凝汽器钛管泄漏的原因及处理
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击 伤凝 汽器钛 管 。
1 事故经过
2 1 0 — 8 80 0 卜 3 0 T1 :0左右 ,凝 结 水泵 出 口母 管
钠 离子 浓 度 由小 于 l / L逐 渐 上升 , 电导 度 也相 应 增 加 。就 地 取 样 化验 ,钠 离 子 浓度 为 6 0 / 0 L
左右 ( . 当时钠 离 子在 线 浓 度表 量 程设 置 范 围为
3 处理措施
由于凝 汽器 内圈在 以前进行 过堵 管 ,因此 首先 考虑对 凝 汽器 内圈进 行 隔离 。在 对 凝汽器 内圈隔离 放 水 的过程 中 ,凝 结 水泵 出 1母 管钠 离子 浓度 开始 5 1
快 速 下 降 ,最后 降至 1p b之 内 ,可 判定 凝汽 器 内 p
钠 离 子浓 度 开始 出现上 涨 ,加木 糠 处理 效 果 甚微 。 至 2 :0 出 口母 管 钠 离 子 浓 度 涨 到 150 / l0 , 0 L, 马上 进行 了凝 汽器半 边 隔离查漏 。
4 半边隔离查漏的安全措 施
()凝 汽器半 边 隔离 前需 试运 排污 泵 ,以确认 1 其 能正 常运行 。为加快 排 水速度 ,应提 前 在凝 汽器 坑 内加 装临 时排污 泵 。 () 首先 启动 3台真 空泵 运行 ,并严密 监视 真 2 空泵 运行 情 况 ,特 别注 意真 空泵 分离器 水 位 ,保 持 机组 真 空大于 -8 P 。 8 a k ()机组 首先 降负荷 至 6 3 0%,再 对凝 汽器进 行
1 根存在泄漏。凝汽器泄漏 的钛管两端用专用堵头
封 堵后 ,恢 复相 关安 措 并将 隔离 的凝汽器 内圈投入 运 行 ,凝结 水泵 出 口母 管钠 离子 浓度 为 02 p 。 .5 b p 2 1- 3 2 ,1 机 停 机 ,对 凝 汽 器 汽 侧 进 0 1 0- 8 号 行 检 查 , 发现 凝 汽器 内 8号 低 加 外 护 包 壳 局 部 脱 落( 共有 3块 掉 落在 凝 汽 器 钛 管上 ) ,并 击 伤 多根 凝 汽 器 钛 管 。 因此 ,将 7 ,8号 低加 外 护 包 壳 全部 进 行拆 除 ,对 凝 汽器 内圈 2 7根 ( 中 2根被 击穿 ) 其 表 面存 在损 伤 的钛管 全部 用堵 头进 行封堵 。在 开机 抽 真 空 ( 组 未冲 转 前 ) ,对 凝 汽器 内圈钛 管再 机 时 次进 行 贴膜查 漏 ,以确 保凝 汽器钛 管无 泄漏 。
6 结论
()8号 低压 加 热器 外 护 包壳 是 受蒸 汽冲 刷最 1 严 重 的地方 。
半边隔离 。隔离稳定后可根据真空及主机振动情况 适 当调高 机组 负荷 。 ’
() 关 闭凝 汽器 停 用 侧 循环 水 出 口电动 蝶 阀 , 4 微开 启 停 用 侧循 环 水 进 口电动 阀 ,缓 慢注 水 排 空 , 并严 密监视 主机 排汽 温度 、 真空 及振动 的变 化情 况 。
()定期安排凝汽器灌水查漏 ,对钛管进行清 3
洗 ,发现 不 畅通 的钛管进 行堵 管处 理 ,防止 内部堵
塞物与钛管摩擦或腐蚀导致钛管泄漏。 ()定 期清 理凝 汽器 热 井并 检查 零部 件松 动情 4
况 ,如发 现异常 要及 时查 明原 因 ,落实整 改 。
()对凝汽器钛管的安装、检修进行全过程管 5
应 满焊 的地方 没有 进行 满焊 ,点 焊也 不牢 固 。包 壳
底 部各段 没有 按要 求钻 06通 孔 以排泄水 汽 。 总 之 ,本次 凝汽器 钛 管 出现 泄漏 的主 要原 因是
导 致运 行侧 虹 吸破坏 、循环 水 断水 。
( 5 )待各排空门连续水出后关闭排空门,缓 慢交替开启隔离侧进、回水 电动蝶 阀,2 台循泵运
水 量 ,但要 保 证水 位 在 人 孔 门 以下 ) ,打开 人 : f f J L
第 1 卷 ( 1 年第 1 期 ) 3 2 01 0
电 力 安 全 技 术
J
后 观察 凝 汽器 水 侧水位 情 况 ,确 定查 漏的 位置 。
钛管查漏的速度 ,凝汽器水室放水 降至水室人C L I ' q
2 / ) 0 L ,并缓慢上 涨 ,最高 达 87 / ( 格标 5 L 合 准 小 于 1 g L 。 及 时在 循 环 水 泵 拦 污 栅 前 加 入 0 ̄ / ) 木 糠 ,钠 离 子浓 度 开 始 快 速 下 降 , 钠 离 子浓 2h后 度 下降至 l / 0 L以内 。 2 1- 3 8~ l ,凝 结 水 泵 出 口母 管 钠 离 0 1 0 0 5 子 浓度 间断 出现 超标 现象 ( 间短 时 出现 过最 高达 期 30 ̄ / ) 0 t L ,但 通 过 及 时 加木 糠 后 ,钠 离 子 浓 度快 g
速 降至 1 / 0 L以下 。 2 1 0 - 5 7 0 0 1 3 1 T1 :0左 右 ,凝 结 水泵 出 口母 管
() 凝 汽器钛 管堵 头松 动 或腐 蚀 。对 运行 中产 6
生泄 漏的钛 管 ,不可 能把管 口焊 死 ,只能 用堵 头封
堵 ,而堵 头松 动或 腐蚀 可能成 为钛管 泄漏 的原 因 。
J
电 安 术 力 全技
第3 21 第 0 1 0年 l 卷(1 期)
凝汽器钛管泄漏 的原 因及处理
严 韶 华
( 惠州平 海发 电厂 有 限公 司,广 东 惠 州 5 6 6 ) 1 3 3
某 电厂 规 划 装 机 总 容 量 6×l0 0MW ,I 0 期
() l 2 号机 自投 产 以来 ,经历 了甩 负荷 、超速 、 高 背压 、退 高加等 试验 工作 和多 次启停 机 。 由于 在 试 验和 启停 机过程 中机 组 的运行参 数变 化 较大 ,可 能 不 同程 度地对 凝 汽器 钛管 造成 损伤 或破坏 。 () 虽 然 循环 冷 却 水 系 统 装有 一 、二 次滤 网 , 3
绝 大部分 垃圾 不会 进人 凝汽器 钛管 ,但 海水 中很 多
工程首 先安装 2台型号为 N10 - 62 / 0 / 0 00 2 .5 60 60
的 超超 临界 、一 次 中间再 热 、单 轴 、 四缸 四排 汽 、 双 背压 、八 级 回 热抽 汽凝 汽 式 汽 轮机 。凝 汽 器 为 N- 10 55 0型双 背 压 、双 壳 体 、表 面 型 ,壳 体 和 水 室为 全 焊 接结 构 ,水 室 人 孔 门布 置在 凝 汽器 上 部 , 凝 汽器 管 束 材质 为 钛 管 。带 外护 包 壳 的 7 号 低 ,8 压加 热器分 别安 装于 A,B凝 汽器 喉部 。
如 小 贝壳等坚 硬锋 利 的异物仍 有 可能 随海水进 入 凝 汽 器钛 管 。如 果这 些异 物卡 在凝 汽器钛 管 内 ,在 水 流 连续 不断 冲击 下 ,会使钛 管产生 振动 和位移 ,经 过 一段 时间后 钛管就 会被磨 穿 。 () 凝汽 器最 上 面的一 、二 层钛 管 承受 大量 蒸 4 汽冲击 ,如果 此部 分钛 管在 出厂 时存在 管壁厚 度 不 够 或不 均匀 、酸洗 质量 不过 关等 缺陷 ,在蒸 汽 的 长 期 冲击 下容易 造成 损坏 。 () 由于 凝 汽器 内 的 7 5 ,8号 低 加 外 护 包 壳安 装 工 艺 不合 要 求 、材质 不 良、设 计 不 完善 等 原 因 , 在 蒸 汽的冲 击下 会发生 局部 脱落 ,脱 落 的外护包 壳
排 汽温度 及 振动 的变化情 况 ,发 现异 常及真 空 急剧
损 ,在薄膜被吸入或破损处的钛管两端用专用堵头
进 行封 堵 。对封 堵后 的及 其周 围 的钛管再 次铺 膜进 行 检查 ,确保 漏 点彻底 消 除 。 凝 汽器 内圈进 水侧 2根存 在 泄漏 ,内圈 出水 侧
下降时应立即停止工作 ,并按运行规程进行操作 。 ()查 漏 完成 恢复 安措 时 ,要 缓慢进 行 并按 开 7
理 ,把好凝 汽器 钛管安 装 和检修 质量 关 。 ()建 议在 大小 修 时 ,对 凝 汽器 钛管 进行 全 面 6 涡流探 伤检 查 ,对有 缺陷 的钛管 进行 更换 或堵管 。 ()建议 采 购先 进仪 器 与常 规查 漏方 法配 合使 7 用 ,有 效提 高查 漏 的效 率和精 度 。
始 隔离 时的相 关要 求进行 。
5 预防措施及建议
()加 强对 凝 汽器 循环 冷 却水一 、二 次 滤 网的 1 点检 定 修管理 ,确 保一 、二 次滤 网随 时处于 可靠 运 行状 态 ,保证凝 汽器 循环 冷却水 清 洁安全 。 ()对 已堵 钛管 的堵头 进行焊 接 处理 。 2 .
越来 越大 。 ( 收稿 日 期:2 1 4 1) 0卜0 — 1
一
观察凝结水泵出口钠离子浓度的变化情况。为加快
9一
行 时将 循环 水 出 口蝶 阀开 至 6 0%,3台循泵运 行 时 保 持全 开 。凝 汽器 水 室放水 时 ,应慢 速进 行 并 同时
凝汽器内低D  ̄护包壳存在安装不规范、设计不完 nb , 善等缺陷,在蒸汽的长期冲刷下造成凝汽器 内低加
外 护 包 壳 局 部被 撕 裂 ,撕 裂 的不 锈 钢 片 ( 度 为 厚 i mm) 将凝 汽器 钛管 击伤 ,造成 凝汽器 钛管 泄漏量
严 禁 使用 回水 门进 行注 水 ,因用 回水 门注水 可 能会
() 设计 不 完善 。凝 汽器 内低 加抽 汽 管道 没有 2 设 计外 护包 壳 ,且在 低加 的接 口处 外护包 壳 没有进 行 密 闭焊接 ,蒸 汽容易 对此处 造成 强烈 冲击 。 () 低 加 外 护 包 壳安 装 工 艺 不 良、不 合 规 范 。 3
以下适 当位置 即可 。
对凝汽器 内圈进、出水侧管板用高压水冲洗 , 同时用塑料薄膜将凝汽器 内圈前、后水室露 出水面
的钛 管全 部铺上 。待 所有 露 出水 面的钛 管都 用薄膜 铺 上 后 ,再 逐 根检查 钛管 上 的薄膜 是否被 吸人或破
() 6 整个查漏过程中, 应严格监视凝汽器真空、
2 管泄漏的原因分析
( 由于防范措施不到位 、施工工艺不 良以及 1 )
在运输过程 中保护不善等原 因,可能造成部分钛管
存 在轻 微损 伤 。在 机 组运行 过程 中,钛管 的损伤 部 位 会进一 步扩 大 ,进而 引起 泄漏 。
一 一
圈钛 管存在 泄漏 。确 认凝结 水泵 出 口母 管钠离 子浓 度 降至 l p b以 内并 且观察 一段 时 间钠离 子浓 度无 p 明显变 化 。凝汽器 水 侧放 水 已至 人孔 门 以下 ( 为保 证凝 汽器钛 管查 漏 的快速 高效 ,可根 据凝 结水 泵 出 口母 管钠 离子 浓度变 化情 况来 决定 凝汽 器水 侧的 放
1 事故经过
2 1 0 — 8 80 0 卜 3 0 T1 :0左右 ,凝 结 水泵 出 口母 管
钠 离子 浓 度 由小 于 l / L逐 渐 上升 , 电导 度 也相 应 增 加 。就 地 取 样 化验 ,钠 离 子 浓度 为 6 0 / 0 L
左右 ( . 当时钠 离 子在 线 浓 度表 量 程设 置 范 围为
3 处理措施
由于凝 汽器 内圈在 以前进行 过堵 管 ,因此 首先 考虑对 凝 汽器 内圈进 行 隔离 。在 对 凝汽器 内圈隔离 放 水 的过程 中 ,凝 结 水泵 出 1母 管钠 离子 浓度 开始 5 1
快 速 下 降 ,最后 降至 1p b之 内 ,可 判定 凝汽 器 内 p
钠 离 子浓 度 开始 出现上 涨 ,加木 糠 处理 效 果 甚微 。 至 2 :0 出 口母 管 钠 离 子 浓 度 涨 到 150 / l0 , 0 L, 马上 进行 了凝 汽器半 边 隔离查漏 。
4 半边隔离查漏的安全措 施
()凝 汽器半 边 隔离 前需 试运 排污 泵 ,以确认 1 其 能正 常运行 。为加快 排 水速度 ,应提 前 在凝 汽器 坑 内加 装临 时排污 泵 。 () 首先 启动 3台真 空泵 运行 ,并严密 监视 真 2 空泵 运行 情 况 ,特 别注 意真 空泵 分离器 水 位 ,保 持 机组 真 空大于 -8 P 。 8 a k ()机组 首先 降负荷 至 6 3 0%,再 对凝 汽器进 行
1 根存在泄漏。凝汽器泄漏 的钛管两端用专用堵头
封 堵后 ,恢 复相 关安 措 并将 隔离 的凝汽器 内圈投入 运 行 ,凝结 水泵 出 口母 管钠 离子 浓度 为 02 p 。 .5 b p 2 1- 3 2 ,1 机 停 机 ,对 凝 汽 器 汽 侧 进 0 1 0- 8 号 行 检 查 , 发现 凝 汽器 内 8号 低 加 外 护 包 壳 局 部 脱 落( 共有 3块 掉 落在 凝 汽 器 钛 管上 ) ,并 击 伤 多根 凝 汽 器 钛 管 。 因此 ,将 7 ,8号 低加 外 护 包 壳 全部 进 行拆 除 ,对 凝 汽器 内圈 2 7根 ( 中 2根被 击穿 ) 其 表 面存 在损 伤 的钛管 全部 用堵 头进 行封堵 。在 开机 抽 真 空 ( 组 未冲 转 前 ) ,对 凝 汽器 内圈钛 管再 机 时 次进 行 贴膜查 漏 ,以确 保凝 汽器钛 管无 泄漏 。
6 结论
()8号 低压 加 热器 外 护 包壳 是 受蒸 汽冲 刷最 1 严 重 的地方 。
半边隔离 。隔离稳定后可根据真空及主机振动情况 适 当调高 机组 负荷 。 ’
() 关 闭凝 汽器 停 用 侧 循环 水 出 口电动 蝶 阀 , 4 微开 启 停 用 侧循 环 水 进 口电动 阀 ,缓 慢注 水 排 空 , 并严 密监视 主机 排汽 温度 、 真空 及振动 的变 化情 况 。
()定期安排凝汽器灌水查漏 ,对钛管进行清 3
洗 ,发现 不 畅通 的钛管进 行堵 管处 理 ,防止 内部堵
塞物与钛管摩擦或腐蚀导致钛管泄漏。 ()定 期清 理凝 汽器 热 井并 检查 零部 件松 动情 4
况 ,如发 现异常 要及 时查 明原 因 ,落实整 改 。
()对凝汽器钛管的安装、检修进行全过程管 5
应 满焊 的地方 没有 进行 满焊 ,点 焊也 不牢 固 。包 壳
底 部各段 没有 按要 求钻 06通 孔 以排泄水 汽 。 总 之 ,本次 凝汽器 钛 管 出现 泄漏 的主 要原 因是
导 致运 行侧 虹 吸破坏 、循环 水 断水 。
( 5 )待各排空门连续水出后关闭排空门,缓 慢交替开启隔离侧进、回水 电动蝶 阀,2 台循泵运
水 量 ,但要 保 证水 位 在 人 孔 门 以下 ) ,打开 人 : f f J L
第 1 卷 ( 1 年第 1 期 ) 3 2 01 0
电 力 安 全 技 术
J
后 观察 凝 汽器 水 侧水位 情 况 ,确 定查 漏的 位置 。
钛管查漏的速度 ,凝汽器水室放水 降至水室人C L I ' q
2 / ) 0 L ,并缓慢上 涨 ,最高 达 87 / ( 格标 5 L 合 准 小 于 1 g L 。 及 时在 循 环 水 泵 拦 污 栅 前 加 入 0 ̄ / ) 木 糠 ,钠 离 子浓 度 开 始 快 速 下 降 , 钠 离 子浓 2h后 度 下降至 l / 0 L以内 。 2 1- 3 8~ l ,凝 结 水 泵 出 口母 管 钠 离 0 1 0 0 5 子 浓度 间断 出现 超标 现象 ( 间短 时 出现 过最 高达 期 30 ̄ / ) 0 t L ,但 通 过 及 时 加木 糠 后 ,钠 离 子 浓 度快 g
速 降至 1 / 0 L以下 。 2 1 0 - 5 7 0 0 1 3 1 T1 :0左 右 ,凝 结 水泵 出 口母 管
() 凝 汽器钛 管堵 头松 动 或腐 蚀 。对 运行 中产 6
生泄 漏的钛 管 ,不可 能把管 口焊 死 ,只能 用堵 头封
堵 ,而堵 头松 动或 腐蚀 可能成 为钛管 泄漏 的原 因 。
J
电 安 术 力 全技
第3 21 第 0 1 0年 l 卷(1 期)
凝汽器钛管泄漏 的原 因及处理
严 韶 华
( 惠州平 海发 电厂 有 限公 司,广 东 惠 州 5 6 6 ) 1 3 3
某 电厂 规 划 装 机 总 容 量 6×l0 0MW ,I 0 期
() l 2 号机 自投 产 以来 ,经历 了甩 负荷 、超速 、 高 背压 、退 高加等 试验 工作 和多 次启停 机 。 由于 在 试 验和 启停 机过程 中机 组 的运行参 数变 化 较大 ,可 能 不 同程 度地对 凝 汽器 钛管 造成 损伤 或破坏 。 () 虽 然 循环 冷 却 水 系 统 装有 一 、二 次滤 网 , 3
绝 大部分 垃圾 不会 进人 凝汽器 钛管 ,但 海水 中很 多
工程首 先安装 2台型号为 N10 - 62 / 0 / 0 00 2 .5 60 60
的 超超 临界 、一 次 中间再 热 、单 轴 、 四缸 四排 汽 、 双 背压 、八 级 回 热抽 汽凝 汽 式 汽 轮机 。凝 汽 器 为 N- 10 55 0型双 背 压 、双 壳 体 、表 面 型 ,壳 体 和 水 室为 全 焊 接结 构 ,水 室 人 孔 门布 置在 凝 汽器 上 部 , 凝 汽器 管 束 材质 为 钛 管 。带 外护 包 壳 的 7 号 低 ,8 压加 热器分 别安 装于 A,B凝 汽器 喉部 。
如 小 贝壳等坚 硬锋 利 的异物仍 有 可能 随海水进 入 凝 汽 器钛 管 。如 果这 些异 物卡 在凝 汽器钛 管 内 ,在 水 流 连续 不断 冲击 下 ,会使钛 管产生 振动 和位移 ,经 过 一段 时间后 钛管就 会被磨 穿 。 () 凝汽 器最 上 面的一 、二 层钛 管 承受 大量 蒸 4 汽冲击 ,如果 此部 分钛 管在 出厂 时存在 管壁厚 度 不 够 或不 均匀 、酸洗 质量 不过 关等 缺陷 ,在蒸 汽 的 长 期 冲击 下容易 造成 损坏 。 () 由于 凝 汽器 内 的 7 5 ,8号 低 加 外 护 包 壳安 装 工 艺 不合 要 求 、材质 不 良、设 计 不 完善 等 原 因 , 在 蒸 汽的冲 击下 会发生 局部 脱落 ,脱 落 的外护包 壳
排 汽温度 及 振动 的变化情 况 ,发 现异 常及真 空 急剧
损 ,在薄膜被吸入或破损处的钛管两端用专用堵头
进 行封 堵 。对封 堵后 的及 其周 围 的钛管再 次铺 膜进 行 检查 ,确保 漏 点彻底 消 除 。 凝 汽器 内圈进 水侧 2根存 在 泄漏 ,内圈 出水 侧
下降时应立即停止工作 ,并按运行规程进行操作 。 ()查 漏 完成 恢复 安措 时 ,要 缓慢进 行 并按 开 7
理 ,把好凝 汽器 钛管安 装 和检修 质量 关 。 ()建 议在 大小 修 时 ,对 凝 汽器 钛管 进行 全 面 6 涡流探 伤检 查 ,对有 缺陷 的钛管 进行 更换 或堵管 。 ()建议 采 购先 进仪 器 与常 规查 漏方 法配 合使 7 用 ,有 效提 高查 漏 的效 率和精 度 。
始 隔离 时的相 关要 求进行 。
5 预防措施及建议
()加 强对 凝 汽器 循环 冷 却水一 、二 次 滤 网的 1 点检 定 修管理 ,确 保一 、二 次滤 网随 时处于 可靠 运 行状 态 ,保证凝 汽器 循环 冷却水 清 洁安全 。 ()对 已堵 钛管 的堵头 进行焊 接 处理 。 2 .
越来 越大 。 ( 收稿 日 期:2 1 4 1) 0卜0 — 1
一
观察凝结水泵出口钠离子浓度的变化情况。为加快
9一
行 时将 循环 水 出 口蝶 阀开 至 6 0%,3台循泵运 行 时 保 持全 开 。凝 汽器 水 室放水 时 ,应慢 速进 行 并 同时
凝汽器内低D  ̄护包壳存在安装不规范、设计不完 nb , 善等缺陷,在蒸汽的长期冲刷下造成凝汽器 内低加
外 护 包 壳 局 部被 撕 裂 ,撕 裂 的不 锈 钢 片 ( 度 为 厚 i mm) 将凝 汽器 钛管 击伤 ,造成 凝汽器 钛管 泄漏量
严 禁 使用 回水 门进 行注 水 ,因用 回水 门注水 可 能会
() 设计 不 完善 。凝 汽器 内低 加抽 汽 管道 没有 2 设 计外 护包 壳 ,且在 低加 的接 口处 外护包 壳 没有进 行 密 闭焊接 ,蒸 汽容易 对此处 造成 强烈 冲击 。 () 低 加 外 护 包 壳安 装 工 艺 不 良、不 合 规 范 。 3
以下适 当位置 即可 。
对凝汽器 内圈进、出水侧管板用高压水冲洗 , 同时用塑料薄膜将凝汽器 内圈前、后水室露 出水面
的钛 管全 部铺上 。待 所有 露 出水 面的钛 管都 用薄膜 铺 上 后 ,再 逐 根检查 钛管 上 的薄膜 是否被 吸人或破
() 6 整个查漏过程中, 应严格监视凝汽器真空、
2 管泄漏的原因分析
( 由于防范措施不到位 、施工工艺不 良以及 1 )
在运输过程 中保护不善等原 因,可能造成部分钛管
存 在轻 微损 伤 。在 机 组运行 过程 中,钛管 的损伤 部 位 会进一 步扩 大 ,进而 引起 泄漏 。
一 一
圈钛 管存在 泄漏 。确 认凝结 水泵 出 口母 管钠离 子浓 度 降至 l p b以 内并 且观察 一段 时 间钠离 子浓 度无 p 明显变 化 。凝汽器 水 侧放 水 已至 人孔 门 以下 ( 为保 证凝 汽器钛 管查 漏 的快速 高效 ,可根 据凝 结水 泵 出 口母 管钠 离子 浓度变 化情 况来 决定 凝汽 器水 侧的 放