我国石油大学(华东)现代远程教育毕业大作业(实践报告)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

技术资料

中国石油大学(华东)现代远程教育毕业大作业(实践报告)

题目: 64-4-5井组实践报告

学习中心:胜利油田滨南学习中心

年级专业:网络11春油气开采技术

学生姓名:周武臣学号: 11952132015 实践单位:胜利油田滨南采油厂二矿

实践起止时间:12年9月10日~12年11月10日

中国石油大学(华东)远程与继续教育学院

完成时间: 2012 年 12 月 1 日

中国石油大学(华东)现代远程教育毕业大作业(实践报告)实践单位评议表

64-4-5井组实践报告

B、做好注采系统平衡预测,优选注采比

S345层温和注水

根据该块数模结果,注采比与油井含水上升呈正相关,根据地层压力保持水平,稳产期井组总体注采比控制在0.7-1.0,油井总体受效较好,表现为无水采油期较长16-25个月(区块平均15个月)。

从井组实际液量-日注水平关系与井组注采平衡图是相吻合的,说明在稳产期对S345层的注采比的选择是合理的。

注采比0.8,注采井数比1:3

确定合理压力界限,S343层低注采比降压开采,控制油井含水上升速度

S343层与S345层开发不同点是其是一个先注后采的过程,地层压力保持水平高,且井层由于动用时间晚,油层不同程度水淹。

S343层上返油井初产统计表

初产水分析地层水

井号

日液日油含水液面矿化度水型矿化度水型

64-15 39.5 24.1 39 井口5341.5 NaHCO3

11105 NaHCO3 64-12 42.2 13.2 68.8 井口6887 NaHCO3

为此,借鉴S345层开发中合理地层压力保持水平的确定,及时制定水井调配依据,综合考虑,以低注采比降压开采,控制油井含水上升为主,总体月注采比保持在0.5~0.8,控制油井含水上升速度,实施后效果较好, S343层油井含水不同程度下降,尤其是新补孔井64-12、64-15,64-20井油井产量保持在17吨以上稳产了4年, 64-12井日产油

量保持在初产13吨以上稳产了3年9个月,2井稳产阶段末含水均低于投产初期含水,取得了较好的控水稳油效果。

注采比0.6 注采井数比1:3

3、针对油井见效特点,实施不稳定注水,改善水驱开发效果

因井组油水井多数均经过压裂改造,加大了油藏平面非均质程度,裂缝的存在在注水开发中起主导作用,反映为注水见效后调配见效时间短(15~30天)。

对于裂缝孔隙介质油藏,驱替速度不同,驱油方式不同。当注入速度比较大时,注入水首先进入裂缝和裂缝附近的大孔隙,并同时向裂缝两侧扩展,当注入速度比较小时,对于水湿油藏,毛细管力作用是驱油的动力,注入水首先在较大的毛细管力的作用下,进入较小的孔隙中驱油,从孔隙系统驱替出的原油除一部分通过系统本身运输外,主要是驱向裂缝,裂缝起着原油的集输作用。

因此实施不稳定注水,充分利用油藏不同驱油能量,对提高油藏波及系数,改善水驱效果理论上是可行的。

96年在对区块数值模拟预测也表明不稳定注水方式优于常规注水方式。

相关文档
最新文档