转印辊和充电辊轴套的处理—解决打印淡白、不均和模糊
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转印辊和充电辊轴套的处理
——解决打印淡白、浓度不均和模糊不清等问题
我发现HP1020打印机,在转印辊和硒鼓芯充电辊一侧,各有一个黑色朔料轴套,这个黑色轴套正常情况下其表面是导电的。它是个易损件,对打印质量影响的比重比较大。
它们在机器工作一定时期后,会出现两个常见问题:一个是由于轴部粉尘的积存,造成运转不畅或抱轴现象;一个是由于导电层磨损掉了,造成高压电传输不稳定或失电,因而出现打印浓度不均匀、色淡或打印出白版的问题,它们是不同成度的表现。
前一个问题出现时,开始是运转不畅,机器噪声比正常变得大,如果不及时处理就会发展到抱轴现象的出现,此时机器噪声非常大,严重抱轴时,机器就会卡死,机器朔料齿轮会被打坏。我就遇到过一次,转印辊一侧的朔料齿轮被打断了几个齿。
硒鼓芯和充电辊是次于紧耦合的,充电辊的运转是靠硒鼓芯摩擦带动的,两个部件同步运转时其摩擦力很小,如果充电辊运转不畅,两者就不能达到同步,硒鼓芯和充电辊之间的摩擦力就会大大增加,就会造成硒鼓芯的提前老化,同时,由于强力摩擦会严重影响硒鼓芯的感光质量,就会影响当前打印质量,出现浓度不均匀、色淡和模糊不清的现象。
所以,我们经常要用手拨动检查它们看是否运转顺畅,如果拨动时感觉有阻力那就是不顺畅,就要拆卸清理附着物,并加注润滑油,但是黑色轴套上需要是导电油脂。说起来容易,可就是买不到这种导电油脂。
后一个问题出现时,以前,我就是用多股细铜丝,缠绕轴套和其下面的弹簧,缠几圈,就这样把高压电从弹簧引导到轴套上来,来满足打印机的工作条件,使打印机能够勉强维持继续打印,但会影响充电辊的运转顺畅。
经过长时间的实践和观察,发现这样处理后,打印质量也不能得到保证,因为铜丝缠少了,电极棒够不着铜丝,多了会影响电极棒转动,甚至不能转动,即使恰到好处也不会长久,因为频繁的金属摩擦,很快就会脱离最佳状态,从而也出现电极接触不好的现象,加上硒鼓芯和充电辊之间的摩擦力增加,从而会出现一个特有的故障现象,就是少量打印几张觉的不错,继续打印多了就会越来越淡,越来越模糊,最后几乎打印不上字。待次日使用又会重复出现这一过程。当出现这类问题时,拆下来,用万用表测量检查,显示又是正常的。这时会想,既然电极接触良好,是不是其它部件问题呢?但常常是换这换那,换了多个部件也无济于事,搞的人真是有点焦头烂额,不知所措。
这就说明问题还是在轴套上,我想,能不能就用塑
料润滑油或者医用凡士林作润滑,而采取其它办法解决电极连接问题呢?经过反复思考,找到了一个办法。
因为我在修理佳能1980这类打印机时,有拆下来的纸张厚度调节板上的弹簧,它的直径比充电辊和转印辊上的铁棒稍微粗一点,弹簧丝又比较细,容易手动加工,我就将这个弹簧丝截下三圈,把其中的一圈90度旋转加工,然后把这一圈安装到轴套和轴套弹簧之间,在轴套上涂上朔料润滑油,装上机,再将充电辊穿过弹簧另外两圈,插入轴套,这样处理后,开机长时间打印,都很正常,打印质量很好,清晰,浓度均匀、稳定,没有旧硒鼓不如新硒鼓好用的感觉,到现在使用半年多了仍然跟使用新硒鼓一样好用,同时也解决了轴套的润滑问题。这样处理后,如果出现黑色轴套破损还可以用白色轴套加工代替。
当然,打印质量还与其它因素有关,如硒鼓芯、磁辊,磁辊套、刮板,碳粉、定影膜、激光器等等,这里是排除这些因素,单就文章主题对象而言的。不过,黑色轴套如果有问题没有得到很好的解决,不仅影响打印质量,还会造成机器维修和故障判断的复杂性。
所以,这里特别推荐上述方法,因为经过长时间使用和观察,发现它效果很好,其可靠性、稳定性和耐用性,是仅采用导电油脂而远远达不到的。
是的,是这张图,我用的弹簧是废鼓充电辊那一白一黑两个轴套下面的弹簧,我只是把套在充电辊的那一圈掰大了,注意在剪弹簧时,断口要向外掰一下,不要让断口划到充电辊,那样时间稍长就会有问题的。现在鼓一般的问题都是充电辊有问题,原装鼓的充电辊质量比以前下降了很多,换上新的,再加上弹簧就很好了。