主汽门突然关闭的原因分析及处理对策实用版

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某厂DEH切手动造成的主汽门突然关闭故障

某厂DEH切手动造成的主汽门突然关闭故障

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某厂DEH切手动造成的主汽门突然关
闭故障
一、事故经过
某厂2005年1月23日,00:50#1机组CCS协调方式自动切手动,1:30#1机DEH切手动,负荷突降至200MW,主汽压力急剧上升,高低旁联开,立即停C磨,用高低旁调整主汽压力在16Mpa,负荷稳定在200MW左右,经检查系#1机#1主汽门突然关闭所致。

汇报公司有关领导,经有关领导协商决定,降负荷通过加电压来开启#1主汽门,4:20停D磨,减#1机组负荷至148MW,关高低旁,5:06热工就地开#1主汽门,阀门不动,5:25#1主汽门开启指令13%,阀位至11%,阀位不跟踪,判断为伺服阀故障。

8:00维持#1机组负荷至120MW运行,11:35热工将DEH
切手动缺陷处理好,投DEH自动,12:16 #1主汽门全部打开,12:20 A汽泵并入系统, 13:44#1机组负荷带满至330MW。

二、事故原因及暴露问题
1、DEH切手动由软手操按钮经DO口并联至阀门控制卡实际配线与图纸不符,且有两根线短接,造成手动至自动切换接点释放不开;
2、DEH机柜内TV1伺服阀指令线的接线端子上并接了3根指令线,接线松动,瞬间使TV1伺服阀指令失去,导致#1机组#1主汽门关闭。

三、事故防范和整改措施
切实提高员工责任意识,加强检修质量。

【精华】高压主汽门运行中突然关闭的原因分析及处理3

【精华】高压主汽门运行中突然关闭的原因分析及处理3

主汽门自动关闭案例分析一、事情经过3月16日,系统收到汽轮机主汽门关闭信号,发电机连锁跳,汽轮机正常运行中由于负荷突然下降导致转速立即上升至3099rpm/min,超过汽轮机额定转速103%,超速保护动作,OPC动作,高调门自动关闭,很快转速正常后,高调门自动打开,汽轮机正常工作,发电机解列。

二、原因分析1)主汽门行程开关误动作;2)电气信号干扰。

三、应对措施1、对主汽门行程开关检查,并紧固线头;2、将行程开关信号线路加屏蔽,防止信号干扰。

二00七年三月十七日报:公司领导送:保全处300MW汽轮机高压主汽门卡涩原因及其处理摘要:叙述了沙角A电厂国产引进型300 MW汽轮机在运行中进行定期阀门试验时发现主汽门卡涩的过程。

通过对主汽门油动机原理图的分析,找出汽门卡涩原因。

对不同原因引起的卡涩,指出其处理应做好哪些安全措施、采用何种处理方法。

最后总结了汽门定期活动试验值得注意的问题。

关键词:汽轮机;主汽门;阀杆;卡涩;故障沙角A电厂5号汽轮机是引进美国西屋公司技术由上海汽轮机厂制造的300 MW汽轮机,该机型号为N300-16.7/538 / 538,配用SG-1025 /18.3M317型亚临界、中间再热、单炉膛强制循环锅炉。

汽轮机调节系统是由美国西屋公司生产的DEH Ⅲ型数字电液调节系统,DEH系统液压部分采用高压抗燃油,其工作压力范围为12.4~14.5 MPa。

机组设置12个油动机,分别控制2个高压主汽门,6个高压调速汽门,2个中压主汽门,2个中压调速汽门。

除2个中压主汽门外,其余各门的开度均通过电液转换器受DEH系统计算机控制,DEH系统具有阀门在线全行程试验的功能。

1故障过程2002年6月28日,5号机带210 MW负荷调峰运行,值班人员利用机组调峰的机会定期进行主汽门和调速汽门的活动试验(阀门试验是全行程动作试验,按厂家的要求,该机组进行阀门试验时必须将机组负荷降至210 MW以下),在分别试各主汽门和调速汽门后发现A 侧高压主汽门(以下简称为TV1)不能动作。

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施一. 概述某厂4号机组为300MW燃煤发电机组,DEH系统采用ABB公司的SYMPHONEY 系统。

2013年1月22日机组正常运行过程中,DEH突然发出快关左侧中压主汽门(LSV)和3号高调门(CV3)的1s脉冲指令,导致这2个阀门突然全关,然后又自动恢复。

事件发生后,电厂组织相关技术人员进行分析,认为发生此现象是因为DEH 的信号在柜内通讯发生翻转所致,这也是该类DEH常见的异常故障。

机组正常运行过程中突然关闭汽轮机调门,扰动和冲击都比较大,将严重威胁机组安全运行。

二. 原因分析该事件的发生,DEH和DCS都没有任何记录,为原因分析增加了很大的难度。

我们以机组的DEH逻辑为切入口,结合本次事件的现象和以往的一些经验,来逐步剖析事件的原因。

首先,在机组正常运行的情况下,只有通过阀门活动试验电磁阀,DEH才能让中压主汽门关闭。

LSV的活动试验电磁阀为22YV,该电磁阀的驱动设计在DEH 系统的M2控制单元,但阀门活动试验的逻辑设计在M4控制单元。

阀门活动试验时,动作指令信号在M4控制单元内产生,然后以通信方式送到M2控制单元,从而驱动电磁阀22YV带电。

根据以往的经验,ABB这种DCS系统的柜内不同控制单元通讯,经常会发生通信信号翻转的现象。

该DEH试验电磁阀的这种设计,极其容易由于通讯信号的翻转而导致电磁阀动作。

再来看CV3,除了正常的伺服阀控制外,还有活动电磁阀16YV控制。

16YV 带电也会关闭CV3。

与LSV的22YV电磁阀控制一样,16YV也设计在DEH的M2控制单元,而CV3活动试验逻辑同样设计在M4控制单元。

阀门活动试验时,电磁阀的驱动控制与LSV的完全一样,同样极有可能发生通信信号的翻转而导致电磁阀动作。

若CV3由伺服阀控制来关闭,则指令来源于同一个阀门流量指令,其他高压调门如CV1,CV2,CV4等也会动作,但本次只有CV3动作,因此可排除伺服阀指令动作的可能性。

主汽门关闭应急预案

主汽门关闭应急预案

一、背景在汽轮发电机组运行过程中,主汽门是连接锅炉和汽轮机的重要设备,其正常运行对机组的安全稳定运行至关重要。

若主汽门关闭出现异常,可能导致机组停机、锅炉爆炸等严重事故。

为提高应对主汽门关闭异常事件的能力,特制定本预案。

二、预案目标1. 确保机组和人员安全,最大限度地减少事故损失。

2. 快速、有效地处理主汽门关闭异常事件,确保机组安全稳定运行。

三、组织机构及职责1. 应急领导小组:负责统一指挥、协调和调度应急工作。

2. 应急救援组:负责现场应急处置、设备抢修和人员疏散。

3. 信息联络组:负责收集、整理和上报事故信息。

4. 医疗救护组:负责伤员的救治和救护。

四、应急处置措施1. 发现主汽门关闭异常时,立即启动应急预案,并向应急领导小组报告。

2. 应急救援组立即到达现场,确认异常情况,并采取以下措施:(1)检查主汽门开关机构,判断故障原因;(2)若为机械故障,立即进行现场抢修,排除故障;(3)若为电气故障,立即通知电气维修人员进行抢修;(4)若为控制系统故障,立即通知控制系统维修人员进行抢修;3. 在抢修过程中,确保现场安全,防止次生事故发生;4. 信息联络组及时收集事故信息,上报应急领导小组,并通知相关部门;5. 医疗救护组对伤员进行救治,确保伤员生命安全;6. 事故处理后,应急领导小组组织进行事故原因分析,总结经验教训,完善应急预案。

五、注意事项1. 严格遵守操作规程,确保现场安全;2. 加强应急演练,提高应急处置能力;3. 做好应急物资储备,确保应急需要;4. 加强人员培训,提高安全意识。

六、预案修订本预案自发布之日起实施,如遇相关法律法规、技术标准变更,或实际运行中存在问题,应及时修订。

七、附则本预案的解释权归应急领导小组所有。

运行中主汽门单侧误关事件分析及防范措施

运行中主汽门单侧误关事件分析及防范措施

运行中主汽门单侧误关事件分析及防范措施摘要:井冈山电厂一期2*300MW燃煤机组,始建于1998年,2001年正式投产至今有近20余年,该机组DEH由哈尔滨汽轮机厂提供,采用美国西屋公司智能自动化仪表系列构成的凝汽式汽轮机数字电液控制系统,可由操作员站通过CRT各画面控制汽轮机冲转、升速、阀切换、并网、带负荷,具有两种互为跟踪的控制方式,即自动控制和手动控制,并可相互切换。

该一期一号机组运行过程中曾出现过两次因主汽门误关所引发的事故,第一次因运行人员调整不及时,导致跳机停炉,第二次在运行人员的奋力处理中,机组转危为安。

关键词:凝汽式汽轮机、主汽门、误关、故障处理、防范措施井冈山电厂一期为2*300MW燃煤机组,汽轮机型号是N300-16.7/538/538,采用单轴,双缸双排汽一次中间再热,高中压缸合缸反动凝汽式汽轮机,其汽缸为高中压合缸的双层缸结构,由外缸、高压内缸、中压内缸组成,高压内缸配汽机构有顺序阀和单阀两种运行方式,每个调节阀控制 8 组喷嘴,中压缸为全周进汽。

其蒸汽流程:高温高压蒸汽经布置在单元机组高压缸两侧的两只自动主汽门后,分别进入各有 3 只调速汽门的蒸汽室,然后经 6 只调速汽门分别控制6 组喷嘴进入调节级,而后汽流折回 180 度再进入 12 级反动级,做功后经过再热器升温经汽轮机两侧的中压主汽门、调速汽门。

本厂出现过同一台机组不同时间两次运行过程中发生单侧主汽门误关事件,第一次发生在2008年9月,当时机组迎晚峰,机组负荷294MW,锅炉自动,汽机跟随方式运行,B、C、D三套制粉系统运行,送风机手动方式,引风机自动方式,机组压力16.2MPa、主再热蒸汽温度正常均为540℃,A、B小机运行,电泵备用,汽包水位正常-1mm。

运行过程中,机组负荷发生突变,由294MW突降至189MW,锅炉压力由16.2MPa快速上升至17.4MPa,且仍有快速上涨趋势,汽包水位由-1mm上升后快速下降至-170mm,且仍然有下降趋势,汽机盘监盘人员发现#2主气门关闭,锅炉盘运行人员停运了上层B制粉系统对应给粉机,启电泵运行以保证汽包水位。

汽轮机主汽门故障原因及处理办法

汽轮机主汽门故障原因及处理办法

汽轮机主汽门故障原因及处理办法(长庆甲醇厂靖边—86505901)联合压缩机是我厂重点设备,主要负责将来自转化工序的2.88MPa 转化气压缩至4.6MPa,送至合成工序完成甲醇合成。

联合压缩机动力来自于汽轮机,一旦汽轮机出现故障,将导致停厂。

在2008年10月29日由于电网故障导致我厂装置停车、压缩跳车,油泵不能及时启动,压缩跳车后汽轮机主汽门未能及时关闭,转速下降与以往相比较慢,停车时间过长(这次停车时间为3分钟,在2008年大检修结束后停车时间为40秒)。

电网恢复正常后启动联合压缩机,发现由于停车时间过长、轴承润滑不足导致轴承振动值变大、轴承温度升高(汽轮机排气端径向轴承(VT302X、VT302Y)振动由0.015mm升至0.03mm, 压缩进气端止推轴承(TE-704A)、压缩进气端径向轴承(TE-702A)、汽轮机进气端径向轴承(TE-301A)温度由74℃升至85℃)。

我们QC小组围绕汽轮机主汽门故障原因进行逐一分析解决,收到了显著效果。

一、小组概况:(一)小组简介:(二)成员组成:二、选题理由:(1)保障我厂生产的平稳运行联合压缩机是我厂重点设备,主要负责将来自转化工序的2.88MPa 转化气压缩至4.6MPa,送至合成工序完成甲醇合成。

联合压缩机动力来自于汽轮机,一旦汽轮机出现故障,将导致停厂。

(2)保障设备的安全平稳运行一旦闪停电等突发事件发生后,负责给联合压缩机轴承供油的油泵不能及时启动。

如果汽轮机主汽门不能及时关闭,管网中蒸汽将继续驱动联合压缩机运转。

使轴承在无油状态下运行,导致轴承和轴的重磨损甚至发生重大设备事故。

(3)减少设备维护费用联合压缩机轴承一套价值人民币25多万,联合压缩机共有径向轴承4套、止推轴承两套,价值150多万元。

一旦轴承磨损重,只有更换新轴承。

为了避免上述情况的发生,我们QC小组将围绕从如让主汽门及时关闭这个问题寻找突破口。

三、现状调查装置闪停电后,技术人员从办公楼到现场用时5分钟左右,发现联合压缩机仍然在旋转。

#8机#1高压主汽门突关的初步原因分析

#8机#1高压主汽门突关的初步原因分析

#8机#1高压主汽门突关的初步原因分析及防范措施一、经过:6月4日1:16#8机组负荷750MW,汽机队、热工队处理#8机#2高压主汽门活动试验不动作的缺陷,在关闭#8机#2高压主汽门油动机进油滤网前手动门,监盘发现#8机#2高压主汽门离开全开位后,DEH监控盘内#1高压主汽门“FULL OPEN”指示灯灭,“FULL CLOSE”指示灯亮,就地检查#1高压主汽门全关,立即点击#8机#2高压主汽门“TEST”按钮,打开#8机#1高压主汽门,就地检查#8机#1高压主汽门全开,此时#2高压主汽门开度约50%,点击#8机#2高压主汽门“UNLOCK”按钮。

二、经与生技部热工专业共同分析,初步原因如下:1、当#2高压主汽门未进行活动试验、安全油压正常的情况下,当#2高压主汽门离开全开位,#1高压主汽门活动试验电磁阀带电,#1高压主汽门关闭;当按下“#2高压主汽门活动试验”按钮,#1高压主汽门活动试验电磁阀失电,#1高压主汽门重新开启。

2、设计理念:#2、3高压主汽门设有伺服阀,#1、4高压主汽门未设伺服阀,为了在投入高压缸阀门室预暖时只开启#2、3高压主汽门预启阀(约10%开度),不开启#1、4高压主汽门。

特设有以下逻辑:只有当#2高压主汽门全开后方可开启#1高压主汽门,只有当#3高压主汽门全开后方可开启#4高压主汽门,具体见下逻辑图:三、存在隐患和防范措施:1、#2、3高压主汽门全开的信号取自行程开关,当行程开关接点接触不良会导致#2(#3)高压主汽门全开信号消失,#1(#4)高压主汽门就会全关。

此时应按下“#2(#3)高压主汽门活动试验”按钮,使#1(#4)高压主汽门重新开启。

2、更换伺服阀等工作需要隔离#2、3高压主汽门时应联系热工队做好防止#1、4高压主汽门关闭的措施。

运行部汽机专业于2008年6月12日。

主汽门关闭的原因及处理

主汽门关闭的原因及处理

汽轮机单侧高压主汽门异常关闭的处理1概述近年来,丰城2×700MW超临界机组、国华太仓2×600MW超临界机组、华能巢湖电厂2×600MW超临界机组、华能瑞金电厂2×350MW超临界机组在正常运行过程中均出现过汽轮机某个主汽门或调节汽门异常关闭的情况。

汽轮机单个汽门异常关闭情况中,单侧高压主汽门异常关闭处理最为复杂,对机组安全经济运行也影响最大,甚至可能导致机组非计划停运事件发生。

2010年8月,国华太仓电厂某台机组曾因汽轮机单侧高压主汽门异常关闭,锅炉蒸汽压力急剧上升,导致给水泵出力不足,锅炉给水流量低触发锅炉MFT动作,联跳汽轮机及发电机。

2010年7月6日,丰城电厂#6汽轮机左侧高压主汽门卸荷阀O型圈泄漏,导致左侧高压主汽门异常关闭,由于缺乏相关处理经验,如果不是因为当时机组负荷较低,很可能导致机组非计划停运事故的发生。

2汽轮机单侧高压主汽门关闭的现象及原因分析汽轮机主汽门或调节汽门异常关闭的原因主要有调节系统故障、汽门阀芯脱落以及卸荷阀O型圈老化漏EH油等,其中,由于卸荷阀一直处于高温环境,卸荷阀O型圈老化漏油导致主汽门异常关闭最为常见。

汽轮机高压主汽门异常关闭时,DCS报警画面将出现声光报警,机组协调控制方式自动切为手动控制,DEH由遥控切至手动方式,汽机调节阀由顺序阀自动切至单阀控制。

汽轮机高压进汽由两侧进汽突然变为单侧进汽,在某种极端工况下(高压调节汽门顺序阀控制,未故障侧高压调节汽门只有一个在开位),汽轮机高压缸进汽面积可能只有异常关闭前的三分之一。

在此情况下,汽轮发电机的负荷将急剧下降,机、炉侧的主汽压力将急剧上升,额定工况下锅炉超压导致锅炉安全门动作。

因给水泵汽轮机由四段抽汽接带,汽轮机负荷下降引起汽轮机抽汽段压力下降导致给水泵的出力下降,给水量的急剧下降必然导致锅炉煤水比失调,螺旋管壁温度、主再热汽温及分离器出口蒸汽温度将快速上升,甚至导致锅炉超温保护触发MFT保护动作。

主汽门自动关闭

主汽门自动关闭

主汽门自动关闭案例分析
一、事情经过
3月16日,系统收到汽轮机主汽门关闭信号,发电机连锁跳,汽轮机正常运行中由于负荷突然下降导致转速立即上升至3099rpm/min,超过汽轮机额定转速103%,超速保护动作,OPC动作,高调门自动关闭,很快转速正常后,高调门自动打开,汽轮机正常工作,发电机解列。

二、原因分析
1)主汽门行程开关误动作;
2)电气信号干扰。

三、应对措施
1、对主汽门行程开关检查,并紧固线头;
2、将行程开关信号线路加屏蔽,防止信号干扰。

二00七年三月十七日报:公司领导
送:保全处
1。

主汽门关闭的原因及处理

主汽门关闭的原因及处理

汽轮机单侧高压主汽门异常关闭的处理1概述近年来,丰城2×700MW超临界机组、国华太仓2×600MW超临界机组、华能巢湖电厂2×600MW超临界机组、华能瑞金电厂2×350MW超临界机组在正常运行过程中均出现过汽轮机某个主汽门或调节汽门异常关闭的情况。

汽轮机单个汽门异常关闭情况中,单侧高压主汽门异常关闭处理最为复杂,对机组安全经济运行也影响最大,甚至可能导致机组非计划停运事件发生。

2010年8月,国华太仓电厂某台机组曾因汽轮机单侧高压主汽门异常关闭,锅炉蒸汽压力急剧上升,导致给水泵出力不足,锅炉给水流量低触发锅炉MFT动作,联跳汽轮机及发电机。

2010年7月6日,丰城电厂#6汽轮机左侧高压主汽门卸荷阀O型圈泄漏,导致左侧高压主汽门异常关闭,由于缺乏相关处理经验,如果不是因为当时机组负荷较低,很可能导致机组非计划停运事故的发生。

2汽轮机单侧高压主汽门关闭的现象及原因分析汽轮机主汽门或调节汽门异常关闭的原因主要有调节系统故障、汽门阀芯脱落以及卸荷阀O 型圈老化漏EH油等,其中,由于卸荷阀一直处于高温环境,卸荷阀O型圈老化漏油导致主汽门异常关闭最为常见。

汽轮机高压主汽门异常关闭时,DCS报警画面将出现声光报警,机组协调控制方式自动切为手动控制,DEH由遥控切至手动方式,汽机调节阀由顺序阀自动切至单阀控制。

汽轮机高压进汽由两侧进汽突然变为单侧进汽,在某种极端工况下(高压调节汽门顺序阀控制,未故障侧高压调节汽门只有一个在开位),汽轮机高压缸进汽面积可能只有异常关闭前的三分之一。

在此情况下,汽轮发电机的负荷将急剧下降,机、炉侧的主汽压力将急剧上升,额定工况下锅炉超压导致锅炉安全门动作。

因给水泵汽轮机由四段抽汽接带,汽轮机负荷下降引起汽轮机抽汽段压力下降导致给水泵的出力下降,给水量的急剧下降必然导致锅炉煤水比失调,螺旋管壁温度、主再热汽温及分离器出口蒸汽温度将快速上升,甚至导致锅炉超温保护触发MFT保护动作。

330MW机组中压主汽门突然关闭原因分析及预防措施

330MW机组中压主汽门突然关闭原因分析及预防措施

330MW机组中压主汽门突然关闭原因分析及预防措施作者:杨小波来源:《环球市场信息导报》2017年第23期针对我厂2号机组汽轮机A侧中压主汽门突然关闭的一次事故,进行了原因分析,采取了行之有效的控制措施,避免了设备损坏,确保了机组安全稳定运行。

对此,提出了防止中压主汽门突然关闭运行技术措施。

大唐宝鸡热电厂2号机汽轮机为北京北重汽轮电机有限公司制造,型号为NC330-17.75/0.4/540/540,型式为亚临界、单轴、三缸、两排汽、一次中间再热、采暖抽汽凝汽式汽轮机。

主蒸汽由炉侧经一根主蒸汽管进入机前两根蒸汽管,然后经两个高压主汽门、四个高压调速汽门进入高压缸。

做完功的蒸汽进入锅炉再热器。

再热后通过两个中压联合汽门进入中压缸,中压缸做功后一路进入低压缸,另一路从中压缸下部排汽口排出,送往热网加热器。

调节系统为新华公司的DEH-V全数字电液调节系统。

通过EH油液压系统对汽轮机高压主汽门和高压调门,中压主汽门和中压调门进行单独控制,可实现机组单阀和顺序阀控制,实现机组在多种控制方式下的安全经济运行。

故障现象2016年11月13日,2号机组运行工况负荷234MW,主汽温度:539℃,再热汽温538℃,主汽压力:13.7MPa,阀门控制方式为单阀控制,AGC投入。

运行人员检查发现DEH 画面A侧中压主汽门反馈到零,A侧中压主汽门关闭报警字幕弹出,就地检查A侧中压主汽门机械指示到零,确已关闭,检查EH油压14.2MPa稳定,EH油泵电流23.5A,无波动。

调阅曲线发现机组振动,高、低压缸胀差以及A侧再热汽温度均有异常变化,表1所示。

表1中可以看出,汽轮机高压缸前、后轴承振动以及中压缸前轴承振动均不同程度的升高,其中中压缸前瓦X方向振动增幅最大,为20.68um。

高压缸胀差增大0.26mm,中压缸胀差减小0.09um,这些都是由于单侧进汽引起汽轮机不平衡引起。

由于阀门关闭,蒸汽不流通,A侧再热汽温度缓慢下降37℃。

主汽门突然关闭的原因分析及处理对策

主汽门突然关闭的原因分析及处理对策

主汽门突然关闭的原因分析及处理对策桂林虹源发电有限责任公司 2 台135 MW 机组于2000 年10 月投入运行,该机组DEH 由上海汽轮机厂提供,采用FOXBORO 公司智能自动化仪表系列构成的凝汽式汽轮机数字电液调节控制系统,可由操作员站通过CRT 各画面控制汽轮机冲转、升速、阀切换、并网、带负荷,具有两种互为跟踪的控制方式,即自动和手动,并可相互切换。

该系统自投用以来, 1 号机组出现了在运行中两个主汽门突然自动关闭,导致甩负荷的事件,当时 1 号机带90 MW 负荷,各项参数都正常。

主汽门TV1 和TV2 突然关闭,负荷迅速降至0 ,由于运行人员处理不及时,导致继电保护动作,跳机停炉。

1 原因分析开始汽轮机冲转升速时,汽轮机处于主汽门控制方式,此时 4 个调速汽门GV 全开,转速由TV 控制,TV 的开度指令根据PID 运算得出。

正常时,当转速达到 2 950 r/min 时,进行阀切换,转入调门控制,此时SUM 开始快速累加,TV 指令也跟着快速增加,主汽门加速开启,当TV1 与TV2 反馈平均值大于90 时,THI 为1,TV 的指令变为100 并一直保持下去,这时主汽门处于全开状态,控制方式已转入调门控制方式。

在以后并网、加负荷及正常运行时,TV 始终全开,THI 始终为1 ,保持100 的开度指令输出。

而TV 控制回路的PID模式也处于跟踪状态。

由于外部原因导致TV1 的阀位反馈减小,当两者之和小于90 时,THI 由 1 变0,此时,控制逻辑发生变化,首先TV 控制回路中的PID 模块不再处于跟踪状态,它开始进行运算,参与控制。

在控制逻辑里,PID 的设定值在并网前代表转速设定,其值为0〜3000r/min ,而在并网后却代表功率设定,其值为0〜135 MW,当时带90 MW 负荷,一旦PID 投入运算,它的设定值为功率值,比实际转速小太多,PID 的输出将很快从100 降为0 ,从历史趋势图可以看出,只用了6 s。

汽轮机自动主汽门故障分析及处理措施

汽轮机自动主汽门故障分析及处理措施

汽轮机自动主汽门故障分析及处理措施摘要:自动主阀是汽轮机保护系统的执行装置。

当机组发生故障并采取保护措施时,可立即切断汽轮机的进汽源,以防止机组超速。

自动主阀通过建立启动油压力开启,安全油泄漏时关闭,启动滑阀在压油作用下切断启动油,启动油在缸腔内自动关闭,使主阀迅速关闭。

因此,启动油和安全油的失效会影响主阀的关闭,危及机组的运行安全。

关键词:汽轮机;自动主汽门;故障分析;处理措施一、原因分析及处理过程1.启动高压油泵,挂闸电磁阀未得电,自动主汽门自动打开现象:启动高压油泵,复位油压0.2MPa,启动油压慢慢升到0.85MPa。

结构原理:主阀开启条件为自动百叶窗底部必须有启动油压,建立启动油压的条件为先建立安全油,在电磁阀通电后必须建立安全油。

主要原理是电立挂栅电磁阀复位油压,即压下挂栅滑阀的弹簧,切断安全泄油管道。

压力油启动滑阀上的节流孔(约2mm),然后建立安全油。

此时,安全油作用于吊门滑阀的上部,可使吊门电磁阀失去动力,复位油消失,维持吊门滑阀的位置。

安全油建立后,作用于启动滑阀的上腔,将滑阀压下。

压力油通过启动滑阀的节流孔形成启动油,作用于主阀关断的下腔,带动主阀开启。

关闭时安全漏油,启动滑阀在压力油的作用下向上移动切断启动油,并排干自动关闭气缸腔内的油,使主阀快速关闭。

同时悬挂制动滑阀在弹簧的作用下,向上打开安全油出口,保证安全油能排到零。

问题分析及排除:实际现场调查发现,高压油泵启动时,现场表盘的复位油处于压力下,并没有归零,说明复位油压没有完全解除。

检查吊门电磁阀是否处于关机状态,无异常现象。

拆下挂门电磁阀线圈,启动高压油泵。

复位油不归零,故障也不排除。

这样就可以消除电磁阀线圈故障。

拆开电磁阀阀芯,发现阀杆与套筒连接处有微毛刺和锈迹。

毛刺和锈用金相砂纸磨去。

用清洗剂清洗完阀芯和套筒后,用压缩空气将阀芯和套筒吹干净,然后将清洗干净的汽轮油喷涂并装回。

再次启动高压油泵,复位油压降为零,启动油压降为零,主阀不自动开启,挂制动电磁阀通电后主阀开启,故障排除。

中压主汽门突关处理

中压主汽门突关处理

中压主汽门突关处理
一、事故概述
某电力公司机组在运行过程中,突然发生中压主汽门突关的情况。

这是一种紧急情况,需要迅速采取措施,以避免对机组和电网造成更大的影响。

二、处理过程
1. 立即启动应急预案:当发现中压主汽门突关时,应立即启动应急预案,通知相关人员迅速赶到现场。

2. 检查机组状态:对机组进行全面检查,包括蒸汽系统、给水系统、凝结水系统等,确保机组处于正常状态。

3. 调整负荷:根据机组状态和电网需求,调整机组负荷,以保持机组稳定运行。

4. 联系调度:立即联系调度部门,报告机组情况,请求协调处理。

5. 排查原因:组织专业人员对中压主汽门突关的原因进行排查,尽快找到问题所在。

6. 采取措施:根据排查结果,采取相应的措施,修复问题,防止类似情况再次发生。

三、经验教训
1. 加强设备维护:定期对设备进行维护和检查,确保设备处于良好状态。

2. 提高应急能力:加强应急预案的培训和演练,提高员工的应急处理能力。

3. 加强与调度部门的沟通:及时与调度部门沟通,了解电网需求和机组状态,确保机组稳定运行。

4. 及时处理问题:一旦发现问题,应立即采取措施进行处理,防止问题扩大。

四、总结
中压主汽门突关是一种紧急情况,需要迅速采取措施进行处理。

通过加强设备维护、提高应急能力、加强与调度部门的沟通以及及时处理问题等措施,可以有效地避免类似情况再次发生,确保机组和电网的稳定运行。

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施

某电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭原因分析与整改措施电厂4号机组DEH系统主汽门和高压调门突然关闭的原因可能有以下几个方面的因素:1.电气故障:主汽门和高压调门是由电气控制系统控制的。

如果电气系统出现问题,比如电源中断、控制信号不正常等,就有可能导致主汽门和高压调门关闭。

这可能是由于一些元件故障、接线松动或短路等造成的,需要对电气系统进行检修和维护。

2.机械故障:主汽门和高压调门是机械装置,如果出现机械故障,比如阀门卡死、密封件磨损等,也会导致其关闭。

这种情况下,需要进行阀门和机械部件的检修和更换。

3.控制系统参数设置错误:DEH系统控制主汽门和高压调门的开度,如果控制系统参数设置错误,比如闭环控制调节过于灵敏或不足,或者参数设置偏差较大,都有可能导致主汽门和高压调门突然关闭。

在这种情况下,需要对控制系统参数进行调整和优化。

针对以上可能的原因,可以采取以下一些整改措施:1.对电气系统进行检修和维护:检查电气元件的状态,修复或更换有问题的元件;检查接线是否松动或有短路现象,进行维护和绝缘处理;对电气设备进行定期巡检和保养,确保其正常运行。

2.进行机械部件的检修和更换:定期检查主汽门和高压调门的机械部件,保持其正常状态;更换损坏的阀门和密封件等部件,确保其工作正常;对阀门进行润滑和调整,提高其操作灵活性。

3.调整和优化控制系统参数:根据实际情况,调整控制系统参数,增加闭环控制的灵敏度和稳定性;通过试运行和操作经验,优化参数设置,保证主汽门和高压调门的正常开度范围,减少突然关闭的可能性。

同时,需要加强对DEH系统和主汽门、高压调门的监测和检测,建立相应的预警机制,及时发现故障和异常情况,并采取相应的措施进行处理。

定期对DEH系统和主汽门、高压调门进行全面检查和维护,确保其运行可靠性和安全性。

运行中单侧中主门或者中调门突然关闭

运行中单侧中主门或者中调门突然关闭

运行中单侧中主门或者中调门突然关闭运行中单侧中主门或者中调门突然关闭,不用过分紧张。

负荷高的时候,要立即降负荷,此时要特别注意再热器压力以及高排压力,高排压力高毕竟是接保护的,必要时可以适度开启低压旁路。

同时注意气温的变化,作好超前调节,防止超温。

一般单侧的中压主气门关闭,对机组的负荷影响也没有想象中的那么大,大概是减少10~15%负荷。

但是应该注意对轴向位移,机组振动,高排压力,高排温度,特别是中压两侧汽室,阀体温度温差变化的监视。

单侧进汽时间不可过长,否则应停机处理,防止单侧进汽时间过长引起汽缸二侧温差加大引起的不良后果。

在处理过程中,应立即要求检修查明原因,可能是快速卸载阀或伺服阀故障引起。

总之要设法尽快将该中压主气门打开。

短期无法开启的话,为了机组安全着想,我还是建议停机处理。

DEH、MEH、BPC、EH系统故障处理第一部分:DEH、MEH、BPC系统故障处理(操作步骤、安全措施、注意事项)一、概述控制系统在长期运行中出现故障,如何及时、正确地处理,对于整个系统的安全可靠运行是非常重要的。

工程技术人员或热工人员处理这些问题前,必须首先判断故障点,了解出现故障的具体部件、严重程度及处理过程中必须遵循的方法。

常见故障分析及处理可参考《DEH-IIIA现场安装调试说明》中第四章“常见故障及处理”。

同时还应认识到违反操作规程可能产生的严重后果,应提出正确的处理步骤及事故预防措施。

本手册的目的就是提供一个处理故障的方法和操作步骤、注意事项,供现场人员参考。

注意:处理故障部件的技术人员必须经培训合格,同时必须充分认识到故障的复杂性,现场人员除按本手册处理故障外,还需根据具体问题,分析具体情况,采取最安全、合适的处理方法。

更换部件前,必须对新部件进行检查,包括硬件型号、跳线以及软件版本。

二、伺服系统故障伺服系统是DEH、MEH、BP等系统中最重要的部分之一。

由于其直接影响机组阀门的状态,因而对其发生的故障必须持非常谨慎的态度。

主汽门突然关闭原因分析及处理对策

主汽门突然关闭原因分析及处理对策

主汽门突然关闭原因分析及处理对策1. 引言主汽门作为汽车发动机的重要部件之一,其正常运行对汽车性能和安全具有关键作用。

然而,有时候主汽门会突然关闭,导致发动机失去动力或产生其他故障。

本文将对主汽门突然关闭的原因进行分析,并提出相应的处理对策。

2. 主汽门突然关闭的原因分析主汽门突然关闭可能有多种原因,以下为常见的几个原因分析:2.1. 润滑不良主汽门的正常运行需要良好的润滑,润滑不良会导致主汽门工作不正常甚至突然关闭。

润滑不良的原因可能包括润滑油不足、润滑系统故障等。

2.2. 弹簧松动或损坏主汽门关闭是由弹簧控制的,如果弹簧松动或损坏,会导致主汽门在运行过程中突然关闭。

2.3. 机械部件故障机械部件故障可能导致主汽门突然关闭,例如传动链路断裂、齿轮损坏等。

2.4. 电子控制系统故障某些汽车采用电子控制系统来控制主汽门的运行,如果电子控制系统出现故障,可能导致主汽门突然关闭。

3. 处理对策针对上述可能的原因,我们可以采取一些处理对策来防止或应对主汽门突然关闭的情况:3.1. 定期检查润滑系统定期检查润滑系统是否正常运行,包括检查润滑油是否足够、油质是否正常以及润滑系统是否存在泄漏等问题。

如发现问题,及时修复和补充润滑油。

3.2. 定期检查弹簧状态定期检查主汽门弹簧的状态,确保其紧固完好且没有损坏。

如果发现松动或损坏,及时更换或修复弹簧。

3.3. 定期检查机械部件定期检查主汽门的机械部件,包括传动链路和齿轮等。

如果发现问题,及时修复或更换故障部件。

3.4. 定期检查电子控制系统对采用电子控制系统的汽车来说,定期检查电子控制系统是否正常运行,包括检查传感器、线路和控制模块等。

如果发现故障,需要及时修复或更换故障组件。

3.5. 注意平稳驾驶平稳的驾驶方式有助于减少主汽门突然关闭的风险。

避免急加速、急刹车等过度激烈的驾驶行为,减少对发动机和主汽门的过度负荷。

4. 结论主汽门突然关闭可能是由多种原因引起的,润滑不良、弹簧松动或损坏、机械部件故障以及电子控制系统故障都可能导致此问题的发生。

330MW机组运行过程中主汽门异常关闭原因分析及对策

330MW机组运行过程中主汽门异常关闭原因分析及对策

330MW机组运行过程中主汽门异常关闭原因分析及对策摘要:结合330MW汽轮机组在运行过程中发生单侧主汽门异常关闭的的现象,阐述了伺服阀的日常维护和EH油系统阀门各种故障现象,并进行分析。

关键词:主汽门关闭 EH油油动机伺服阀故障前言电液伺服阀是工业自动化控制系统中的重要元件,他能将几毫安的微弱电控信号转换成几十马力以上的巨大液压功率输出,驱动各种各样的负载,进行位置控制、速度控制或拖力控制等。

电液伺服阀具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、功率放大系数高和直线性好等优点,所以得到了广泛的应用。

DEH控制系统已成为火力发电厂的核心控制系统,由于电液伺服阀在DEH控制系统中起着犹如“心脏”的重要作用,所以在工作和日常维护中应该特别重视。

一、事件经过2015年1月3日10时57分,某电厂 1号机组机组负荷282.2MW,机跟随方式运行,顺序阀控制,右侧高压主汽阀、调阀全开,左侧高压主汽阀(TV1)全开,1号高压调节阀(GV1)、5号高压调节阀(GV5)全开、3号高压调节阀(GV3)开度20%。

10时58分GV3开度由20%开至88%出现连续波动,11时01分37秒,高压主汽阀TV1开度反馈从100%开始下降,DEH画面显示“阀门故障”报警,至11时02分51秒TV1开度反馈降至15.1%,并保持在此开度,同时3号高压调节阀(GV3)逐渐全开,机组负荷降至245.2MW(如下图)。

此时热控人员检查DEH逻辑正常,高压主汽门TV1、TV2的逻辑指令均为100。

先后尝试活动TV1、将主汽门TV1逻辑手操器切为手动输入指令阀门反馈均无变化,就地拔出伺服阀航空插头TV1关闭,使用信号发生器驱动伺服阀主汽门仍无法打开。

12时30分更换伺服阀后重新开启主汽门TV,在阀门开至15%时无法继续开启,将左侧高压调门GV1、GV3、GV5关闭后TV1立即开至100%。

二、原因分析1、检查高压主汽门TV1伺服阀,发现伺服阀内滤网进油面已被黑色带铁屑污垢覆盖,导致TV1伺服阀油路堵塞,电液转换效率降低,在伺服阀机械零偏作用下TV1缓慢关闭。

汽轮机高压调门突关的分析和处理

汽轮机高压调门突关的分析和处理

汽轮机高压调门突关的分析和处理谢克东(许昌龙岗发电有限责任公司,河南许昌,461690)摘要:对某电厂汽轮机高压调门在运行过程中突然关闭的问题进行了认真分析,并实施了可靠的处理措施,避免了类似情况再次出现,对其他机组具有一定的参考意义。

关键词:高压调门;运行中;突然关闭;原因分析一、概况某电厂1号机组的高压主汽门和调门为上海汽轮机厂生产,设计由四个高压调节阀(高压调节阀简称GV,下同)分别控制高压内缸里相应的4个喷嘴,调节阀分别由各自独立的油动机控制,实现机组的配汽要求。

调节阀油动机位于调节阀上部,直接带动阀杆运动。

高压调节阀的配汽顺序图如下:图1-1高压调节阀动作顺序图如图1-1,高压调节阀设计开启顺序GV4-GV3-GV1-GV2,顺序阀情况下,通往喷嘴上部的GV4、GV3全开,通往喷嘴下部的GV1、GV2调节进汽流量。

二、故障现象:机组在顺序阀工况下正常运行;02月19日04:50分,运行人员发现“GV4阀门伺服卡故障”报警,检查4号高压调门指令100%,反馈0%,就地阀门全关。

立即进行调整,并将4号高压调门指令强制关至0,热工人员做条件防止4号高压调门突然全开。

02月09日13:47分,运行发现“GV3阀门伺服卡故障”报警,检查3号高压调门指令100%,反馈0%,就地阀门全关。

立即进行运行调整,并将3号高压调门指令强制关至0,做条件防止3号高压调门突然全开。

三、原因分析及处理措施3.1原因分析本机组高压调节阀的油动机执行机构原理如下图所示:图3-1高压调节阀油动机执行机构原理图油动机为单侧进油式结构,执行机构靠油压开启,通过弹簧关闭,由伺服阀控制进油量来控制调门开度。

高压调门的EH油系统图如下所示:图3-1高压调节阀EH油路图从故障情况看,引起GV4和GV3调门无法正常开启的可能原因有:伺服阀故障、卸荷阀故障、油动机机械故障(包括机械卡涩和油缸内部窜油)或控制回路故障。

3.2处理方案及现场实施:故障发生后,为不影响机组带负荷,先由热工人员调整阀序,由4、3-1-2更改为1、2-3-4。

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可按资料类型定义编号
主汽门突然关闭的原因分析及处理对策实用版
Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.
(示范文稿)
二零XX年XX月XX日
主汽门突然关闭的原因分析及处
理对策实用版
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桂林虹源发电有限责任公司2台135 MW机
组于20xx年10月投入运行,该机组DEH由上
海汽轮机厂提供,采用FOXBORO公司智能自动
化仪表系列构成的凝汽式汽轮机数字电液调节
控制系统,可由操作员站通过CRT各画面控制
汽轮机冲转、升速、阀切换、并网、带负荷,
具有两种互为跟踪的控制方式,即自动和手
动,并可相互切换。

该系统自投用以来,1号机组出现了在运行
中两个主汽门突然自动关闭,导致甩负荷的事
件,当时1号机带90 MW负荷,各项参数都正常。

主汽门TV1和TV2突然关闭,负荷迅速降至0,由于运行人员处理不及时,导致继电保护动作,跳机停炉。

1 原因分析
开始汽轮机冲转升速时,汽轮机处于主汽门控制方式,此时4个调速汽门GV全开,转速由TV控制,TV的开度指令根据PID运算得出,控制原理逻辑如图1所示。

图1 TV控制原理逻辑
正常时,当转速达到2 950 r/min时,进行阀切换,转入调门控制,此时SUM开始快速累加,TV指令也跟着快速增加,主汽门加速开启,当TV1与TV2反馈平均值大于90时,THI 为1,TV的指令变为100并一直保持下去,这
时主汽门处于全开状态,控制方式已转入调门控制方式。

在以后并网、加负荷及正常运行时,TV始终全开,THI始终为1,保持100的开度指令输出。

而TV控制回路的PID模式也处于跟踪状态。

图2为1号机甩负荷时的历史趋势。

图2 1号机甩负荷时的历史趋势
由于外部原因导致TV1的阀位反馈减小,当两者之和小于90时,THI由1变0,此时,控制逻辑发生变化,首先TV控制回路中的PID 模块不再处于跟踪状态,它开始进行运算,参与控制。

在控制逻辑里,PID的设定值在并网前代表转速设定,其值为0~3000r/min,而在并网后却代表功率设定,其值为0~135 MW,当时带90 MW负荷,一旦PID投入运算,它的设定
值为功率值,比实际转速小太多,PID的输出将很快从100降为0,从历史趋势图可以看出,只用了6 s。

此时,TV的开度指令不再为100这个常数,而是SUM与PID输出之和,从上面分析得知PID输出很快降为0,下面须确认SUM的值。

从历史数据可知SUM也为0,所以TV的开度指令在6 s之内降为0,导致两个TV同时关闭造成这次事件。

正常情况下,经过升速时的累加,SUM的值在200左右,不为0,但通过分析逻辑可以看出当DEH切过手动或打闸时,可将SUM的值清为0。

经查,此前运行人员因为汽压波动,曾切过手动控制,使SUM为0。

从图2还可以看出,在02:39:44时,指令有一个下降,很快又变为100。

这是因为当时TV2反馈为
97.61,TV1反馈为84.28,这时候THI已经翻转,由1变0,所以指令开始下降。


02:39:46时,TV1反馈又变为88.3,此时TV2反馈为96.8,THI由0变1,指令又变为100。

这说明当时正好处于临界状态,TV的轻微变化都可能使指令变化。

2 处理对策
通过这次事件,表明原逻辑存在不完善的地方,为此在组态中对原逻辑进行了相应改动,即加一个RS触发器,如图3所示。

图3 改进后的TV控制原理逻辑
表1为RS触发器真值表,其中THI为S 端。

表1 RS触发器真值
S
R
0 不变0
1
1
1
1
1 不变
加上一个触发器后,原有功能并不受影响,而且能避免类似甩负荷事件再次发生。

当再次出现TV1反馈值变小,导致THI变为0时,由于安全油压未失去,其值为0,所以RS 触发器输出仍为1。

TV的开度指令不变,也保持为100。

这样TV2仍保持全开。

负荷不会马上降下来,运行人员可以到就地察看,若TV1仍然全开,则可判定是反馈回路出现问题,通知检修人员处理即可,机组运行完全不受影响。

若TV1确实关了下来,这时运行人员可采取措施,将机组稳定在一个较低负荷上运行,再决定是否停机。

这样可以避免因甩负荷影响整个电网的安全运行,同时避免了事件进一步扩大引起其它保护动作跳机,停炉。

(邓涛罗鹏蒙映峰)。

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