氨回收分离工艺简介

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氨回收分离工艺简介
1.技术背景
目前国内的合成氨生产中,氨合成工段的放空气及弛放气中氨回收均采用等压回收法制氨水。

传统的等压回收工艺中,氨回收效率低,气体出口氨含量高。

为了保证气体出口氨含量达到氢回收工艺要求,通常采用大量软水洗涤方法,造成稀氨水过多而外排,严重污染环境。

针对目前氨回收工艺存在的缺陷,我公司开发了一种新型氨回收分离工艺。

该工艺采用二级喷射吸收、塔外冷却等强化手段,同时塔内采用高效气液接触装置,大大提高了氨回收效率。

回收的浓氨水可直接作商品氨水出售,也可分离成液氨出售,不仅提高了企业的经济效益,而且彻底消除了氨氮废水的排放。

2.工艺技术简介
2.1 工艺流程
氨回收分离工艺流程示意图见附图1。

2.2 工艺流程说明
来自氨合成工段的放空气及弛放气(NH3:20—40%)进入喷射器(A),在喷射器(A)内,利用喷射原理将氨回收塔(A)塔釜内的氨水抽吸到水冷器(A)内,气液混合物在水冷器(A)内冷却吸收后进入氨回收塔(A)的下部,分离下来的氨水入塔釜循环吸收,气体则经来自氨回收塔(B)塔釜内的氨水吸收氨后进入喷射器(B),在喷射器(B)内,利用喷射原理将氨回收塔(B)塔釜内的氨水抽吸到水冷器(B)内,气液混合物在水冷器(B)内冷却吸收后进入氨回收塔(B)的下部,分离下来的氨水入塔釜循环吸收,气体则经软水吸收氨后去氢回收工段(NH3≤100mg/Nm3)。

来自水处理工段的软水进入氨回收塔(B)上部,吸收氨后入塔釜。

氨回收塔(B)塔釜氨水一部分经喷射器(B)循环吸收,另一部分经稀氨水泵打入氨回收塔(A)上部,吸收氨后入塔釜。

氨回收塔(A)塔釜氨水一部分经喷射器(A)循环吸收,另一部分(氨水浓度:200tt)则去浓氨水槽作商品氨水出售或去氨水分离装置制液氨出售。

来自氨回收塔(A)塔釜内的氨水(氨水浓度:200tt)经预塔预热器预热后进入预精馏塔中部,预塔塔釜经预塔再沸器加热,塔顶气体经预塔冷凝器冷凝后进入预塔收集罐,冷凝液一部分作为预塔顶部回流,另一部分由浓氨水泵抽出,经主塔预热器预热后进入主精馏塔中部,主塔塔釜经主塔再沸器加热,塔顶气体经主塔冷凝器冷凝后进入主塔收集罐,冷凝液一部分作为主塔顶
部回流,另一部分则去液氨贮槽作商品液氨出售。

主塔塔釜氨水经减压后由预塔中上部进入预塔,与来自氨回收塔(A)塔釜内的氨水一起在预塔内进行传质传热,预塔塔釜内的残液(NH3≤50mg/l)去锅炉给水用。

2.3 工艺技术特点
该工艺与传统的等压回收工艺比较,具有以下优点:
2.3.1 回收效率高
传统的等压回收工艺,因采用等压回收塔内鼓泡吸收,吸收效率低(氨回收率约70—80%)。

该工艺采用二级喷射吸收、塔外冷却等强化手段,同时塔内采用高效气液接触装置,大大提高了氨回收效率(氨回收效率高达99%)。

2.3.2 气体出口氨含量低
传统的等压回收工艺,气体出口氨含量一般大于1000mg/Nm3。

该工艺气体出口氨含量小于100 mg/Nm3。

2.3.3 回收氨水浓度高
传统的压回收工艺,回收氨水浓度一般为100tt左右。

该工艺回收氨水浓度可达200tt。

2.3.4 软水用量小,无废水排放
传统的等压回收工艺,因气体出口氨含量高,为了保证气体出口氨含量达到氢回收工艺要求,通常采用大量软水洗涤方法(10万吨/年合成氨厂软水用量约为15m3/h),造成稀氨水过多而外排,严重污染环境。

该工艺在保证气体出口氨含量合格的条件下,尽量减少软水用量(10万吨/年合成氨厂软水用量约为2m3/h),无氨氮废水排放。

2.3.5 回收成本低
传统的等压回收工艺,因回收氨水浓度低(≤100tt),若要分离制液氨,则蒸汽消耗较高(约10T/TNH3),回收成本高。

该工艺回收氨水浓度高(≥200tt),若分离制液氨,则蒸汽消耗低(约6T/TNH3),回收成本较低。

3.工艺技术核心
3.1 该工艺采用二级喷射吸收方法,利用放空气和弛放气作动力,使氨水循环吸收,既强化了吸收效果,又节省了动力。

3.2 该工艺采用塔外冷却方法,既强化了冷却效果,又节约了设备投资,而且检修方便。

3.3 该工艺采用高效气液接触装置,提高了气液接触效率,强化了吸收效果。

3.4 该工艺采用二级加压精馏技术,分离效率高。

氨水分离直接制液氨,残液直接作软水使用。

4.投资情况
按10万吨/年合成氨能力计算,该装置投资情况如下:
该装置总投资约150万元,其中:
氨回收装置投资约50万元;
氨水分离制液氨装置投资约100万元。

5.效益情况
按10万吨/年合成氨能力计算,该装置的效益情况如下:
5.1 回收氨的效益
原工艺回收氨量约400Kg/h,该工艺回收效率按提高20%计,则一年增加回收氨量为:
0.4×20%×24×300 = 576(吨)
液氨价格按1800元/吨计,则一年回收氨的效益为:
576×0.18 = 103.68(万元)
5.2 节约软水效益
节约软水量按10m3/h计,则一年节约软水量为:
10×24×300 = 72000(吨)
软水价格按2元/吨计,则一年节约软水效益为:
7.2×2 = 14.4(万元)
5.3 总经济效益
103.68 + 14.4 = 118.08(万元)
5.4 环保效益
氨水全部回收利用,无氨氮废水排放。

衡阳成大化工技术服务有限公司。

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