福建省古田溪三级大坝补强加固工程实例

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浆资 料进行 综合分析, 确定以6 ' - 7 ' , 8 ' - 1 0 " , 1 2 ' - 巧 , 坝
段为重点, 灌浆过程中对 9 1 m高程附近的水平节理等 部位予以特别重视。 补强孔置于坝垛间的空腔内, 采取 分层分段的布孔方式,钻孔向上游倾斜,与水平角成 4 5 。 左右。灌浆材料采用 5 2 5 ' 普通硅酸盐水泥和改性细 水泥两种。在压水试验流量> 5 Um i n 时, 采用普通水泥 灌浆, 当流量< 5 Vm i n 时采用改性细水泥进行灌浆。 本次共完成5 个坝腔的2 3 个帷幕补强孔、 3 个检 查孔的灌浆。完成灌浆孔长度4 2 8 . 2 2 m ,灌浆总长度 4 0 6 . 6 5 m , 灌人改性细水泥 5 6 3 8 . 3 8 k g , 灌人 5 2 5 ' 硅酸
要求 。
盐水泥4 8 2 . 8 0 k g , 平均单位耗灰量为1 5 . 0 5 k g / m 。 完成 3 个检查孔的造孔长度5 9 . 2 0 m o
3 . 2 坝腔内回坡混凝土 为解决部分坝垛沿坝基 9 1 m高程缓倾角的裂隙面 抗滑稳定安全系数小于规范值问题。 在3 ! 2 5 . 坝腔内填 筑C 1 5 混凝土加重块, 加重块混凝土与墓础和垛墙之间 以锚筋连接, 加重块混凝土与面板间自由接触。 混凝土回 填至 1 2 0 m高程, 本项工程完成回坟馄凝土2 9 8 3 0 . 6 6 时o 3 . 3垛靖间加浇抗,用堵 为解决加劲梁配筋量不足造成垛墙侧向抗震能 力不足问题, 保证大坝侧向稳定, 在大坝每个坝腔中间 略偏下游位置加浇一道 l m厚的钢筋混凝土防展隔
T h i s a t r i c l e i n t od r u c e d t h e o v e r a lr e h a b i l i t a t i o n o n t h i s d a m a n d i t s e f f e c t
K e y w o r d s : G u t i a n x i m d a m , c u t r a i n i n d a m f o u n d a t i o n , f a c i n g c o n c e r t e , e r h a b i l i t a t i o n
A b s t m c t : G u t i a n x i 口d a m w a s i n i t i a l l y b u i l t i n A u g , 1 9 5 8 . D u e t o o p e r a t i n g f o r 4 0 y e a s r , i t h a s m a n y p o r b l e m s i n c l u d i n g p a r t o f c u t r a i n i n d a m f o u n d a t i o n l o s i n g e f f e c t i v e n e s s , t h e i n t e g r a l i t y o f f a c i n g c o n c r e t e b e i n g w e a k e n e d i n s o m e e x t e n t , s t a b i l i t y a g a i n s t s l i d i n g o f s o m e m o n o l i t h s a n d l a t e r a l s t a b i l i t y o f c o u n t e r f o r t e r t a i n i n g w a l l f a l i n g s h o to r f r e q u i r e m e n t o f s p e c i f i c a t i o n s i n f o r c e .
墙, 共浇筑钢筋 混凝土1 1 . 3 4 m 3 .
3 . 4大坝面板防渗、 防脚处理 3 . 4 . 1 面板裂缝、 渗水点、 渗策点处理
2 . 5垛墉侧向抗爪能力不足 大坝两垛墙间每隔 7 m设置一排加劲梁, 每排两 根,加劲梁为尺寸 3 0 c m x 5 0 c m的钢筋混凝土结构。 2 0 0 1 ) 年根据现行规范对垛墙和加劲梁进行安全复核、 结果表明位于最上端的加劲梁存在较大的拉应力, 同 时由子加劲梁配筋量不足 在遭遇地震荷载作用时, 将 造成破坏, 从而影响顶部垛墙的稳定, 继而造成面板等 的变形破坏。
帷幕及基础夹泥节理被长期渗流溶蚀 , 帷幕及齿槽局 部被溶蚀破坏失效所致。
巴D a m w ) & S g e t y பைடு நூலகம் 3 0 0 3 . 6
万方数据
鱼7 G : B F W W 5 . A D 型! k } 逊o .
2 . 3 上游面板渗水、 渗白桨现象严贡. 混凝土强度下降
较大
电站, 电站装机容量 3 3 MW。拦河坝为钢筋混凝土支墩
平板坝, 最大坝高4 3 m , 坝顶全长2 2 5 m ,由2 7 个7 . 5 m 长的支墩平板坝段和2个混凝土重力坝段组成, 滋流道 位于大坝中间, 净宽 8 1 . 3 m, 为开敞式自由滋流方式, 大 坝挡水坝段坝顶高程为 1 3 7 . 7 m,滋流坝段堰顶高程为 1 2 9 m 。 水库为日 调节性能, 正常水位 1 2 9 加m 。 大坝原型 观侧系统设有水平位移、 垂直位移、 扬压力等观侧设施。 大坝工程于1 9 5 8 年9 月开工,同年 1 1 月提出初设报告, 1 9 6 1 年6 月” 日 封孔蓄水.1 9 6 3 年第 1 台机组发电。
T i t l e : R e h a b i l i t a t i o n o f t h e G u t i a n x i 1 1 1 d a m / / b y X U S h i - y u a n / / G u t i a n R i v e r H y d o r p o w e r P l a n t
B y X U S h i - y u a n : R e h a b i l i t a t i o n o f t h e G u t i a n x i I Q d a m
福建省古田溪三级大坝补强加固
徐世元
( 福建省古田溪水力发电 厂, 福建古田 3 5 2 2 5 8 )
2大坝存在的主要缺陷
2 . 1 坝基存在较严盆的夹泥节理层,坝体安全粗定系 傲不满足要求 在大坝坝基施工中, 发现河床中间的7 ' - 1 7 ' 坝垛 在9 1 m高程处有一条水平节理, 节理层厚度 2 - 3 n u n , 内被灰白的次生高岭土充填, 其枯结力极差 , 抗滑能 力极低。 由于此层发现时, 7 " - l r坝垛基础己浇筑了混 凝土, 故无法进行彻底处理。1 9 9 4 年第一次大坝定检 时 ,定检专家组提出必须对该节理层 的分布范围、 力 学参数进行清查和处理, 1 9 9 8 年委托原设计单位进行 地质补充勘探与试验 , 并根据勘探与试验成果对大坝
摘 要: 古田 澳三级大坝始建于 1 9 5 8 年8 月。大坝经过近4 0 年运行, 坝基帷幕部分失效 面 板混凝土整 体性遭受一定程度削 弱, 部分坝段抗滑稳定性 、 垛墙的侧向稳定性达不到 现行规范要 求。 本文介绍了 对该坝进行全面补 强加固的有关情况及其效果 关抽词: 古田 澳三级大坝; 坝基帷幕; 面板混凝土; # 卜 强加固
中 圈分 类号 : T V 6 9 8 . 2 3 文 献标 i . 4 % : B & *I P . ,: 1 6 7 1 - 1 0 9 2 ( 2 0 0 3 ) 0 6 - 0 0 5 6 02 -
1概 况
古田溪三级水电站位于福建省闽江支流古田溪, 是古田溪流域水力资源开发4 个电站中的第 3 个梯级
补 根加 因
帷幕补强灌浆以对扬压力发生突变的 1 2 ‘ 坝垛作 为重点, 参照扬压力观测资料及原帷幕施工、 压水、 灌
大坝运行以来,卜 游钢筋混凝土面板在背水面出 现不同程度的渗水、渗白浆现象,特别是河床中间的 1 1 ' - 2 1 " 坝段较为严重。 由于水库水对棍凝土有溶蚀破坏作用, 使大坝面 板被侵蚀严重。 根据检测 , 面板混凝土平均碳化深度为
节理相对发育和透水量较大的孔段普遏处在孔口段, 其相应高程在 9 1 m附近及其以上部位。 1 9 9 1 〕 年观测发现, 大坝 1 2 " 坝垛右侧扬压力突然 升高, 扬压力系数最高达到0 . 7 6 , 之后, 孔水位有所下 降, 扬压力系数降至 。 . 6 左右, 并呈规律性变化 , 测压 孔内同时伴有可燃性气体。水质分析结果表明, 水库 水对混凝土有弱溶出性和分解性侵蚀, 测压孔水样的 C a - , M 广明显增大, 孔内水符合混凝土受溶出侵蚀后 的特征。 U 1 2 右孔内的气体为甲烷, 是水库中的有机质 腐烂后所产生的甲烷气体溶解在水中穿过帷幕汇集 到测压孔所致。 1 2 ' 坝垛右侧扬压力突然升高是坝基
安全稳定性进行复核, 复核结果表明大坝 7 ' - 1 2 " 坝段 沿坝基 9 1 m高程缓倾角的裂隙面抗滑稳定安全系数 小于规范值。 2 . 2 部分坝鑫帷幕失效 三级坝基帷幕沿齿槽中心线布置一排,共 5 0 个 灌浆孔。孔距3 - 6 m, 个别达g m , 孔深根据水头大小、 岩石破碎情况以及透水率不同而定 ,原则上钻到 .‘ 0 . 0 2 - 0 . 0 4 1 J m i n " m " m以下 1 - 2 m, 在河床部分为 1 5 - 3 0 m , 岸坡部分为6 - 1 4 m , 个别 孔深小于5 m o 钻孔灌浆方法采用一次钻进分段群孔冲洗灌浆, 各孔灌前均做压水试验,每个孔分 3 段进行, 共1 1 1 段。根据压水试验资料统计,孔口段 。 > 0 . 0 2的占 7 0 . 4 5 %, 中间段占2 5 . 0 %, 孔底段 占4 5 5 %, 可见坝基
在对面 板进行全面 清淤、 打毛、 冲 水后, 进行全面检 查, 对裂缝、 渗水点、 渗浆点进行钻孔后用 4 : 1 的L W, 印N 混合浆液进行灌浆, 灌浆压力为0 . 1 5 M P a , 灌浆结束 后用H K - 9 6 1 环氧增厚涂料封闭。 完成灌浆长度4 0 0 m .
1 1 . 8 m m , 最大深度3 7 . 5 m m , 已达钢筋保护层的一半
1 9 9 0年和 2 0 0 1 】 年两次对面板进行强度检测,结果表 明, 面板混凝土总体平均强度有所下降 由于电站为日调节水库,坝址区昼夜温差大, 日 照强, 干湿冷热交替频繁 混凝土容易干缩老化。且库 水对面板混凝土具有溶蚀性破坏作用,面板渗白浆已 较普遍 , 面板混凝土已遭受一定程度的削弱。 随着时间 的推移, 面板逐步老化, 裂缝增多, 白浆孔渗水道逐渐 加大,裂缝与白浆孔互渗形成大坝面板遭受整体溶蚀 破坏隐患。 2 . 4大坝部分结构未按设计要求施工 三级大坝左、右岸原设计为接头重力坝段, 2 0 0 0 年8 月检查发现大坝右岸接头重力坝段结构与设计图 纸不符, 重力坝段在离坝顶 0 . 8 - 1 . 3 m以下均为碎石填 充。复核计算表明, 在校核洪水位水压力的作用下, 面 板拉应力值较高, 最大主拉应力达 1 . 5 M P a , 发生在上 游坝踵附近表面侧, 在坝体的上、 下游面板中间及靠顶 部范围均出现 1 . 0 M P a 的主拉应力,强度不满足规范
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