机组低压缸排汽温度不正常分析

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机组低压缸排汽温度不正常分析

摘要:冬季供热以来,1号汽轮机6号轴承振动增大,同时在330MW低压缸排汽温度四个点显示一致,没有温差,汽轮机低压缸排汽压力偏高(在同样的循环水温度、负荷的情况下,我厂1号机较2号机组的真空、排汽温度偏高),1号机的低压缸进气管的倒流板因为冲刷厉害没有装,同时,凝汽器喉部均流装置可能存在不合理,使其出口蒸汽速度分布不合理,造成了凝汽器冷却管束热负荷分配不均,凝汽器的传热系数降低可能影响效率的分析

主题词凝汽器排汽温度不正常的变化分析

1.0简介:

国华盘山电厂1、2号机组与同类型机组,凝汽器设计冷却面积为26000m2,我厂夏季循环泵是四台,一台机两台,冬季运行方式为,两台机共用三台循环泵。

主机凝结器技术性能

2.0现象及分析过程

我厂冬季进入供热方式后,发现在机组负荷低至350MW以下,低压缸的四个排汽点的温度差值变小(详见低压缸排汽温度变化情况表),通过主机凝汽器的技术性能指标可以知道,

凝汽器的计算真空P1=3.72kPa ,P2=4.1kPa,凝汽器的单流程,是有压差,因为1号凝结器的出口是2凝结器入口。为此,低压缸的排汽温度点应该是有温度差。,这个温度差为什么会在供热后的低负荷消失,一开始我以为是机组抽气供热后,进入低压缸的蒸汽量少,蒸汽的气流,在低压缸内部分布不好,造成的,近来通过对2号机组在同样的负荷、供热抽气量对比统计分析发现2号机低压缸排汽温度变化情况要好于1号机组,其在相同抽汽量的情况下,低负荷的机组的效率高于1号机组。详见分析对比情况表:

在同样供热的情况下在低负荷,2号机组低压缸的排汽温度有差值。

主要通过两台相同型号的汽轮机改造后,供热造成蒸汽回凝汽器的气流不够合理,产生的凝汽器的排汽温度(真空的)差异,判断原因为低压缸到凝汽器气流合理性差,建议改造。

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