现场改善报告

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。


2. 提高产能;
3. 较少动作浪 费。
27
案例分享(9)——自动化改造
改善前
改善后
改善主题
冲安装孔工 序
改善前
改善后
1. 与前工序连接不便; 1人一机,把
2. 占用空间,
简单的动作 交给设备完
3. 2人作业效率太低。 成,人离开
设备
改善结果
使用工具
1. 提高人的效率; 5S、工装改良
2. 物流顺畅;
• 打散工序的集中作业,专线生产,减少库存与搬运;
• 避免搬运过程中产生的品质问题。
14
团结一致、做好精益、持续改进、创造效益
改善案例分享
15
案例分享(1)——布局改善
改善前
改善后
改善主题
改善前
改善后
改善结果
使用工具
布局改善
1. 总搬运距离为的距离为 从拉管结束的 1. 流线化生产,在制库存20以下;
6
6
6
5
4
3
2
1
0
暂缺1
暂缺2
冲铰链孔
锯角
冲安装孔
改善主题 产线平衡
改善前
改善后
1. 锯角工序1人1机,瓶颈工序; 1. 锯角工序1人2机;
2. 冲安装孔工序2人1机,效率 2. 冲安装孔工序1人1
太低;
机;
改善结果
作业内容重新组 合,减少一人, 提高人的利用率
使用工具
ECRS---动作经 济原则
24
179米; 2. 占用场地为1292平米;
直档根据生产 计划排产直接 拉去生产流水
2. 3.
节省空间1068平方米;
流水线化
剔除单次搬运距离144米,每日 生产
3. 在制品数量为400(每车 线,成为单件
可减少搬运432000米;
100根计算);
流。
4. 减少搬运人员工作量,提高
4. 多次搬运,存在品质隐患
1月3日前 1月5日前 1月5日前 1月8日前 1月8日前 1月10日前
完成情况
24
改善的感受……
25
案例分享(8)——自动化改造
改善前
改善后
改善主题
锯角工序自 动化改善
改善前 1. 设备效率太低; 2. 前后工序不平衡; 3. 拿取不方便; 4. 5S差。
改善后
锯角机改加自动装 置,使得人离开设 备成为可能,提高 人的利用率,平衡 生产线各工序
改善结果
使用工具
1. 提高人的利 5S、工具改
用率;
车间布局和物流分析---改善前
封 前 顶 板
封 接 线 盒
• 设备凌乱防止,搬运距离长,停顿太多,导 致大量的动作浪费(拿上、拿下、摆整齐 等);
• 大量的库存堆积,空间浪费; • 运输途中产生品质问题。
13
车间布局和物流分析---改善后
A线
• 把工序拉近了,实现连续流;
• 无需长距离搬运;
• 减少大量在制品库存,节省空间;
改善前
改善后
改善主 题
暂缺前 工序
改善前
斩缺前工序距离拉管机过 远
改善后
改善结果
使用工具
搬移暂缺工序到拉 减短搬运距离 布局改善 管机距离18米处 70米
21
案例分享(4)——布局改善
改善前
改善后
改善主题
暂缺工序 与冲铰链 孔工序
改善前
堆积在制品200个左右,且 两工序间距为26米,需要搬 运作业
序号 1 2
项目 节拍 人数
3
人均产能
4
在制品
5 空间利用率
6
5S
改善前 15秒 7人 1500根/班次 =214根/人 400 1292平方米
目标 12秒 7人 1500根/班次 =214根/人 -30% 30%
改善后
改善幅度
8秒
6人
-14%
2500根/班次 =357根/人
+66%
20
-95%
224平方米
X1
= A线设计节拍8秒
节拍 产线人数
日产
现状
15秒 7人 1500根/8H
现状
12秒 7人 1500根/8H
未来
8秒 6人 2500根/8H
人均 产出
214根/人
214根/人
357根/人
➢ 线在总体人数不变的情况下,通过产线平衡,调整瓶颈工位的工作内 容,可以达成节拍7秒;
➢ 保持目前线速,通过产线平衡,减少1人。 12
3. 工序平衡。
19
案例分享(10)——连接架改良
改善前
改善后
改善主题
改善前
改善后
改善结果
使用工具
各工序间的 连接架子
1. 小车连接; 2. 员工拿取不方便; 3. 5S差; 4. 动作浪费太多
统一采用台 子连接
1. 较少劳动强度;
2. 员工拿取方便, 提高工作效率;
3. 5S改善;
工装改良
20
改善结果
团结一致、做好精益、持续改进、创造效益
9#厂房直档生产线
精益生产现场改善突破报告
改善时间:2011.12.1– 12.30
深圳美标精益管理咨询有限公司
1
精益改善团队成员
组长 副组长 组员
陆部长 胡灵江 方勇 俞建跃
2
改善范围及目标
改善范围:9#厂房铰链档 改善目标:
1. 生产效率:+ 20% 2. 在制品 : - 30% 3. 节省空间:+ 30%
25%以上产能
每根直档至少被摆3次;
5. 有很多的动作浪费,弯腰、 拿上、拿下等;
16
产品流程分析
• 产品流程分析可以 帮助确定产品分 类,合理分配相近 流程的产品在同一 条产线生产,减少 由于加工流程的差 异性对产线资源分 配的冲击;
• 生产线主要负责生 产铰链档的产品;
19
案例分享(3)——布局改善
改善后
按需生产,制作可移 动连接架,缩短间距
改善结果
1、减少在制品180 个;
2.、减少搬运距离 24米;
使用工具 流线化生 产
22
案例分享(5)——布局改善
改善前
改善后
改善主题
冲铰链孔 与暂缺
改善前
改善后
改善结果
1.堆积在制品200个左右,按需生产,制作可移动连接架, 1、减少在制品
且两工序间距为20米, 缩短间距
10
OCT 与生产节拍柱状图(改善前)
16 14 12 10 8 6 4 2 0
暂缺1
OCT与生产节拍柱状图
T/T=15S
暂缺2
冲铰链孔
锯角
冲安装孔
1.瓶颈时间15秒; 2.工序不平衡; 3.存在较大改善空间;
11
确定生产节拍及理想人数
设计生产节拍:以未来组装线的节拍计算,设计节拍7秒
未来产品节拍:7秒
-82%
明显改善
23
后期跟进行动
后期整改计划
序号
what(做什么)
who (何人)
when (何时)
1 第二台锯角机的购买 2 第二台锯角机的改造 3 冲安装孔设备的模具部分改进 4 冲安装孔设备自动化部分改进 5 连接架子的设计制作 6 生产线运行
陆部长 模具班 技术部副部长 模具班 胡灵江 精益小组
5
现场时间观察
改善团队到现场对作业流程进行 时间观测
在时间观察过程中识别现场浪费 (非增值活动)
采用最小重复数法确定工人作业 时间
9
头脑风暴 & 改善建议
通过集思广义,团队成员提 出近20条改善建议,其中有 10个建议是可行的;
包括效率改进、布局改善、 在制品减少、空间节省、剔 除浪费、5S、工具改良等。
180个;
需要搬运作业
2.、减少搬运
距离17米;
使用工具 流线化生 产
23
案例分享(6)——产线平衡
改善前
改善后
OCT与生产节拍柱状图(改善前)
16
15 T/T=15S
14
12
10 8
8
7
6
6
6wenku.baidu.com
4
2
0 暂缺1
暂缺2
冲铰链孔
锯角
冲安装孔
9
OCT与生产节拍柱状图(改善T后/T)=8S 8
8
7.5 7
7
相关文档
最新文档