高加疏水管道振动产生的原因及处理
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
炉 的安 全运行 。为 此 ,大部 分 电厂 不得不停 运脱硫 系统 ,进行 G GH 的 人工清洗 除垢工 作 。 G GH堵灰 , 由于磨 煤机 制粉过程 及锅炉燃烧 是
34 高加 内部检查 .
2 0 年 2 ,利用停机机 会对高 加疏水冷 却段 08 月
型号 为 Nl 5 3 2 / 3 / 3 ,一 次 中间再 热 、双 3 -1 .4 5 5 5 5
()在 现场对 提高 高加 疏水 水位进 行 了简单试 4 验 。高 加疏水 DC S水位 由 -10i 0 im提 高到 10 T l 8 ml l 运行 ,高 加疏水 管道 振动有 一定 好转 。
产生一 定 影响 。
二段 抽汽管 上设 有抽 汽逆 止 门和 电动 门。 1 号高 加
正常疏 水采 用 自流 的方 式 ,经疏水 手动 门、 电动调
节 门、 手动 门和逆 止 门 自流人 除 氧器 ( 除氧器 布置在
1 l ,2号高加疏 水正 常流人 1 高加 。机组低 6 r层) r 号
后,高负荷时水位仍难维持 ,管道仍然振动。后又
将逆 止 门阀芯拆 除 ,管道 振动仍 然存 在 。 32 检查运 行方 式的影 响 . l号高 加说 明书要 求 在运 行 中 DC S水位 控 制
MP ,1 a 号高加进汽压力为 24 MP , . 0 a 压差为 0 1 .2 MP , 汽压损为 4 7 a 抽 .6%。符合 一般抽 汽压损 小于 5 ~8 % %的要求 , 明上述 两 阀阀芯 正常 , 已开 说 且
2 疏水 管振动原 因分析 2 1 运行 情况 的检 查分析 . ()现 场检查 二段抽 汽逆 止 门、 电动 门已全开 1 到 位 ,且在 额定 工 况下 ,二 段抽 汽 口压力 为 2. 2 5
3 1 检查 管件对 管 内介质 流动 的影 响 . 20 年 5 07 月更 换 了高 加疏水调 整 门 ,由角 式门 换成 笼式 门 ,投运 后发现 水位无 法维持 。拆 除阀芯
水 位和就地 翻板水 位计水 位 ,两水 位指示对 应 ,即 从现场 零位 的标定 来看 ,水 位是正wenku.baidu.com常 的。
一 一
紧 固处理 ,并新 增了 4处 支 吊架 ,但疏 水管 道仍然
第l 卷 ( 1 年第 1 期) 2 20 0 1
振动 。
电 力 安 全 技 术
S而
硫 系统 几乎都 加装 了湿式石 灰石 一湿法烟 气脱硫 装 置 。脱硫 系统 的 GGH 运行 一段 时间后 ,都 会产生 G GH原 、净烟气侧 压差大 的 问题 , 而会导致增压 从 风机 的喘震 ,严重 影响脱硫增 压风机 ,甚 至整个锅
20 年 1月 又对 l 07 1 号高加 疏水 至除氧器 的管道
支 吊架 系统进 行 了重 新调整 ,对 所有 支 吊架进 行 了
()检查 1 2 号高 加疏水调 节 门开关正 常 , S DC 显 示 与就地 开 度一致 ,疏水 手动 门已全 开 。 ()高加水 位波动 比较大 ,核对 1号高 加 DC 3 S
到位 。
在- 0 ri~20 T 但运行人员担心水位波动造 20 n 0 ml, a l
成高 加退 出 ,所 以正常 运行 中通常 将 1 号高 加水位 控制在 - 0 2 0mm 左右 ,但提 高水位 到 0mm 左右 ,
疏水管道振动仍然存在。又通过节流抽汽电动门等 措施改变运行方式 ,振动还是没有消除。 33 改变管道系统的刚度 .
()1 4 号高加 内部疏水 冷却段密 封板脱焊 以及 疏 水 口内套脱焊 , 致加 热蒸汽直 接进入 疏水冷 却段 , 导 使疏 水存 在汽水 两相 介质 流动 。
3 处理 过程
负荷 时 ,1 高 加与 除氧器 问 的压 差 不足 以克服 流 号
动阻力和标高差时,疏水流到 4 号低加。高加水位 异常升高导致 自动保护装置动作时,疏水经危急疏 水电动门排入到定排扩容器。此外 ,高加壳侧还装 有放 空气管 、注水 管 、底部放 水管 、安 全排汽 管等 。
he ngc ny xi n ha i a
皇主= 垡
电 力 安 全 技 术
第1 2卷 (0 0 2 1 年第 1 期 ) l
高加疏水管道振动产生的原 因及处理
贺苏 军
( 泷发 电有 限责 任 公 司 ,广 东 罗 定 5 7 1 ) 粤 2 2 7
粤泷 发 电公 司 1号 机组 由上海 汽轮机 厂制造 ,
管道 长度 比 2号机 组要 长很 多 ,管 道弯 头也 比 2 号 机组 多 3 ,使 管道 阻力 大大增 加 。 个
-
()在 长期 运行过 程 中 ,支 吊架 系统存 在一定 2 的调 整偏差 问题 ,如 不规 则松动 、支 撑不受 力 等 。 ()1 3 号高 加钢管 内漏 已堵管 4 根 ,对 高加 或 1
1 号高 加布置在 0 m层 ,是一 台直立 、 自密封 、 U 型钢管 、双流程表 面 式加热器 。加热 汽源依 次经 过蒸 汽冷却段 、冷凝段 和疏水 冷却段 加热给 水 ,加 热 汽源来 自汽轮机 高压 缸 排 汽管 引接 的二 段抽 汽 ,
蒸 汽通 过疏 冷段进 入疏水 管道 ,存在 两相流动 ,导 致管道 振 动 。 22 系统设备 异常 分析 . ()现 场发现 ,1 1 号机组 1 号高 加疏水 到 除氧器
()疏水 端差 比设计疏水 端差 高。 5 分析 高加可 能存在 低水位 运行 现象 。低水位使
缸 、双排 汽 、单轴凝 汽式 汽轮机 , 0 4 2 2 0 年 月投 产 。
20 0 6年 6 ,开始 出现 1 高加疏水 到 除氧器 月 号
管道 振动大 现象 , 同时 1 号高加 出现水 位不稳 定 , 尤 其在 负荷高 时水位难 以维持 ,危急 疏水 电动 门经常 动作 ,导致 高加 投入率 不高 ,机组 热效率 降低 。 l 1 号高 加概 况
34 高加 内部检查 .
2 0 年 2 ,利用停机机 会对高 加疏水冷 却段 08 月
型号 为 Nl 5 3 2 / 3 / 3 ,一 次 中间再 热 、双 3 -1 .4 5 5 5 5
()在 现场对 提高 高加 疏水 水位进 行 了简单试 4 验 。高 加疏水 DC S水位 由 -10i 0 im提 高到 10 T l 8 ml l 运行 ,高 加疏水 管道 振动有 一定 好转 。
产生一 定 影响 。
二段 抽汽管 上设 有抽 汽逆 止 门和 电动 门。 1 号高 加
正常疏 水采 用 自流 的方 式 ,经疏水 手动 门、 电动调
节 门、 手动 门和逆 止 门 自流人 除 氧器 ( 除氧器 布置在
1 l ,2号高加疏 水正 常流人 1 高加 。机组低 6 r层) r 号
后,高负荷时水位仍难维持 ,管道仍然振动。后又
将逆 止 门阀芯拆 除 ,管道 振动仍 然存 在 。 32 检查运 行方 式的影 响 . l号高 加说 明书要 求 在运 行 中 DC S水位 控 制
MP ,1 a 号高加进汽压力为 24 MP , . 0 a 压差为 0 1 .2 MP , 汽压损为 4 7 a 抽 .6%。符合 一般抽 汽压损 小于 5 ~8 % %的要求 , 明上述 两 阀阀芯 正常 , 已开 说 且
2 疏水 管振动原 因分析 2 1 运行 情况 的检 查分析 . ()现 场检查 二段抽 汽逆 止 门、 电动 门已全开 1 到 位 ,且在 额定 工 况下 ,二 段抽 汽 口压力 为 2. 2 5
3 1 检查 管件对 管 内介质 流动 的影 响 . 20 年 5 07 月更 换 了高 加疏水调 整 门 ,由角 式门 换成 笼式 门 ,投运 后发现 水位无 法维持 。拆 除阀芯
水 位和就地 翻板水 位计水 位 ,两水 位指示对 应 ,即 从现场 零位 的标定 来看 ,水 位是正wenku.baidu.com常 的。
一 一
紧 固处理 ,并新 增了 4处 支 吊架 ,但疏 水管 道仍然
第l 卷 ( 1 年第 1 期) 2 20 0 1
振动 。
电 力 安 全 技 术
S而
硫 系统 几乎都 加装 了湿式石 灰石 一湿法烟 气脱硫 装 置 。脱硫 系统 的 GGH 运行 一段 时间后 ,都 会产生 G GH原 、净烟气侧 压差大 的 问题 , 而会导致增压 从 风机 的喘震 ,严重 影响脱硫增 压风机 ,甚 至整个锅
20 年 1月 又对 l 07 1 号高加 疏水 至除氧器 的管道
支 吊架 系统进 行 了重 新调整 ,对 所有 支 吊架进 行 了
()检查 1 2 号高 加疏水调 节 门开关正 常 , S DC 显 示 与就地 开 度一致 ,疏水 手动 门已全 开 。 ()高加水 位波动 比较大 ,核对 1号高 加 DC 3 S
到位 。
在- 0 ri~20 T 但运行人员担心水位波动造 20 n 0 ml, a l
成高 加退 出 ,所 以正常 运行 中通常 将 1 号高 加水位 控制在 - 0 2 0mm 左右 ,但提 高水位 到 0mm 左右 ,
疏水管道振动仍然存在。又通过节流抽汽电动门等 措施改变运行方式 ,振动还是没有消除。 33 改变管道系统的刚度 .
()1 4 号高加 内部疏水 冷却段密 封板脱焊 以及 疏 水 口内套脱焊 , 致加 热蒸汽直 接进入 疏水冷 却段 , 导 使疏 水存 在汽水 两相 介质 流动 。
3 处理 过程
负荷 时 ,1 高 加与 除氧器 问 的压 差 不足 以克服 流 号
动阻力和标高差时,疏水流到 4 号低加。高加水位 异常升高导致 自动保护装置动作时,疏水经危急疏 水电动门排入到定排扩容器。此外 ,高加壳侧还装 有放 空气管 、注水 管 、底部放 水管 、安 全排汽 管等 。
he ngc ny xi n ha i a
皇主= 垡
电 力 安 全 技 术
第1 2卷 (0 0 2 1 年第 1 期 ) l
高加疏水管道振动产生的原 因及处理
贺苏 军
( 泷发 电有 限责 任 公 司 ,广 东 罗 定 5 7 1 ) 粤 2 2 7
粤泷 发 电公 司 1号 机组 由上海 汽轮机 厂制造 ,
管道 长度 比 2号机 组要 长很 多 ,管 道弯 头也 比 2 号 机组 多 3 ,使 管道 阻力 大大增 加 。 个
-
()在 长期 运行过 程 中 ,支 吊架 系统存 在一定 2 的调 整偏差 问题 ,如 不规 则松动 、支 撑不受 力 等 。 ()1 3 号高 加钢管 内漏 已堵管 4 根 ,对 高加 或 1
1 号高 加布置在 0 m层 ,是一 台直立 、 自密封 、 U 型钢管 、双流程表 面 式加热器 。加热 汽源依 次经 过蒸 汽冷却段 、冷凝段 和疏水 冷却段 加热给 水 ,加 热 汽源来 自汽轮机 高压 缸 排 汽管 引接 的二 段抽 汽 ,
蒸 汽通 过疏 冷段进 入疏水 管道 ,存在 两相流动 ,导 致管道 振 动 。 22 系统设备 异常 分析 . ()现 场发现 ,1 1 号机组 1 号高 加疏水 到 除氧器
()疏水 端差 比设计疏水 端差 高。 5 分析 高加可 能存在 低水位 运行 现象 。低水位使
缸 、双排 汽 、单轴凝 汽式 汽轮机 , 0 4 2 2 0 年 月投 产 。
20 0 6年 6 ,开始 出现 1 高加疏水 到 除氧器 月 号
管道 振动大 现象 , 同时 1 号高加 出现水 位不稳 定 , 尤 其在 负荷高 时水位难 以维持 ,危急 疏水 电动 门经常 动作 ,导致 高加 投入率 不高 ,机组 热效率 降低 。 l 1 号高 加概 况