振动故障机理及案例资料
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转子质量不平衡
案例一:轴流式送机现场动平衡
转子质量不平衡
转子质量不平衡
转子质量不平衡
表1 B送风机动平衡数据
轮毂侧轴承水平振动(μm)
电机侧轴承水平振动(μm)
通频 平衡前第一次启动 平衡前第二次启动 平衡后 328 306 32.5
工频 286∠278° 271∠283° 28.2∠164°
案例:某600MW机组,在大修后并网发 电,此时低压转子前轴承振动偏大。在 加负荷至约300MW时,低压转子振动增 大,随后降低负荷,一段时间后振动降 低,随后再次加负荷,转子振动持续增 大,约十几分钟后跳机。
转子在工作转速下发生碰磨
故障应对:对于新建机组或大修后的机 组,在加负荷过程中应该小心操作,加 减负荷速率不能太快,同时应严格监视 和控制各项运行参数。在加负荷过程中 如果出现振动显著增大的情况,应及时 减负荷。待转子振动降低且平稳后再进 行加负荷操作。
动静碰磨
故障特征: 转子在升速过程中接近一阶临界转速时 振动迅速增大,停机过程中振动明显大 于升速过程。 通常发生在一阶临界转速之下的碰磨较 为严重,危害也较大。在有些情况下, 发生在高转速下的碰磨也会严重影响振 动。
动静碰磨
案例一:150MW机组调试启动过程中发 生碰磨故障
动静碰磨
转子质量不平衡
转子质量不平衡
转子使用ENTEK B140型移动式软支撑 动平衡机进行现场低速动平衡。 平衡精度达到国标GB9239-88 G2.5级 平衡中转子上配重调整量达5kg。
转子质量不平衡
转子质量不平衡
转子质量不平衡
振动分析: 发电机转子一、二阶模态振动响应都比 较明显。 工作转速下振动受二阶模态影响较为明 显,发电机两个轴承振动相位接近相反。 事故前汽轮机低压转子振动较好,说明 低压转子的平衡没有问题。
转子在工作转速下发生碰磨
故障机理:此类故障一般发生在机组带 负荷运行过程中,由于运行操作不当, 加负荷过快,使金属温度变化较快,各 部件膨胀变形不均匀,局部动静间隙消 失,产生摩擦。同时,某些转子的二阶 临界转速较为靠近工作转速,转子摩擦 变形后激起较大的二阶模态振动,严重 时会导致跳机。
转子在工作转速下发生碰磨
部件飞脱
故障机理: 转子在运行时,部件突然飞脱,产生较 大的不平衡力,转子振动突然增大。 部件飞脱后,有可能伴随产生碰磨故障。 一般情况下,振动突变后,转子振动维 持在较高水平。
动静碰磨故障的一般处理原则
如果观察到转子在较低转速下振动过大,尤其 是瓦振偏大,且在固定转速下持续增大时,发 生碰磨故障的可性能很大,应及时停机,不能 再尝试升速越过临界转速区。
机组在启动(尤其是冷态)过程中应严格控制 各项参数,各项保护均应投入,当因振动大跳 机后,不能立即挂闸再次启动
动静碰磨故障的一般处理原则
转子质量不平衡
平衡方案: 在发电机转子上添加一组650g的反对称 重量。
转子质量不平衡
转子质量不平衡
该案例总结: 挠性转子采用刚性平衡法平衡后,可以 大幅减小其不平衡量,使转子在临界转 速下振动不致过大。 刚性联轴器连接的各转子振动相互影响 较大。
动静碰磨
故障机理: 转子局部高速碰磨后迅速发热,使转子 发生热弯曲,产生很大的不平衡力,转 子振动随之迅速上升。 由于动静碰磨是一种复杂的非线性过程, 因此会产生一些复杂的振动现象。
通频 152
工频 119∠273° 测点故障
26.7
20.1∠172°
转子质量不平衡
ຫໍສະໝຸດ Baidu
案例2:200MW机组现场动平衡
转子质量不平衡
2009年1月,机组在运行过程中发生发电 机转子漏水事故,随即停机检修。 检修后转子应返回制造厂进行高速动平 衡,考虑到工期及费用的因素,决定采 用现场低速动平衡,机组启动后再进行 现场高速动平衡。
机组停机后,应进行连续盘车,同时检 查转子晃度。一般来说,碰磨后的转子 晃度会严重超标。
经盘车后如果转子晃度回到原始值,并 且听音检查无异常,机组各项参数均正 常的情况下,可以尝试再次启动。
动静碰磨故障的一般处理原则
一般较为轻微的碰磨经过一两次启动后即可消 除,转子可以顺利通过临界转速区。 如果转子连续数次不能通过临界转速区,不能 再次启动机组,更不能通过放宽保护限值甚至 解保护的方式强行冲动,否则极易造成转子严 重磨损和永久弯曲的严重事故。
动静碰磨
机组启动前轴晃度指示约为10μm,停机 投入盘车后,轴晃度指示约为80μm,经 过数小时的盘车,又恢复到10μm 。 经过数次启动后,再次启动时注意监视 和调整汽缸金属温度。机组终于顺利定 速。
动静碰磨
案例二:600MW机组发电机碰磨 振动现象: 机组第一次启动。在升速至400r/min进 行定速检查的时候,发电机的轴振和瓦 振持续增大,最后因轴振达到保护值 (250μm)而跳机,惰走过程中轴振最 大达到380μm。 。
动静碰磨
在盘车检查时,发现5瓦外侧裸露轴段有 一处灼烧痕迹,用手摸可以明显感觉到 发热。在此处打百分表测量也显示,轴 颈晃度较大,达到60μm,高于启动前的 测量值30μm。因此可以确定在5瓦处, 轴颈与油挡发生了较为严重的碰磨。
动静碰磨
5号轴承的油挡采用的是尼龙材料,而不是以 往常用的金属材料,因此安装时忽略了发生严 重碰磨的可能性,将动静间隙留得较小。在机 组启动后,转子随即与油挡发生碰磨。由于此 处转子轴颈较粗,在低转速下,其轴颈表面线 速度也比较大,因此碰磨情况比较严重,导致 转子局部产生高温,发生热弯曲,进一步加重 了碰磨。最后导致轴承振动迅速增大而跳机。
振动故障机理及案例
东北电力科学研究院 常强 2009年8月
转子质量不平衡
机理:转子残余质量不平衡过大,产生 较大离心激振力,转子——轴承系统振 动响应较大。 对于挠性转子来说,低阶不平衡响应对 高转速下的振动响应影响较小 不平衡故障可以通过动平衡试验消除
转子质量不平衡
故障特征: 振动频率成分以工频振动为主 在固定转速下,振幅和相位比较稳定 振动随转速变化比较明显,其他工况的 变动对振动影响不大。