品质不良履历表

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产品不良履历表

产品不良履历表

控制在5.15以上。
起,再生产是挂在机位Fra bibliotek上。操作前首先检查模具, 是否损坏、堵塞、有碎 屑
各机位开机首先做好机 器和模具的检查。
备注
历表
临时对策
长期解决方案
1.冲压模具要验证是否
成品、线上半成品全部 磨损、闭合。2.铆合模
返工,A用治具重新全数 具时尺寸控制与验证,
校准四个角的平行度变 不能有塌陷;3.放置不
形在0.2以下,保证2.5 良看板;4.研磨用小石
的距离;B四个孔过检 头,洗干净;5.制作不
具,或一个一个孔过, 良履历,与图纸放在一
不良产品 发生时间
不良表现
产品不良履历表
问题点
原因分析
A01000519
2012.10.23
扣具平面高度不 良
扣具在平面上四角要平 齐,误差允许0.2,实 冲孔是模具未调死 际变形0.3-0.7
A01000589 2012.10.23 挖圆断齿
模具断齿
装模时没有检查模具是 否损坏,导致产品有断 齿现象。

产品不良履历表

产品不良履历表

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产品不良履历记录表
Record of bad experience
序号 Item 1 日期 Date 时间段 Time slot 品名/P/N 不良现象 Undesirable phenomena 不良原因 Bad cause 发生模穴 Mode point 生产单号 PO 检验工具 发现工序 Inspectio Discovery process n tool □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □首件 □出货 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 □制程 □客诉 检验员 inspector 领班 foreman 备注 Remark

产品品质异常记录表

产品品质异常记录表
时间
客户
品名规格
不良造成原因
4月3日 BZHCHI
ø2.0*21.5 冠簧母插
17.5收口管体长度短
产品品质异常记录表
产品状态以及解决方案 包装部边挑选边收口
后续跟进方案 图纸更新,操作员清楚
已与方强沟通了解(图纸 以后着重标记收口距离)
是否流出 无
备注 责任:自动车床
责任人(跟 进人)
4月7日 XUZHOUMK
4月15日 YASI
鼻托五金组件
客户发现几个焊接不良脱 落
退回全检1.2W中出现600个焊接隐患产品
内部更换了焊接厂方,试 焊接3000个

后续抽检时应提起警惕,特别是每一批必 须抽检部分确认。
4月15日 TENGMEI
AMP端子
绝缘漆脱落
退回返工
包装部韦秋英知悉

包装未放气,导致产品运输中碰撞掉漆

插针头部一截短
产品由电镀厂1W直接发给朗通注塑,然后交给 退回货挑选,另外决定以 奔展驰,多的带回我们厂,被QC发现,已迅速 后电镀前抽检尺寸

与练沟通说模具爆,操作4月14日
GUANGY
电极柱3.0*11.1
柱主体3.6宽度的位置, 超出公差有长有短
出货等待反馈
4月22日 QIANHE
黑赛钢套
台阶处外径12.7偏大到 13.0
退货,挑选,已经出货
暂未接到客户继续投诉

后续产品生产中必须使用客户寄过来的治 具进行装配确认。
质量问题切勿抱有事不关己高高挂起的心态,处于产品制程中的每一个人都应该提起警惕!互相监督!有则改之无则勉之。(在后续的统计中出现相同的问题,视情节轻重将会给予当事人处罚!)

不良对策履历

不良对策履历

门框 (四 门)
焊接不 良
-
屡次对 策效果 不佳
542W


1、采购的导电嘴 内径大小不一,生 管未进行验收合格 后就发放到生产线 使用,焊丝在导电 嘴内晃动,导致焊 接不良; 2、锯片研磨不 好,未使用到150 次的标准时就产生 锯切毛刺,导致产 品对接不好,产生 焊接不良;
对策①: 采购的物资必须经 过验收合格才能入 库发放到生产使 用; 对策②: 制定锯片研磨的标 GP12和现场服务人 准,采购考核锯片 员漏检,导致不良 研磨的供应商; 流入丰越现场; 对策③: 修正锯切作业标 准,要求操作者在 锯切后进行检验, 如有毛刺用尖嘴钳 子将毛刺清除。
下发422A门框不良 流出管理规定,对 相关人员进行奖 惩;
67041-0R040 67042-0R040 67043-0R040 67044-0R040
门框 (四 门)
漏序
-
屡次对 策效果 不佳
542W


1、上条冲切后的 半成品在冲孔工位 发生堆积,作业员 忙中出错将冲孔后 的产品和未冲孔的 产品放在一起,导 致未冲孔的产品流 入焊接工序; 2、焊接的焊渣将 防错的感应器线烧 断,造成感应器失 效,由于作业员只 在开班前对感应器 进行点检,感应器 在过程中失效没发 现,造成不良发 生;
2014年1月-8月供应商品质不良调查表
一,目的:从不良率PPM较高和不良程度较严重的供应商着手,分析不良发生的原因,制定实施对策,以提高供应商零部件的质量水平。 二,实施方法:汇总2014年1-8月SFTM两个工厂全体不良情况,并按照不良率PPM和不良级别排名,与供应商共同分析发生和流出问题的原因及制定对策,同时追踪改善效果。 三,实施内容和结果:

供应商质量不良履历表

供应商质量不良履历表

不良 不良次 不良次 不良 不良次 不良次 不良次 不良次 次数 数 数 次数 数 数 数 数
年供应商质量不良履历表
1月 2月 3月 4月 不良 次数 5月 不良 次数 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 序 供应商 不良次 不次 不良次 不良次 不良次 次数 数 数 次数 数 数 数 数
年供应商质量不良履历表
1月 2月 3月 4月 不良 次数 5月 不良 次数 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 序 供应商 不良次 不良次 不良 号 数 数 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注: 1、根据供应商质量不良月份台账数据将各供应商的不良批次进行汇总到对应的表格中。 2、根据每月的统计数据计算全年的品质状况,连续两个月出现不良批次又不能及时得到改善的供应商,SQE组织对 供应商提出改善方案或要求,推动改善。 制表: 审核: 批准:
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