35KV线损分析报告书

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35KV线损分析报告

摘要:供电企业线损指标是经营管理水平和经济效益衡量的重要指标之一,如何加强35kV及以上电网线损分析,及时调整电网经济运行方式,提出可行的降损措施,不断提高供电企业的经济效益具有非常重要的意义。

关键词:线损;分析;降损措施

降低线损是供电企业节能工作的重心,通过对主网网损分析,及时反映各电压等级电网的结构、设备性能情况、用电构成及管理水平,准确查找线损异常因素,减少电量损失,我局通过建立具体的数据录入和分析制度,每月以《广西电网公司线损管理系统》为平台对各等级线损进行统计,其中各级变电站关口数据由变电站值班员在规定时间通过网络及时上报,形成各类线损管理数据库,开展月度的网损分析,每月定期召开分析会,对当月线损情况进行分析,及时提出线损管理工作的问题及下阶段重点工作,下面将举例对网损进行简要分析并提出降损措施。

1网损分析

1.1分变分析

表一35kV及以上变压器损耗计算结果评估分析表

电压等级变电站

名称

主变

编号

输入电量

kWh

损失电量

kWh

损耗率

%

上月损耗率

%

理论损

耗率%

220kV 高沙变电站#1 4,980,800 96,720 1.94 0.61 0.598 110kV 牛头湾变电站#1 8,522,580 -13,680 -0.16 0.401 0.349 35kV 金窝变电站#1+#2 3,425,870 113,470 3.31 2.58 1.867

(1)220kV高沙变电站#1主变的变损率为1.94%,月比上月变损率0.61%增加了1.33个百分点,主要原因是供电量下降所致,供电量月比上月减少了49%,因那前T接龙防工程需要高防线停电三天,高沙变电站负荷转移。

(2)110kV牛头湾变电站#1主变的变损率为负主要原因是抄表误差所致。

(3)35kV金窝变电站主变的变损率为3.31%,月比上月线损率2.58%增加了0.73个百分点,主要原因是受虾塘负荷的影响供电量有了大幅上升,供电量月比上月增加了38%。

1.2分线分析

表二35kV及以上送电线路计算结果评估分析表

电压等级线路名称输入电量kWh 线损电量

kWh

损耗率

%

上月损耗率

%

理论损耗率

110kV 西灵T寨线12,903,000 194,040 1.5 1.43 0.861

35kV 望田金线3,701,705 117,670 3.18 1.06 3.626

(1)110kV西灵T寨线的线损率为1.5%,线损率偏高。主要原因是线型为LGJ-185,线路较为陈旧,线路46.75km,线路较长。

(2) 35kV望田金线线损率为3.18%,比上月1.06%上升了2.12个百分点,输入电量3,701,705kWh,环

比上月增加了49%,主要原因是受虾塘影响负荷有大幅增长,造成母线电压低,最低电压为32.2,且受电容补偿容量不足,无功穿越大,造成线损大。

2降损措施

2.1加强无功配置,提高功率因素

分析35kV望田金线线损率的原因,一方面是受负荷的影响,另方面是受无功穿越的影响,需加强无功配置, 努力提高功率因数,合理的无功补偿可以减少网上无功功率的传输, 改善供电电压质量, 具有良好的经济效益。

提高功率因数与降低线损的关系可按(1)式进行计算:

式中:ΔPxs——降低线损百分数;

cosø1——原有功率因数;

cosφ2——提高后功率因数。

例如:现功率因数为0.8,提高到0.95后,线路损失减少计算如下:

电网合理配置补偿装置,提高功率因数还能提高线路或设备输送有功功率的能力,从而可减小发供电设备的装机容量和投资;并能提高线路电压,改善电能质量。。无功补偿应坚持“全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡”及“集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主”的原则。变电站宜采用密集型电容器补偿,按无功规划配置容量,无功规划的可按主变压器容量的10%~15%配置。

2.2电网升压改造

在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。由于历史原因,钦州电网有一些35kV变电站,35kV电压等级线路8条,线路总长101.8公里,变压器10台,变电容量51.9MVA,随着经济的发展,负荷增加,35kV网损越来高,不利于电网经济运行,逐步淘汰35kV电压等级或升压改造,简化电压等级,提升线路输送容量,满足用电负荷日益增长,对降低网损具有什么重要的经济效益。

2.3网架结构升级改造

针对日常网损分析中存在的问题,合理规划电网构架,对供电线路长,线径小,电压等级低及供电负荷分布不合理的变电站和线路进行相应的升级改造,减少电能损耗。

2.4合理调整运行电压

根据电网变损、线损的有功损耗跟电压的平方成反比的关系,在保证电能质量情况下,通过对变压器分接头的调整或无功补偿装置的投退,合理调整运行电压可降低网损。

2.5加强抄表管理,提高计量准确性

在月度网损分析中,存在变损或线损为负情况,一方面是抄表误差所致,需加强抄表管理,另一方面

是计量装置不准确,需更换淘汰型电能表,减少计量损失,积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、抗倾斜、防窃电,可实现抄表自动化管理且表损低的全电子电能表,提高计量精度、合理设置计量点,对专线用户加装更换失压记录仪,并推广使用具有宽量程,高精度电子式电能表,并及时查处现场各种计量差错。

推广应用集中抄表系统,实现电量远方抄表,克服传统抄表方式的不足。每月抄报日应及时核算当月功率因数是否在0.9以上,不足时应考虑采用高压补偿措施。

3结语

日常月度线损分析是降低网损的前提,而提出行之有效的技术措施是降低电力网电能损耗的重要途径,技术措施包括认真搞好电网规划建设、调整网络布局、电网升压改造、简化电压等级、合理调整运行电压、缩短供电半径、减少迂回供电、换粗导线截面、更换高耗能变压器和增加无功补偿等方面,在日常电网运行中和电网规划中考虑网损存在的问题,可以较好地提高供电企业的经济效益。

县级供电企业线损分析与管理对策?□忻城县供电公司施雄在供电企业内电力的输送和分配过程中,将会产生电能损耗和功率损耗,这些损耗简称线损。线损可分为固定损耗和可变损耗

以及其它损耗。

一、降低线损可以采取的技术措施

(1)优化网络结构。忻城县供电公司现有35千伏变电站9座,整个县城基本上达到环网供电,基本解决了过去供电半径过长的问题,县城双回路供电都采用了并联运行的经济供电

方式。

(2)采取新型节能型变压器。农网建设与改造后,淘汰更换了一批高耗能变压器。电压

质量提高了,低压线路供电半径缩短了,导线截面增大了等等原因,减少了线损。

根据电压分析线损率的理论关系,假设某线路电压合格率能从80%提高到90%或95%,

可以降低的线损分别是:

△P%=[1-1/(1+a/100)2]×100

提高到90%时:

△P%={1-[1/(1+(90%-80%)/100)2}×100=(1-1/1.12)×100=17.35%?提

高到95%时:

△P%=[1-1/1.152]×100=24.38%

(a为电压提高的百分数)

以该路线原线损率7%计量,则分别可以降低7×17?35%=1?2个百分点和7×24?38%=1?7

个百分点,降损效果相当明显。

(3)淘汰旧表。更换DD28、DT8、DS8系列电能表为新型宽幅度电能表,对于动力用户,

合理选择配置电流互感器,提高计量准确度,减少电能损失。

(4)无功补偿。

1、无功补偿的原则:为了使电网无功补偿能取得最佳的综合效益,应遵循这样的原则,

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