水泥土实验总结

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水泥土换填工艺试验总结

水泥土换填工艺试验总结

水泥土换填工艺试验总结一、引言水泥土换填工艺是通过将水泥土作为填料材料,替代传统的砂石,进行填充工程。

该工艺具有显著的环保、节能、成本低等优势,逐渐受到了广泛应用。

为了探究水泥土换填工艺的适用性和优化方案,进行了一系列的试验研究。

本文对试验进行总结,以期为工程实践提供参考和指导。

二、试验方案设计1.试验目的:评估水泥土换填工艺的适用性和优化方案。

2.试验内容:选取适量的水泥土填料,确定填充材料的比例、水泥土与原土的拌合比、拌合时间等参数,并进行填充密度、强度、环境影响等方面的试验。

3.试验设备:密度计、强度测试仪、环境监测仪等。

4.试验流程:按照设计方案进行填充试验,记录数据并进行分析。

三、试验结果及分析1.填充密度:通过密度计测量填充材料的密度,得到不同配比条件下的填充密度数据。

分析发现,填充密度随着水泥土与原土比例的增大而增加,但当比例过大时,填充密度反而降低。

因此,在实际工程中需要权衡水泥土与原土的比例,以达到最佳填充密度。

2.强度测试:采用强度测试仪测定不同配比条件下的抗压强度。

结果显示,水泥土填充材料具有较高的抗压强度,满足工程要求。

而且随着水泥土比例的增加,抗压强度逐渐增大。

说明水泥土可以增加填充工程的整体强度,提高工程的抗震性能。

3.环境影响:通过环境监测仪测量填充工程的周边环境变化情况。

结果显示,水泥土填充材料对周边环境的影响较小,不会对水质和土壤等方面造成明显的污染。

符合环保要求。

四、结论及建议1.水泥土换填工艺适用性强,可替代传统的砂石填充材料,在提高工程强度和抗震性能的同时,实现资源的再利用和环境保护。

2.在确定水泥土与原土的比例时,需要考虑填充密度和强度的关系,以及在实际工程中的经济成本。

3.进一步研究水泥土与原土的拌合比和拌合时间等参数,以优化工艺流程和提高工程质量。

4.在实际工程中,应结合工地实际情况,综合考虑水泥土换填工艺的优势和限制,制定具体的施工方案。

综上所述,水泥土换填工艺具有较强的适用性和优势,但在实际应用过程中仍需综合考虑各种因素,以达到最佳的工程效果。

水泥土实验总结

水泥土实验总结

G107郑州境改线项目孟庄至龙虎连接线一标水泥土试验段总结报告编制:复核:中国建筑第七工程局有限公司二○一二年三月水泥土试验段总结报告G107郑州境改线项目孟庄至龙虎连接线工程一标段项目经理部的水泥土试验段施工技术方案于2012年03月10日报批,在接到试验段施工技术方案的批复后,我合同段土方施工队及相关管理人员立即投入到试验段的准备工作中,并于03月11日在K19+400~K19+500段成功进行了试验段的铺筑。

根据全过程的施工记录,我们总结出了本标段水泥土的施工方法,取得了真实的试验数据,获得了水泥土大面积施工的各项技术参数。

这些参数我们将用于指导我合同段K15+375~K24+000段的水泥土施工。

一、施工管理和技术人员的配备参与本次试验段铺筑的管理人员、技术人员及相关施工人员共41名,具体分工如下表:另外,保通人员4名负责试验段施工期间的安全保通工作机械操作人员8名,施工工人19名。

二、投入的施工机械三、组织及准备工作1、填料准备本次水泥土试验段采用十八里河土场的土作为填料,土质的相关技术参数如下:最大干密度1.890g/cm3最佳含水量为11.5%2、检测点布设03月11日中午我标段技术人员参照已批复试验段技术方案中的检测点布置图对试验段检测点进行了现场放样,并对高程进行了测量,具体测量成果经整理汇总如下:填土前高程测量汇总表单位:m四、施工工艺详见下页五、施工顺序1、下承层处理1)按相关规范的规定对路基土方顶面进行压实度、平整度、横坡、高程等项目的检查。

经监理工程师同意方可进行下道工序的施工。

2)清除表面杂物,并在素土摊铺前对路基土方表面洒水湿润,但不得过分潮湿而造成泥泞。

2、施工放样验收合格后,准确放出路基中心线及边线位置,标好铺筑范围。

3、运料土方由自卸车运往工地,如运距较远,须覆盖蓬布,以防污染沿线环境及水分过度流失。

土方运至现场后,立即检测含水量,如偏低则洒水闷料,如偏大,则进行适当晾晒。

水泥土试验段施工总结报告

水泥土试验段施工总结报告

水泥土试验段施工总结报告一、引言二、施工目标和方法本次水泥土试验段施工主要目标是验证水泥土工程的稳固性、耐久性和可塑性。

试验段采用的施工方法包括水泥土配比、浇筑成型、养护和试验取样等。

在施工过程中,我们严格按照设计要求和施工工艺,采取科学合理的措施进行施工。

三、施工过程与问题1.水泥土配比在水泥土配比阶段,我们根据工程要求确定了水泥、土壤、水的配比比例。

但在施工过程中发现,配比比例存在不准确的情况,导致最终试验段的强度和可塑性不达标。

故在未来的施工中,我们需要更加精确地确定适合的配比比例。

2.浇筑成型浇筑成型时,我们在试验段的每层土均进行了夯实处理,以提高其稳定性和密实度。

但在夯实工作中发现,夯实力度不够均匀,导致试验段的均质性受到影响。

因此,加强夯实过程中的质量控制非常重要。

3.养护管理试验段浇筑成型后,我们进行了养护管理工作,包括保持试验段的湿润度、防止渗漏和干裂等。

然而,由于养护措施不到位,试验段在养护期间遭受了一定程度的干裂和渗漏,进而影响了后续试验的准确性。

因此,在未来的养护管理中,我们需要加强水泥土试验段的监测和维护工作。

四、改进措施1.优化配比比例在水泥土配比阶段,我们需要进一步研究和改进配比比例的确定方法,以确保配比比例的准确性和合理性,以达到工程的要求。

2.加强夯实质量控制在浇筑成型和夯实过程中,我们应加强对夯实质量的监测和控制,确保夯实力度的均匀性和合理性,以提高试验段的均质性和稳定性。

3.加强养护管理在养护管理阶段,我们需要制定合理的养护措施和方案,并严格执行,确保试验段在养护期间能够保持湿润度,防止干裂和渗漏的发生,减少对试验结果的影响。

五、结论水泥土试验段施工是水泥土工程建设过程中非常关键和重要的一环,对后续工程的质量和可靠性具有重要意义。

通过本次试验段施工的总结,我们发现了存在的问题,并提出了相应的改进措施。

相信在未来的工程施工中,我们可以更好地应对各项挑战,提高水泥土工程的施工质量和性能。

水泥土含量实验报告

水泥土含量实验报告

一、实验目的1. 了解水泥土的制备方法及其性能。

2. 掌握水泥土含量的测定方法。

3. 分析水泥土含量的影响因素。

二、实验原理水泥土是一种由水泥、土和适量的水按一定比例混合而成的材料。

水泥作为胶凝材料,能够与土中的颗粒相互作用,形成具有一定强度和耐久性的土体。

水泥土含量的测定对于工程设计和施工具有重要意义。

本实验采用烘干法测定水泥土中水泥的含量。

通过将水泥土样品在特定条件下烘干,使水分蒸发,然后根据样品质量的变化计算出水泥含量。

三、实验材料与设备1. 实验材料:水泥、土、水。

2. 实验设备:电子天平、烘箱、研钵、烧杯、移液管、玻璃棒等。

四、实验步骤1. 准备水泥土样品:按照一定比例将水泥和土混合均匀,加入适量的水,搅拌均匀,形成水泥土浆体。

2. 制备水泥土样品:将水泥土浆体装入烧杯中,放入烘箱中烘干至恒重。

3. 称量烘干后的水泥土样品:将烘干后的水泥土样品取出,放入电子天平中称量其质量。

4. 计算水泥含量:根据实验数据,利用公式计算水泥含量。

五、实验数据及结果1. 实验数据:样品编号 | 土的质量(g) | 水的质量(g) | 水泥的质量(g) | 水泥土的总质量(g) | 烘干后的水泥土质量(g)------- | -------- | -------- | -------- | ---------------- | -----------------1 | 100 | 100 | 200 | 400 | 3952 | 100 | 100 | 200 | 400 | 3963 | 100 | 100 | 200 | 400 | 3972. 结果分析:根据实验数据,计算出水泥含量如下:水泥含量 = (土的质量 + 水的质量 + 水泥的质量 - 烘干后的水泥土质量)/ 土的质量 + 水的质量 + 水泥的质量将实验数据代入公式,得到:水泥含量 = (100 + 100 + 200 - 395)/ (100 + 100 + 200)= 0.08因此,本次实验中水泥土中水泥的含量为8%。

水泥土换填工艺设计试验总结

水泥土换填工艺设计试验总结

北京市南水北调配套工程通州水厂工程施工01标段水泥土换填试验总结编制:审核:审批:北京城建集团有限责任公司北京市南水北调配套工程通州水厂工程施工01标段项目部2015年9月22日目录1、水泥土换填试验流程 (3)2、每遍碾压沉降量统计 (4)3、水泥土含灰量及均匀性试验结果 (4)4、干密度试验结果统计 (5)5、碾压试验结果 (7)根据进行现场碾压施工工艺试验,确定碾压机械及铺土厚度、碾压遍数、压实机械等参数。

这些参数在施工中进行验证,并根据实际情况进行调整。

按设计要求碾压试验控制干密度≥1.95×0.95=1.853g/cm3,试验过程及结果如下: 碾压试验选择在细格栅间北侧土场旁,试验前场地满足要求。

碾压试验用土为厂区所挖粉质粘土与P.O42.5水泥按试验结果90:10的比例通过路拌机拌合。

在填筑范围的边线控制桩上标出控制标高,标出填筑的高程以控制水泥土的铺土厚度,碾压前和碾压后用水准仪测同点的高程。

试验场地为2m*10m 小块。

压实机械采用YZ20H-I型振动碾,采取静碾压,一进一退为1遍,分3、4、5、6遍碾压,每遍分别环刀取样。

拌合机械为MPH100型路拌机,最大拌合深度35cm,拌合宽度2m。

1、水泥土换填试验流程土料含水率测算→土料摊铺30cm→洒出1m*1m方格网→计算每平米水泥用量50kg→方格网内水泥摊铺→路拌机拌合2遍→找平→20t压路机碾压3遍→环刀取样→20t压路机碾压4遍→环刀取样→20t压路机碾压5遍→环刀取样→20t压路机碾压6遍→环刀取样→试验结果整理→确定工艺2、每遍碾压沉降量统计3、水泥土含灰量及均匀性试验结果经现场取样,第三方试验室试验,试验结果如下:综合试验结果,水泥土采用路拌机拌合2遍,取样6组取平均值,平均值不小于10%为合格,经试验含灰量平均值为11.25%,不小于设计要求的10%,满足设计要求;拌合均匀性要求标准差S≤0.7,试验结果S为0.69,小于要求标准差,符合要求。

水泥土试验段施工总结报告

水泥土试验段施工总结报告

新元大道新建工程第二合同段(K5+175~K5+275)段5%水泥土下底基层试验段总结报告河南胜达建筑工程有限公司新元大道新建工程第二合同段项目经理部二O一二年八月目录1、水泥土试验段总结报告文字说明;2、水泥土试验段成果汇总表;3、水泥土试验段成果报告图;4、水泥土试验段标高测量分析表;5、土方路基质量检验表;6、水泥土的压实度试验记录表(灌砂法);7、标高测量记录表;水泥土试验段施工总结报告根据施工图纸技术指标要求,原设计10%石灰土下底基层,现业主要求采用5%水泥土下底基层。

我项目部于年月日开始在K5+175~K5+275段进行了水泥土试验段施工,完成路基水泥土下底基层100 m 。

洒水养生7天现场钻孔取芯样,并做强度试验,现就有关情况总结说明如下:一、试验段施工条件:K5+175~K5+275段,路基石灰土已经施工完成,并经质监站阶段验收。

具备作5%水泥土下底基层试验段施工条件,便于带动全段水泥土作业全面开工。

二、试验段施工技术准备:1、试验段施工前,我项目部组织工程技术人员对土源进行了土工试验。

项目有:土壤的液限、塑限,塑性指数;颗粒分析;含水量;密度、相对密度;击实试验;有机质含量试验,确定土壤为低液限粘土,各项指标均合格,可以做路基填料。

水泥为复合硅酸盐水泥,其技术指标符合GB175-2007规定。

5%水泥土最大干密度 1.86 g/cm3,最佳含水量为 %。

考虑到现场施工与实验室条件的强度差异,确定现场施工水泥掺加量按%控制,保证试验段的强度。

2、测量队依据设计图和现场标高计算出路基中、边桩坐标,使用全站仪逐点放样,边桩撒灰线,对路槽进行了平面位置和标高的测量,并按检验标准进行了检验。

3、按试验段检测布点图进行了布点放样、编号,并填报施工放样报验单,报请监理工程师进行了复核、批准。

4、对参加路面试验段的人员,从设计图、施工技术要求进行了施工前的技术交底,掌握施工要点,关键工序及衔接,检测项目及技术指标,做到人人心中有数,杜绝违反施工规范的现象发生。

水泥改良土试验总结

水泥改良土试验总结

4%水泥改良土试验段总结报告为取得指导水泥改良土全面施工的相关数据,确定标准施工工艺,我部于2016年3月29日在K4+ 000~K4+160段,右半幅完成了20cm厚4%水泥改良土的施工作业。

水泥改良土的最大干密度1.85g/cm3,最佳含水率14%。

长度160m、半幅宽12.84m、面积2054m2。

通过试验段施工来确定水泥改良土所用的材料、松铺系数、施工工艺进行验证及归纳总结,形成了标准的施工方法用以指导全线的施工,现将其施工过程及检测结果总结上报。

一、施工情况简介总体施工方案:本次试验段为20cm厚4%水泥改良土铺筑施工160m;采用水泥车直接运到提前划好的方格内进行卸水泥,人工摊水泥,冷再生机进行混合料拌和,,一台20吨、一台26吨振动压路机压实、收面。

我部在试验段施工前完成了所有试验段所需资料的编制及批复工作;所用原材料均按规定频率进行了自检,监理进行了独立抽检,并以《建筑材料申报单》上报并已完成批复工作,开工前所需的所有准备工作及相关程序均已完善,具备试验段开工条件。

按总监办批准的试验段施工技术方案,项目经理部组织实施了试验段的施工。

整个试验段施工过程组织有序,各工序衔接正常,机械设备配备合理,人员分工明确并能够各尽其责,改良土成型外观较好,几何尺寸及内在指标均符合规范要求。

二、施工组织为保证水泥改良土试验段施工顺利完成,施工前召开了技术交底会,出席人员有项目经理、总工、生产经理、施工队队长,并在人员安排,机具设备等方面均做了充足的准备。

三、人员、机械、材料情况1、主要施工人员2、试验段机械设备3、试验情况:(1)压实度在工地试验室采用灌砂法,试验规程采用《公路土工试验规程》T0111-93灌砂法。

(2)灰剂量试验规程采用《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0809-94EDTA滴定法,水泥用量在现场采用划方格查袋法控制。

(3)含水量采用酒精法试验,试验规程采用《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0803-94酒精法试验。

水泥土挤密桩试验总结

水泥土挤密桩试验总结

水泥土挤密桩试验总结**至**公路**至**(**界)段工程**互通试验段水泥土挤密桩试验总结****高速**至**段工程项目经理部20 年月目录第一章工程地质 01.工程概况 02.地质情况 0第二章主要技术参数 (1)1.设计参数 (1)2. 桩身材料 (2)3.试桩位置及数量 (3)4.混合料配制 (3)第三章施工方法及工艺 (3)1.施工准备及流程 (3)2. 施工方法 (5)3. 质量控制 (6)4.试桩过程介绍 (6)第四章质量检验 (8)第五章结论 (9)第六章存在的问题及解决方法 (9)1.首件过程中的不足 (9)2.下步施工注意事项和需要进一步改进的地方 (9)第七章总结 (11)第一章工程概况及地质情况1.工程概况YB6区段水泥土挤密桩共计3448369延米,桩长为5、6、7、8、10m五类,成孔桩径0.4m,桩位布置为正三角形(梅花型)布置,间距为0.8m。

2.地质情况本区段全线湿陷性黄土连续分布,为风积第四系上更新统马兰黄土,褐黄色,无层理,垂直节理发育,具大孔隙,呈典型的架空结构,具有湿陷性和易溶蚀、易冲刷。

勘察及钻探取样后,经室内土工试验及湿陷性黄土计算后,湿陷性黄土深度在6~10m,湿陷系数δs=0.019~0.069,计算总湿陷量(△s)= 277.1~482.1mm,自重湿陷系数zs=0.002~0.042,计算总自重湿陷量(△zs)= 4.56~21.66mm,判定项目区马兰黄土多具Ⅱ级(中等)自重湿陷性,局部Ⅰ级(轻微)或Ⅲ级(严重)自重湿陷性。

现场放样照片通过桩基首件工程的施工,确定《桩基施工方案》的可行性,检查施工人员、施工机械等在施工过程中的配合效果及质量安全保证体系运转情况。

在施工过程中及时发现问题,及时调整,用来指导后续工程施工,有效防止质量问题的产生。

总结并改进施工工艺,为今后桩基施工提供指导。

第二章主要技术参数1.设计参数2. 桩身材料水泥土挤密桩采用P.C32.5R(缓凝)水泥与土的混合料,水泥的保存是采用水泥罐集中存放,这样做可以避免其受潮结硬且运输方便。

水泥稳定土试验段总结报告

水泥稳定土试验段总结报告

水泥稳定土试验段总结报告一、试验目的本次试验的目的是通过对水泥稳定土进行一系列的试验,了解其力学性能和工程特性,为工程设计和施工提供参考。

二、试验方法1.原材料准备:选取适量的水泥、粉煤灰和黄河沙作为试验材料,并按照一定比例混合备用。

2.比重试验:对试验材料的比重进行测定,以确定其质量密度和孔隙度。

3.配合比设计:根据试验要求和工程设计要求,确定合适的水泥稳定土配合比。

4.抗压强度试验:制备水泥稳定土试件,在规定的养护期内进行抗压强度试验,获取试验样品的抗压强度指标。

5.动力特性试验:利用压实试验仪器进行水泥稳定土的动力特性试验,如压实度、固结指数等。

三、试验结果根据试验方法和设备测得数据,得出以下结论:1. 比重试验结果:水泥稳定土的质量密度为X kg/m³,孔隙度为X%。

这表明试验材料具有较好的密实性和抗渗性能。

2.配合比设计:通过对试验材料的配合比设计,确定了水泥、粉煤灰和黄河沙的比例。

经计算和混合试验验证,配合比各组成部分的比例合理,能够满足工程设计要求和试验要求。

3.抗压强度试验结果:根据试验数据统计和分析,得到水泥稳定土的抗压强度为XMPa。

相对应的峰值应变为X%,且发生在XkN的荷载下。

这表明水泥稳定土具有较高的抗压能力和稳定性。

4.动力特性试验结果:通过动力特性试验,获得压实度为X%、固结指数为X的水泥稳定土。

动力特性试验表明水泥稳定土在压实过程中,能够较好地调整土体的结构和孔隙度,具有较好的工程可塑性。

四、试验结论根据以上试验结果和分析,得出以下结论:1.水泥稳定土具有较好的抗压强度和稳定性,能够满足一般道路和堤坝的荷载要求。

2.水泥稳定土的动力特性表明其具有较好的可塑性和可压缩性,在施工过程中容易调整和控制。

3.水泥、粉煤灰和黄河沙的配合比合理,可以保证水泥稳定土的力学性能和工程特性。

五、建议在实际工程中,应根据具体情况和要求,优化水泥稳定土的配合比,选择适当的掺合材料,以进一步提高水泥稳定土的力学性能和工程特性。

6%水泥土试验段总结

6%水泥土试验段总结

水泥土试验段施工总结为了保证工程质量优质,质量目标明确,减少盲目施工。

我部2014年4月3日-2014年4月5日完成了合同段内的4%、6%、8%原地面水泥土试验段施工,使后续原地面处理施工标准化、规范化,从质量、进度上得到有效地保证。

一、试验段概况本次试验段选择段落为ZK7+080-ZK7+230,原地面下40cm处平均含水率为18.4%,具体段落划分如下:1、4%水泥处治土:ZK7+180-ZK7+230;2、6%水泥处治土:ZK7+130-ZK7+180;3、8%水泥处治土:ZK7+080-ZK7+130。

二、试验段的目的1、适合我合同段原地面处理的混合料配合比;2、混合料的合适的拌和方法、拌和遍数;3、混合料含水量的控制方法;4、压实机械的选择和组合,压实的顺序和遍数;三、试验段机械准备情况表1 主要机械设备表四、施工准备1、施工前,现场调查地下管线和用电线路情况,并对其进行改移。

2、两遍重夯间歇2周后,对试验段按施工图测量放线,每20m横断面放设中桩及左右边桩。

3、对进场的水泥,首先进行自检,质量符合标准。

合格后上报监理组抽检,在监理抽检合格的情况下,方可使用。

4、组织试验段技术交底会。

五、水泥土施工图1:水泥土施工工艺流程图1、材料规格采用P.O.42.5中联山水牌水泥,检测合格后方可使用。

2、铺水泥:4%(最大干密度1.83)、6%(最大干密度1.85)、8%(最大干密度1.86)水泥土根据试验数据灰剂量分别为21.1kg/㎡、31.4kg/㎡、41.3kg/㎡。

铺水泥前以路基中线为界,在线路左右两侧打方格网,为减少布水泥的误差现场每个方格网内最多放置2袋水泥(根据不同水泥剂量确定),首先使用装载机将水泥运至所需的区段内,再用人工将水泥运输至方格内,然后人工将水泥均匀地铺撒在方格内。

3、水泥土拌和铺水泥结束后用冷再生先进行拌和2遍,拌和由两侧向中心拌和,拌和速度为6m/min,每次拌和重叠1/5轮宽;观察水泥土的拌和情况,若出现明显水泥结块现象时,记录水泥结块段落点,再进行拌和直至无明显结块,拌和2数,拌和完成后保证混合料色泽一致。

水泥土实验报告

水泥土实验报告

一、实验目的1. 了解水泥混凝土坍落度试验的基本原理和方法。

2. 掌握水泥混凝土坍落度的测试过程,以及如何根据试验结果评估混凝土的工作性能。

3. 分析不同水泥混凝土配合比对坍落度的影响,为混凝土配比设计提供依据。

二、实验原理水泥混凝土坍落度试验是一种用于测定混凝土工作性能的试验方法。

坍落度是指新拌混凝土在自重作用下,流动并产生坍落的能力。

坍落度越大,混凝土的流动性越好。

坍落度试验主要用于评定混凝土的流动性、保水性和粘聚性等指标。

三、实验仪器与材料1. 实验仪器:- 坍落度筒:金属圆筒,直径150mm,高300mm。

- 混凝土拌合机:搅拌混凝土用。

- 秒表:测量搅拌时间。

- 尺子:测量坍落度。

- 水泥:水泥品种及强度等级根据实验要求选择。

- 砂:细度模数2.4~3.7的中砂。

- 水:符合国家标准的生活饮用水。

2. 实验材料:- 水泥:选用符合国家标准的水泥。

- 砂:选用符合国家标准的中砂。

- 水:符合国家标准的生活饮用水。

四、实验方法1. 准备工作:将坍落度筒放在坚实平整的地面上,筒口与地面保持垂直。

2. 混凝土拌合:根据实验要求,称取水泥、砂、水等材料,按照一定比例进行拌合。

搅拌时间控制在1.5~2分钟。

3. 测量坍落度:- 将拌好的混凝土倒入坍落度筒,使混凝土表面平整。

- 静置1分钟,然后轻轻敲击筒壁,使混凝土表面进一步密实。

- 测量混凝土从筒口自然坍落的高度,即为坍落度。

4. 记录试验数据:记录试验次数、坍落度、修正值、粘聚性、含砂情况、保水性等指标。

五、实验记录实验次数:1坍落度(mm):180修正值:0粘聚性:良好含砂情况:较好保水性:较好六、计算过程及结果分析1. 计算坍落度平均值:将试验次数内的坍落度值相加,除以试验次数。

坍落度平均值 = (180 + 180 + 180) / 3 = 180 mm2. 分析结果:- 坍落度:本次试验得到的坍落度为180mm,说明混凝土的流动性较好,满足工程要求。

水泥土试验段施工总结报告

水泥土试验段施工总结报告

.新元大道新建工程第二合同段(K5+175~K5+275)段5%水泥土下底基层试验段总结报告河南胜达建筑工程有限公司新元大道新建工程第二合同段项目经理部二O一二年八月目录1、水泥土试验段总结报告文字说明;2、水泥土试验段成果汇总表;3、水泥土试验段成果报告图;4、水泥土试验段标高测量分析表;5、土方路基质量检验表;6、水泥土的压实度试验记录表(灌砂法);7、标高测量记录表;水泥土试验段施工总结报告根据施工图纸技术指标要求,原设计10%石灰土下底基层,现业主要求采用5%水泥土下底基层。

我项目部于年月日开始在K5+175~K5+275段进行了水泥土试验段施工,完成路基水泥土下底基层100 m 。

洒水养生7天现场钻孔取芯样,并做强度试验,现就有关情况总结说明如下:一、试验段施工条件:K5+175~K5+275段,路基石灰土已经施工完成,并经质监站阶段验收。

具备作5%水泥土下底基层试验段施工条件,便于带动全段水泥土作业全面开工。

二、试验段施工技术准备:1、试验段施工前,我项目部组织工程技术人员对土源进行了土工试验。

项目有:土壤的液限、塑限,塑性指数;颗粒分析;含水量;密度、相对密度;击实试验;有机质含量试验,确定土壤为低液限粘土,各项指标均合格,可以做路基填料。

水泥为PC32.5复合硅酸盐水泥,其技术指标符合GB175-2007规定。

5%水泥土最大干密度 1.86 g/cm3,最佳含水量为11.2 %。

考虑到现场施工与实验室条件的强度差异,确定现场施工水泥掺加量按5.5%控制,保证试验段的强度。

2、测量队依据设计图和现场标高计算出路基中、边桩坐标,使用全站仪逐点放样,边桩撒灰线,对路槽进行了平面位置和标高的测量,并按检验标准进行了检验。

3、按试验段检测布点图进行了布点放样、编号,并填报施工放样报验单,报请监理工程师进行了复核、批准。

4、对参加路面试验段的人员,从设计图、施工技术要求进行了施工前的技术交底,掌握施工要点,关键工序及衔接,检测项目及技术指标,做到人人心中有数,杜绝违反施工规范的现象发生。

水泥土试验段总结

水泥土试验段总结

水泥土试验段总结咱就唠唠这个水泥土试验段的事儿吧。

一、试验段的开始。

当时知道要做这个水泥土试验段,心里那叫一个激动又有点小紧张呢。

就像要开启一场未知的冒险,充满了期待。

刚开始的时候,那真是各种准备工作忙得晕头转向。

要把场地清理得干干净净的,不能有一点杂物捣乱。

那些个工具啊,材料啊,都得摆放得整整齐齐,就像排兵布阵一样。

这时候,大家都特别认真,每一个小细节都不放过,毕竟这是试验段嘛,就像一个新生的小宝贝,得精心呵护着。

二、试验过程中的趣事。

在做水泥土试验的时候,可发生了不少有趣的事儿。

比如说搅拌水泥土的时候,那个机器轰隆隆的,就像一头大怪兽在咆哮。

有时候,水泥和土的比例没调好,出来的水泥土要么太干,像沙子一样散散的,要么太湿,黏糊糊的,看着就像一团烂泥巴。

我们就一边笑一边重新调整,互相打趣说这是在做“黑暗料理”呢。

还有的时候,天气不太好,突然下点小雨,大家就手忙脚乱地去给试验段遮雨,那场面就像一群小蚂蚁在保护自己的食物,虽然有点狼狈,但是特别温馨。

三、遇到的困难与解决。

不过呢,这试验段也不是一帆风顺的。

遇到的困难可不少。

有一回,发现水泥土的强度老是达不到我们预期的标准。

这可把大家急坏了,就像热锅上的蚂蚁。

我们就开始各种分析,是水泥的质量问题?还是搅拌的时间不够?或者是养护的方法不对呢?于是大家就分头行动,有人去检查水泥的各项指标,有人重新计算搅拌的时间,还有人专门去研究养护的新方法。

经过好几天的折腾,终于找到了原因,原来是在搅拌的时候,有个小环节被我们忽略了。

把这个问题解决之后,水泥土的强度就慢慢上来了,那种感觉就像是打了一场胜仗,心里别提多高兴了。

四、试验段的成果。

经过这么多的努力,咱们这个水泥土试验段终于有了成果。

看着那一块试验段,平平整整,水泥土的各项指标都达到了要求,就像自己精心培育的花朵终于盛开了一样。

这个成果可来之不易啊,它是我们大家一起努力、一起欢笑、一起面对困难的结晶。

它证明了我们之前的各种设想、各种努力都是值得的。

路床水泥土处理试验段施工总结

路床水泥土处理试验段施工总结

路床水泥土试验段施工总结一、施工基本概况我标段路线起点桩号K161+707.001,终点桩号K171+636.291,全长9.929公里。

本合同段原设计上路床30cm、5%水泥土,下路床50cm、3%水泥土,后经总监办建议本合同段采取上路床5%水泥土,厚度20cm,下路床3%水泥土,厚度60cm,20cm一层、分三层,上下路床总厚度80cm 水泥土处理。

试验段施工段落起点桩号为K167+747,终点桩号为K167+867,总长120m。

本标段约水泥土处理445016m2。

我项目部于2017年4月18日在K167+7747~K167+867右侧进行了3%水泥土改善土试验段施工,施工厚度为20cm,试验段经检验各项数据均符合规范要求,现将试验段成果总结如下:二、施工人员、设备投入情况(一)、主要机械配置(二)、施工质量检测设备配置(1)土壤液塑限联合测定仪(2)重型击实仪(3)灰剂量测定设备(4)标准养护室(5)压实度测验设备(6)测量仪器(7)水泥质量检测设备三、施工工艺流程根据有关规范,图纸设计要求,确定试验段施工工艺流程如下:四、施工方法1、准备下承层在试验段施工前,将路床表面的杂物清除干净,并扫去附着的浮土,并洒水湿润,保证下承层的密实。

2、施工放样根据图纸计算坐标用全站仪放出路基中桩、边桩,并在两侧边缘位置打出指示桩,进行水平测量。

4、备土、整平洒水湿润下承层,技术人员根据设计宽度、3%路床水泥土底基层的厚度及最大干密度,计算该段需要的土。

根据料场土的含水量和所用运料车辆的吨位,计算每车料的堆放面积。

安排专人指挥上土,土装车时,应控制每车料的数量基本相等。

用石灰线打成方格网,以避免土量过多或过少。

用装载机摊平并稳压,厚度控制在23cm,用平地机精平。

检测土的含水量,含水量控制在比最佳含水量大2%为宜,以弥补摊铺水泥时含水量的损失。

含水量过小,应用洒水车进行补水,含水量过大应进行翻晒。

5、布水泥在布土顶面标示出3%路床水泥土底基层的宽度,水泥采用袋装水泥,每袋大约50千克,摊铺面积4.5m2,用石灰粉在路床宽度范围内打出方格,每格内放水泥,打开水泥袋,将水泥倒在布料方格内,用刮板将其均匀摊开,水泥铺完后,表面应无空白,无明显的起伏,以保证其均匀性。

水泥土配合比设计试验报告

水泥土配合比设计试验报告

水泥土配合比设计试验报告一、实验目的:本次实验旨在通过水泥土配合比的设计试验,确定最佳的水泥用量,以获得具有较好工程性能的水泥土。

二、实验原理:水泥土配合比是指在一定水胶比前提下,通过控制水泥、砂、石等材料的比例,确定水泥土的配合比,以满足工程要求。

水泥土配合比的设计是建立在水胶比和水泥强度的基础上进行的,通过试验和计算,确定最佳水泥用量,以获得所需的强度和工程性能。

三、实验步骤:1.根据工程要求和试验目的,确定水泥土的设计强度等级。

如本次实验的目标强度等级为C20。

2.制备试样。

按照设计要求,将水泥、砂、石按照一定比例混合,并逐渐加入适量的水进行搅拌,直到达到均匀的浆体状。

3.对试样进行模压。

将混合后的水泥土放入模具中,在振实的同时进行模压,使试样紧密结实。

4.养护试样。

将模压后的试样进行养护,保持一定湿度和温度,促进水泥的水化反应,提高强度。

四、实验结果及分析:本次实验通过设计试验,制备了一系列不同水泥用量的水泥土试样,然后对试样进行了强度测试。

测试结果如下表所示:水泥用量(kg/m³)初凝时间(h) 7天强度(MPa) 28天强度(MPa)200310202504152530051830通过对实验结果的分析1. 随着水泥用量的增加,水泥土的强度也随之提高。

在本次实验中,水泥用量为300kg/m³的试样在28天时的强度最高,达到30MPa。

2.在初凝时间方面,水泥用量的增加会导致水泥土的初凝时间延长,这可能是由于水泥颗粒间的相互作用增加导致的。

五、实验总结:通过本次实验,我们成功地设计了水泥土的配合比,并通过试验获得了不同水泥用量下的水泥土强度。

在实验中,我们发现水泥用量的增加可以显著提高水泥土的强度,但也会延长初凝时间。

因此,在实际工程中,需要根据具体要求和条件确定合适的水泥用量,以获得最佳的工程性能。

水泥土换填工艺试验总结

水泥土换填工艺试验总结

市南水北调配套工程通州水厂工程施工01标段水泥土换填试验总结编制:审核:审批:城建集团有限责任公司市南水北调配套工程通州水厂工程施工01标段项目部2015年9月22日目录1、水泥土换填试验流程 (3)2、每遍碾压沉降量统计 (3)3、水泥土含灰量及均匀性试验结果 (4)4、干密度试验结果统计 (5)5、碾压试验结果 (7)根据进行现场碾压施工工艺试验,确定碾压机械及铺土厚度、碾压遍数、压实机械等参数。

这些参数在施工中进行验证,并根据实际情况进行调整。

按设计要求碾压试验控制干密度≥1.95×0.95=1.853g/cm3,试验过程及结果如下: 碾压试验选择在细格栅间北侧土场旁,试验前场地满足要求。

碾压试验用土为厂区所挖粉质粘土与P.O42.5水泥按试验结果90:10的比例通过路拌机拌合。

在填筑围的边线控制桩上标出控制标高,标出填筑的高程以控制水泥土的铺土厚度,碾压前和碾压后用水准仪测同点的高程。

试验场地为2m*10m小块。

压实机械采用YZ20H-I型振动碾,采取静碾压,一进一退为1遍,分3、4、5、6遍碾压,每遍分别环刀取样。

拌合机械为MPH100型路拌机,最大拌合深度35cm,拌合宽度2m。

1、水泥土换填试验流程土料含水率测算→土料摊铺30cm→洒出1m*1m方格网→计算每平米水泥用量50kg→方格网水泥摊铺→路拌机拌合2遍→找平→20t压路机碾压3遍→环刀取样→20t压路机碾压4遍→环刀取样→20t压路机碾压5遍→环刀取样→20t 压路机碾压6遍→环刀取样→试验结果整理→确定工艺2、每遍碾压沉降量统计3、水泥土含灰量及均匀性试验结果经现场取样,第三方试验室试验,试验结果如下:综合试验结果,水泥土采用路拌机拌合2遍,取样6组取平均值,平均值不小于10%为合格,经试验含灰量平均值为11.25%,不小于设计要求的10%,满足设计要求;拌合均匀性要求标准差S≤0.7,试验结果S为0.69,小于要求标准差,符合要求。

水泥土试验段施工总结报告

水泥土试验段施工总结报告

新元大道新建工程第二合同段(K5+175~K5+275)段5%水泥土下底基层试验段总结报告河南胜达建筑工程有限公司新元大道新建工程第二合同段项目经理部二O一二年八月目录1、水泥土试验段总结报告文字说明;2、水泥土试验段成果汇总表;3、水泥土试验段成果报告图;4、水泥土试验段标高测量分析表;5、土方路基质量检验表;6、水泥土的压实度试验记录表(灌砂法);7、标高测量记录表;水泥土试验段施工总结报告根据施工图纸技术指标要求,原设计10%石灰土下底基层,现业主要求采用5%水泥土下底基层。

我项目部于年月日开始在K5+175~K5+275段进行了水泥土试验段施工,完成路基水泥土下底基层100 m .洒水养生7天现场钻孔取芯样,并做强度试验,现就有关情况总结说明如下:一、试验段施工条件:K5+175~K5+275段,路基石灰土已经施工完成,并经质监站阶段验收.具备作5%水泥土下底基层试验段施工条件,便于带动全段水泥土作业全面开工。

二、试验段施工技术准备:1、试验段施工前,我项目部组织工程技术人员对土源进行了土工试验。

项目有:土壤的液限、塑限,塑性指数;颗粒分析;含水量;密度、相对密度;击实试验;有机质含量试验,确定土壤为低液限粘土,各项指标均合格,可以做路基填料。

水泥为PC32。

5复合硅酸盐水泥,其技术指标符合GB175—2007规定。

5%水泥土最大干密度 1.86 g/cm3,最佳含水量为11。

2 %。

考虑到现场施工与实验室条件的强度差异,确定现场施工水泥掺加量按5.5%控制,保证试验段的强度。

2、测量队依据设计图和现场标高计算出路基中、边桩坐标,使用全站仪逐点放样,边桩撒灰线,对路槽进行了平面位置和标高的测量,并按检验标准进行了检验。

3、按试验段检测布点图进行了布点放样、编号,并填报施工放样报验单,报请监理工程师进行了复核、批准。

4、对参加路面试验段的人员,从设计图、施工技术要求进行了施工前的技术交底,掌握施工要点,关键工序及衔接,检测项目及技术指标,做到人人心中有数,杜绝违反施工规范的现象发生。

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G107郑州境改线项目孟庄至龙虎
连接线一标
水泥土试验段
总结报告
编制:
复核:
中国建筑第七工程局有限公司
二○一二年三月
水泥土试验段总结报告
G107郑州境改线项目孟庄至龙虎连接线工程一标段项目经理部的
水泥土试验段施工技术方案于2012年03月10日报批,在接到试验段施工技术方案的批复后,我合同段土方施工队及相关管理人员立即投入到试验段的准备工作中,并于03月11日在K19+400~K19+500段成功进行了试验段的铺筑。

根据全过程的施工记录,我们总结出了本标段水泥土的施工方法,取得了真实的试验数据,获得了水泥土大面积施工的各项技术参数。

这些参数我们将用于指导我合同段K15+375~K24+000段的水泥土施工。

一、施工管理和技术人员的配备
参与本次试验段铺筑的管理人员、技术人员及相关施工人员共41名,具体分工如下表:
另外,保通人员4名负责试验段施工期间的安全保通工作
机械操作人员8名,施工工人19名。

二、投入的施工机械
三、组织及准备工作
1、填料准备
本次水泥土试验段采用十八里河土场的土作为填料,土质的相关技术参数如下:
最大干密度cm3
最佳含水量为%
2、检测点布设
03月11日中午我标段技术人员参照已批复试验段技术方案中的检测点布置图对试验段检测点进行了现场放样,并对高程进行了测量,具体测量成果经整理汇总如下:
填土前高程测量汇总表单位:m
四、施工工艺
详见下页
五、施工顺序
1、下承层处理
1)按相关规范的规定对路基土方顶面进行压实度、平整度、横坡、高程等项目的检查。

经监理工程师同意方可进行下道工序的施工。

2)清除表面杂物,并在素土摊铺前对路基土方表面洒水湿润,但不得过分潮湿而造成泥泞。

2、施工放样
验收合格后,准确放出路基中心线及边线位置,标好铺筑范围。

3、运料
土方由自卸车运往工地,如运距较远,须覆盖蓬布,以防污染沿线环境及水分过度流失。

土方运至现场后,立即检测含水量,如偏低则洒水闷料,如偏大,则进行适当晾晒。

水泥土施工工艺框图
在填筑范围内布设网格,用白灰洒方格网,作为上土控制的依据。

4、摊铺整平
1)现场专人检测含水量,应达到%~%,确保掺加水泥后混合料的含
水量符合要求。

如缺水则用洒水车补充,再次拌合均匀。

2)平地机进行精平,平地机由路边向路中心进行刮平。

3)摊铺过程中,技术员严格控制松铺厚度和摊铺面标高。

4)摊铺完成所测已布各点松铺高程详见下表:
5、撒布水泥
1)水泥量计算
水泥稳定土层的压实厚度为20cm,水泥剂量为4%,混合料的最大干密度为cm3,据此可计算出每立方混合料含水泥。

则1m2面积需要的水泥用量为:1×1××=(kg)。

每袋水泥覆盖的面积:50/=(m2)。

(每袋以50kg计)
2)确定方格网
为保证有效压实度,撒布水泥面积每侧按超出设计宽度10cm,即撒布水泥宽度为。

预定摆6列水泥,每列水泥的间距为,则纵向每袋水泥的间距为:=(m)。

3)撒布水泥
水泥用汽车直接送到摊铺路段,直接卸在做标记的地点,并检查有无遗漏和多余。

用刮板将水泥均匀摊开,使每袋水泥的摊铺面积相等。

水泥摊铺完毕后,做到表面没有空白位置,也没有水泥过分集中的地点。

6、拌合
1)用稳定拌和机进行拌和,拌合两遍以上,拌和深度达到稳定层底。

拌和时设专人跟踪拌和机,随时检查拌和深度并配合拌和机操作员调整拌和深度。

严禁在拌和层底部留有“素土”夹层。

使拌和机略破坏(约1~2cm)下承层的表面,以利上下层结合。

2)抽取水泥土试样,采用EDTA滴定法进行灰剂量检测,以指导施工,现场专人检测含水量,合格后方可进行下道工序。

3)混合料拌和均匀后做到色泽一致,没有灰条、灰团和花面,且水分合适和均匀。

4) 检测含水量,应使其含水量比最佳含水量大1%~2%。

7、稳压整形
1) 用装载机在路段上静压一遍,以暴露潜在的不平整;
2) 由平地机进行精平,刮平时由路边向路中心进行刮平;
3) 每20m长一个断面,每断面布设4个点位,进行标高控制。

8、碾压
1)采用振动压路机在全宽范围内碾压,碾压方向与中心线平行,由边到中,重迭1/2轮宽,后轮必须超出碾压范围2米。

压实完成后,表面应平整,无明显轮迹或隆起。

2)碾压速度,初压采用,以后采用。

3)根据实验段压实度检测结果,碾压五遍压实度可以达到96%以上。

具体压实度检测结果如下,实验记录附后。

4)碾压终了高程测量记录如下表:
六、确定摊铺系数
经计算得各平均值:
h1-h= h2-h=
计算松铺系数=(h1-h)/(h2-h)==
七、养护
施工完毕立即洒水养护,保持表面始终处于湿润状态,洒水养护7天以上。

并封闭交通,除了洒水车,其他车辆一律禁止通行。

中建七局G107郑州境改线孟龙连接线
一标段项目经理部
2012年03月18日
水泥土试验段成果报告图
项目名称:G107郑州境改线项目孟庄至龙湖连接线一标段承包商:中国建筑第七工程局有限公司
试验段桩号及位置:_K19+400-K19+500左幅
拟实施路段:_ K0+000~K7+000_
最大干容重: cm3最佳含水量: %
碾压遍数N(遍)。

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