油管振动导致断裂原因分析及处理方式
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#2机EHM管振动导致断裂原因分析及处理方式
《科技与企业》杂志2011年12月(下)大唐莱阳发电厂(湖南省末阳市)王班瑛【摘要】大唐耒阳发电,广’一期丁1987-,年-投产两台200MW气轮发电机
组,采用哈尔滨汽轮机厂制连的55型第7台和第ZION200-- 130/5j5 一次中问再热
凝气式汽轮机,在投产时两台机组均没有采用高压抗燃油EH液压控制系统。后
#1、#2机分别丁2001年、2005年在大修期间进行改造米用了高压抗燃油EH液
压控制系统,EH油系统设备是由上海新华公司提供的配套设备。而#2机的EH油
管是在2005
年69大修期间进行安装的,管道分别是q)25 X 2. 5与(1)14x2的不锈钢管,
由新华公司提供,管道与所有三通、接头、大小头均采用是插入式焊接,EH油泵出口压力为14. 5Mpa EH油温:40” 55。G
【关键词】#2机EH油管;断裂;分析及处理
一.现状分析
我厂#1、2机组EHM系统管道安装后运行超过8年,自设备安装运行以来,#2 机
组丁2008年、2011年7月29K 2011年8月4B共发生了3次中压调门管道焊缝
处裂纹或断裂事故,造成停机。特别是#2机最近一次管道断裂是发生在大修后,
大修期间金相人员对管道三通焊缝进行了检查,未发现异常,但是在大修
后一个多月,中压调门油动机的EH油管道就发生了2次断裂现象。造成了EH 油
的大量泄漏,而导致停机。这对机组的安全运行造成了重大的影响,同时也造
成了严重的经济损失。因为EH油的造价非常贵,每次机组因EHM管道泄漏而造成
的异停,至少造成EH油泄漏1桶以上,丽且开停机有大量的损耗,造成f不必要
的经济损失,同时也加强了运行人员和检修人员的劳动强度。
=.原因分析
引起油管振动的原因主要有以卜几个方面:
1、机组、调门振动。
汽轮机本体与汽门阀组相连,油动机与阀门本体相连,EH油管与油动机相连接,当调门振动加大时,油管道肯定会随之增大振动,200MvM组的4个中压调门、油动机在汽缶工的侧面和最上部,当机组振动增大时,振动会直接或间接的传递到EH 油系统管道,造成EH油管道振动增大。
2、管夹固定不到位。
由一I : EH油管道的管线较长,按照《EH系统安装调试手册》中规定管夹必须可靠固定,如果管道管夹固定不好,布置不合理,不但不能对发生振动的管道起到约束和消振的作用,反而可能会造成管系的共振,加大油管的振动,油管道还必须有相应的固定支架,固定支架必须到位,否则容易造成油管无良好支撑,增大振动量。
3、伺服阀故障。
EH油中电液伺服阀出现故障时,如:伺服阀
卡涩,紧同件松动、卸荷阀内阻尼孔松脱、弹簧管疲劳等等因素
都可以导致EH油系统无法正常运行,产生振荡信号,引起油管振
动。
4、抗燃油油质劣化的因素。
EH油外观透明均匀,无沉淀物,其密度很大,因而有可麓使得管道中的污染物悬
浮在液面而在系统内循环,造成零部件的堵塞和磨损。从而造成管道的振动。而导
致EH油油质劣化。
5、油管道运行时间过长,已运行8年,焊缝周围易产生疲劳断裂,有条件nr 采用更换管道的方式保证机组运行安全。
6、油管材质和焊接问题
通过对EH油管道断裂处进行检查,发现裂纹一般发生在离焊1]3mm母材处。
该活接设计成套管形式,这种形式在施工时能保持内部干净,管道对接时容易对
中。但是也存在很大的缺点:套管加工时由丁车肖II等原因,管套内部存在直角台阶,这样形成了明显的应力集中区,特别是由14管套的加工比较困难,加工过程中退刀时极易造成明显的槽或刀痕,加大了应力集中。系统存运行时,调门各油管的温度在500C左右,由丁管道的热膨胀,使套管内部台阶处的挤压应力增大,加上外部振动的影响,使套管在台阶处很容易产生内部裂纹。在改造EH 油管道时,我们发现不锈钢管插入到管套内部直接顶到台阶,未留间隙,这样在焊接后由丁管套受热不均,使插入管套内的部分对管套台阶处产生挤压应力。
7、中压调门弹簧操作座螺检松动,放大了振动量。
三. 解决问题的方案。措施
通过现场检查,找出振动的源头,采取相应的措施来消除振动或者减小振动带来的影响。
1、解决机组振动的影llf帆经过检查,发现汽机本体的振动偏大,在机组下次检修过程中。解决机组本体振动偏大的缺陷,用以减小振动。
2、提高管道材料的质量。将#2机4个中压调门EHM管@14x 2的不锈钢管用锯弓锯断,为了防止杂物进入EH油系统,接头拆除封好,将J目的由14 x2的不锈钢管更换成为由新华公司提供的书16X 2. 8的不锈钢管(新的管道全部由金相人员进行材料检查)增强了其管道的强度,重新进行弯管处理,改变管道的弯度,增强其扰度,提高补偿能力,达到减振的效果。
3、改变焊接方式严格焊接工艺。人员使用高级焊工,必须严格按照焊接工艺规程,将不锈钢管插入式焊接更换为对接焊接,减少其应力,管道焊接时采用全氯弧焊且连续完成。在管道焊接好后,对#2机EHM管所有焊II进行金相着色、射线检查,有焊缝不合格的,重新进行打磨焊接。
4、保证EH油的活洁度。在检修过程中要注意检修工艺,新安装的EH油管道要
用无水洒精冲洗内部,用绸布反复擦拭管道内壁,直至没有污点为止,用绸布和塑料布双重包扎好.在焊接前再用氮气吹扫,保证管内干净。
12个油动机的卸荷阀进行检查,发现#3高压调门和#3中压
调门的卸荷阀阻尼孔松脱,固定好;炉侧中压主汽门的换向电磁阀活洗以及部分单向蛹阻尼孔活洗。把#2机4个中压商门的伺服阀更换成冲洗板,进行油循环,优化油质,待油质合格,把4个中压调门冲洗板更换成伺服阀,同时更换了进门滤网和回油管道滤芯及油动机滤芯。将EH油系统的杂质过滤干净。检查了油箱上的呼吸器的十燥器,让干燥器保持良好状态,有效的防止了外部水分进入油箱。通过这一系歹灯的工作来保证EH油的活洁度。
四、结束语
#2机EHM管道经过改造后,机组投入运行经过了多次的管道振动须IJ量,管
道振动明显减小。不但避免了因油管裂纹而引起的停机,同时大大提高_r机组的运行可靠性,还可以节约EH油的使用量和开机时的耗油,另一方面可以降低运行人员及检修人员的劳动强度。为我厂节能降耗、机组安全运行提供有力保障。
参考文献