中国华能集团公司300MW汽轮机节能降耗实施导则

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中国华能集团公司 300MW 汽轮机节能降耗实施导则
(2007 年 4 月 30 日发布)
1 范围 本导则适用于上海汽轮机厂、哈尔滨汽轮机厂、东方汽轮机厂生产的 300MW 汽轮机及热 力系统、辅机系统的节能降耗工作,俄制 300MW 等级机组及其热力系统、辅机系统的节能降 耗工作可参考本导则。
2 汽轮机及热力系统存在的主要问题 由于汽轮机结构设计、系统设计、安装、运行维护等因素,现役 300MW 汽轮机组在安全 性、可靠性及经济性等方面均不同程度的存在一些问题,经济性较差,供电煤耗、厂用电率 均比同类型进口机组高出较多,在低负荷运行下尤为突出。 2.1 汽轮机本体存在不足 运行中出现的问题集中在以下方面:
调节级叶顶汽封位置示意图 3.1.3 改进平衡盘汽封结构 300MW 汽轮机的进汽平衡盘和排汽平衡盘的直径较大,若汽封间隙不合适,易造成大量 蒸汽泄漏,影响机组运行的经济性。为减少漏汽损失,可采用新型汽封(布莱登汽封或蜂窝 汽封)改进原有汽封结构。无论采用哪种型式的汽封,应切合各厂实际情况进行选型。 3.1.4 改进导汽管密封形式 对于采用密封环结构形式的导汽管,由于在安装过程中易发生密封环破碎,运行期间易 发生蒸汽泄露,影响机组运行的安全性及经济性。可将导汽管的密封改为“钟罩式”密封结 构,或采用材质及加工质量有保证的密封环。 3.1.5 高中压内、外缸夹层挡汽环加装阻汽片 在高压静叶持环下半与外缸间的挡汽环处加装固定式阻汽片,用以调整汽轮机夹层蒸汽 流向,减小汽轮机上、下缸温差,提高汽轮机运行的安全性及经济性。
7
将高压外缸疏水直接接入高排逆止门前疏水管上,取消疏水门。
改进前
改进后 图 7 改进前、后高压外缸疏水
b. 高排通风系统 取消高排通风阀和高排通风系统。 对于采用中压缸启动的机组不适用本条。 c. 高、中压平衡管疏水 将下部二根平衡管的疏水合并后,与 4 抽电动门前疏水在疏水门前合并。取消 4 根平衡管上 的节流孔板。
3.2.4.3 冷再供轴封 建议取消冷再供轴封。
3.2.4.4 轴封疏水母管 设置一根轴封疏水母管,将轴封供汽母管上与其相通各管路疏水直接接入轴封疏水母管,母 管上增加电动门(气动门)、手动门及自动疏水器旁路,接入扩容器。见图 12。
3.2.4.5 轴封凹窝疏水 高、中压缸轴封凹窝疏水直接接入与凹窝所在腔室相连的轴封供汽(回汽)管垂直管段上。
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高压缸
中压缸







压 缸 排 汽 口 疏 水
内 外 缸
夹 层 疏 水
主 汽
门 阀 壳 疏 水
高 压 内 缸
疏 水
压 调 门 阀 壳 疏 水
高 压 进 汽 口
疏 水
中 压 汽
阀 前
疏 水
阀 后 及
导 管 疏 水
压 缸 排 汽 口 疏 水
改进前
4 1
高压缸


高 排 逆 止 门 前 疏 水
高 压 缸 排 汽 口 疏 水
改造前
改造后
图 11 改进前、后轴封回流管疏水
11
HP
主汽来 冷再来
辅汽来
HP
IP
DP
DP
轴封溢流至凝汽器
改造前
ຫໍສະໝຸດ Baidu
IP
DP
DP
主汽来
冷再来
轴封溢流至凝汽器
辅汽来
轴封溢流至 8 号低加 87
改造后
低加
图 12 改进前、后轴封系统
12
3.2.5 凝结水及小汽轮机蒸汽系统 取消主汽供 A、B 小机系统; 取消凝结水泵出口至补水箱管道及阀门; 低压加热器出口启动放水母管增加一个手动门。
3.2.4.6 辅汽供轴封门前疏水 增加辅汽供轴封门前疏水点,并安装手动门及自动疏水器旁路,用于保持管道预热,疏水接 至轴封溢流门后。见图 12
3.2.4.7 轴封回汽管疏水 轴封回汽管疏水加手动门接入轴加疏水至凝汽器管路,原排地沟路加装手动门,见图 11。
轴封回汽母管疏水
轴封回汽母管疏水
轴加
去凝汽器
抽 逆 止 门 前 疏 水
高 压 内 外 缸 夹 层 疏

主 汽 门 阀 壳 疏 水
高 压 内 缸 疏 水
高 压 调 门 阀 壳 疏 水
中压缸

压 进 汽 口 疏 水
中 压 汽 阀 前 疏


中 压 阀 后 及 导 管 疏
抽 逆 止 门 前 疏 水
中 压 缸 排 汽 口 疏


图 10
改进后 东方 300MW 汽轮机本体疏水改进
量尤为突出; 6) 调节级效率比设计值低 15 个百分点左右。 2.2 热力系统及辅机设备不完善 目前,机组实际运行中存在问题最多且最为普遍的是疏水系统,制造厂设计的 300MW 汽轮机组疏水系统的疏水阀门为 60~80 个。由于疏水阀门前、后差压大,阀门出现不同程 度的内漏。机组启、停次数愈多,这些阀门内漏的机率愈大,出现门芯吹损、弯头破裂、疏 水扩容器焊缝开裂等故障。既危及机组安全运行,又严重影响经济性。主要存在以下问题: 1) 热力系统设计方面,工质有效能的利用不尽合理; 2) 设备及热力管道疏水系统设计庞大,冗余系统多,易出现内漏; 3) 冷端系统及设备不完善,凝汽器真空度偏低; 4) 辅机选型、配套和系统设计不合理,导致运行单耗大,厂用电率增大。
少进汽量。
3.3 汽轮机冷端系统改进 由于汽轮机冷端系统运行中普遍存在如下问题,导致凝汽器真空变差,真空度降低,汽轮机 排汽压力升高,热耗增大,厂用电率增加。 z 真空严密性差、不合格; z 真空度低; z 凝汽器脏污、结垢、清洁度低、传热效果差; z 凝汽器凝结水过冷度大; z 凝汽器端差大; z 凝结水质不合格; z 冷却塔效率低、凝汽器冷却水进水温度高; z 辅机电耗高; z 真空泵性能下降; z 循环水系统阻力增大、循环水泵耗功增加; z 冷却水量小、循环水泵效率低。 改善机组运行真空,首先应进行全面系统地汽轮机冷端系统性能诊断试验,查明原因,针对 具体问题,逐条实施技术改进。
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3 节能降耗实施方案 3.1 汽轮机本体改进 本体改进方案主要针对国产引进型 300MW 汽轮机。国产引进型 300MW 汽轮机普遍存在运 行中各缸效率低,高压缸效率随运行时间增加不断下降,主要原因是汽轮机通流部分不完善、 汽封间隙大、汽轮机内缸接合面漏汽严重、存在级间漏汽和蒸汽短路现象。通过汽轮机本体 技术改造,以提高运行缸效率,可采取下述技术改进。 3.1.1 更换调节级喷嘴 本条主要针对哈尔滨汽轮机厂生产的引进型 300MW 汽轮机,由于采用 48 通道的喷嘴, 调节级喷嘴出汽边易出现应力腐蚀现象而产生损伤,损伤会造成调节级效率降低。建议将调 节级喷嘴更换成 126 通道的结构,并适当调整调节级各处的汽封间隙。 3.1.2 加装调节级叶顶汽封 增加调节级叶顶汽封数量,将原一道汽封改为二道或四道,减少调节级的级间漏汽量, 提高调节级效率。
3.2.3 加热器疏水及放气系统 取消各加热器汽侧排大气门及管道; 将高压加热器危急疏水调整门更换为二位全开全关门。
3.2.4 轴封系统
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3.2.4.1 主蒸汽供轴封 取消主汽供轴封主路、旁路电动门、调整门,仅安装两个手动门。见图 12。
3.2.4.2 轴封溢流 轴封溢流主路改至 8 号低加(即最后一个低加),轴封溢流旁路仍至扩容器,见图 12。
3.2.6 给水系统 给水系统运行中普遍存在如下主要问题: 1) 给水温度偏离设计值。 2) 给水旁路阀泄漏。 3) 给水泵最小流量阀内漏,加大了小汽轮机进汽量,造成工质浪费。 4) 汽动泵效率低、小汽轮机效率低,使小汽轮机抽汽量大。 针对以上问题,可采取如下技术方案: 1) 调整加热器运行端差,使其尽量接近设计值,提高回热系统效率。 2) 给水旁路阀更换为安全可靠的阀门。 3) 将给水泵最小流量阀更换为球阀,提高阀门可靠性。 4) 改进小汽轮机通流部分及汽封,对小汽轮机通流部分清洗除垢,提高小汽轮机效率,减
3.2.1.3 中压导汽管 将左、右二侧再热导汽管疏水在疏水门前合并,在疏水总管上增加一个手动门。
6
IP
IP
中压联合气门
中压联合气门
改造前
改造后
图 4 改进前、后中压导汽管疏水
3.2.1.4 旁路系统 取消低压旁路后疏水门,直管接通,示例见图 5。 将锅炉侧 5%启动旁路由 4 路改为 2 路,减少内漏,降低扩容器热负荷。
3.1.8 合理调整通流间隙及清洁通流部分 由于汽缸壁较薄,全实缸状态下会发生变形,因此在调整通流部分间隙时,应按椭圆调 整。调整前应扣空缸,紧密封面螺栓,实测汽缸变形量;调整通流部分间隙时,应按制造厂 提供的间隙下限执行。 反动式汽轮机叶轮之间和隔板之间轴向距离较小,汽道表面无法进行人工清洁,应进行 水力或气力清洁通流部分,有条件下推荐采用喷丸工艺。
蒸汽来
蒸汽来
至本扩
至本扩
至本扩
至本扩
改进前
改进后 图 2 改进前、后主蒸汽疏水
3.2.1.2 高压导汽管 取消高压导汽管通风管及阀门。 将左、右二侧导汽管疏水在疏水门前合并,在疏水总管上增加一个手动门。 改进前、后示例见图 3。 对于采用中压缸启动的机组不适用本条。
改进前系统
改进后系统
图 3 改进前、后高压导汽管系统
3
3.2.1 主、再热蒸汽及旁路系统 主蒸汽系统改进前、后总图见图 1。技术改进工作主要包括:
4
图 1 主蒸汽系统改进前、后示意图 5
3.2.1.1 主、再热蒸汽疏水 取消主、再热蒸汽管道三通前疏水。 合并左、右主蒸汽管道疏水。 合并左、右再热蒸汽管道疏水。 改进前、后主蒸汽疏水系统示例见图 2。
改造前 图 8 改进前、后平衡管疏水
d. 中压缸排汽区疏水及中压缸中部疏水 取消中压缸排汽区疏水及中压缸中部疏水,在汽缸根部割除。
改造后
8
改造前
改造后
图 9 改进前、后中压缸疏水
2) 对于东方汽轮机厂 300MW 汽轮机 a. 将高压缸排汽口疏水并入高排逆止门前疏水门前 b. 将高压内外缸夹层疏水与 1 段抽汽逆止门前疏水在疏水门前合并; c. 将高压进汽口疏水(进汽短管疏水)与中压阀后及导管疏水在疏水门前合并; d. 将中压缸排汽口疏水与 4 段抽汽逆止门前疏水在疏水门前合并; 图例见图 10。
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3.1.6 取消中压缸冷却蒸汽管 对于早期投产的引进型 300MW 机组,由于中压缸冷却蒸汽管的设置与原设计思想不相 符,既增大了机组经济性的损失,又影响了汽轮机的安全性,应予以取消。
3.1.7 改进低压内缸及持环中分面螺栓 低压内缸及持环中分面螺栓的结构和紧固方式不合理,易造成中分面漏汽,影响汽轮机 运行的经济性。可通过适当增加螺栓直径、缩短螺杆长度,将紧固方式由冷紧改为热紧等方 式,增大螺栓紧力,减少漏汽。
1) 各监视段超压,如果限制压力,机组出力偏紧; 2) 缸效率偏低,以高压缸最为突出,普遍比设计值低 4~8 个百分点; 3) 各段抽汽温度偏离设计值,以 2、3、5、6 段抽汽温度最为突出,比设计值高出
15~30℃; 4) 缸效率下降速度快; 5) 高、中压缸各平衡盘及两端部汽封漏汽量较大,以中压缸进汽平衡盘汽封漏汽








改进前
改进后
图 5 改进前、后低压旁路后疏水
3.2.2 汽轮机本体疏水
3.2.2.1 调节级疏水 增加调节级疏水手动门,改进前、后调节级疏水,示例见图 6。
改进前
改进后 图 6 改进前、后调节级疏水
3.2.2.2 其他本体疏水 1) 对于引进型 300MW 汽轮机 a. 高压外缸疏水
3.1.9 其他 建议在第一次计划检修时拆除主蒸汽管道、阀门的滤网。 机组投产后主蒸汽调节门控制方式(节流调节、顺序阀调节)切换,应按照制造厂要求 及时切换。
3.2 汽轮机热力系统改进 热力系统及高压疏水阀门普遍存在内漏,不但做功减少,还引起凝汽器热负荷增加,真 空变差,造成煤耗升高,既危及机组运行的安全、可靠性,又严重影响机组的经济性。 疏水系统设计原则 机组在各种不同的工况下运行,疏水系统应能防止可能的汽轮机进水和汽轮机本体的不 正常积水,并满足系统暖管和热备用要求。 汽轮机本体疏水包括汽缸疏水,及直接与汽缸相连的各管道疏水,包括高、中压主汽门 后,与汽缸直接连通的各级抽汽管道门前,高压缸排汽逆止门前,轴封系统等。上述疏水之 外归类为系统疏水。 为防止疏水阀门泄漏,造成阀芯吹损,各疏水管道应加装一手动截止阀,原则上手动阀 安装在气动或电动阀门前。为不降低机组运行操作的自动化程度,正常工况下手动截止阀应 处于全开状态。当气动或电动疏水阀出现内漏,而无处理条件时,可作为临时措施,关闭手 动截止阀; 对于运行中处于热备用的管道或设备,在用汽设备的入口门前应暖管,暖管采用组合型 自动疏水器方式,而不采用节流疏水孔板连续疏水方式。 由于各电厂所处的地理环境不同,以及设计院所设计的热力系统的布置不同,在进行改 进前应进行诊断试验,根据具体情况进行核算和分析。
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