送来,并用普通管道将其送到甲氨基甲酸萘酯反应器,在反应器上装有安全阀。
不合格的MIC循环至贮槽,含MIC的废物送至放空气体洗涤器(VGS)被中和。
每个MIC贮槽都有温度和压力显示仪表,以及液位指示和报警,如图7-1。
MIC贮槽上装有固定的水监视器和致冷单元。
当VGS中有大量释放时可使用燃烧系统,VGS和燃烧系统的排放高度为15~20m。
1984年6月不再使用贮槽的致冷系统,而且把致冷剂放出。
1984年12月停止生产MIC,而且裁员50 9/5。
1984年12月2日,第二班负责人命令MIC装置的操作工用水清洗管道。
在操作前应该进行隔离,但被忽略了;而且几天前刚进行了检修,加上其他可能性,冲洗水进入了其中一个贮槽。
23时贮槽的压力在正常范围,23时30分操作工发现MIc和污水从MIc贮槽的下游管道流出,O时15分贮槽的压力升至206.84kP孙(30 psi),几分钟后达到379·21kPa(55 psi),即最高极限;当操作工走近贮槽时,他听到了隆隆声并且感受到贮槽的热辐射;在控制室操作工试图启动vGS系统,并通知总指挥;当总指挥到来时命令将装置关闭;水喷淋系统已打开但只能达到15m的高度,MIC 的排放高度为33m。
案例分析_印度博帕尔化学品泄漏事故
2021/6/16
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(3)仅就工艺安全而言,可从本次事故吸取以下教训:
①需要对危害较大的工艺系统进行系统的工艺危害分析。 辨别工艺系统可能出现的偏离正常工况的情形,找出相关 的原因与后果,并提出消除或控制危害的改进措施,从而 提高系统的安全性能。
②建立和切实执行工艺系统的变更管理制度,严肃对待工 艺系统和操作/维修程序的变更。工艺系统的重要安全设 施(如本案例中的冷冻系统和火炬)之所以存在,都是为 了实现一定的工艺意图,不能随意取消或绕过它们;如果 确实需要这样做,应事先按照变更管理程序的要求,对新 的做法进行必要的危害分析,并依据分析结果落实必要的 安全措施。
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(1)缩短员工的培训时间。最初的人事政策,要求聘请受过高 等教育并获得学位者担任操作员,并为他们提供长达6个月的 脱产培训。为了节约成本,工厂放弃了这一政策,将操作人员 的培训时间由6个月减少至15天。
(2)减少员工数量。原本每个班组有1名班组主管、3名领班、 12名操作工和2名维修工,后来减至1名领班和6名操作工,不 再设班组主管。
事故工厂始建于1969年,从1980年起生产杀虫剂西维因 (SEVIN)。
投产初期由联合碳化总部委派了一名有良好安全意识和操 作经验的雇员担任厂长,并且实现了50万人工时无误工事故的 优良安全纪录。
由于政治等各种原因,1980年公司决定由一名印度本地员工 接替厂长职务。新厂长有很好的财务背景,但是对于安全和生 产知之甚少。从1982年起,由于干旱等原因,印度国内市场对 于该工厂的产品需求减少,1983年工厂的销售额下降了23%。 在本次事故发生之前,由于市场需求疲软,工厂停产了6个月。 期间,工厂管理层采取了一系列措施来节约成本,诸如:
博帕尔农药厂泄漏事故分析工程伦理
博帕尔农药厂旧址
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01 背景介绍
1984年12月:
事故经过
2日白天
2日23时30分
3日0时15分
3日0时56分
3日1时56分
无法控制
装置刚进行检修,可操阀作门工还发是现失MI灵C和污储水槽从压MI力C储达罐到37M9I.C2储1k槽pa压,力即上最升高超过地极方限当,局M从毒IC巴雾哈首拉先特经重过型毗电邻器工有厂墙外的两
博帕尔农药厂泄漏事故分析
目录
CONTENT
01 背景介绍 02 事故后果 03 伦理分析 04 小结
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01
背景介绍
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01 背景介绍
博帕尔农药厂
博帕尔农药厂是美国联合碳化物公司 于1969年在印度博帕尔市建起来的,用于 生产西维因、滴灭威等农药。制造这些农 药的原料是一种叫做异氰酸甲酯(MIC) 的剧毒液体。这种液体很容易挥发,沸点 为39.6℃,只要有极少量短时间停留在空 气中,就会使人感到眼睛疼痛,若浓度稍 大,就会使人窒息。在博帕尔农药厂,这 种令人毛骨悚然的剧毒化合物被冷却贮存 在一个地下不锈钢储藏罐里,达45吨之多。
有毒物质长期遗留
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03
伦理分析
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03 伦理分析
原则
未按本质安全的原则进行设计
安全 原则
操作,有毒中间品替代,储量
培训 方面
过大。
缩短员工培训由6个月减至 6个月减至15天
冷却系统不足,出事时一套处
冷却 系统
于检修状态,而另一套不够用
于冷却。
厂址 处于人口密集区,距火车站 设计 近,周边有两家医院。
方法不恰当,未空奏形效成。了一个巨大的氰蘑酸菇酯状已气泄毒柱漏气,殆通尽过。庙宇、商店、街道和湖
沈阳某制药厂环合反应罐爆炸
沈阳某制药厂环合反应罐爆炸
一、事故概况及经过
1992年1月30日22点25分,沈阳某制药厂得凡诺车间环合岗位的一台300升环合反应罐,在运行中突然爆炸。
罐盖与罐体分离,罐盖飞起撞击屋顶横梁后反弹落到距罐体14.5米处砸坏一台台秤。
罐盖与罐体的24只“K”型卡子几乎全部断裂,其中心螺栓弯曲,车间后部门窗玻璃全部被炸坏,个别窗框被炸坏。
爆炸炸死2人,直接经济损失约130000元,间接损失约90000元。
二、事故原因分析
1.操作不当是这次爆炸事故的直接原因。
这次事故不属容器本身的质量事故,也不是燃烧爆炸,而是由于超温物料分解产生的超压造成的。
由于操作不当。
氯化反应过快、回收二甲苯和过量三氯氧磷时间过长,造成物料固化,在夹套继续不停加热的情况下,便首先从靠罐壁的物料开始分解,进而迅速扩展到全部物料分解,产生大量C02、C1、H20、C、NO2:等,体积急剧膨胀,压力急剧升高,当“K”型卡子不能承受时,便突然发生爆炸。
1.操作人员技术素质低,未能及时处理操作过程中出现的不正常的现象。
三、防止同类事故的措施
1.操作人员应严格遵守操作规程,防止误操作。
2.提高操作人员技术素质,坚持持证上岗。
克尔化工厂爆炸事故案例
• 央视网
• 2012.2.20日以“腾飞中 的河北克尔化工有限 公司 ”为标题报道:
• 克尔化工厂半合成
青霉素占据全球青 霉素钠市场接近半 壁江山。公司半合 成青霉素技术不但 填补了国内空白, 更具有了强劲的国 际竞争力。
• 事故发生后赵
县宣传部副部 长姚宏志对某 报记者说:该 化工厂规模相 当大,占地百 来亩,也很规 范,正准备上 市。
河北克尔化工有限公司爆炸事 故分析
河北克尔化工有限公司简介
• 河北克尔化工有限公司位于河北石家庄
赵县生物产业园,系赵县民营企业,法定 代表人杨勇(音)。
• 该公司是一家生产农药、医药中间体及其
他化工产品的企业。该厂拥有10条标准生 产线,建设投资2.17亿元,新厂区占地170 亩。项目于2009年3月开工建设,分为两期, 一期工程于2010年3月竣工验收。
事故原因探秘之三
• 在提高导热油温后,对屡次发生的事故、2.28事
故先兆视而不见、麻木不仁:
• 1、2011.10.28日,停用近一年的1号釜在第一次
复用完成反应后,因放料阀故障不能正常放料, 在保温9小时后,发生喷料失火。
• 2、2011.11.23下午,7号釜导热油管保温层着火。
• 3、2012.2.16日,2号釜发生釜内着火事故。
•死者与失踪人员家属的反应
• 一位心有
不甘的父 亲在爆炸 的废墟中 反复寻找 自己失踪 的儿子
• 悲痛欲绝的一家
• 情绪失控的人群
我找到了我儿子的衣服!谁能给我找到儿子呀?
• 天啊,这人咋说没就没了呢呀
• 孩子他爸哦——你在哪里?
事故原因探秘之一
• 投产试运行仅一个月时,就擅自拆除了所
的2.28事故发生,克尔化工厂的管理层,只看到 了产量的提高,效益的提升,而没有看到险肇事 故一次又一次的警告和灭顶之灾的步步逼近!
分享国外典型化学品事故
分享国外典型化学品事故化学品意外事故在全球范围内时有发生,且往往带来灾难性的影响,特别是对于那些无法承受的国家和地区。
在数十年以来,许多重要的化学品事故震惊了世界,这里将分享国外的典型化学品事故。
1. 印度博帕尔化学品事故1984年12月2日,印度博帕尔发生了一起化学品事故,该事故由联合印度工业公司的化学药品工厂泄漏的甲基异氰酸(MIC)引起。
该化学品的泄漏导致大量毒气向周围地区扩散,大约4000人在事故中丧失了生命,超过50万人受到影响。
这是历史上最严重、最大规模的工业意外事故之一。
2. 美国拉布雷化学厂爆炸1989年3月22日,美国德克萨斯州拉布雷市的一家化学工厂爆炸,导致23人死亡,超过500人受伤。
该工厂在生产二硫化碳的过程中发生了一系列事故,包括有大量瓦斯泄漏。
当气体遇到了点火源时,涂料车间便发生了爆炸。
该爆炸波及了整个工厂,其能量相当于6.0级地震。
3. 法国圣劳伦特炼油厂火灾1999年9月30日,位于法国圣劳伦特的炼油厂发生了一起意外火灾。
造成30人死亡,大量毒烟向周围地区散布,导致约2500人受伤。
据报道,这起事故的主要原因是管道泄漏,导致气体进入了上层装运区域,这很可能是导致火灾的原因。
4. 中国天津港区火灾和爆炸2015年8月12日,中国天津港区发生了一场火灾和爆炸,造成了大量的财产损失和几百人的死亡。
据报道,这起事故的主要原因是存储在危险品仓库中的化学物质泄漏并引起爆炸,造成的破坏范围非常广泛。
5. 印度孟买发生火灾2011年7月7日,位于印度孟买的三人士毒气公司的一个工厂发生了一场火灾。
该工厂的生产线涉及了印刷板、水净器和汽车零部件。
据报道,这场火灾在很短的时间内迅速蔓延,并爆发了大火。
在事故中,至少11人死亡,200多人受伤。
化学品的泄漏、火灾和爆炸会对人们的生命、财产和环境造成巨大影响。
我们应该重视和加强化学品安全法规,从而减少这些悲剧的发生。
河北赵县化工厂爆炸 13 死43 伤
责编院李娇珠 美编院陈丽梅 校审院小柳 新闻热线院远缘愿员愿员愿员
新闻 纵览神州
圆园员2援02援29 星期三
河北赵县化工厂爆炸 13 死 43 伤 爆炸物主要为硝酸胍 一个车间被炸平 2 公里内房屋玻璃被震碎
商报综合消息 28 日 9 时 20 分左右袁 位于河北石家庄市赵县生物产业 园的河北克尔化工有限公司一号车间发生爆炸袁整个车间全炸平遥 目前事 故已造成 13 人死亡袁43 人受伤袁有 40 多名受伤者正在医院接受治疗袁目前 事故抢险救援仍在紧张进行中遥
现场救援
爆炸现场 现场救援 爆炸地点出现一个直径约十几米的大坑
原副市长伪装野反腐清官冶敛财 200 万
受贿多达 60 多次 造成国家损失 871 万元 被判有期徒刑十年
据检察日报 利用职务便利袁为他人在变更土地规划尧承揽工 程尧招商引资尧金融贷款尧职务升迁等方面谋取利益袁先后多次收受相关人员的 贿赂 200 余万元;滥用职权袁擅自为建设项目减免报建费袁造成国家损失 871 万余元遥 日前袁 湖南省株洲市中级法院对该省湘潭市原副市长朱少中受贿尧滥用职权案作出二审判决遥 野随着 二审法槌的落下袁朱少中案终于尘埃落定遥 这让朱少中此前的耶清廉爷形象一落千丈袁也让 人们看清了朱少中的另一面遥 冶2 月 24 日袁办案检察官在接受记者采访时袁揭开
村民饮水要到十公里外去买
云南大旱 273 条河流断流
启动 IV 级救灾应急响应 气象专家称干旱与发射防雹弹无关
商报综合消息 截至目前袁 严重旱情已造成云南省 319 万
人尧158 万头大牲畜不同程度存 在饮水困难袁 部分城镇供水紧 张袁部分企业尧厂矿已经处于停 产停工或半停产状态袁 全省因 旱直接经济损失已达 100 亿元
左右遥 云南省副省长孔垂柱在 会议上说袁 受三年连旱和降雨 严重不足影响遥 目前全省已有 273 条中小河流断流尧413 座小 型水库干涸袁 库塘蓄水总量仅 为 43 亿立方米遥 国家减灾委尧 民政部及时启动了国家 IV 级
拜耳废液处理器反应失控爆炸事故给我们的启示
天津市居安企业管理咨询有限公司拜耳废液处理器反应失控爆炸事故给我们的启示唐彬 1 天津市居安企业管理咨询有限公司 何琛 2 上海于睿商务咨询有限公司关键词: 开车安全审查(PSSR)、操作规程(SOP)、反应失控爆炸事故、过程安全管理 (PSM)、美国化学品安全与危害调查委员会(CSB) 摘要本文结合美国化学品安全与危害调查委员会对拜耳废液处理器反应失控爆炸事故的分 析,从开车前安全审查以及操作规程这两个方面深刻分析产生爆炸事故的原因,并提 出改进措施。
1.介绍化工生产过程具有易燃易爆、高温高压、连续作业等特点,生产流程长,危险 性大, 又涉 及工艺、设备、仪表、 电气多个专 业。
各专业 相互影响, 互相服务, 既是不可分 割的整体, 又是相对 独立的个体, 在装置第一次开车、长 时间停车 后开车、短时间停车后 开车、 紧急 停车后开车过程中任何一个环节出现疏漏,都可能会引发严重的过程安全事故。
根据 CSB 的统计,开车期间的过程安全事故约占总的过程安全事故的 8%,如果考虑到开车阶段的时 间占工厂运行时间的比例,在单位时间内,开车期间的事故率远远高 于正常生产时的事故 率,而且事故的后果往往非常严重。
2008 年 8 月 28 号晚,在西弗吉尼亚州拜耳农作物科学工厂(Bayer CropScience,以下简 称拜耳)因化工 装置反应失控发 生了一 场爆炸,大火持 续燃烧四个小 时,导致 两名工 人死 亡。
CSB 对这起事故进行了调查、报告。
导致事故发生的原因很多,本文将基于 CSB 对拜 耳爆炸事故的调查研究 ,着重阐述如何在企业 做好开车前安全审查,以及如何 防止开车过 程中的人员误操作或违反操作规程,导致事故发生。
2. 拜耳废液处理器反应失控爆炸事故经过拜耳 农作 物科 学(以 下简称 拜耳)是 作物保护药物 的全 球供 应商 ,产品有 杀虫剂, 除草剂, 杀菌剂 等等。
拜耳 农 作 物科 学工 厂 ( Bayer CropScience ) 位于西弗吉尼 亚州 查 尔斯顿市 (Charleston)以西 9 公里远的大型工业园内,包括三个杀虫剂制造装置,2 个发电厂和 1 个1天津市居安企业管理咨询有限公司污水处理厂。
事故案例分析汇总
• 第一章第一章 安全技术基础安全技术基础典型事故案例典型事故案例例1. 印度博帕尔农药厂甲基异氰酸脂印度博帕尔农药厂甲基异氰酸脂((MIC )泄漏事故泄漏事故。
1984年12月19日深夜11时,美国设在印度的博帕尔农药厂的由于240加仑水被错误地倒入45吨甲基异氰酸脂(MIC )储罐内,使罐内温度突然升高至38度,压力从5磅升至355磅。
维修工试图手工操作来减压,但因罐内压力太大而未成功。
3日零时56分,一股浓烈、酸辣的乳白气体(剧毒物甲基异氰酸脂)从一个出现裂缝的安全阀泄漏出来,四处扩散,120名工人纷纷逃离,只有1名工长在孤军作战中死亡。
整个事故造成2500多人死亡,12.5万人受害,30万人撤离,印度方面估计损失20亿美元。
事故的教训是事故的教训是::1)对剧毒物甲基异氰酸脂泄漏防护措施不当。
泄漏后长达3个小时没发出报警;2)厂址选择不当。
处在密集居民区,有1.2万人居住在距工厂只隔一条马路的地方;3)雇员缺乏必要的安全常识。
甲基异氰酸脂沸点在39℃~44℃,而事故时罐温达到38℃;此时自动安全阀失灵;洗涤器正在检修,不能经洗涤器排放气体;临时接通软管排放气体燃烧,但持软管者临阵脱逃,只有一个工长坚持工作,但其中毒失去点火能力。
例2. 深圳安贸公深圳安贸公司清水河危险品仓库火灾爆炸事故司清水河危险品仓库火灾爆炸事故1993年8月5日13是15分,深圳市安贸公司清水河危险品仓库4号仓因违章将过硫酸铵、硫化钠等化学危险品混储,引起化学反应而发生火灾和爆炸,火灾蔓延导致连续爆炸,爆炸又促进火势蔓延,共发生2次大爆炸和7次小爆炸,有18处起火燃烧。
未扑救火灾,共调动9个城市132辆各类消防车,1100多名消防人员,直到8月8日22时才完全扑灭残火。
事故造成18人死亡,136人受伤,直接损失2.5亿元。
事故的教训是事故的教训是::1)违反消防法规。
存放水泥、煤炭、木材的丙类仓库当成存放危险品的甲类仓库,并成为深圳市最大的化学危险品储存中心;单体仓库改为联体仓库;防火安全间距不符合要求;2)消防安全管理工作不落实。
博帕尔农药毒气泄露事故工程伦理分析
博帕尔农药毒气泄露事故1、为什么事故如此惨烈?(1)异氰酸甲酯(MIC)的剧毒液体。
这种液体很容易挥发,沸点为39.6℃,只要有极少量短时间停留在空气中,就会使人感到眼睛疼痛,若浓度稍大,就会使人窒息。
(2)农药厂距离当地的居民区很近,人口密集,出现意外之后,受害人口数量巨大。
(3)这里住着许多对化学生产一无所知的贫民,他们不知道自己生活区域的附近潜藏着巨大的安全隐患,以及发生意外如何逃生。
(4)平时警报十分频繁,使得居民对警报习以为常,缺少危机意识。
(5)多道应急设施,除了安全阀可以正常使用,贮罐610的温度计被拆除,喷淋器不能充分发挥作用,废气洗涤器失效,燃烧塔被人为地拆除、停用。
多道应急设施被人为失效,造成泄漏事故完全处于失控状态,迅速恶化升级。
(6)应急救援计划严重缺失,事故恶化为灾难。
由于风险意识薄弱,风险管控缺失,特别是该公司及当地政府根本没有制定应急救援和疏散计划。
一切救援工作仅围绕生产现场处置展开,根本没有及时采取疏散周围群众、实行交通管制、组织医疗救护等-系列防止出现群死群伤的应急措施。
2、造成如此惨烈事故的责任人或者相关方有哪些?(1)美国联合碳化物集团、以及联合碳化物(印度)有限公司。
在灾难发生后,死难者的代表分别向印度和美国法院提出赔偿诉讼。
最后由印度政府,代表死难者向印度最高法院提出赔偿要求,最后裁定美国联合碳化物集团、以及联合碳化物(印度)有限公司,需要赔偿4亿7千万美元。
由印度政府成立基金,分配给各死难者。
(2)印度政府。
政府各部门对博帕尔农药厂缺乏基本的风险意识和知识,对MIC的毒性及可能造成的重大后果辨识评估严重缺失。
(3)工厂管理人员。
安全意识薄弱,缺少对操作人员的培训,没有落实安全规章制度。
3、为何本地医生对MIC毒气一无所知,美国工厂为何会建在印度?(1)当地医疗水平差,政府部门缺乏危机意识和风险意识,对MIC的毒性及可能造成的重大后果辨识评估严重缺失。
缺少对医护人员的培训,没有正确的应对意外的方法。
事故案例(2014年) (1)
事故原因
• 该企业未按规范要求进行设计施工,导致 储罐施工质量不合格,储存硫酸的罐体焊 接处出现渗漏,在进行焊接加固过程中, 罐体上部空间内含有硫酸与钢罐罐体反应 产生的氢气,焊接时将罐内氢气和空气混 合物引爆,造成爆炸。
硫酸的使用
• 化学式为H2SO4。是一种无色无味油状液体, 是一种高沸点难挥发的强酸,易溶于水, 能以任意比与水混溶。硫酸是基本化学工 业中重要产品之一。 • 浓硫酸稀释时要在通风橱前,进行应该 “酸入水,沿器壁,慢慢倒,不断搅。” 若将水倒入浓硫酸中,温度将达到173℃, 导致酸液飞溅,造成安全隐患。
• 三是车间管理人员、操作人员专业素质低。包括车间主任 在内的绝大部分员工为初中文化水平,对化工生产的特点 认识不足、理解不透,处理异常情况能力低,不能适应化 工安全生产的需要。 • 四是厂区内边生产,边建设。事故企业边生产,边施工建 设,厂区作业单位多、人员多,加剧了事故的伤亡程度。 • 五是安全隐患排查治理不认真。2011年6月,国家安全监 管总局公布了首批重点监管的危险化学品名录,对重点监 管危险化学品的安全措施和应急处置原则提出了明确要求, 要求在隐患排查治理工作中将其作为重点进行排查,切实 消除安全隐患。但从此次事故的初步调查情况来看,该企 业在隐患排查中没有发现生产工艺所固有的安全隐患和变 更生产原料、提高导热油最高控制温度等所带来的安全隐 患。
事故原因初步分析
• 一是装置本质安全水平低、工厂布局不合理。装 置自动化程度低,反应温度缺乏有效、快捷的控 制手段;加料、出料、冷却等作业均需人工操作, 现场操作人员多。一车间与二车间厂房均采用框 架砖混结构,同向相距约25米布置,且中间建有 硫酸储罐。一车间爆炸后波及到二车间,造成厂 房损毁和重大人员伤亡。 • 二是企业安全管理不严格,变更管理处于失控状 态。河北克尔公司在没有进行安全风险评估的情 况下,擅自改变生产原料、改造导热油系统,将 导热油最高控制温度从210℃提高到255℃。
博帕尔事故等各大事故
博帕尔事故(1984年)“博帕尔”是工业污染导致大量死忙的同义词,是化学工业史上的空前灾难,死伤者数以十万计,对环境更造成难以补救的破坏。
1984年间月3日凌晨,印度中部博帕尔市北郊的美国联合碳化物公司印度公司的农药厂,突然传出几声尖利刺耳的汽笛声,紧接着在一声巨响声中,一股巨大的气柱冲向天空,形成一个蘑菇状气团,并很快扩散开来。
这不是一般的爆炸,而是农药厂发生的严重毒气泄漏事故。
12月2日晚,博帕尔农药厂工人发现异氰酸甲酯的储槽压力上升,午夜零时56分,液态异氰酸甲酯以气态从出现漏缝的保安阀中溢出,并迅速向四周扩散。
毒气的泄漏犹如打开了潘多拉的魔盒。
虽然农药厂在毒气泄漏后几分钟就关闭了设备,但已有30吨毒气化作浓重的烟雾以5千米/小时的速度迅速四处弥漫,很快就笼罩了25平方公里的地区,数百人在睡梦中就被悄然夺走了性命,几天之内有2500多人毙命。
当毒气泄漏的消息传开后,农药厂附近的人们纷纷逃离家园。
他们利用各种交通工具向四处奔逃,只希望能走到没有受污染的空气中去。
很多人被毒气弄瞎了眼睛,只能一路上摸索着前行。
一些人在逃命的途中死去,尸体堆积在路旁。
至1984年底,该地区有2万多人死亡,20万人受到波及,附近的3000头牲畜也未能幸免于难。
在侥幸逃生的受害者中,孕妇大多流产或产下死婴,有5万人可能永久失明或终生残疾,余生将苦日无尽。
博帕尔农药厂是美国联合碳化物公司于1969年在印度博帕尔市建起来的,用于生产西维因、滴灭威等农药。
制造这些农药的原料是一种叫做异氰酸甲酯(MIC)的剧毒气体。
这种气体只要有极少量短时间停留在空气中,就会使人感到眼睛疼痛,若浓度稍大,就会使人窒息。
二战期间德国法西斯正是用这种毒气杀害过大批关在集中营的犹太人。
在博帕尔农药厂,这种令人毛骨惊然的剧毒化合物被冷却成液态后,贮存在一个地下不锈钢储藏罐里,达45吨之多。
罗马尼亚贝亚·马尔泄露事故(2000年)2001年1月30日夜,位于罗马尼亚西北部Baia Mare的Aurul冶金工厂,因大雨淹过拦水坝,竟导致10万多立方米的含氰化物工业废水漫淹入蒂萨河的上游支流,毒物注入匈牙利境内的蒂萨河,造成数百吨河鱼暴毙蒂萨河在匈牙利出境后又在塞尔维亚注入多瑙河,污染扩散到多瑙河下游。
3起事故ppt
人死亡,5万多人双目失明,15万人受伤害。有20多万人受伤需
要治疗。孕妇流产、胎儿畸形、肺功能受损者不计其数。截至 2004年,死亡人数已升至20000人,成为迄今为止世界上最严重
的危险化学品事故。事故的影响至今未能完全消除。
一、事故单位简要情况
联合碳化公司农药厂始建于1969年,开始主要从事农药配制和制剂。
1975年开始生产西维因等氨基甲酸酯类农药,中间体甲基异氰酸酯(MIC)由 联合碳化公司美国工厂进口。1979年建成了MIC生产装置。
生产工艺简介:
联合碳化公司农药厂采用的是由一甲胺、光气制取MIC的经典方法:一 甲胺和光气按比例混合,分别预热后进入反应器,在高温和高压下合成得到 MIC,通过精制,储存在专门罐区内。储罐内的MIC再输送到农药生产装置, 与1-萘酚等物料反应得到西维因等氨基甲酸酯类农药。 甲基异氰酸酯泄漏发生在储罐区的储罐610,罐区内共有3个15000加仑 (约68.2M3)的卧式不锈钢储罐,其中1个属于备用罐。
事故发生前,储罐610内储存约有42.7M3的MIC。
储罐610
水洗塔
火炬 系统
二、事故经过
12月2日22时20分储罐610的压力为13.8kPa(表压),除了装
有防爆膜和安全阀的减压管线外,储罐上所有节门都是关闭的。 22时45分操作工换班。23时,控制室内操观察到储罐610的 压力为68.9kPa,23时,现场操作工报告在废气洗涤器及过滤器附 近发现有甲基异氰酸酯泄漏。 12月3日0时15分,现场操作工报告在甲基异氰酸酯生产区泄 漏甲基异氰酸酯,控制室内操再查储罐压力,已达207kPa,并迅 速上升超过了380kPa (压力表最大刻度) 。操作工听到储罐610的 隆隆响声,和来自安全阀的尖叫声。0时25分,发现大气中已有大 量甲基异氰酸酯泄漏。 印度博帕尔事故.doc
杀虫剂存放不当会爆炸吗
杀虫剂存放不当会爆炸吗在我们日常生活当中,杀虫剂我们都知道,因为我们几乎都用过这种杀虫剂,但是我们对于杀虫剂的危险不是很了解,导致不可挽回的后果,那么我们就应该多加了解这方面的知识,只有掌握了更多的知识,才能避免意外发生,那么然而,必须提醒广大市民的是,杀虫剂属于易燃易爆用品,很容易导致意外爆炸事故发生,中国消防栓交易网提醒您使用时要格外小心并且最好准备一些干粉灭火器,以备不时之需。
2014年4月14日,家住东北的李先生,正在喷洒杀虫剂时突然发生爆炸,甚至连家里的阳台窗框都被炸飞了出去,直接导致李先生双手面部严重烧伤。
此外,近期家住秀洲区的刘女士买了一罐杀虫剂,摇晃后把每个橱柜都喷了一遍,却不料用完后放在厨房柜子的杀虫剂突然爆炸。
闻声冲进去的刘女士原以为是煤气瓶爆炸了,可定下神来才发现,煤气瓶安然无恙,杀虫剂飞了出去。
众所周知,易燃易爆物品需要远离和避免火源,否则就会烧出火球,还会引发爆燃事故。
然而特别是夏季,即使没有接触明火,长期暴晒也会导致罐体膨胀,稍有不慎就会引起杀虫剂爆炸。
据了解,杀虫喷雾剂都带有压力,它把杀虫的成份,容在一些有机溶剂当中,一般都是一些低级脂肪烃,类似于液化气,汽油煤油,它们能把杀虫成份非常均匀分散在当中,提高杀虫效果。
然而,在胡波中队长的介绍中我们了解到这些低级脂肪烃可都不是好“惹”的,“这些低级脂肪烃,都是易燃易爆的,不但遇到明火电火花,它会起火爆炸,就算是摩擦生热,静电火星也会引起爆炸,而这两点往往是人们日常操作中容易忽视的。
”为了让市民能够充分掌握杀虫剂的“习性”,秀洲消防部门为大家搜集了使用存放杀虫剂过程中的几个注意事项。
一、使用时远离火源,使用过程中,怒要向火源和红热物品喷射或直接放在火源旁,不能在使用明火的厨房,以免引起火灾。
二、使用时避免摩擦静电,杀虫剂属于易燃易爆物品,摩擦或者静电产生的火花也会引发爆炸,使用时最好远离或者关闭电源,避免剧烈摇晃。
三、存放时避免高温暴晒,杀虫剂罐装气体的压强与外界气温等多种因素有关,气温越高,罐内气压越大,越容易爆炸。
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拜耳作物科学残渣处理器爆炸事故赵建民蒋成瑞任景(上海撷果商务咨询有限公司)1、事故简介2008年8月28号晚10点35分,西弗吉尼亚州拜耳作物科学(Bayer CropScience)工厂发生了一场爆炸。
这次爆炸震惊了方圆数英里的居民。
大火从工厂爆发时,火焰照亮了夜空。
不明化学物质大火继续燃烧四个小时。
两名工人在爆炸中受伤不幸身亡。
拜耳作物科学工厂是一家大型化工联合企业,位于查尔斯顿市(Charleston)卡诺瓦(Kanawha)河畔,占地面积超过400英亩,它坐落在人口稠密区域 - 西佛吉尼亚州立大学旁。
拜耳四个生产装置使用剧毒化学物质,其中包括异氰酸甲酯(MIC, Methyl Isocyanate),用以生产碳酸酯杀虫剂等产品。
其中一个装置毗邻一个6700加仑容量的异氰酸甲酯储罐,该装置通过一系列的化学反应来合成杀虫剂:灭多威(Methomyl)和拉维因(Larvin)。
在2008年的夏天,灭多威和拉维因装置停工几个月进行计划维护,升级DCS控制系统和更换一个已使用25年的压力容器- 残渣处理器(residue treater)。
在残渣处理器内,残余的灭多威在高温下分解,经过处理的废溶剂就可以在工厂内其他地方被用作燃料。
该过程由于灭多威的分解而释放热量,需要小心控制,以免发生失控反应。
拜耳急于让该装置恢复生产,以满足拉维因的需求,就让工人们加班加点来完成任务,然而,重启装置的决定并不成熟。
工人们面临着众多的设备问题,新的电脑控制系统也还未校准,还不能被使用,这使得启动尤其危险。
启动该装置的五天后,残渣处理器恢复使用,为了安全起见,残渣处理器需要预先充满干净的溶剂并加热,以防止启动期间,反应性灭多威积累可能导致的危险。
安全联锁防止灭多威残渣在温度过低的情况下进入残渣处理器。
但是一些操作员认为加热器达不到开启阀门所需的温度,没有按照操作规程的要求,本着操作经验,操作员使用密码旁路了安全联锁,这种例行的变通方案增加了失控反应的可能性。
其他的设备问题转移了操作员的注意力,在发生事故的那天,他们没有预先将溶剂充填到残渣处理器内,进一步加剧危险的是,结晶器的问题导致残渣中灭多威的浓度增加,远远高于其安全操作上限。
白天,残渣处理器内过度浓缩的灭多威开始分解,释放热量,随着温度的不断攀升,分解反应的速度急剧增加,到晚上10点时,温度已经接近安全上限了。
10点17分,压力开始迅速升高,内操正在处理其他设备问题而没有注意到,10点25分,残渣处理器高压报警,内操误以为压力增加的原因是排气管堵塞了,这种情况过去曾多次发生。
他通过对讲机叫两名外操去检查排气管,并把残渣处理器冷却系统调至最大,然而失控反应仍然不受控制,晚上10点33分,残渣处理器突然破裂,容器倾倒飞入生产装置中,扯断了管道、电缆,超过2200加仑的易燃有毒物质向各个方向喷射,大规模的火灾爆发了。
负责检查残渣处理器排气管的两名工人受了致命伤,一人当场死亡,另一人之后在医院死亡。
图1、事故后现场图片图2、灭多威/拉维因装置内的残渣处理器残骸2、事故原因2.1 变更管理(MOC, Management of Change)旁路安全联锁系统。
在开车时,残渣处理器需要预先充满干净的溶剂并加热至135℃,以防止在温度低时,进入残渣处理器的灭多威不能迅速分解而积累,可能导致分解反应失控。
当残渣处理器温度低于135℃,安全联锁会禁止操作工打开残渣进料阀。
然而,由于残渣处理器加热器的设计问题,在开车时,该加热器并不能将残渣处理器内的物料加热至联锁解除所需的最低温度(135℃)。
所以,为了解决这个问题,一些操作员在开车时将该联锁旁路,手动打开残渣进料阀,当残渣进料中的灭多威分解放出热量,就可以使残渣处理器内的温度超过135℃,满足联锁所需的最低温度。
组织变更管理(OMOC, Organizational Management of Change)。
一位经验丰富的操作员描述了组织结构的变化是如何影响装置操作时的技术支持的:“……原来有一些人,他们主管,一个人管灭多威,一个人管oxime,一个人管库房……现在好像有一个人管所有的。
没有班长”。
CSB调查小组认为:对操作员技术支持的诸多不足使得操作员识别并处理故障变得更加困难。
例如:组织重组之后,有一位技术顾问负责灭多威及拉维因装置;技术顾问和倒班主管在夜班及周末时不上班,在需要时提供支持;因为项目的原因增加了一位技术顾问,这个技术顾问没有灭多威的操作经验,却主要负责灭多威装置;在事故前几天,负责灭多威装置的技术顾问每天工作15-17个小时,在事故当天已经工作了10个小时,在当天夜班操作员尽力去稳定生产时,这位技术顾问已经下班;有一位运行装置工程师,但是他只提供很少的日常操作支持,并且只有不到一年的经验。
2.2 开车前安全审查(PSSR, Pre Startup Safety Review)在灭多威装置开车前,进行了2个项目,一个是升级DCS控制系统,另一个是更换一个已使用25年的压力容器 - 残渣处理器(residue treater)。
美国化学品安全委员会(CSB, Chemical Safety Board)认为,拜耳在执行这2个项目的开车前安全审查(PSSR)方面存在不足。
PSSR人员使用了一个8页的检查表来记录残渣处理器项目的PSSR,需要用“是”、“否”和“不适用”这3个选择框来记录一系列的问题和检查项,在每一页的底部,有一个空间可以记录一些文字性的备注。
PSSR错误地将一些实际未完成项标识成了已完成。
例如:针对检查表项 - “操作程序是否已经更新,反映了变更管理评审(MOCR, Management of Change Review)所识别的差距?”, PSSR人员选择了“是”,然而,现有操作程序并没有针对DCS系统升级进行更新。
一个完整的PSSR应该包括现场确认,确认所有设备在开车前都已安装到位。
然而,在开车过程中,现场人员发现溶剂进料线上的一个阀门未安装,导致了过多溶剂消耗;另外一个例子,操作人员发现蒸气冷凝器冷却水系统上的一个阀门的阀杆断了,导致冷凝器冷却不足,结晶器溶剂比失控。
由于PSSR未能发现这2个设备的问题,直接地导致了残渣处理器进料中的灭多威浓度超高,最终导致了残渣处理器的爆炸事故。
另外,针对DCS控制系统升级项目的PSSR中还有一些错误:针对一些未完成项,PSSR团队并未记录所需行动项的完成时间。
例如:PSSR的问题–“针对开车,是否提供了足够的技术支持”,PSSR团队正确地识别出这是一个未完成项,并列出2名行动责任人,但是并没有规定行动完成的具体时间。
而开车时,技术支持不足也是事故的原因之一。
2.3 工艺危害分析(PHA, Process Hazard Analysis)2005年,拜耳对灭多威装置利用HAZOP(HAZard & Operability Study)方法进行了工艺危害分析。
HAZOP小组的成员包括经验丰富的主持人、工艺工程师和装置操作人员。
然而,CSB认为,PHA在几个方面存在不足,未能识别出重大风险场景,可能需要额外的控制措施。
2005年PHA团队未能验证分析中的关键假设的真实性。
例如:团队认为操作人员严格地遵守操作程序中的规定,错误地认为安全连锁系统在任何操作模式是都是起作用的。
然而,在开车时,基于操作经验(残渣处理器加热器不能将容器内物料温度加热至联锁设定最低温度),一些控制室操作员常常将残渣处理器进料阀的安全联锁置于旁路状态,手动打开残渣处理器进料阀。
PHA团队识别出潜在的危害,却未提出合适的建议措施。
例如,PHA团队识别出风险:“灭多威装置的控制系统陈旧,没有配备安全仪表系统(SIS, Safety Instrumented System)。
操作员可以有权限进入控制系统做一些未经授权的更改,更改报警设置……”。
虽然知道操作员可以不经过变更管理系统(MOC)的授权和风险评估,操作员就可以进行控制系统的更改,然而,PHA团队并没有提出任何建议措施加以控制。
如果操作人员需要经过严格的变更管理程序才能旁路安全联锁,残渣处理器爆炸的事故可能就不会发生。
2.4 操作程序(Operating Procedure)CSB发现灭多威装置的标准操作程序(SOP, Standard Operating Procedure)存在严重的问题。
事故调查发现,开车时,灭多威装置的SOP是未经更新的,是2006年更新并批准的版本。
另外,该装置的SOP是如此复杂:光目录就有12页之多,程序的总页数超过1000页,包含16个部分,里面还包含变更程序、供货商信息、以往发生的重大事故等,和开车、正常生产、紧急停车等操作相关的部分有大概400多页。
如此复杂的SOP让操作人员不愿意使用。
很多操作人员告诉CSB:他们不依靠SOP来进行操作,他们认为在不需要指令的情况下就可以正确地运行这个装置。
2.5 行动跟踪(Action Tracking)2007年,针对灭多威及拉维因装置的工艺安全管理(PSM, Process Safety Management)审计中,提出了更新灭多威装置SOP的行动项。
该行动项在2008年事故发生时,已经过期达9个月之久,仍未关闭。
早在2005年,拜耳北美总部对灭多威及拉维因装置的工艺安全审计中,就发现了在行动项跟踪方面存在不足,这些行动项(建议项或纠正措施)可能来自于工艺危害分析(PHA)、设备检查、符合性审计等。
同样是2005年,美国职业安全健康局(OSHA, Occupational Safety and Health Admistration)对拜耳工厂的检查发现了类似的问题。
2006年,拜耳实施一套新的行动跟踪系统:系统自动提醒行动责任人、行动项完成后需要经理电子审批等。
然而,即使使用了这套系统,行动项的跟踪和关闭仍然存在问题。
3、经验及教训美国化学品安全委员会(CSB, Chemical Safety Board)总结了在其所调查的一些事故中所发现的共性的问题,如表1所示。
变更管理,工艺危害分析、开车前安全审查和标准操作程序可能是化工行业需要投入更多的资源去加以改善的工艺安全管理要素。
工艺危害分析变更管理开车前安全审标准操作程序台塑(2004)X X XDPC(2002)X X霍尼韦尔(2003)X XMotiva(2001)X X X X Sierra(1998)X X表1、CSB调查中一些常见的需要改善的工艺安全管理要素参考文献:CSB INVESTIGATION REPORT, Pesticide Chemical Runaway Reaction, Report No. 2008-08-I-WV, January 2011。