钻孔桩坍孔处理案例
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钻孔桩坍孔处理案例
(一)案例背景
2007年末,哈大客专某桥正式进入施工阶段。初期,施工项目均为桩基钻孔及灌注。钻孔工艺主要采取反循环旋挖钻,采取直升导管法灌注水下混凝土。
某日下午,在现场钢护筒埋设、泥浆的制备、钻机就位等准备工作完成后,经监理工程师对钻机位置、水平度、垂直度及钢筋笼等检验合格后,对某桩进行开钻。该桩长21.8米,桩径1.2米,当钻进10.3米时,突然发现孔内水位突然下降了好多,孔口水面冒出细密的水泡,出土量显著增加,进尺量很小,钻机负荷显著增加。现场旋挖钻机立刻停止了继续钻进。现场监理员同施工单位相关技术人员经检查确认,该孔发生了孔壁坍塌现象。随即立刻向监理工程师汇报。
(二)事故原因分析
监理工程师在接到汇报后,立刻组织施工单位技术主管对坍孔进行了检测及分析,通过分析,发现导致坍孔的原因主要有以下二点:
1、使用的泥浆不符合要求。在使用反循环旋挖钻工艺时,泥浆由粘土和水拌和而成,制备的泥浆必须满足下列指标:比重1.2~1.05,粘度16~22秒,含砂率8~4%。可对该孔泥浆的检测发现,该泥浆比重不足,为0.8~0.9,没有起到泥浆护壁的作用。而且孔内的水位高度不够,低于地下水位,致使孔内水位压强降低。
2、通过对钻机带出的该标高处的土质分析,发现该处土质多为粘性土的地质层。由于旋挖钻冲击速度快,再加上制备的泥浆比重不足,忽视泥浆的密度,孔壁护壁不好,导致这次坍孔现象发生。
(三)处理措施
通过对坍塌事故原因的分析,施工单位尽快采取了以下处理措施:
1、现场技术人员经过一系列分析与探测,确定了孔内发生坍塌的位置在10.1m处,随即采用小砾石夹粘土回填至坍孔位置以上2m,即8m处。
2、重新配置了泥浆,提高了泥浆的比重和粘度,使之符合规范要求,发挥泥浆应有的护壁作用。
3、在坍塌处回填物沉积密实后开始重新钻进。在钻机重新钻进过程中,汲取前面的教训,当钻头在经过软土层以及不同土质时,要低速慢进-轻压满转,严格控制进尺速度。并且要始终保持护筒内泥浆水位高于地下水位。
在钻进过程中,各施工人员遵循上面的原则,顺利完成了此桩的开钻。
(四)经验教训
1、此次事故的发生,虽然在监理单位和施工单位的共同努力下得到了妥善的解决,没有给施工造成更严重的后果,这使得我们清醒的认识到,在施工过程中任何一个环节不管多小都起到至关重要的作用。
2、该事故反映出施工人员在施工时缺乏责任心,现场技术人员技术把关不到位。监理人员对现场监管不力,责任心不强,疏于对泥浆各项指标的检测,对该检查的不认真检查,没有根据现场实际情况进行分析并提出相应的施工措施。没有明白质量无小事的真正含义。
3、我们应将施工质量、安全监控工作进一步细化和程序化,争取质量、安全监控的主动权,对于施工单位相关人员的资质、机械运转、施工准备、施工内容均严格按程序进行报检和检测,加强对施工作业的巡视力度,该旁站的就必须旁站,提高监理人员的责任心,加强对施工单位的检查和督促工作,发现存在质量或安全隐患时,要立刻通知施工单位,要求停止施工,在隐患消除后方可以进行正常施工。若存在质量或安全问题时,应书面通知施工单位限时整改。