瓦斯抽放总结与分析报告
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瓦斯抽放总结与分析报告
磴槽煤矿
瓦斯抽放总结与分析报告
一、瓦斯抽放简介
随着开采深度的不断增加,磴槽煤矿地应力、煤层瓦斯压力与含量等也不断增大,为提高开采保护层的保护效果,保证保护层的开采,应进行卸压瓦斯抽放。
1、抽采工程设计
⑴、抽放巷位置确定
矿井二1煤层为高瓦斯煤层,一3煤层为低瓦斯煤层,两层煤间距48~50米,具备下保护层开采的技术条件。瓦斯抽放巷选择在一
3煤层和二1煤层之间,距二1煤层20米左右,巷道断面6 m2以上,符合钻机架设及打钻要求。
⑵、抽放钻场的布置
钻场每20米一个,每个钻场布置11个抽放钻孔,抽放钻孔要
求打到煤层顶板为止,一3煤层回采过后进行二1煤层卸压瓦斯抽放。
抽放钻场及钻孔布置见下图。
图1抽放钻孔布置图
2、瓦斯抽放钻孔的施工
⑴、打钻机具
使用ZYG-150型及ZY-2300型钻机,∮50mm钻杆,∮110mm 锤头、金钢钻头进行钻孔施工。
⑵、钻孔角度及钻孔长度
1号孔:α=-50、L=79m; 2号孔:α=10、L=65m;
3号孔:α=80、L=52m;4号孔:α=170、L=43m;
5号孔:α=370、L=31.5m; 6号孔:α=650、L=26.5m;
7号孔:α=930、L=30m 8号孔:α=1110、L=40m;
9号孔:α=1220、L=54m; 10号孔:α=1290、L=69m;
11号孔:α=1340、L=85m。
⑶、打钻注意事项
a、岩石段使用冲击器施工,防尘工作要达到要求;
b、煤层段使用金刚石钻头施工,要求钻进速度要适中;
c、钻孔要求打透煤层,并进入煤层顶板0.5m;
⑷、钻孔封孔
a、使用聚氨酯材料封孔;
b、封孔深度不少于16m。
(4)抽放负压:根据我国有关抽放瓦斯资料,地面泵站抽放负压为20-25kpa,其抽放效果较好,一般孔口负压应保持在16-19kpa以上。
3、瓦斯抽放系统
磴槽煤矿地面瓦斯抽放泵站安装2BEC—40型水环式瓦斯抽放
真空泵,配备电机YB2-315S-4型,功率110KW,且达到了一备一
用,其中主管路选用Ф325mm无缝钢管1470米,支管选用Ф225
螺旋管3830米,合计管路5300米。井下现有瓦斯抽放钻场32个,
每个钻场钻孔数5-7个,呈扇形布置。井下管路上每根支管上全部安
设放水器和测流、测压装置。
4、本煤层瓦斯抽放
根据2006年焦作煤业公司瓦斯研究所对我矿煤样的实验室测
试,我矿的二1煤层的瓦斯含量为21.79m3/t可燃质,瓦斯压力为1.73mpa,煤层透气性为0.0591,按照煤层抽放瓦斯难易程度分级表,我矿矿井瓦斯为较难抽放级。
二、抽放总结与分析
通过为期五年的瓦斯抽放,我矿2008年至今,瓦斯抽放浓度较低,管路抽放负压上不去,抽放量低,管路阻力大。
一、造成抽放瓦斯浓度低的根本原因是:
1、煤层透气性差,煤层瓦斯衰减快。
2、抽放钻孔封孔质量不过关,造成漏气。
3、管路接头不严密漏气。
针对上述问题,我们采取如下措施:
1、采用煤层注水或深孔松动爆破措施增加煤层透气性。
2、改进封孔工艺,引进焦作煤研所深孔封孔技术,增加封孔长
度。
3、加强管路检查,做好漏气治理,防止抽入空气。
二、造成抽放负压低和管道阻力大的根本原因是:
1、本煤层抽放孔与高位及采空区埋管同时抽放。
2、抽放管路中放水器少,管内积水多,则加了抽放的阻力。
3、管路路线长,拐弯多。
针对上述问题的解决办法是:
1、对井下作业地点实行分源抽放,利用移动抽放泵抽采煤工作面
上隅角瓦斯和本煤层瓦斯,利用平面主抽放泵抽底板穿层钻孔瓦
斯。
2、在抽放管路的低洼处加装放水器,并经常检查放水,保证管路
中积水及时排空,使管路保持畅通。
三、从管理上下功夫。
如何提高抽放浓度,提高抽放负压,提高抽放量,除了上述两个方面外,还要从按照钻孔设计的角度、深度、密度施工,严抓工程质量关,其次要抓好封孔质量关,经常检查管路的气密性,抓好放水器的放水工作,保持管路畅通。
四、从技术方面着手
为解决煤层透气性差的问题,我们将来要尝试将一5煤作为保护层预先开采,以增加煤层的透气性。