质量研讨会会议纪要
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·质量研讨会会议纪要
时I 司:2006 年5 月301 」下午2 点
地点:公司三楼会议室
参加会议的单位及人员:
公司级领导、各单位中层领导、技术人员
会议纪要:
6 月30 日下午2 点,东晨模具科技有限公司召开了2006 年1 一5 月份质量_!二作侧f 讨会。会议由质量主管经理李志谦主持,会议共进行四项:
一、首先由质量主管工芬以幻灯的形式向大家做了2006 年1 一5 月份公司产品质量分析工作汇报,主要内容有:
1 、数控加工质量问题
①.SM 一95 、SM 一102 、SM 一1O8 ’锻模,数控在加_「阴极时,山于局部形状小(如:宽Zmm 深o . 6mm 小长槽、Rl 等),编程时无法排刀,在阴极上没有加工出来,造成模具下落,车间修电极重新加_1 二型腔。
②.D6114 曲轴上卜模键槽200 * 160 方向铣错90 " ,造成烧焊两次。FSOZ 一834 对刀错,卜一卜偏Zmm ,模具卜落。
③.KIMJ - O159 压边圈型面土多铣六个小圆窝,烧焊。431 一W0005 墩死台面20mm ,铣成15mm ,造成压边圈上而尺寸小,局部加工不出来,模具卜落。
④.405 一W0008 压米}体_}二的压料块台而铣深10mm ,需加垫板。
⑤.KIMJ01 一62 修边镶块扎刀60 * 15 * 15 ,烧焊。KIMJO163 整形镶块扎刀,卜落。432 一WOO05 凹模型腔内铣亏一处,烧焊。
⑥.2005 年加_「的KMSC 剪切卜模与用户提供的造型不符。
注意的问题:数控在加工操作方面需加强自检,特别是在对刀时要测量模块尺寸与图纸尺寸是否相符,提高责任心,减少低级错误。如果在力「}工过程中发现有异常现象一定要及时反馈,把损失降到最小。零件加工完下机床前,要核对_!二艺是否)]比厂完整,避免出现漏项现象。数控在编程方面针对本_L 序局部力11 一仁不到位的地方要及时反馈卜道工序协商处理解决,加强卜下工序间的相互沟通,提高主动性;对难度较高的编程要加强审核、跟踪。
2 、设计·、造型质量问题
在生产加工中出现的质量问题:
①.SM 一1351 二模型腔中有一小凸台,造型没做出,造成模具下落,修电极重
新加工型腔、刻字。SM 一106 冲头上型槽造型没放间隙,钳工重新修配。SM 一100 冲头造型没放间隙,放不进四模,钳工重新修配
②.2046 . 02 . 02 . 01 第二级转动环2 件,山于造型气道方孔向外偏巧mm ,造成零件报废。
③.zM0604 一14 一32 连接杆上下模4 件,图纸未放缩尺,造成毛坯报废。
④.FSOO 一64 一上下模头部形状拔模斜度应为7 度,造型做成10 度,造成模具焊补返修。K 山一155 锻模造型局部拨模斜度有误,模具焊补返修。少}J 户退回(反馈)模具质量问题:
铸模类:
①.西安小砂箱出现设计质量问题,铸模车间派人前去厂家进行修理。下箱销子长;销套之间配合间隙过小;底板无手把;不好起模,需增大销子导向余!‘度。
②.N10 卜钳体、支架模具(返修两次)
字体不对,应为黑体;没有斜度,不好起模;射砂口方向不对;有16 处倒角R3 不对,应为R7 ;砂芯间隙不对;砂芯厚度尺寸不一;砂芯高度(斜度)与外型高度(斜度)不一致;芯子下不到型腔内,四边干涉。③.节气管(三、四缸排气管)
三缸:1 #、3 #芯之间定位块午涉;l #立浇底园芯头与外皮(匕下芯座)干涉(芯头长,,芯座短);合箱后,射砂口处1 #、3 #园柱芯头干涉;4 #芯f 司隙大,可转动;浇口端中43 园孔末出芯头。
四缸:防火槽三边合箱干涉;l #、2 #射口端芯头与外皮芯配合无间隙,造成合箱不严;立浇卜端1 #芯头下端外皮芯透。
锻模类:
①.SM 一0082 锻模不好出模;尺寸40 . 5mm 处锻件加工后无台阶,模具退
1 叫重新下落。SM 一0086 锻模锻件厚度11 、21 、31 尺一寸设计错,模具退回重新卜落。
②.西安壳体锻模
预锻、终锻切边凹模,山于局部设计强度不够,用户使用后模具出现断裂。设计更改凹模尺寸,车间重新制作。
预锻模,车间在制造过程中山于局部尺寸设计更改,模具烧焊修理。用户在使用后出现掉块(_匕下模各一处)现象,无法正常生产。公司派人前去厂家
处理解决,对模具进行修理。
③.突缘叉锻模
底部法兰变形上翘o . 6 . mm ,山于切边凹模的刃口不连贯,毛坯切边后毛刺大,出现卷边现象。
辊锻、连杆体、连杆盖锻模
两套连杆盖下模,山于设计更改尺寸,造成模具烧焊修理,用户在使用中出现不同程度龟裂现象,模具退回重新下落。连杆锻件最终合格率低,辊锻111 工步用户要求重新设计。
注意问题:技术部在造型审核控制方而力度不够,其有效性有待提高。设计评审不充分,设计验证应针对造型进行模拟装配来检查芯头配合间隙与干涉情况,考虑如何解决设计失控问题。
3 、机加产品、铸模质量问题
气轮机是机加唯一的长线产品,车间一定要珍惜、高度重视。要求产.异.加工过程中操作者要严格按工艺要求,精心操作,认真自检。检查员做到全过程跟踪检查、监控,防止出现漏检、漏工序现象。
注意问题:由于零件比较重,加工工序多,车间工序间的多次翻转、外委加工周转时,各有关单位一定要精心起吊操作,防止出现磕、碰伤现象。对于铸模厂内用户反馈的质量问题主要是模具制作细节方面的问题,模具装配以后存在的问题较多,如:镶入式的一定不能低于分模面,易积砂,应高出0 . lmm ;有些地方需加排气塞;特别是浇注系统,应有的园角处理不好,立浇日与铸件连接园弧有大有小,不规范;字牌安装有高有低;标识不清,表而外观质量达不到要求。在设计方而有些细节问题没有考虑到,与生产实际情况脱节;铸件_}二有些尺寸不对,用户修来修去影响生产;手工芯合模具设计笨重,工人操作不方便,劳动强度大。