浅谈加压过滤机密封排料装置常见故障排除及解决措施
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浅谈加压过滤机密封排料装置常见故障排除及解决措施
摘要加压过滤机是一种高效、节能、连续工作、全自动操作的现代新型脱水设备。根据其系统构成分析了实际应用中密封排料装置出现的故障,提出了切实可行的解决办法。
关键词加压过滤机;密封排料;解决办法
1 加压过滤机的结构特征
加压过滤机主机主要由盘式过滤机,加压仓,排料装置,液压系统及电控系统。为了达到加压过滤机的运行环境要求,除主机外还必须配置一些辅助设备,主要包括:高压风机,低压风机,给料泵,各种风动,电动阀门及给料运输机等。加压过滤机能够正常的从封闭的加压仓内把滤饼排出,其关键是靠密封排料装置,该装置由上、下仓体;上、下闸板;上、下密封圈以及液压站等部分组成。通过上、下闸板的交替运行,在保证加压仓压力稳定的前提下,物料以间歇的方式排出仓外,整个过程自动连续运行。由于该设备工作环境的特殊性及长时间工作在使用和维护过程中我们发现密封排料系统出现故障的频率较高。根据多年来对加压过滤机在维修和用户使用情况以及售后服务过程中对密封排料装置出现的常见故障及排除作了简单总结。
2 闸板开关不到位,液压系统故障的主要表现
2.1 闸板开关到位后,接近开关没有反馈信号
1)原因分析:接近开关粘有煤泥,影响了它的探测距离;接近开关离得远没有接到信号;接近开关被撞坏了;
2)排除方法:取出接近开关,擦去其上附着的煤泥;根据所使用的接近开关型号调整接近开关检测距离,使其合适;更换新的接近开关并调整距离使其合适;
3)日常维护:控制滤饼水分不要太高,不要直接用水冲洗刮板机,使水进入密封排料;托辊要经常加油润滑,要及时检查更换不转动的托辊,以防其磨损闸板导轨,造成闸板摆动过大。
2.2 一个闸板开关正常,另一个闸板无法开关
1)原因分析:油缸窜油;电液换向阀电磁换向部分损坏;电液换向阀电路故障或是闸板被卡住;
2)排除方法:检查油缸是否损坏更换新的油缸;更换新的电液换向阀电磁换向部件;检查电路,看是否保险烧坏、接线不实;增大液压站工作压力;
3)日常维护:油缸窜油时,液压站压力较低,且油缸进油油管和回油油管都有压力(用手握紧油管可以感觉到),一般油缸若缸体无损坏,更换密封件后可正常使用;经常检查电磁换向阀的连接情况、是否漏油、异常高温等;保持液压站接线盒干燥,检查其密封情况,防止其内溅水导致故障;定期清理闸板的积煤。
2.3 液压泵站无压力,上下闸板都不动
1)原因分析:叶片泵损坏;电磁溢流阀故障或电液换向阀液控部件损坏;
2)排除方法:更换叶片泵;检查电磁溢流阀,是机械故障(油不清洁,阻泥孔堵死)还是电器故障(电磁阀保险是否烧坏,电磁线圈电阻是否正常);更换电液换向阀液控部分;
3)日常维护:定期检查叶片泵各连接螺栓是否有松动现象并及时紧固,检查泵头是否有异常高温;定期更换液压油;检查紧固液压站各接线端子并除尘。电液换向阀液控部分损坏时,泵一起动对应油缸的油管就有油了,油管振动明显。
3 上下密封充气放气故障的主要表现
3.1 上下密封同时出现压力不足故障
1)原因分析:高压风机故障;减压阀故障或管道漏气;
2)排除方法:检查高压风机润滑油位是否足在上线,电磁卸荷阀保险是否烧坏,缸头进气通道是否被堵死,管道、阀门等是否漏风;高压风进密封圈小风包的减压阀是否损坏而不输出;小风包、放水阀、各管道是否漏风;
3)日常维护:定期清理更换高压风机空气滤清器,确保风源的清洁,定期检查缸头的润滑油油位,并定期更换润滑油。
3.2 上下密封压力不足故障
1)原因分析:电磁换向阀故障或密封圈破损;
2)排除方法:对故障密封圈进行充、放气试验,听电磁换向阀可有吸合声音,从而判断是电器故障(换向阀电路不通或保险烧坏而无电不动作)还是机械故障(阀芯磨损或堵塞导致阀芯动作不灵活);密封圈充气后关闭气源,若压力瞬间释放说明密封圈破损,需更换新的密封圈;
3)日常维护:紧固电器元件各接线端子并注意除尘、防水;紧固气路各元件以防漏气;定期清理、更换密封圈前的空气滤清器,保证气源的清洁。
3.3 上下密封圈损坏频繁
1)原因分析:两骨架或安装密封圈的槽内有毛刺划坏密封圈(总在同一个位置破损);闸板导轨、托辊、滑道长时间使用后,磨损厉害导致闸板下沉,密封圈需增大变形量来密封闸板,从而导致其易损;密封圈存在质量问题;
2)排除方法:清除毛刺;更换闸板导轨、滑道、托辊;
3)日常维护:安装密封圈时注意清除两骨架及安装槽内的锈迹、毛刺;加强托辊的润滑,及时更换不转动的托辊。
3.4 上密封充气、放气不能正常排料
1)原因分析:下仓或加压仓压力变送器不准确导致上下仓不均压;上仓压力略大于或等于下仓压力;
2)排除方法:对加压仓压力变送器和下仓压力变送器进行检测,更换存在问题的压力变送器。
3.5 上下密封圈放气时放不尽
1)原因分析:压力变送器不准,电磁阀阀芯动作缓慢或其消音器堵塞;
2)排除方法:更换压力变送器,更换电磁换向阀或其消音器;
3)日常维护:注意压力变送器的防水防撞等事项;定期清理、更换密封圈前的空气滤清器,保证气源的清洁。
4 下仓充气、放气故障的主要表现
4.1 下仓充气故障
1)原因分析:下仓充气阀打不开;下仓放气阀关不死;下仓压力变送器、加压仓压力变送器不准,导致上仓压力始终大于下仓压力;
2)排除方法:查看下仓充气阀开关是否正常,如不正常,查明是机械故障(阀门开关不到位)还是电器故障(保险烧坏或其它原因导致电磁阀线圈无电);通过程序查看上下仓压力值是否正常,从而更换加压仓压力变送器或下仓压力变送器;
3)日常维护:定期检查阀门的开关情况,做好阀门的保养、更换记录,做到有据可查;压力变送器要定期检查其安装是否牢固,接线是否良好。
4.2 下仓放气故障