经济活动分析会会议材料
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2015年上半年经济活动分析会发言材料
――经营管理部
2015年上半年,我部门根据公司年初制定的全面工作计划和新能源公司的总体要求,在公司领导的正确带领与各部门的大力配合下,积极开展各项工作,尤其6月4日,两个公司整合后,我部门10名员工,快速地形成合力,对外信息渠道更加多元、沟通更加顺畅;对互相学习,形成“比、学、赶、帮、超”的良好部门工作氛围,前期规划、技经管理、计划营销、物资管控各项工作扎实开展、稳步推进,现将完成的重点工作、主要指标分析和下一步工作重点汇报如下:
一、电量计划完成情况
(一)完成新能源公司年度计划和进度计划的情况
截止到6月30日,公司累计完成发电量37507.79万千瓦时,完成新能源公司年度目标基准值73870万千瓦时的50.78%,完成争取值76193万千瓦时的49.23%。完成进度目标基准值38784万千瓦时的96.71%,完成争取值40003万千瓦时的93.76%。
(二)新能源公司部对标情况
截止到6月30日,我公司累计等效利用小时数936.51小时,在新能源(19家分子公司)部排名第11,比新能源平均等效利用小时数991.62小时低55.11小时;限电比22.71%,在新能源部排名第13,比新能源平均限电比21.91%高0.8个百分点。
(三)省风电公司对标情况
上半年设备平均等效利用小时省五大发电集团(7家公司)排名第四,与省平均水平889.00小时相比超出47.51小时;与龙源(排名第三)960.00小时相比低23.49小时。
(四)送华北电量交易情况
2015年度(3、4季度第三批次一起交易),东北送华北交易电量空间470000万千瓦时。电网参加交易的风电场装机容量共计368.67万千瓦,占电网风电装机容量464.625万千瓦的79.35%,占东北电网参加交易装机容量1784.61万千瓦的20.87%,交易电量成交88235万千瓦时,占东北全部交易电量空间的18.77%,装机容量所占比例比成交电量比例高2.10%。(主要是原因送华北电量比落地电量电价每度电低8分钱,电网公司在调峰时对华北电量倾斜政策不明显,至使各风电公司参与积极性不高。)平均万千瓦成交电量239.34万千瓦时,满额万千瓦成交电量363.04万千瓦时(一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00)。
我公司送华北交易电量6116万千瓦时,万千瓦平均成交电量154.44万千瓦时,与省万千瓦平均成交电量239.34万千瓦时相比,低84.9万千瓦时;与省万千瓦满额成交电量363.04万千瓦时相比,低208.60万千瓦时;与龙源公司万千瓦平均成交电量209.62万千瓦时相比,低55.18万千瓦时。
(五)电量考核情况
在公司全体员工的共同努力下,一季度,公司实现发电
量18208.71 万千瓦时,按照新能源公司《2015年发电量对标专项考核办法》,我公司考核利用小时数分别增加36和74小时,获得奖励金额共计43.69万元。
二季度实现发电量19298.6万千瓦时,根据考核管理办法,有望能够继续获得奖励。考核主要取
对标同比增加(减少)利用小时=所在区域五大发电集团2015年平均利用小时×利用小时对标同比差距百分比利用小时对标同比差距百分比=(公司2015年利用小时/所在区域五大发电集团平均2015年利用小时)-(公司2014年利用小时/所在区域五大发电集团平均2014年利用小时)。
二、管控费用发生情况
(一)购电费完成情况
截止到6月30日,公司累计发生购电费136.96 万元(不包括代太平风电场缴纳的1-6月份约14.5万元购电费),完成新能源年度预算231.43 (含税)万元的59.18%。
经测算,预计下半年购电费将发生130.84万元,全年累计将发生267.81万元,超年度预算36.38万元,超出15.72%。
(二)运维部费用发生情况及分析
截止到6月30日,运维部可控费用共计发生:78960元,其中业务招待费3150元、物业费23710元、水电费21543元、办公费4066元、差旅费7573元、车辆运输费18918元。
三、祝三项目造价管理情况
(一)投资计划完成情况
祝三项目为集团公司2015年度结转在建项目,至2014年底累计投资完成8879万元。(明细)
2015年集团批复年度投资计划9833万元。2015年1-2季度下达投资计划8588万元, 1-2季度共完成投资2100.655万元,完成年度批复投资计划的21.36%,完成进度批复投资计划的24.46%,其中,建筑工程费727.06万元、安装工程费543万元、设备购置费0万元、其他费用830.5946万元。(明细)
(二)资金到位和使用情况
至2014年底累计资金到位9287万元,全部为注入的资本金,无国融资。2015年无资金到位。
2015年集团批复年度资金计划8736万元,1-2季度批复4736万元,1-2季度实际支付2490.4087万元,未支付2245.5913万元。
2014年底剩余4744.58万元总结余6990.18万元,与工程部门提交的3季度资金计划8526.2068万元相差1536.03万元。由于2014年底剩余资金如何使用尚未落实,为保证工程资金需求,2015年三季度已将全年剩余资金计划4000万元(4000万元=年度下达8736-已批复资金
4736),全部上报。目前三季度投资及资金计划尚未得到批复。
(三)合同签订和执行情况
祝三风电场现已签订设计、监理、施工及其他类合同共计37份,合同总金额为35895.0589万元,已按工程进度和合同约定支付5212.210356万元,未支付金额30682.84854万元。
祝三项目合同及执行情况统计表单位:万元
2015年上半年,祝三风电场项目新签订合同12份,合同总金额11402.70805万元。主要合同包括:祝三风电场总包合同:7642.276万元;塔筒3387.59万元;电缆合同297.142536万元。
(四)执行概算控制情况
1.工程总造价情况
祝三项目执行概算于2015年5月26日完成集团公司审核,目前正等待集团的最终批复。
祝三风电场工程静态总投资39591万元,单位千瓦静态投资7918元,工程动态总投资40790万元,单位千瓦动态投资8158元,加送出工程4572万元后动态总投资45362