600 MW超临界机组燃烧印尼煤时制粉系统爆破原因分析及改进

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防范制粉系统自燃爆炸的技术措施

防范制粉系统自燃爆炸的技术措施

防范制粉系统自燃爆炸的技术措施最近我公司#1、2炉制粉系统频繁出现自燃、爆炸等异常现象,给生产运行带来了极大的安全隐患。

为防范其再次发生,特制定防止制粉系统爆破措施。

1、停运制粉系统防止爆破措施1.1、主值班员要根据粉位适时停运制粉系统,停运操作时先逐步减小给煤量,然后开启磨煤机冷风门、关小磨热风门,最后直至停运给煤机。

按照:"少量,多次的原则'进行调整。

1.2、根据了解到的煤种,保持磨煤机出口温度不超过规定值。

1.3、抽粉过程排粉机入口门保持全开、通过调整磨煤机再循环风门,维持排粉机出口一次风压稳定正常,抽粉时间不少于5分钟,待彻底抽净系统余粉后,停运磨煤机。

根据球磨机电流、差压、球磨机出口温度、回粉管锁气器动作情况等来确认制粉系统积粉抽干净的标准。

1.4、一般情况,停磨后调整磨煤机出口温度不超规定值,冷风吹扫5分钟后,并将磨出口温度降到50℃以下再倒为近路风运行。

抽粉、通风过程和磨出口温度未降到50℃以下不允许倒风。

彻底倒为近路风运行后应将磨总风门、再循环风门、排粉机入口门全关,磨煤机冷风门全开,监视磨出口温度不超50℃,排粉机出口温度不超170℃。

1.5、发现磨热风门或再循环风门关闭不严漏风,要及时登记缺陷联系维护部处理。

1.6、停运制粉系统过程前必须对木块分离器进行清理一次,防止长时间停运后,分离器木块分离仓内积粉自燃。

1.7、制粉系统停运倒为近路风后严禁开启磨再循环或使用磨再循环风门调排粉机风压。

1.8、制粉系统时注意排烟温度防止超限,按照日常定期工作检查烟道喷水是否正常。

2、启动制粉系统防止爆破措施2.1、启动制粉系统前必须对系统各部(如磨煤机出、入口、木块分离器、磨再循环风门管段等处)进行仔细排查,并且检查制粉系统各个防爆门、木块分离器、给煤机、锁气器等有可能伤及人身的地方无人滞留,再进行启动制粉系统相关操作。

2.2、启动是先开球磨机冷风进行吹扫,球磨机出口温度在50℃以下,方可启动磨煤机。

锅炉制粉系统爆炸的原因及措施

锅炉制粉系统爆炸的原因及措施

锅炉制粉系统爆炸原因及对策针对我司近期的生产状况,对锅炉制粉系统的爆炸进行了详细分析,并做出了相关的措施,主要内容如下:一、制粉系统自燃爆炸原因分析1、制粉系统中的煤和粉末积聚。

比如在制粉系统停止时,磨煤机中的煤粉未抽出或磨煤机入口有积煤等,不论制粉系统是否运行,都有可能将积煤引燃。

2、磨煤机出口温度过高。

由于磨煤机出口温度高,可能引燃煤粉3、磨煤机碎煤。

如磨煤机碎煤,出口温度可能过高。

4、煤粉太细,水分过低。

5、粉仓漏气严重。

粉仓漏风,氧气进入粉仓可能导致煤粉自燃6、高挥发分煤粉在煤粉仓中积聚的时间过长。

如果高挥发分煤长期储存,可能蓄积的热量导致煤粉自燃7、煤含有油或炸药等。

8、磨损或法兰连接导致一次风管粉末泄漏。

9、热风门内部泄漏由于热风门内部泄漏,导致大量热风进入磨煤机内,造成存煤自燃,再次启动制粉系统时会发生爆炸。

10、粗粉分离器中积聚的煤粉自燃粗粉分离器细粉内锥下部与固定盖锥之间的环形间隙有时被杂物堵塞,导致大量粉末堆积,可能导致煤粉自燃11、磨煤机夹球或摩擦。

12、有外部火源。

二、自燃和爆炸的预防措施1、消除系统中的煤和粉末堆积。

2、锅炉长时间停用时,将煤粉仓内煤粉用净。

3、严格按规定控制磨煤机出口温度。

4、经常检查来煤和煤质,清除煤中引燃物。

5、保持煤粉细度和水分在规定范围内。

6、消除粉仓漏风,定期进行降粉。

7、保持一次风压稳定,防止炉内正压引起回火。

8、及时清理焦孔内堆积的粉末和焦块,同时保持打焦孔门密闭,杜绝开门运行。

9、防止外部火源。

10、消除热空气内部泄漏三、自燃、爆炸及处理1、制粉系统煤粉自燃的处理:(1)当在磨煤机入口发现火源时,加大给煤量,同时压住回粉管锁气器。

(2)减少或切断磨煤机的通风。

(3)如有必要,使用灭火装置灭火。

(4)停止磨煤机,停止给煤机;启动前应打开人孔门和检查孔,全面检查系统内确无火源后,再行干燥启动。

(5)一次风管严重自燃时,停止相应送粉器的运行,关闭一次空气挡板,待燃着的煤粉熄灭后再处理,或者采用干粉灭火器灭火。

600 MW机组制粉系统存在的主要问题及建议

600 MW机组制粉系统存在的主要问题及建议

600 MW机组制粉系统存在的主要问题及建议摘要:本文将对600MW机组及其制粉系统进行简要介绍,对其存在的一些非主要的问题进行简要分析并给出相关的解决方法,然后重点对600MW机组制粉系统存在的阻力过大等主要问题进行分析以及提出相关的解决建议。

关键词:600WM机组制粉系统主要问题建议600MW机组对于各国发展的重要性不言而喻,因此,无论是政府机关还是工农业的发展对其都是非常重视的,作为重中之重来发展建设的项目。

我国在这方面也是加大力度发展开发并建设了许多相关的项目,如元宝山电厂,山东邹县发电厂等。

本文就600MW机组制粉系统进行分析,着重研究一下制粉系统存在的主要问题,并提出相关的解决建议。

同时近年来600MW机组制粉系统的生产效率不断降低,这是由于多方面的原因造成的,并不仅仅是单一方面的问题。

因此在重点分析存在的主要问题的同时也要简略的分析一下一些次要因素,并提出相关的解决策略。

下面我们就制粉系统存在的非主要问题进行简要分析,并着重分析一下存在的主要问题。

1 制粉系统存在的非主要问题及策略600MW机组的制粉系统就是通过研磨把原煤磨制成煤粉,然后再送入锅炉炉膛进行悬浮燃烧的各个过程中所需要的设备和连接管道,它一般分为直吹式系统和中间储仓式系统。

制粉系统一般是由原煤仓、给煤机、磨煤机、粗粉分离器、细粉分离器、储粉仓、给粉机、排粉机(一次风机)、乏气风机及其连接管道。

在制粉系统中,满足输送煤粉经过燃烧器进入炉膛及其燃烧时所需的空气称为一次风,其目的是既可以维持一定气粉混合物的浓度而便于输送又可以在燃料燃烧初期提供充足的氧气供其燃烧。

另外将从热风道直接引入的经燃烧器的二次风口进入炉膛起助燃和扰动作用的空气称为二次风。

制粉系统的生产效率受多方面因素的影响,在此我们只是简单地分析一下制粉系统中存在的一些常见的非主要的问题。

随着时间的推移,机器老化、磨损问题严重;另外操作人员的专业性不强,节能减耗意识差;还有就是煤的质量、成分差等,这些都可以认为是一些非主要的影响因素,通过人的行为就可以减小或者避免。

浅析600MW机组燃用印尼煤调整措施

浅析600MW机组燃用印尼煤调整措施

浅析600MW机组燃用印尼煤调整措施摘要:印尼煤由于具有挥发份高的特点,燃烧印尼煤对于制粉系统的设备及运行提出了新的要求,该文为杜蒂戈林项目600MW机组制粉系统燃用印尼煤时的应对措施,针对制粉系统容易发生爆燃现象,提出加强制粉系统运行调整,对制粉系统操作的各个环节进行防爆控制,以保证锅炉燃烧印尼煤时安全运行。

关键词:600WM;制粉系统;印尼煤;措施1 设备概况印度杜蒂戈林项目2×600MW火电机组是亚临界压力,一次中间再热、控制循环锅炉,锅炉采用平衡通风、直流式燃烧器四角切圆燃烧方式,设计燃料为烟煤,实际使用是挥发分较高的印尼煤。

锅炉以最大连续负荷(即BMCR工况)为设计参数,锅炉最大连续蒸发量为2060t/h。

机组电负荷为额定工况时,锅炉的额定蒸发量为1868.98t/h。

2 业主提供的煤质特性印尼煤具有如下特点:发热量较高,灰分低。

挥发分高,着火容易。

过高的挥发分可能导致制粉系统存在爆燃隐患,燃烧器喷口易发生超温现象;另由于挥发分较高,使得存放时间不宜过长,以免热值损失过多,同时存放时间过长,还可能发生自燃,影响其经济性和安全性。

哈氏可磨系数与设计煤种差异不大。

3 煤粉爆炸原因分析煤粉爆炸原因主要是煤缓慢氧化导致煤的热解,产生可燃气体,可燃气体与空气混合,达到一定浓度比例后遇火发生连锁爆炸。

煤粉的爆炸需要三个基本条件,即煤粉的存在、合适的氧浓度和足够的点火能量。

煤粉爆炸的过程是悬浮在空气中的煤粉的强烈燃烧过程,其主要过程有:(1)煤粉颗粒受热后表面温度上升。

(2)颗粒表面的分子发生热解或者干馏,产生可燃气体与周围空气混合。

(3)气体混合物被点燃,产生火焰并传播。

(4)火焰产生的热量进一步促进煤粉颗粒的分解,继续放出可燃气体,燃烧得以持续下去。

(5)燃烧速度加快而转化为爆炸。

4 防止制粉系统爆炸的应对措施防止制粉系统爆炸的主要措施一般都从控制磨煤机出口温度、控制煤粉细度、防止煤粉沉积自燃产生火源及控制氧浓度和控制煤粉干燥条件、防止煤粉热解产生大量可燃气体入手。

煤粉系统自燃爆炸原因及改进措施

煤粉系统自燃爆炸原因及改进措施

煤粉系统自燃爆炸原因及改进措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-煤粉系统自燃爆炸原因及改进措施某厂自1994年底投产以来,煤磨系统分别于1995、1997、1998三年发生了4次爆炸事故,造成了煤磨系统的设备损坏,严重影响了生产,并造成重大的经济损失。

本文就爆炸原因进行分析、并提出防范措施。

1煤磨系统工艺流程及设备概况该系统采用Φ2.8m×5m+3m的风扫磨,设计能力16~17t/h,使用PPDC96-6(M)袋式除尘器,Φ2500粗粉分离器。

设有2台CO气体分析仪,分别监测袋除尘器进、出口以及窑头、窑尾煤粉仓的CO浓度。

袋除尘器及2煤粉仓各配有1套CO2自动灭火装置。

在粗粉分离器、袋除尘器入口管道、袋除尘器上设计安装了防爆阀。

煤磨烘干使用窑尾预热器废气,正常运行时,系统在氧含量较低(6%~10%)的惰性气氛下运行,而且流程简捷。

从设计总体上来说,应该是非常安全的。

2第一次爆炸现象及原因的初步分析1995年初,正处在生产调试时期,发生了第一次爆炸事故,使系统所有的防爆阀被炸开,袋除尘器箱体变形,袋笼也严重变形而全部报废,布袋全部被烧,现场大火经努力扑救才熄灭。

当时认为主要原因是运行操作时煤磨的出口气体温度过高所致。

由于煤磨的烘干能力差,烘干后煤粉水分高达3%~4%,严重影响窑的煅烧,甚至使窑头、窑尾的喂煤秤无法正常使用。

为了提高烘干能力,降低煤粉水分,将煤磨出口气体温度由一般水泥厂控制的70℃左右,提高到80~85℃。

这次爆炸同时暴露了我厂煤磨系统的一些严重问题:1)袋除尘器安装3个防爆阀,防爆阀的阀盖在爆炸的冲击下打开并冲过了检修平台栏杆,由于袋除尘器的检修平台栏杆的设计不合理,爆炸后,阀盖在重力的作用下回扣时,却被检修平台栏杆所阻挡。

防爆阀不能重新闭合,使爆炸发生后,不能及时、有效地为袋除尘器隔绝空气,从而加剧了袋除尘器内煤粉及布袋的燃烧。

某磨煤机爆燃原因分析及控制措施

某磨煤机爆燃原因分析及控制措施

某磨煤机爆燃原因分析及控制措施作者:梁远来源:《机电信息》2020年第26期摘要:某电厂600 MW机组燃用印尼煤的磨煤机在启动过程中出现爆燃事故,造成磨煤机一次风入口防爆门撕裂,严重威胁机组运行安全。

通过对磨煤机出口温度、排渣箱漏风、粉管堵塞、一次风室堵煤等因素进行分析,得出原煤携带的金属与磨盘发生摩擦产生火花点燃煤粉造成爆燃的结论,并提出了相应的控制措施,为制粉系统的运行调整提供了依据。

关键词:磨煤机;制粉系统;爆燃;挥发分;出口温度;控制措施0 引言制粉系统是燃煤电厂主要辅机之一,其运行稳定性直接影响着锅炉的燃烧工况,其中直吹式制粉系统爆燃不仅会造成磨煤机及其附件损坏,还会威胁锅炉安全,所以,防止爆燃成为磨煤机运行主要的防控项目。

基于煤种的多样性、煤热解的不确定性以及磨煤机内热风与煤粉复杂的换热情况,为防止出現爆燃事故往往以降低磨煤机的出口温度为主,但过低的出口温度会限制制粉系统的灵活性和经济性,且防爆燃效果并不明显[1]。

本文以某厂600 MW机组燃用印尼煤的磨煤机爆燃事故为例,具体分析磨煤机内部煤粉爆燃与磨煤机出口温度等要素的相关性,查找发生爆燃的直接原因,并提出有效的控制措施。

1 系统介绍及煤种参数某厂600 MW机组锅炉型号为DG1920/25.4-π6型,制粉系统采用ZGM113型中速磨煤机,一次风正压直吹系统,对后墙对冲燃烧。

磨煤机系统如图1所示。

设计煤种为神华烟煤,为降低燃料成本掺烧印尼煤,工业分析全水30.9%,内水10.08%,灰分2.27%,挥发分43.09%,固定碳43.69%。

2 事故过程及原因分析某日20:31,F给煤机减速箱检修后启动F制粉系统,20:36吹扫5 min后启动磨煤机运行,此时出口温度72 ℃,风量77 t/h,20:44运行8 min后磨煤机入口温度208 ℃,风量80 t/h,出口温度80 ℃。

磨煤机发生巨响,出口温度快速升高,运行人员迅速判断为磨煤机爆燃,投入消防蒸汽系统,急停磨煤机。

燃煤火电厂制粉系统爆炸原因分析与防范对策

燃煤火电厂制粉系统爆炸原因分析与防范对策

燃煤火电厂制粉系统爆炸原因分析与防范对策内蒙古通辽市 028000摘要:现代大型电厂对制粉系统的要求越来越高,制粉系统也是火电厂燃煤锅炉的主要运行系统之一,其运行直接关系到锅炉的正常燃烧及电厂的安全经济运行。

因此,了解电厂制粉系统爆炸起因及防范对策至关重要。

关键词:火电厂;制粉系统;爆炸原因;防范对策一、制粉系统爆炸的定义制粉系统爆炸是煤粉的爆炸,是一种压力急剧上升的燃烧过程,此时压力上升速度比正常燃烧要快得多。

煤粉以一定的浓度分散在空气中,一旦遇到适当的点燃能,就会发生燃烧并迅速传播,导致连续不可控制的燃烧,即煤粉爆炸。

二、制粉系统爆炸要素当煤粉在空气中浓度很低或很高时,一般不会发生爆炸。

同时爆炸又是燃烧的一个特例,所以爆炸过程中氧不可缺少。

另外发生爆炸还需有足够点燃能,所以只有当可燃物浓度、氧浓度和点燃能同时具备时,才有可能发生爆炸。

1、可燃物浓度(煤粉浓度)。

煤粉的爆炸浓度有一个范围,即存在上下限浓度。

煤粉爆炸浓度范围与很多因素有关,如煤种、初温、初压等。

对于烟煤,气粉混合物浓度只有在0.32~4kg/m3范围内才会发生爆炸,而浓度在1.2~2kg/m3范围时爆炸危险性最大。

在现有电站锅炉制粉系统运行中此条件易于达到,特别是制粉系统启停时,煤粉浓度变化大,存在爆炸危险性最大状况。

2、点燃能(点火能源)。

点燃能是爆炸的一个重要条件,其大小对发生爆炸起重要作用,而且决定了爆炸时产生的压力等级和爆炸强度。

煤粉混合物最小、最低可爆的点燃能与很多因素有关。

但主要决定煤粉爆炸反应本身活化能的大小。

煤粉中掺入少量可燃气体,会降低其最小、最低点燃能。

能量较小的火花通常不能点燃可爆性煤粉与空气的混合物,但却能引起掺入少量可燃气体的煤粉与空气混合物的爆炸。

初温和初压对点燃能影响明显,初温、初压越高,发生爆炸所需点燃能越小。

在现有电站锅炉制粉系统运行中,若某些原因导致局部存在积粉,条件合适势必会引发自燃,由于制粉系统正常运行工况风量和煤量大,积粉自燃的能量被携带释放,不足以形成制粉系统爆炸点燃能,但若工况发生变化,尤其是风量减少,会造成积粉自燃能量的聚集,形成制粉系统爆炸的点燃能。

中速磨燃用印尼煤种爆燃原因及防爆措施浅析

中速磨燃用印尼煤种爆燃原因及防爆措施浅析

中速磨燃用印尼煤种爆燃原因及防爆措施浅析作者:黄辉来源:《价值工程》2017年第04期摘要:针对印尼某厂660MW级超临界锅炉采用中速磨燃用高挥发份印尼煤种时发生的两次磨煤机异常跳闸后再次启动过程中煤粉爆燃事故,从运行操作角度分析了磨煤机煤粉爆燃原因,并提出防止此类磨煤机煤粉爆燃的措施。

Abstract: A 660MW supercritical boiler is used in a plant in Indonesia. High volatile bituminous Indonesian coal with medium speed milling is used in the boiler. The pulverized coal explosion has happened in the process of starting again after the abnormal trip of coal mill. For this,the deflagration causes of pulverized coal of the coal mill are analyzed by the operation, and the measures to prevent the pulverized coal deflagration for this kind of coal mill are put forward.关键词:中速磨;印尼煤;煤粉爆燃Key words: medium speed milling;Indonesian coal;pulverized coal explosion中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2017)04-0131-030 引言印尼某厂660MW超临界机组采用超临界变压直流炉,锅炉由东方锅炉股份有限公司设计、生产、制造,并采用一次再热、单炉膛、前后墙对冲燃烧方式、尾部双烟道结构、挡板调节再热汽温、固态排渣、平衡通风、Π型布置。

电站锅炉制粉系统的爆炸原因与防范对策

电站锅炉制粉系统的爆炸原因与防范对策

电站锅炉制粉系统的爆炸原因与防范对策摘要:火力发电厂制粉系统爆炸事故时有发生,重大设备损坏,造成了严重的经济损失。

本文通过分析研究,找出制粉系统爆炸的原因,从措施上、煤的质量控制上及制粉系统结构改造上提出了防范的对策。

关键词:火力发电厂;制粉系统;爆炸原因;挥发分;改造1 制粉系统爆炸及煤粉仓粉温高的危害1.1 制粉系统爆炸的危害制粉系统爆炸会引起设备损坏、少发电、降低经济效益,甚至造成人身伤亡事故。

1.2 煤粉仓粉温高的危害4台锅炉煤粉仓普遍存在粉温高的现象,造成以下后果:为了防止因粉仓顶棚温度太高而烤坏输煤皮带,只好使皮带连续运行不停车;有时粉仓冒正压向外喷火,烧坏上部皮带等设备;3号炉投产初期因粉温高影响正常运行,只好加装一套氮气灭火系统,靠经常充氮维持运行;由于粉仓温度有时超过400℃,使粉仓顶棚预制件烧坏,大面积脱皮,局部塌陷,顶部4架钢筋砼梁均有烧坏现象。

2 制粉系统爆炸原因及防范措施2.1 制粉系统爆炸原因分析从多次爆炸后的现场情况看,引爆点主要在容易长期积煤或积粉的位置。

引爆的热源主要是磨煤机与排粉机入口热风门不严形成的。

根据制粉系统的运行工况和爆炸情况分析,制粉系统爆炸的主要原因如下。

2.1.1 与煤粉细度、风粉浓度及燃煤成份有关煤粉爆炸的前期往往是自燃。

一定浓度的风粉气流吹向自燃点时,不仅加剧自燃,还会引起燃烧,而接触到明火的风粉气流随时会产生爆炸。

造成流动煤粉爆炸的主要因素是风粉气流中的含氧量、煤粉细度、风粉混合物的浓度和温度。

煤粉愈细,爆炸的危险性就愈大。

粗煤粉爆炸的可能性就小些,当煤粉粒度大于0.1 mm时几乎不会爆炸。

当煤粉浓度大于3~4 kg(煤粉)/m3(空气)或小于0.32~0.47 kg(煤粉)/m3(空气)时不易引起爆炸。

因为煤粉浓度太高,氧浓度小;煤粉浓度太低,缺少可燃物。

只有煤粉浓度为1.2~2 kg/m3时最易产生爆炸。

而邹县电厂制粉系统煤粉浓度在0.3~0.6 kg/m3范围内变动,因此存在爆炸的危险。

600MW超超临界机组制粉系统异常故障分析及技术措施

600MW超超临界机组制粉系统异常故障分析及技术措施
3 . 1 解 决 液压 加 载 系统 故 障 的技 术 措施
1 ) 油站 正常运行 要 以油液清洁度要达 到 N A S 1 6 3 8 标准 的 8级为前提。新机组投运半年后应进行换油 , 之后可改为一年换 2 . 1液 压 加 载 系统 故 障 次油 , 并且油站包含的各 阀门, 特别是 比例溢流阀的电磁线 圈 2 0 1 6 年 1 月, 2 号机 A磨煤机液压加载力瞬间下降到 2 MP A , 起码每年清洁一次 。 2 ) 加强对磨煤机液压力 的监视 , 发现液压力 给煤机 的下煤量仍然保持在 3 6 t / h , 煤量并没有 因液压加载力 减 突增或者突减 时应考虑转移磨煤机负荷 ,并把 比例 溢流 阀切到 少 而相应减少 , 1 5分钟后 液压加 载力瞬 间增加 到 1 8 . 4 MP A, 磨 手动状态。 3 ) 如手动调整 比例溢流阀而液压力没有发生变化时 , 煤 机 电流 由 4 1 A上 升至 9 6 A, 运行 人员 紧急 停止 A磨 , 但锅 炉 应考虑停止磨煤机运行 , 通知检修处理。 3 , 2 解 决给 煤 机 虚假 煤 量 的 技 术措 施 高温过热器 出口温度两分 多钟 内上升 了 3 0度 。煤量不变时 , 液 压加 载力大幅下降会导致 出力 下降 , 煤层 变厚 , 积煤 随之增多 。 1 ) 加强燃料管理 , 加装筛 网和磁铁 , 减少大石块 、 铁块等异 保证给煤机不卡。2 ) 完善 C R T上的给煤机的各项参数 , 并根 当液压加载力突然增加到对应煤量 的正常值以上时 ,磨煤机出 物 , 力猛增 , 导致 实际吹入炉膛燃烧的煤 粉增加很多 , 真实水煤 比瞬 据历史数值 , 设置好各个参数 的报警定值 。 3 ) 发现给煤机被异物 应考虑立即手动提升磨辊 , 开大冷风全关 间变小 。D C S系统并不会 自动增加给水量 , 从而导致气温飙升 。 卡住时造成虚假煤量 , 液压加载系统故 障的原因有 : 1 ) 磨煤机油液清 洁度 未达到 N A S 热风 , 防止磨煤机着火 。 3 . 3 减 少给 煤 机 断 煤 的技 术 措 施 1 6 3 8 标 准的 8级 , 容易造成液压油站溢流 阀阻尼孔 出现堵 塞现 1 ) 在原煤仓外部适 当增加 空气炮 , 磨煤机运行 时也需要定 象。 2 ) 设备定期维护及检修不到位 。 2号炉 A磨一周之 内已出现 过三次液压加载力突然变小 , 并在几分钟之 内突然增大的现象 。 期敲打 , 防止原煤结块 。2 ) 加强原煤仓料位监视 , 为避免一次性 上煤过满 , 应采取增加上煤次数 , 确保每次上煤后原煤仓料位不 2 . 2 给 煤 机 虚假 煤 量 2 0 1 6年 5月 , 1 号炉 C磨给煤 量的实 时跟踪 曲线平稳 , 并 至于过高。 3 ) 针对雨水天气时容易出现断煤现象 , 建议在原煤存 没发生 小幅波动 , 但磨煤机 出口温度呈上 升趋 势 , 与此同时 , 主 放地建造雨棚 减少存煤含水量。 3 . 4 解 决磨振 的技 术措 施 汽 温度在短 时间内下降 5 0 度, 工作人 员立 即将锅炉手动 M F T 。 停 炉 后 检 查 发 现 C磨 煤 机 原 煤 仓 下 煤 斗 与 给 煤 机 皮 带 之 间卡 I ) 每 次停磨后检查磨辊位 置 , 并做好记录 , 下次启磨后 , 运 2 ) 加强原煤管理 , 有大石块 。 造成虚假煤 量的原 因有 : 1 ) 原煤本身可能混杂有 大石 行人员更好根据磨辊位置判 断煤层厚薄程度 。 块, 但 大石块没有清理干净。 原煤仓 下煤斗与给煤机皮带之间缝 务必减少原煤 中的木材和铁块等异物 。建议在 整个上煤路线上 减少铁块。3 ) 根据工作需要 , 定制好每班 隙设计的垂直高度并不大, 当天的大石块就卡在下煤斗和给煤机 多增加几个磁铁装置 , 皮带之间 , 而称重式皮带还在持续计重 , 造成 虚假煤量 。系统不 排石子煤 的次数 , 每次彻底排干净 。 遇到石子煤偏多的情况或磨 会识别这类虚假 煤量 , 实际上是水多煤少 , 最终导致 主气温 急剧 内通风阻力较大时 , 应适 当增加排石子煤 的次数。 下降 。2 ) 新机组投产不久 , C R T上并没有给煤机 电流 、 转速 以及 4 结 语 给煤机电机温度等一 系列参数 , 不便于判断给煤机的运行状态 。 大容量直流炉 的液压式 中速磨制粉 系统 结构 庞大且复杂 , 2 . 3 给煤 机 断煤 在 日常运行 中可能会出现其他各种故障。在处理上述几种故障 两台6 0 0 M W 机组 的给煤机多次发 生断煤现象 ,尤其 以春 时 , 本文具有 良好的警示及指导意义 , 能够减少 因制粉系统故障 季和夏季发生的次数 明显 比平时要多。断煤 瞬间 , 燃烧不稳 , 炉 导致的锅炉燃烧不稳机或非计划停机 。 内负压波动较大 , 有可能造成 主气温大 幅波动。 甚至碰到给煤机 参 考文 献 : 断断续续下煤时 , 锅炉给水量忽高忽低 , 极有 可能造成 主气 温超 『 1 1 欧一顺. 中速磨 直吹式制粉 系统运行 中的异常状况处理 『 1 . 重庆 电力 高等专科 学校 学报 , 2 0 1 0 . 过保护值导致 锅炉 MF T 。给煤机发生断煤 的原 因有 : 1 ) 烟煤含 l 水量高 , 粘度较大 , 容易粘在原煤仓 内部壁 面 , 易引发断煤 。 2 ) 原 【 2 1 郭建斌. 中速磨煤机运行 中的常见故障及 处理措施 科 2 0 1 4 . 煤仓上煤过 满时 , 在重 力的作用下 , 原煤相互挤压 , 煤本身 比较 技 创 新 与应 用,

制粉系统爆炸的现象、原因、处理标准范本

制粉系统爆炸的现象、原因、处理标准范本

操作规程编号:LX-FS-A40676制粉系统爆炸的现象、原因、处理标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑制粉系统爆炸的现象、原因、处理标准范本使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

现象:a) 整个制粉系统变正压并发出巨响;b) 排粉机前防爆门爆破时,排粉机电流增大,一次风压大,炉膛变正压,严重时可能灭火;c) 排粉机出口防爆门爆破时,一次风压突然下降或回零,炉膛负压增大,处理不及时可能灭火;汽温、汽压下降,水位先低后高;d) 爆破处有粉及火星喷出,磨煤机出口、排粉机入口风温不正常地升高。

原因:a) 磨煤机出口温度高,发现处理不及时;b) 煤中含有易爆物品(如雷管等)或外来火源(电、火焊)进入制粉系统;c) 断煤处理不及时;d) 制粉系统积煤、积粉造成局部自燃来不及消除;e) 停炉时未按规定烧完煤粉或未定期进行降粉,使粉仓煤粉堆积过久或粉仓内死角积粉自燃;f) 停止磨煤机时煤粉未抽尽,停止时间过长造成自燃;g) 煤粉细度过细,水份过小,挥发粉过高;h) 煤粉浓度达到爆炸浓度;处理:a) 排粉机前防爆门爆破:①紧急停止给煤机、磨煤机,关闭磨煤机入口热风门、温风门;②控制#7(8)风门,保持一次风,关闭磨煤机再循环门;③若排粉机入口防爆门爆破,在关闭#7(8)风门一次风压仍大时,可关小单个一次风挡板,保持一次风压;控制炉膛负压,稳定燃烧;④将制粉系统风倒至排粉机,保持排粉机入口风温不超过150℃;b) 排粉机出口防爆门爆破:①投入油枪,启动正常侧备用给粉机;②立即停止故障侧给粉机及给煤机、磨煤机,关闭磨煤机入口温、热风门;③汇报班长、值长,通知汽机降低本炉部分负荷;④解列全部自动,手动控制各项参数;⑤停止排粉机关闭#7(8)风门及一次风挡板,⑥若灭火按灭火规定处理;⑦磨煤机出入口防爆门爆破可以暂时不停油泵用于冷却大瓦;c) 如制粉系统着火,立即停止制粉系统进行灭火,必要时进行蒸汽消防;d) 联系检修更换爆破的防爆门;e) 爆炸原因找到,防爆门换好,可依次启动排粉机、制粉系统,恢复负荷。

制粉系统堵塞与自燃爆炸的机理及预防

制粉系统堵塞与自燃爆炸的机理及预防
原煤斗、落煤管等处堵塞时,会出现断煤现象。主要现象有:磨煤机出口温度升高,磨煤机进出口压差减小,钢球磨噪音增大,排粉机出口风压增大,电流增大。
中储式系统磨煤机入口处堵塞或满磨时,会出现磨前负压减小,磨出口负压增大、温度降低,前后差压明显增大,声音沉闷,严重时磨煤机进出口密封环处向外冒粉,同时排粉机电流减小,满磨时磨煤机电流会先变大再变小。
制粉系统爆炸时,现场有巨大爆炸声响,制粉系统不严密处向外喷煤粉或烟火,防爆门损坏鼓起或爆破,炉膛负压变正,锅炉本体不严密处会有烟火喷出,严重时出现灭火。当爆炸发生在中储式制粉系统磨煤机入口至排粉机入口之间时,系统负压突然变正,排粉机电流和一次风压突然增大;当排粉机出口爆炸时,则一次风压降低,磨煤机进出口负压增大,送粉困难,严重时出现灭火。
2制粉系统堵塞、自燃和爆炸的现象及其危害
2.1制粉系统的堵塞2.1.1Fra bibliotek粉系统堵塞的部位
中间储仓式制粉系统堵塞一般多发生在原煤斗、落煤管、磨煤机入口、磨煤机内部、粗粉分离器回粉管锁气器、木块分离器、粗粉分离器出口管、旋风分离器下粉管、落粉管、细粉筛子、再循环管、一次风管等处。
2.1.2制粉系统堵塞的现象
3.2煤粉的主要物理性质
新磨制的干煤粉是疏松的,能吸附大量的空气;自然堆放时,其堆积密度约为0.45~0.5t/m3,但在煤粉仓内堆放过久时,由于自重煤粉被挤压和吸收水分等影响其堆积密度可增大到0.7~0.9t/m3。由于煤粉粒径很小,单位质量煤粉的表面积很大,能吸附大量空气,从而具有很好的流动性。
3.2.1煤粉的自燃与爆炸性
长期积存的煤粉,由于与空气中的氧发生氧化作用,会缓慢发热温度升高,温度升高又会加剧煤粉的氧化,当散热条件不好时,积聚的热量会使煤粉的温度上升到其燃点而自行着火燃烧,这种现象称为煤粉自燃。

制粉系统爆炸的现象、原因、处理(正式)

制粉系统爆炸的现象、原因、处理(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________制粉系统爆炸的现象、原因、处理(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-4855-37 制粉系统爆炸的现象、原因、处理(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

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现象:a) 整个制粉系统变正压并发出巨响;b) 排粉机前防爆门爆破时,排粉机电流增大,一次风压大,炉膛变正压,严重时可能灭火;c) 排粉机出口防爆门爆破时,一次风压突然下降或回零,炉膛负压增大,处理不及时可能灭火;汽温、汽压下降,水位先低后高;d) 爆破处有粉及火星喷出,磨煤机出口、排粉机入口风温不正常地升高。

原因:a) 磨煤机出口温度高,发现处理不及时;b) 煤中含有易爆物品(如雷管等)或外来火源(电、火焊)进入制粉系统;c) 断煤处理不及时;d) 制粉系统积煤、积粉造成局部自燃来不及消除;e) 停炉时未按规定烧完煤粉或未定期进行降粉,使粉仓煤粉堆积过久或粉仓内死角积粉自燃;f) 停止磨煤机时煤粉未抽尽,停止时间过长造成自燃;g) 煤粉细度过细,水份过小,挥发粉过高;h) 煤粉浓度达到爆炸浓度;处理:a) 排粉机前防爆门爆破:①紧急停止给煤机、磨煤机,关闭磨煤机入口热风门、温风门;②控制#7(8)风门,保持一次风,关闭磨煤机再循环门;③若排粉机入口防爆门爆破,在关闭#7(8)风门一次风压仍大时,可关小单个一次风挡板,保持一次风压;控制炉膛负压,稳定燃烧;④将制粉系统风倒至排粉机,保持排粉机入口风温不超过150℃;b) 排粉机出口防爆门爆破:①投入油枪,启动正常侧备用给粉机;②立即停止故障侧给粉机及给煤机、磨煤机,关闭磨煤机入口温、热风门;③汇报班长、值长,通知汽机降低本炉部分负荷;④解列全部自动,手动控制各项参数;⑤停止排粉机关闭#7(8)风门及一次风挡板,⑥若灭火按灭火规定处理;⑦磨煤机出入口防爆门爆破可以暂时不停油泵用于冷却大瓦;c) 如制粉系统着火,立即停止制粉系统进行灭火,必要时进行蒸汽消防;d) 联系检修更换爆破的防爆门;e) 爆炸原因找到,防爆门换好,可依次启动排粉机、制粉系统,恢复负荷。

制粉系统爆炸事故原因分析及预防措施

制粉系统爆炸事故原因分析及预防措施

在炉膛或烟道积存了大量的未燃尽可燃物,在与空气按一定比例混合时,形成了新的可燃性混合物。

当该混合可燃物获得一定的能量并达到燃烧条件时,在极短的时间内迅速点燃。

在这个化学反应中将会发生一个链状的燃烧反应,火焰激波迅速传播,因而在极短的时间内很快将积存燃料燃尽。

爆燃的结果是在极短的时间内释放出巨大能量。

在制粉系统中,煤粉是由气体来输送,气体和煤粉混合成云雾状混合物,煤粉的自燃引起周围气粉混合物爆炸,产生较大的压力而形成煤粉爆炸。

根据对事故的分析以及爆燃的物理化学起因,得出发生可燃物爆燃事件的因素主要有以下几方面。

由于某种原因积存了大量的可燃物,包括可燃气体和可燃固体燃料颗粒,如氢气、一氧化碳、煤粉挥发分中碳氢化合物等气体都可能是导致爆炸的可燃气体;积存的可燃物与足够的氧气或空气相混合,形成了爆炸性混合物,并且混合物达到了爆炸极限(表1列出了3种煤粉与空气混合时的爆炸极限);积存的燃料发生了“自热现象”或遇到了明火使得燃料引燃。

这3个条件是造成可燃物爆炸的必要因素。

表1燃煤与空气混合时的爆炸极限a.挥发分含量。

一般说来,含挥发分较高的煤粉易爆炸,含挥发分低的煤粉不易爆炸。

这是由于煤粉着火燃烧的开始主要是靠燃烧析出挥发分,挥发分含量高的煤粉容易析出挥发分,而且比较多,能够为煤粉的迅速着火提供足够的能力。

根据有关资料介绍,当挥发分小于10%时则无爆炸危险。

挥发分大于20%的煤粉,很容易自燃,爆炸的可能性很大。

b.煤粉的粗细。

在炉窑中,煤粉的输送是靠气力输送,因此煤粉越细,在细煤粉的周围所吸附聚集的一次风空气或氧气越多,这样就给自燃提供了更优越的条件,从而越容易自燃和爆炸。

烟煤的粒度大于时几乎不会爆炸。

综合考虑挥发分和煤粉细度对煤粉着火的影响,对于挥发分高的煤不允许磨得过细。

C .输送煤粉的气体含氧量。

含氧的比例越大,爆炸的可能性越大,充足的氧气为混合物的爆炸提供了条件,而在氧浓度低于一定程度时难以发生爆炸。

600MW超临界直流锅炉制粉系统的防爆与防火

600MW超临界直流锅炉制粉系统的防爆与防火

析制粉系统爆炸原因,避免类似事件再次发生。
1 锅炉简介
我厂锅炉为超临界参数变压运行本生直流锅炉 ,
由哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进三井 巴布科克能
分 ,伊泰和神华属于神华系列 ,大 同和中煤属于大 同系列 。近期 由于计划煤价上涨 ,我厂又大量引进 褐煤加人 c、D上两层磨 的奇数仓进行掺烧 。锅炉 设计燃用神府东胜烟煤 、校核煤为混煤和大同烟煤 ,
p l e i ig s s m; x l s n f e u v r n y t z e e po i ; o i r
引言
我 电厂超 临界直流锅炉在投产后多次发生制粉 系统爆炸着火 ,不仅造成制粉 系统管道损坏 ,而且
严 重 影 响机 组 的安 全 稳 定 运行 ,因此有 必 要 全 面分
源 公 司 ( t i acc nry i td 技术 生产 。 Miu bokE eg mi ) s B L e 1 锅炉 煤质 . 1
锅炉燃煤设计煤种为神府东胜煤 ( 神华煤) ,校 核煤种 1 为混煤 ,校核煤种 2 为大 同煤 。实际人厂 主要煤种有伊泰 、神华 、大同和 中煤 ,按照煤系划
s ft n tbl f eb i r Th i a ssaeta o l utf e ec me fb lmi r ec n fsp rtr ae a dsa it o t ol . emanc u e r t a s di t o ro al lo t o eo e aao y i y h e h c d i r nh l ih n
Pr v n i n o p o i n o u v rzn y tm e e to f Ex l so fP l e ii gS se
f r6 0M W pe c iia e s r ie o 0 Su r rtc lPr s u eBol r

超超临界锅炉煤粉管着火事件分析及处理 姜保米

超超临界锅炉煤粉管着火事件分析及处理 姜保米

超超临界锅炉煤粉管着火事件分析及处理姜保米摘要:在火力发电厂当中,电站锅炉是三大设备中的一种,它的安全状况对整个机组的安全性起着决定性的作用,火电机组如果出现故障,就只能强制停炉,然后进行抢修。

对火力发电站的日常生产产生了非常大的影响,会出现很大的经济损失情况,煤粉管在锅炉运行的时候是十分重要的一个组成部分,其自身的安全性对锅炉的有效运行产生了非常大的影响,所以一定要注意对锅炉的煤粉管进行关注,确保锅炉在运行的时候具有一定的安全性,对锅炉的整体制粉系统、粉煤燃爆的发生进行一定程度的控制,防止出现伤亡事故的产生,确保锅炉粉煤管的有效运行,在企业安全运行管理的过程中是非常重要的一个方面。

本文对超超临界锅炉煤粉管着火事件分析及处理进行研究分析,希望能够给相关人员在锅炉运行过程中提供一定的参考。

关键词:超超临界锅炉;煤粉管;着火事件;原因;防火对策;处理1 锅炉煤粉管发生着火事故的原因1.1 细粉分离器积粉自燃细粉分离器的进口处出现积粉自燃主要是出现在细粉分离器进口管道下部比较平缓的一段管道内,由于气流在湾口上来的过程中,气流没有很好的进行分布。

直管段下部气流比较弱,导致这个部分出现很大的积粉问题,与此同时制粉系统停运的过程中,也会造成气流里面的余粉在水平直管的下部进行沉积,无法进行自由滑落,运行的过程中,如果出现原煤的水分过大的问题,温度控制方面比较低,煤粉的湿度比较大,就会容易在上面产生沉积的问题,与此同时,也可能遭受一些煤粉磨损严重的情况,并为了避免输粉管的管壁产生很大的磨损,在实际生产的过程中,要在这个部位进行注释内衬的粘贴,可以让积粉脱落的可能性增加,另外这个部位清理十分困难,所以很容易出现积粉自燃的情况。

1.2 煤粉颗粒分布不均匀利用制粉系统输粉管道的阻力特性经过分析之后,发现水平送粉管道里面管道内部的粉煤粉颗粒分布是非常不均匀的,在靠近底管的一些区域当中,煤粉颗粒的分布比较密集,另外这种颗粒在进行不规则的运动,尤其是在管壁的附近,颗粒群和管壁之间进行碰撞,以及颗粒群相互之间进行碰撞,尤其是一些制粉系统当中内部风速过低,造成水平段出现很大的积粉问题,在系统的内部逐渐进行氧化,然后自燃。

制粉系统爆炸原因和预防措施分析

制粉系统爆炸原因和预防措施分析

制粉系统爆炸原因和预防措施分析摘要:本文介绍了火电厂制粉系统发生爆炸的原因和相关的防止制粉系统爆炸的预防措施。

在实际工程情况,按照相关规范,列举了常见的预防措施。

关键词:制粉系统;爆炸原因;预防爆炸措施;Explosion Reasons and precaution measures OfCoal pulverizing systemLi Wei、Huang Bangxi、Yan Jin(China United Engineering Corporation Limited,Hangzhou,310052,China)Abstract:The paper analysis the explosion reasons and precaution measures of Podwer system.According to related standards,some common precaution measures are given.Keywords:Podwer system、Explosion reasons、Precaution measures0.引言制粉系统是火力发电厂燃煤锅炉的主要系统之一,其运行的安全直接影响到锅炉机组的可靠性和经济性。

制粉系统发生爆炸,既造成设备严重损坏,又威胁人身及电厂生产的安全。

本文主要介绍火力发电厂燃煤锅炉制粉系统发生爆炸的原因,在实际工程中采取何种措施以降低爆炸风险。

1 制粉系统发生爆炸的原因1.1爆炸机理燃烧反应是混合物中可燃成分急剧与氧反应形成火焰,放出大量热和强烈的光的过程。

爆炸是一种特殊的燃烧过程。

爆炸是指在极短时间内,释放出大量能量,产生高温,并放出大量气体,在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化,破坏性极强。

爆炸是一种压力急剧上升的燃烧过程。

制粉系统爆炸主要是煤粉的爆炸,煤粉以一定的浓度分散在空气中,一旦遇到适当的点燃能,就会发生燃烧并迅速传播,导致连续不可控制的燃烧,同时压力急剧上升,上升速度比正常燃烧迅速。

600MW超临界直流炉燃烧调整与运行优化分析

600MW超临界直流炉燃烧调整与运行优化分析

600MW超临界直流炉燃烧调整与运行优化分析摘要:本文结合机组运行的现状,燃烧调整试验中对制粉系统进行合理地调整,对锅炉配风进行深度优化,降低了飞灰及炉渣可燃物含量,探索缓解水冷壁超温的运行控制手段,改善了机组的运行现状。

关键词:600MW;超临界直流;炉燃烧调整;运行优化1.锅炉布置锅炉采用美国B&W公司SWUP超临界直流燃煤锅炉的典型布置。

汽水分离器及贮水箱布置在炉前,炉膛由下部的螺旋膜式水冷壁和上部的垂直膜式水冷壁构成。

炉膛出口布置屏式过热器,炉膛折焰角上方布置后屏过热器和末级过热器,高温再热器布置在水平烟道处。

尾部竖井由隔墙分隔成前后两个烟道,前烟道布置低温再热器和省煤器,后烟道布置低温过热器和省煤器。

前后烟道底部设置烟气调温挡板来调节再热气温。

2锅炉冷态启动初期的燃烧调整在机组大修后或更换受热面后,对锅炉承压部件进行冷态水压检验后采用轻油烘干,在机组冷态启动时锅炉直接采用等离子对A磨点火,A磨燃用神华煤,神华煤具有挥发份高(>35%)、水分低、灰分低、易燃等特点,为A磨在冷态点火使煤粉完全燃烧创造良好前期条件,为了避免等离子燃烧器结渣,燃烧调整上采取以下有效措施:点火初期调节等离子燃烧器相邻的二次风门至15%左右;控制点火功率(启动等离子点火器时调节等离子设定电流在290~320A左右,设定功率90~110KW,待点燃后再适当提高一次风速);尽量提高A磨一次风温,维持厂用辅助蒸汽压力在较高压力0.8MPa以上,通过暖风器加热A磨一次风,提高A磨出口风温在85℃~90℃间,以提高煤粉燃烧稳定性及燃烬率;启动A制粉系统,给煤量20~22t/h,最高不超36t/h,维持磨煤机出口温度在55~60℃,并尽可能维持在较高值,等离子燃烧器着火稳定后将A磨煤量调整至机组需要的出力;等离子点火燃烧器投入运行的初期,根据火焰燃烧情况,调整一次风量、二次风门开度,为控制温升,上部二次风门可适当开大,以压住火焰;A磨投入初期,调低燃烧器摆角以降低火焰中心,有效降低分隔屏受热面吸热;适当开启分离燃尽风(SOFA)以消除炉膛出口气流的旋转残余并减少两侧烟温差。

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600 MW超临界机组燃烧印尼煤时制粉系统爆破原因分析及改进摘要:湖南华电长沙发电有限公司600 MW超临界机组燃用印尼煤时出现了几次严重的制粉系统爆破事故。

通过分析制粉系统爆破的经过和现象,掌握了磨煤机爆燃的原因,并针对这些原因,提出了防止制粉系统爆破的技术措施及改进方法。

关键词:爆破印尼煤分析改进1 前言1.1 设备简介湖南华电长沙发电有限公司#1火电机组于2007年10月份正式通过168试运投入商业运行。

该机组采用东方锅炉厂有限公司生产的600 MW超临界参数变压直流本生型锅炉,一次再热,单炉膛,尾部双烟道结构并带有(选择性催化还原法SCR)脱硝装置,采用平行挡板调节再热汽温,固态排渣,全钢构架,全悬吊结构,平衡通风,露天布置,型号为DG1900/25.4-II1。

锅炉配置6套双进双出钢球磨煤机冷一次风正压直吹式制粉系统,每台磨煤机分离器共引出4根送粉管道,两侧各2根,总共24根,对应锅炉24个煤粉燃烧器。

燃用设计煤种并在最佳钢球装载量下,R90=9.5%时,制粉系统总的出力不小于锅炉B-MCR工况时的燃煤消耗量的115%,五台磨煤机的连续出力能满足汽轮机额定工况的出力要求。

锅炉设计煤种为山西贫煤,校核煤种为晋北烟煤。

1.2 锅炉设计煤种与印尼煤的比较印尼煤具有高挥发分、高水分、低发热量、低灰分等特点,因此,在燃烧该煤种时,可能会出现总煤量偏高的问题[1]。

由于印尼煤最大的特点是其挥发分很高,燃煤容易着火、自燃,因此,在烧用印尼煤时,很可能发生煤场自燃、制粉系统爆破、因为着火提前烧坏燃烧器喷口等问题[2]。

2 磨煤机爆破事故经过及现象2011年11月30日03:48,#1炉#1制粉系统停运过程中,惰化蒸汽未能及时投入,发生爆破,造成A1、A3燃烧器火嘴及#1磨两端膨胀节等处损坏脱落。

2011年12月11日00:25,#1炉减负荷过程中,#6磨煤机料位低,#6A给煤机断煤,惰化蒸汽投入晚,重新来煤后发生爆破,造成F3燃烧器火嘴损坏脱落,砸坏#1炉冷灰斗水冷壁,卡住捞渣机。

2.1 #1磨煤机爆破事故经过及现象2011年11月30日,#1机组负荷370MW,#1、#2、#3、#6磨运行,#4、#5磨备用。

3:15值长令:试停#1磨准备检修。

3:25准备停#1磨,全开#1磨冷一次风门,减给煤量。

3:34#1A、#1B给煤机给煤量至最小。

3:36启#4磨以满足负荷及运行方式需要。

3:37停#1A、#1B给煤机。

3:38开#1磨惰化蒸汽气动门,3:40关#1磨惰化蒸汽气动门,3:43再次开#1磨惰化蒸汽气动门,惰化蒸汽压力0.36 MPa,未发生变化。

3:48从#1炉东侧传来一声异响,#1磨爆破。

就地附近#3磨火检端子箱着火立即将火扑灭。

3:48 #4磨跳闸,紧急投用所有层点火油枪稳燃,投入空预器连续吹灰。

3:50手动停止#1磨运行。

3:51#3磨跳闸,投#3磨惰化蒸汽全开#3磨冷一次风门吹扫。

手动快关汽机调门,减给水流量,负荷最低降至270 MW。

3:52启#4磨、#5磨。

4:00锅炉燃烧趋于稳定机组负荷维持330 MW。

2.2 #6磨煤机爆破事故经过及现象11日00:00,负荷:490 MW,#1、#2、#3、#4、#5、#6磨煤机运行。

11日00:00,AGC开始降负荷指令430 MW,00:11停运#5磨煤机,#6磨煤机正常运行,热一次风门开度79%,冷一次风门开度100%,磨入口温度210℃,分离器风压驱动端4.78 kPa、非驱动端5.54 kPa。

粉管风速F1、F2、F3、F4分别为:33、33、30、32 m/s。

差压料位计驱动端290 Pa、非驱动端250 Pa。

分离器温度驱动端63 ℃、非驱动端63 ℃。

给煤机煤量:#6A 14t/h、#6B13t/h,磨煤机电流106~109A。

00:22,#6A 给煤机断煤,驱动端分离器温度65 ℃,非驱动端分离器温度64 ℃,关小热一次风门开度至72%,将#6磨两侧容量风门从80%关至72%。

00:23,手动增加#6B给煤机煤量:13 t/h至21 t/h。

00:24,手动投入#6磨惰化蒸汽母管压力从0.36 MPa降至0.10 Mpa, 此时磨煤机料位:驱动端256 Pa、非驱动端203 Pa。

00:25#6A给煤机来煤,煤量从2 t/h增至14 t/h,停惰化蒸汽,惰化蒸汽共计投入11秒钟。

00:25,#1锅炉侧传来爆炸声,炉膛负压瞬间至+310 Pa,F3燃烧器火检模拟量变坏点。

此时:#6磨入口温度210 ℃,分离器风压驱动端4.78 kPa增至5.19 kPa,非驱动端5.54 kPa不变。

粉管F1、F2、F3、F4风速分别为:31、28、39、41 m/s。

差压料位计:驱动端270 Pa、非驱动端230 Pa,分离器温度驱动端66 ℃、非驱动端69 ℃。

#6A给煤机煤量14 t/h,#6B给煤机煤量21 t/h,磨煤机电流106~109 A。

随后#1磨跳闸,运行人员立即紧急投入E层、C层、B层、D层点火油枪稳燃。

再次投入#6磨惰化蒸汽停运#6磨。

巡检就地检查确认F3燃烧器爆裂。

#6磨两侧分离器本体未见异常,给煤机本体未见异常,就地惰化蒸汽投入正常。

3 磨煤机爆破后抢修中发现问题及原因分析3.1 磨煤机分离器存在内部积粉现场打开发生爆破事故的磨煤机分离器人孔门,均发现分离器内倒锥体和折向挡板处有残余火星,说明这些部位存在积粉情况。

打开其它停运的磨煤机分离器人孔门,发现折向挡板背风面处确实存在积粉。

3.2 粉管内部存在积粉磨煤机爆破后,加大冷风冷却,现场割管检查发现,磨煤机粉管的水平段弯头处存在积粉。

磨煤机出口粉管积粉,时间长了,或温度高时,印尼煤就可能自燃,引燃粉管,造成磨煤机爆破。

3.3 制粉系统惰化蒸汽管道堵塞#1制粉系统爆炸后,锅炉检修人员打开#1磨驱动端入口处惰化蒸汽管道水平段,发现内部已被煤粉、铁锈等泥巴装杂物堵死。

随后锅炉检修人员对#1、2炉磨煤机惰化蒸汽系统存在的问题进行了彻底处理,经运行人员投运试验,恢复正常。

3.4 低温环境导致印尼煤结露环境温度的变化对烧用印尼煤有一定的影响。

普通煤粉的结露温度为46 ℃,而印尼煤的另一个特点就是高水分,因此结露温度更低。

考虑到粉管的温降一般在10℃~15 ℃,所以磨煤机出口的温度一般不能低于57 ℃。

当环境温度较低,小于15 ℃且又有大风时,粉管的温降加大,所以此时磨煤机的出口温度要相应提高到60 ℃~65 ℃。

磨煤机爆破发生当天,环境温度突降,平均温度在8℃左右,且金湾发电有限公司位于海风较大的港口附近,较低的环境温度加上较大的风速,使磨煤机出口煤粉管的温降大为增加,现场测量时,最大的温降有25 ℃,从而增大了印尼煤结露的可能性。

在磨煤机发生着火之前,烧用印尼煤的各台磨煤机出口温度均控制在57 ℃左右,未及时根据环境温度变化作出相应调整,可能使粉管中部分印尼煤产生结露,从而积聚在粉管中,增大了磨煤机爆破的可能性。

4 掺烧印尼煤时防止磨煤机爆破的技术措施及改进方法煤粉爆炸的主要原因是煤缓慢氧化,产生可燃气体,可燃气体与空气混合,达到一定浓度比例后遇火发生连锁爆炸。

煤粉的爆炸需要3个基本条件,即可燃物的存在、合适的氧浓度和足够的点火能量。

煤粉爆炸的过程是悬浮在空气中的煤粉的强烈燃烧过程,影响煤粉爆炸的因素主要有煤质特性、煤粉混合物温度、煤粉细度和煤粉浓度等。

防止制粉系统爆炸的主要措施一般都从控制磨煤机出口温度、控制煤粉细度、防止煤粉沉积自燃产生火源及控制氧浓度和控制煤粉干燥条件、防止煤粉热解产生大量可燃气p磨制印尼煤的制粉系统维持高出力运行,容量风门开度控制在80%以上,粉管风速提高至28~35 m/s,任何时候风速不得低于22 m/s,增强一次风的携带煤粉的能力,防止发生积粉和燃烧器烧坏事故。

4.1.6 磨煤机消防惰化蒸汽的投入(1)如给煤机发生断煤或其他故障跳闸或分离器出口温度超过70 ℃或料位低于300 Pa时,须立即投入惰化蒸汽系统,确认料位恢复正常后再停止惰化蒸汽。

任一磨煤机惰化蒸汽投运时惰化蒸汽母管压力维持0.2 Mpa以上,温度200~300℃。

(2)为防止印尼褐煤氧化、热解析出CO等可燃气体造成爆炸,在每次启动对应燃用该煤种的磨煤机前,投入惰化蒸汽,并用冷风吹扫30min后启动磨煤机,磨料位大于300 Pa后退出惰化蒸汽。

(3)磨煤机事故跳闸或紧急停运后,应投入惰化蒸汽10~15 min。

每1小时间断投入1次。

磨煤机恢复启动前先投入惰化蒸汽,启动盘车电机,开冷风门吹扫余粉不低于30 min。

(4)停运燃用印尼煤的磨煤机时,停磨前应严格按要求控制磨煤机入口风温,防止磨煤机停止后,造成磨煤机内部温度升高。

给煤机走空后停运,给煤机停运后投入惰化蒸汽,冷风至少吹扫20 min后才能停磨,磨煤机停运后开启冷风30 min吹尽制粉系统各部余粉。

4.1.7 煤粉细度控制磨制印尼煤的磨煤机其分离器折向挡板应开大,适当提高煤粉细度,煤粉细度按照R90=0.5nVdaf+4选取,维持在25%~30%左右。

4.2 检修、巡视方面4.2.1 清理积粉、处理漏粉(1)加强对燃用印尼煤制粉系统粉管、分离器、回粉管等的检查、检修和维护,发现漏粉、积粉及时处理。

(2)定期清理磨煤机分离器折向挡板。

(3)定期检查回粉管是否堵塞,防止由于煤粉积聚堵塞,加强监视分离器出口温度和回粉管温度,发现回粉管堵塞及时清理。

(4)发现制粉系统漏粉应及时处理。

4.2.2 勤检查,及时消缺(1)制粉系统冷热风调门、总风门、容量风门、旁路风门、惰化蒸汽总门及各分门、疏水门等应确保开关灵活,关闭严密,无卡涩,发现问题及时消缺。

(2)制粉系统各热工测点显示不准时应及时反馈,定期校验。

(3)加强对粉管膨胀节、回粉管、分离器等处的检查巡视。

(4)对已停运的磨煤机,也要监视检查原煤斗、给煤机、磨煤机的温度,当发现原煤斗有着火的迹象时,应立即通知燃料向原煤斗浇水,投入消防系统;发现磨煤机内部温度升高立即投入惰化蒸汽。

4.3 制粉系统优化、改造方面4.3.1 增大冷风管目前制粉系统是按照燃用劣质烟煤和贫瘦煤设计,冷风管路设计流量较小,燃用印尼煤需加粗冷风管路。

4.3.2 装设防爆门在制粉系统驱动端和非驱动端两侧热风管道上以及各粉管上加装防爆门,降低制粉系统爆炸时产生的危害,将损失降至最小。

4.3.3 加装热工测点(1)在回粉管上加装温度测点,对回粉管温度实时监控,避免回粉管堵塞积粉造成煤粉自燃。

(2)在分离器出口加装O2和CO测点,并将其纳入DCS声光报警,当氧量下降、CO含量上升时联锁投入惰化蒸汽。

(3)加强制粉系统各热工测点(料位、风压、温度、速度等)的检查、校验。

4.3.4 在13.7 m平台加装专用雾化水枪,用于制粉系统着火时使用4.3.5 惰化蒸汽改造针对目前惰化蒸汽系统频繁堵塞的情况,对惰化蒸汽系统管路进行优化改造。

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