普通稠油井堵水技术研究与应用
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普通稠油井堵水技术研究与应用
随着开采程度不断提高,主力生产区块都已进入双高开发阶段,尤其是稠油区块,已进入特高含水期,由于地下油水关系复杂,堵水难度加大。为了延缓边水的推进速度,提高单井产量,近年来采取了大量堵水试验,寻找新型高效堵水技术已迫在眉睫。经过多年研究与完善,使得稠化稀油堵水技术在粘度500mpa.s以下的普通稠油井堵水取得成功,为下一步类似的稠油区块堵水提供了一定借鉴。
标签:稠化稀油;堵水;稠油井
引言
由于油层压力下降和非均质性,导致边底水和注入水侵入严重,一般主力生产区块都已进入双高开发阶段,全油田综合含水达86%,其中主力稀油含水已高达95%,进入特高含水开发阶段。而油田地下油水关系非常复杂,堵水工作难度极大,一方面要继续保持该区块稳产,另一方面还需要在其他区块试验,扩大该试验规模[1]。
1.JS5-626块地质特点
JS5-626块位于辽河盆地西部凹陷欢喜岭斜坡带西南端,外部由四条断层封闭而成,断块估算含油面积为0.2km2 ,地质储量为59×104t。油层孔隙度为30%,渗透率为1019×10-3μ㎡,含油饱和度为65%,泥质含量为7.9%,为中孔、高渗型储集层,亲水型地层。20℃原油密度为0.964g/cm3,地面脱气原油粘度(50℃)465.6mpa.s,体积系数1.073,胶质、沥青质含量33.87%,凝固点-12.2℃,属于普通稠油区块。
2.稠化稀油堵水机理
稠化稀油堵水技术是将稀油与乳化剂混合后形成的W/O型乳状液挤入油层后,疏通油层,封堵出水层,起到堵水不堵油的作用。
2.1 W/O乳状液物理堵塞原理。
W/O型乳状液在进入水层后,稠化剂与地层水或注入水接触后提高了乳状液粘度。高粘的W/O型乳状液通过贾敏效应堵塞孔喉与出水孔道,减少油井产水的作用[5]。
2.2稠化稀油在岩石表面吸附原理[3]。
稠化稀油中的乳化剂、稠油中的胶质、沥青质等都是表面活性剂,注入地层后吸附在岩石孔壁上,改变其润湿性,由亲水性变为亲油性,使得原油吸附在岩
石孔壁上,达到收缩水流通道,阻碍水流动的目的。
2.3稠化稀油对油层的疏通原理。
稠化稀油注入到油层,特别是含油饱和度高的油层时,由于外注压力较高,加之油层回压较低,此时可起到疏通油层、提高油层回压,利于原油产出的目的。
3.室内实验
为了达到预期堵水效果,在实验室内做了乳化剂粘度与含水关系、封堵能力、耐冲刷能力等几项实验。
3.1实验条件。
使用吴茵搅拌器、RV-2旋转粘度计、恒温水浴、岩心驱替流动试验仪器等,采用粘度为500mPa.s外输稠油,其胶质、沥青质含量为25%以上,乳化剂加量5%,吸水率300%、实验温度50℃。
3.2稠化稀油耐温性实验。
利用烧杯将原油改性活化剂与50%的水混合搅拌后置于恒温水浴中,在不同温度下测试粘度,结果表明在70℃以内,稠化稀油吸水后形成的W/O型乳状液稳定。
3.3稠化稀油选择性堵水能力实验。
实验在填砂管中进行,所填砂为石英砂,润温性为中性(弱亲水),饱和水、驱替水均为油田注入水,堵水用稠化稀油注入量为2PV,实验在恒速条件下进行,结果是水驱最高驱替压力为4.5MPa,而油驱最高驱替压力仅为1.5 MPa。由驱替过程中压力变化可见稠化稀油堵水能力远远大于堵油能力,具有优良的选择性堵水作用。
3.4稠化稀油耐冲刷性能实验。
稠化稀油在地层水及注入水作用下形成的W/O乳状液具有一定的耐冲刷能力,用计算机自动采集处理数据,以观察长期注水冲刷下乳状液的封堵性能变化[2]。堵剂用量为0.2PV,稠化稀油堵水后,随着水流量的增加,水驱压力不断上升,当水流量达到一定值后(5PV),稠化稀油的乳化达到极限,注水压力不再上升,之后随注水量的增加而降低,并于最后趋于稳定(15PV)。
4.施工工艺
4.1段塞式注入工艺。
稠化稀油堵水为选择性堵水技术,堵水施工时不需作业管柱,可直接从生产井油套环空注入。该工艺采用稠化稀油、热污水、稠化稀油间隔注入方式,在施工过程中即可形成比较稳定的W/O型高粘乳液,可提高较大出水孔道的封堵效率[4]。
4.2过量顶替注入工艺。
注入稠化稀油堵剂后,采用过量顶替封住稠化稀油堵剂的后缘,使强度相对较低的稠化稀油,在油井生产时延长反吐时间,提高了堵水有效期。
4.3堵剂用量的设计。
不同的封堵半径产生不同的封堵压差,因此堵剂用量的多少直接影响封堵效果。
堵剂用量根据下列方法计算:
首先根据堵剂突破压力和油层生产压差来确定处理半径。
再根据处理半径确定堵剂用量。
5.现场应用
在该区块现场应用7井次,措施有效率达100%,累计增油8140t ,降低产水8793m3,创经济效益4530×104万元。JS5-626-26井措施前平均日产液46m3,日产油0.9 t,含水98%,实施稠化稀油堵水措施后,初期日产液27m3,日产油13.5t,含水降至50%,最高日产16.5t,累增油2185t,目前依然有效。
6.结论
(1)原油改性活化剂性在含水50%、温度70℃左右时性能最好,堵水效果最理想。
(2)乳状液是以原油为基液,与地层配伍性好,具有选择性堵水能力强。
(3)该技术再出水强度相对较弱,原油粘度在500 mpa.s以内的普通稠油井应用,效果较为理想。
参考文献
[1] 张恩臣等.锦州采油厂油田开发论文集[M].北京:石油工业出版社,2003:10-30.
[2] 油田化學品应用关键技术手册编委会.油田化学品应用关键技术手册[M].
北京:中国石化出版社,2007:1064-1076.
[3] 白宝君等.活化稠油堵水工艺技术研究及应用[J]. 石油勘探与开发,1998,25(4):80-83.
[4] 付奎仕等.活性稠油堵水技术研究与应用[J]. 油田化学,1995,12(1):41-43.