温南七井施工工艺及泥浆技术总结

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温南七井施工工艺及泥浆技术总结

温南七井施工简况及泥浆技术总

董金虎

技术服务中心

2000/12/30

温南七井施工简况及泥浆技术总结

一、温南七井施工简况

温南七井是我公司今年完成的第二口双靶点大斜度定向井,该井设计井眼轨迹复杂,属典型的“S”型井眼(强增-稳-强降),该井轨迹控制难度大、技术含量较高、难度、风险较大。该井实钻最大井斜34.40°/2366m,完钻斜深2786.27米(井斜18.5°、方位182°),对应垂深2667.39米,井底水平位移493.86米,整个轨迹方位变化不大。

该井于11月28日开始有线随钻定向,造斜点井深1745.57米,井斜1°,方位155°,定向前混溶解沥青4吨。

定向前泥浆性能为:D 1.14、FV 27、4/0.5、2/4、PV 15、YP 5 、PH 7.5 、含砂0.2%。

定向过程主要问题是:1764.57-1878.43米井段因泥浆坂含、固相过低造成钻具多次一米左右放不到底,当时化验坂含52、固相6%。

针对泥浆结构弱、悬浮携带能力差的问题,主要采取的措施:

Ⅰ、停用离心机。

Ⅱ、分三次加膨润土2.5吨、补加溶解沥青4吨,调整泥浆性能为:D 1.18、FV 35、4/0.5、2/5、PV 18、YP9 、PH 7.5 、含砂0.3%。

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12月2日有线随钻定向完,定完井深1883.57米,井斜29.1°、方位169.1°,增斜率20.36°/100m。

12月3日下PZ8-2 PDC钻头,采用“0-短-1”稳斜钻具、钻压30-50KN稳斜钻进至2251.72米,井斜32°、方位169°,井斜微增。

2200米以前井下正常,钻具摩阻在4-8吨之间,其中2060.37米短起10个立柱,拉井壁,钻具摩阻平均6吨。

2170米转化泥浆,加GXL-I1t、SPNH 2t、PSC 2t 、QCX-I 6t、无荧光润滑剂1t,密度由1.22提至1.26。

转化泥浆后性能:D 1.26、FV 55、3/0.5、2/5、PV 19、YP10、PH 8.5 、含砂0.2%,取样化验坂含64、固相7%、含油3%。

钻至2251.72米钻具摩阻逐渐加大:开泵上提15吨、停泵20吨,决定短拉20个立柱,其中第5、6号立柱遇阻较大,下钻有四个单根遇阻划眼,划至井底循环处理泥浆,混原油10方、乳化剂160Kg,观察摩阻,平均12吨、最高15吨。因泥浆转化和混油造成粘度升至74、流动性较差,PSC碱液降粘至38秒。

12月6日减钻压20-30KN,钻至2327.72米,短拉5个立柱,摩阻12吨左右,井下基本正常。12月7日钻至2372.17米,2366米测井斜34.40°、方位171°。

因减钻压降斜失败加之井下摩阻加大(开泵钻具上提摩阻15-18吨、停泵摩阻20-25吨),决定起钻。12月8日用牙轮钻头(钻具结构

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1.5-1)通井,通至2350米遇阻划眼到井底,因井斜大,斜井段钻屑在自重力作用下造成下井壁钻屑在携带方面的困难,对泥浆悬浮携带能力要求极苛刻,加之泥浆固相、坂含较低,因此决定强化结构,干加GXL-I 1吨、SPNH 0.5吨、CMC 150Kg、NaOH 100Kg,将粘度提至53秒、动切力提至11 Pa、PH值提至9,携带问题并未好转,摩阻依然很大,后分别打两次清扫液(原浆中加土粉0.5吨),返出钻屑明显增多,虽然携带问题得到了解决,但也造成泥浆固相、坂含太高,触变性大,虚泥饼后的问题。当时泥浆性能:D 1.26、FV 73、3.2/0.5、3/7、PV 26、YP12、PH 9.5 、含砂0.3%,取样化验坂含75、固相12%、含油5%。

12月9日通井钻具钻进至2423.14米(井斜28°、方位174°),钻具摩阻进一步加大(开泵17-20吨,停泵25-35吨)。12月10日起钻用牙轮钻头带光钻铤通井,处理泥浆:混原油10方,加乳化剂120Kg,PSC碱液调触变性、降粘至63秒,通井返出大量的钻屑和虚泥饼。

12月11日下PZ8-2 PDC钻头加五根螺旋钻铤(1-1降斜钻具结构),开始钻具摩阻较小(8-10吨),后又增大至15-20吨。12月16日钻进至2786.27米(井斜18.5°、方位182°),因进尺太慢决定起钻,起钻前12h混原油10方,未加乳化剂。从2366到2786.27米,井斜由34.40°降至18.50°,降斜率为3.78°/100m。

因泥浆坂含、固相高、触变性大,导致钻头、扶正器严重泥包、

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螺旋钻铤本体一处泥包,造成进尺慢及起钻拔活塞,起钻至2247米后遇卡现象严重,用方钻杆循环带出28个单根后(井深1800米)才正常。

12月17日19:30下牙轮钻头带光钻铤通井至1813米遇阻划眼,直到12月21日12:00划眼到底(2786.27米),划眼期间遇卡频繁。

划眼泥浆性能:D 1.32、FV 200、3.2/0.5、4/10、PV 30、YP15、PH 10 、含砂0.3% 。

划眼距井底100米时试图降粘至80秒,结果岩屑明显减少,后用土粉提粘至170秒才好。

12月22日因地质录井无显示及考虑到该井的复杂性,甲方同意就此完钻,电测、填井打直井。经过反复长井段短拉和干通,调整泥浆性能为:D 1.28、FV 45、4.5/0.5、2/4、PV 23、YP10、PH 9.5 、含砂0.2%。

12月23日第一次电测遇阻(2130米),用牙轮带一个扶正器反复短拉、大排量循环、干通等,再测于2140米再次遇阻。12月25日通井,12月26日常规带加重杆测井成功,测3700第二趟于1878米遇阻,再通后测完。

测井遇阻的主要原因是:

⑴钻具起出时拔活塞拉坏井壁;

⑵长段划眼造成井塌、井径扩大严重、形成了“大肚子”“糖葫

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