低温省煤器市场调查报告

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低温省煤器在300MW机组中的应用及节能分析

低温省煤器在300MW机组中的应用及节能分析

低温省煤器在300MW机组中的应用及节能分析摘要:烟气余热换热器是为了满足火力发电厂烟气深度冷却增效减排而设计开发的排烟余热回收装置。

本装置回收火电厂排烟余热,加热凝结水(热网水),减少汽轮机抽汽,增加发电功率,构成火电厂余热回收凝结水回热加热系统。

本文通过对300MW机组低温省煤器改造后的试验,测量不同工况下低温省煤器的烟气侧阻力、进出口烟气温降等性能数据,并通过热耗方法计算低温省煤器对机组发电煤耗的影响,分析其经济性和节能效果进行介绍,提出运行策略。

关键词:低温省煤器改造应用节能1、概述:火力发电厂消耗我国煤炭总产量的50%,其排烟热损失是电站锅炉各项热损失中最大的一项,一般在5%~8%,占锅炉总热损失的80%或更高。

影响排烟热损失的主要因素是锅炉排烟温度,一般情况下,排烟温度每升高10℃,排烟热损失增加0.6%~1.0%。

我国现役火电机组中锅炉排烟温度普遍维持在125~150℃左右水平,排烟温度高是一个普遍现象。

徐州华润电力有限公司锅炉型号为DG1025/18.2-Ⅱ4,东方锅炉生产的亚临界一次中间再热的自然循环汽包炉,单炉膛,燃烧器布置于炉膛四角,切圆燃烧,尾部双烟道结构,固态排渣,全钢架悬吊结构,平衡通风,半露天岛式布置;汽轮机为上海汽轮机厂生产的320MW单轴双缸复合双排汽再热冷凝式。

锅炉排烟温度常年维持在135~150℃左右,排烟损失较大,机组供电煤耗高于同类机组平均水平。

为了降低排烟温度,提高锅炉热效率,该机组进行了烟气余热利用技改工程,增设低温省煤器,降低锅炉排烟温度,提高机组经济性。

本锅炉燃用徐州混煤和晋东南贫煤,前者为设计煤种,后者为校核煤种;设计煤种为贫煤,校核煤种为烟煤(见下表)。

锅炉燃用煤种2、烟气余热换热器结构简介:徐州华润电力有限公司#2机组烟气余热回收系统安装位置位于锅炉空预器之后,电除尘入口水平烟道,每台烟气余热换热器共三组。

烟气换热器烟气和凝结水为逆流换热,烟气从空预器出来后进入烟气换热器,烟气换热器烟气横向冲刷烟气换热器换热管束,并将热量传递给管内的凝结水。

低温省煤器设置探讨

低温省煤器设置探讨

低温省煤器设臵探讨一、设臵低温省煤器的目的与用途低温省煤器是指安装在空预器后面烟气通道内的烟—水热交换装臵,其目的是吸收锅炉尾部烟道的余热,来大幅降低锅炉排烟温度。

低温省煤器的作用大致可分为两种:第一种是利用锅炉余热加热凝结水,凝结水再回到汽机回热系统(或者给有需要的用户提供热水),从而提高机组循环效率;第二种是取代脱硫的GGH装臵,即在脱硫塔前利用烟气余热加热给水,加热后的给水送到脱硫搭后净烟道加热烟气,从而达到干排烟气的目的。

二、单独设臵低温省煤器的必要性分析设臵低温省煤器可以将锅炉排烟温度降低至80—85℃。

能否通过锅炉本身受热面的布臵来大幅降低锅炉排烟温度呢?答案是不能,受省煤器进口给水温度、炉膛过剩空气系数、空预器换热需要等条件限制,大型锅炉的排烟温度很难低于120℃。

因此要想大幅降低锅炉排烟温度,设臵低温省煤器成为必然。

上海锅炉厂在锅炉设计计算时,过剩空气系数都选择为1.2(哈锅和动锅选择过剩空气系数为1.15),即额定负荷下氧量3.5%来设计选型,空预器漏风按照8%以上来设计选型,而在实际运行中,额定额定负荷下的氧量均小于3.0(对应过剩空气系数1.167),不少锅炉低于2.5(对应过剩空气系数1.135),空预器漏风也基本能控制在6%以下,这就导致实际运行中空预器后锅炉排烟温度高于设计排烟温度5—10度,当然由于烟气量及空预器漏风量比实际小,总锅炉效率及风机电耗比设计要好。

因此利用低温烟气要从两方面考虑,一是在锅炉及空预器风机等设计选型时,充分结合实际运行情况,确保锅炉投运后,其实际排烟温度与设计排烟温度相符,提高锅炉设计效率;二是烟气余热有效利用问题。

三、设臵低温省煤器的其它附加效益额定负荷下,大型电站锅炉夏季的实际排烟温度一般不低于130℃、甚至超过140℃经过电除尘、引风机后,到脱硫塔的烟气温度会再升高3度左右(电除尘及引风机对烟气有加热效果),而脱硫塔的入口烟温不低于60度即可,从已投运的低温省煤器来看,可以将低温脱硫塔入口烟温降低至80—85度左右。

低温省煤器市场调查报告

低温省煤器市场调查报告

低温省煤器市场调研报告1.市场背景排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,占锅炉热损失的60%~70%。

,一般情况下,排烟温度每升高10℃,排烟热损失增加0.6%~1.0%。

我国现役火电机组中锅炉排烟温度一般在125~150℃左右,实际排烟温度高于设计值是普遍存在的现象。

.锅炉排烟温度高,会使锅炉效率降低、脱硫塔耗水量增加、除尘器效率降低等,采用烟气余热利用换热器后会将烟气的余热回收利用提高锅炉效率,也降低了脱硫冷却水耗量。

我国火力发电厂的很多锅炉排烟温度都存在超过设计值的情况。

为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高机组热经济性,通过低温省煤器吸收利用烟气余热的技术得到了火电行业的广泛关注。

大型火电机组的节能减排是目前国家的重要国策,近年来,随着国家节能减排指标的严格要求以及煤价的上涨波动,以煤为基础的发电成本日益增加,各电厂面临着节能的巨大压力,寻求降低煤耗的新技术、新方法,并加大了相关的资金投入。

2.市场现状针对目前电厂所面对的问题,目前电厂烟气余热利用方式主要有采用低温省煤器系统、MGGH系统。

2.1低温省煤器2.1.1低温省煤器的主要作用:节煤——在电厂运行中,排烟热损失是最重要的一项热损失,占锅炉热损失的60%~70%,利用低温省煤器回收排烟热量实现了能源梯级利用。

节水——可通过降低脱硫入口烟气温度而大量减少脱硫减温工艺用水,从而减少水蒸气的携带,减轻烟囱“白色烟羽”现象。

保证最佳脱硫效率——可以保证烟气以90℃左右的最佳脱硫反应温度进入脱硫塔。

减少SO2及CO2排放——节约燃煤是最好的减排方式,从源头减少了污染物的生成。

在国家节能减排政策和煤价高位波动的大背景下,利用低温省煤器降低锅炉排烟温度具有重大的经济价值和社会效益。

2.1.2金属低温省煤器在运行中的问题:腐蚀——在燃烧过程中产生的SO2,SO3,HCl、HF等与烟气中的水蒸汽结合,在金属管材表面上凝结形成硫酸、盐酸、氢氟酸等的混合物,从而引起低温腐蚀。

1000MW机组低温省煤器项目的技术经济性分析

1000MW机组低温省煤器项目的技术经济性分析
第3 0卷第 1 期
2 0 1 4年 2月

海 电 力 学 院 学 报
VO 1 . 3 0. No. 1 Fe b . 2 01 4
J o u r n a l o f S h a n g h a i Un i v e r s i t y o f El e c t r i c Po we r
关键 词 : 低温省煤器 ; 技术经济性 ; 分析
中图分类号 : T K 2 2 3 . 2 ; T M6 2 1 ; F 4 0 7 . 2 文献标志码 : A 文 章 编 号 :1 0 0 6— 4 7 2 9 ( 2 0 1 4 ) 0 1 — 0 0 9 4— 0 7
Te c h i nc a l l y Ec o n o mi c a l An a l y s i s o f Lo w Te mp e r a t ur e

要: 结合安徽某电厂二期扩建 2×l 0 1 3 0 MW 工程 , 在常规 汽轮 车 回热 系统和锅 炉烟 风系统设计 基础 上 ,
提出了低 温省煤器项 目设计 的具 体方 案 , 分析 了低温省煤 器项 目在 1 0 0 0 MW 机组 上应用 的技术 经济性 , 并
研究 了该项 目的可行性 。
数值 , 再从技术经济等方面权衡取舍.
的主要 因素为主机效率 、 各辅机效率以及各项损 失, 使 得燃料 的化 学能 只能 有一部 分 转换 为 电能 .
降低发 电煤耗 , 提高电厂的热经济性 , 需要研究能
量转换 过程 中的各项 损失 的部 位 、 大小 、 原 因及其
收稿 日期 : 2 0 1 4— 0 1 —1 2
在 很 长 一段 时 间 内 , 燃煤 火 力 发 电仍 将 占据 我 国发 电领域 的主导地 位 . 提高发 电效 率 、 降低 污

低温领域企业调研报告

低温领域企业调研报告

低温领域企业调研报告1.引言1.1 概述概述:低温领域企业是指在生产和科研中需要运用低温技术的企业。

低温技术在医药、食品、化工、航天等领域都有着广泛的应用,对企业的发展起着至关重要的作用。

本调研报告旨在对低温领域企业的现状进行深入分析,探讨低温技术的应用,以及展望未来低温领域企业的发展趋势,为企业提供可行的发展建议。

通过调研分析,希望能够为低温领域企业的可持续发展做出贡献。

1.2 文章结构文章结构部分内容如下:本文共分为引言、正文和结论三部分。

引言部分包括概述、文章结构和目的三个小节,旨在介绍整篇报告的主要内容、组织结构和撰写目的。

正文部分包括低温领域企业概况、低温技术应用和低温领域企业发展趋势三个小节,主要对低温领域企业的基本情况、技术应用以及未来发展趋势进行分析和探讨。

结论部分包括总结、对低温领域企业的建议和展望未来三个小节,旨在总结本次调研报告的主要发现和提出建议,并展望低温领域企业的未来发展方向。

1.3 目的:本调研报告的目的在于深入了解低温领域企业的现状和发展趋势,分析低温技术在各个行业的应用情况,为行业内企业提供发展建议和展望未来的方向。

通过对低温领域企业的概况及技术应用进行研究,可以帮助企业更好地把握市场机遇,调整战略规划,提升竞争力。

同时,也可以为政府部门和相关机构提供决策参考,推动低温领域的技术创新和产业发展。

2.正文2.1 低温领域企业概况低温领域企业是指在生产、研发或销售过程中涉及到低温技术或产品的企业。

这些企业通常涉及到低温冷冻、冷藏、冷链物流、制冷设备、生物医药、食品加工等领域。

在这些企业中,制冷设备制造商是其中的重要一环,他们开发生产各种类型的低温制冷机、制冷设备和制冷系统,满足不同领域的低温需求。

食品加工企业也是低温领域的重要成员,他们利用低温技术进行食品冷冻、储存和运输,确保食品新鲜度和质量。

此外,生物医药领域也是低温企业的重要组成部分,冷冻保存生物样本、制备冷冻药物、生物材料的长期保存等都需要采用低温技术。

燃煤电厂低温省煤器应用现状与改进

燃煤电厂低温省煤器应用现状与改进

科 技·TECHNOLOGY44燃煤电厂低温省煤器应用现状与改进文_谢庆亮1 袁素华1 王正阳1 程鸿2 朱尧21.福建龙净环保股份有限公2.国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂摘要:本文总结了燃煤电厂低温省煤器的应用现状,分析了现有改进技术的效果及其局限性,同时提出热管式低温省煤器的改进思路。

关键词:低温省煤器;应用现状;热管;改进Application Status and Improvement of Low T emperature Economizer in Coal-fired Power Plant XIE Qing-liang YUAN Su-hua WANG Zheng-yang CHENG Hong ZHU Yao [ Abstract ] The article summarizes the application status of low-temperature economizers in coal-fired power plants, analyzes the effects and limitations of existing improved technologies, and proposes the improvement ideas of heat pipe type low-temperature economizers.[ Key words ] low temperature economizer; application status; heat pipe; improvement经过近几年国内电力行业的实践与发展,低低温电除尘器因其除尘效率高、改造成本小、工况适应性好、高效协同脱除SO3等特点,已广泛应用于国内燃煤机组。

低低温电除尘器配套的低温省煤器可将烟气温度由低温状态降低至低低温状态,对于电除尘器的高效运行起着至关重要的作用。

3炉低低温省煤器改造节能优化分析

3炉低低温省煤器改造节能优化分析

3炉低低温省煤器改造节能优化分析火电行业是我国节能减排的重要领域。

煤价高企,成本随之增加,火电厂面临能源需求和环境保护的双重挑战,需要在现有基础上应用新技术、新方法,提高能率,从而更少的能源消耗更低的污染物排放。

目前,低低温省煤器在火电厂得到广泛使用,经济、环保,为火电厂、社会带来了巨大的经济效益,达到节能减排目的。

标签:火电厂;节能减排;低低温省煤器1概述:当前我国火力发电及供热用煤占全国煤炭总量的51%,灰渣约占全国的70%,用水量占工业用水总量的40%,烟尘排放占工业排放的33%,二氧化硫排放占工业排放的56%,足以表明火电厂节能减排势在必行。

除加强节能减排管理外,低低温省煤器技术也在火电厂得到广泛应用,降低能耗提高了能源利用效率。

我司二期设计安装亚临界330MW 汽轮发电机组两台(电厂编号:#3、#4)。

锅炉为上锅厂制造的亚临界、一次中间再热、控制循环汽包炉。

投产以来锅炉排烟温度维持在120~150℃,较业内平均水平偏高。

排烟产生的热量如能得到正确使用,可为我司节约大量燃料降低生产成本。

为回收锅炉排烟余热加热部分凝水、减少汽轮机抽汽,提高机组经济性、除尘效率,我司对#3炉进行了低低温省煤器改造。

2低低温省煤器工作原理:通过凝水在低低温省煤器内吸收排烟热量、降低排烟温度、水温升高后返回汽轮机低压加热器系统,起到代替部分低加的作用,在电量不变的情况下,降低机组能耗。

同时,脱硫塔烟温的下降,降低了脱硫工艺水消耗量。

理论上增设低低温省煤器后,大量烟气余热进入回热系统,在锅炉燃料量没增加前提下获得的额外热量以一定效率转化为电能。

新增电能远大于因排挤抽汽、汽机真空微降引起的能量损失,因此经济性无例外都是提高的。

3低低温省煤器安装位置:由于低低温省煤器传热温差低,换热面积、占地空间比较大,加装时需合理考虑锅炉现场的布置。

我司在#3炉电除尘入口水平烟道加装四组低低温省煤器,入口与空预器出口相连,出口与电除尘进口烟道喇叭口相连,通过低低温省煤器将电除尘入口烟温降至酸露点以下,同时满足湿法脱硫工艺最低的温度要求。

中国省煤器行业发展研究报告

中国省煤器行业发展研究报告

核心内容提要市场规模(Market Size)市场规模(Market Size),即市场容量,本报告里,指的是目标产品或行业的整体规模,通常用产值、产量、消费量、消费额等指标来体现市场规模。

千讯咨询对市场规模的研究,不仅要对过去五年的市场规模进行调研摸底,同时还要对未来五年行业市场规模进行预测分析,市场规模大小可能直接决定企业对新产品设计开发的投资规模;此外,市场规模的同比增长速度,能够充分反应行业的成长性,如果一个产品或行业处在高速成长期,是非常值得企业关注和投资的。

本报告的第三章对省煤器行业的市场规模和同比增速有非常详细数据和文字描述。

消费结构消费结构是指被消费的产品或服务的构成成份,本报告主要从三个角度来研究消费结构,即:产品结构、用户结构、区域结构。

1、产品结构,主要研究各类细分产品或服务的消费情况,以及细分产品或服务的规模在整个市场规模中的占比;2、用户结构,主要研究产品或服务都销售给哪些用户群体了,以及各类用户群体的消费规模在整个市场规模中的占比;3、区域结构,主要研究产品或服务都销售到哪些重点地区了,以及某些重点区域市场的消费规模在整个市场规模中的占比。

对消费结构的研究,有助于企业更为精准的把握目标客户和细分市场,从而调整产品结构,更好地服务客户和应对市场竞争。

市场份额(Market shares)市场份额,又称市场占有率,指一个企业的销售量(或销售额)在市场同类产品中所占的比重。

市场份额是企业判断自身市场地位的重要指标之一,也是无数大中型企业讨论和制定市场战略的重要依据。

对市场份额的研究,又分为总体市场市场份额和目标市场市场份额,本报告以中国市场为研究对象,中国市场即为总体市场,而某些特定的省、市则为目标市场。

市场集中度(Market Concentration Rate)市场集中度(Market Concentration Rate)是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标,是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度,经常使用的集中度计量指标有:行业集中率(CRn)、赫尔芬达尔—赫希曼指数(Herfindahl-HirschmanIndex,缩写:HHI,以下简称赫希曼指数)、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等,其中集中率(CRn)与赫希曼指数(HHI )两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。

燃煤机组低低温省煤器系统研究及应用效果分析

燃煤机组低低温省煤器系统研究及应用效果分析

燃煤机组低低温省煤器系统研究及应用效果分析宁玉琴;胡清;胡月【摘要】为解决燃煤锅炉排烟温度偏高的问题,设计了低低温省煤器热力系统,将锅炉排烟温度降低至合理范围,并对烟气热量进行回收利用.给出了低低温省煤器热力系统技术方案,对系统投运效果进行了测试.结果表明:所提方法有效解决了锅炉排烟温度偏高问题;在120 MW负荷下,排烟温度从156℃降低至99℃左右,机组热经济性相对提高2.16%,经济效益显著.降低低低温省煤器入口水温以及提高低低温省煤器凝结水流量,均可强化传热效果,提高烟气余热回收效益.【期刊名称】《应用能源技术》【年(卷),期】2018(000)003【总页数】3页(P27-29)【关键词】燃煤锅炉;低低温省煤器;排烟温度;烟气余热回收;节能【作者】宁玉琴;胡清;胡月【作者单位】华电电力科学研究院,杭州310030;杭州华电能源工程有限公司,杭州310030;华电电力科学研究院,杭州310030;杭州华电能源工程有限公司,杭州310030;华电电力科学研究院,杭州310030;杭州华电能源工程有限公司,杭州310030【正文语种】中文【中图分类】TK229.40 引言随着国家“十三五”能源规划发布,要求现役60万kW及以上机组力争5年内供电煤耗降至300 g/kW·h标煤。

然而,目前国内很多燃煤机组由于设计制造、运行调整、煤种变更等诸多原因,导致锅炉排烟温度高于设计值。

排烟温度偏高导致排烟热损失增加,锅炉效率降低,直接影响燃煤机组运行经济性。

为有效降低燃煤机组供电煤耗,实现机组节能减排一体化目标,可以对锅炉尾部排烟余热进行回收利用[1-5]。

文中以实际改造工程为例,对低低温省煤器技术及应用效果进行了较为深入的研究和分析。

1 机组概况某电厂440 t/h CFB锅炉采用循环流化床燃烧技术,与135 MW等级汽轮发电机组相匹配。

单炉架、一次再热、平衡通风、单露天岛式布置,全钢构架、悬吊结构汽包、固定排渣方式。

低低温省煤器在伊敏电厂的应用

低低温省煤器在伊敏电厂的应用

低低温省煤器在伊敏电厂的应用摘要:冬季低低温省煤器防腐防冻、低温腐蚀泄漏、机会严重,压差增加,引风机电耗增加、送风机及空预器跳闸后低低温省煤器模块及回水管道振动。

因此,伊敏电厂从暴露问题一一进行了研究,使低低温省煤器得到了很好的利用,从而提高了电厂的经济性。

关键字:低低温省煤器经济性减低煤耗低温腐蚀泄漏1.低低温省煤器的工作原理伊敏电厂低低温省煤器利用凝结水来降低与烟气进行换热,低低温省煤器凝结水取自#7低压加热器后和#8低压加热器前,取水通过低低温省煤器增压泵进入各模块换热,换热后回水一部分进入凝结水暖风器来加热送风机出口风温,一部分直接回至#6低压加热器出口并入凝结水系统。

通过#8低压加热器取水温度调节阀开度和低低温省煤器再循环、凝结水暖风器回水、低低温省煤器再循环泵,调节低低温省煤器入口温度,保证省煤器入口水温≥72℃。

低低温省煤器排烟温度通过低低温省煤器增压泵的频率及入口水温来控制低低温省煤器出口烟温。

从而达到降低排烟温度的目的。

1.伊敏电厂低低温省煤器介绍伊敏电厂所有低低温省煤器都布置空预器和电除尘之间的烟道内,一期低低温省煤器布置位置靠近电除尘(电除尘室),二三期低低温省煤器布置位置靠近空预器(靠近锅炉厂房墙体),根据布置位置,二三期低低温省煤器冬季防冻按照厂家给定方法无法达到防腐和防冻的目的。

1.二期机组及低低温省煤器介绍华能伊敏电厂二期采用了两台2×600MW机组,锅炉是哈尔滨锅炉股份公司根据美国ABB-CE燃烧工程公司技术设计,制造的HG2030/17.5 –HM13型锅炉,其主要型式为亚临界参数、强制循环加内螺纹管单炉膛、∏型布置、一次中间再热、平衡通风,锅炉房紧身封闭、全钢结构、全悬吊结构、固态排渣,采用风扇磨直吹式制粉系统,八角切园直吹式燃烧方式,燃料为褐煤。

#3机组低低温省煤器凝结水取自#7低压加热器后和#8低压加热器前,取水通过低低温省煤器增压泵进入各模块换热(#4炉设计了低低温省煤器凝结水大旁路,未设计增压泵,取水直接考凝结水系统压力进入低低温省煤器模块,但设计2台循环增压泵,用来提高低低温省煤器入口水温),换热后回水一部分进入凝结水暖风器来加热送风机出口风温,一部分直接回至#6低压加热器出口并入凝结水系统。

低温省煤器技术简介及应用分析

低温省煤器技术简介及应用分析

低温省煤器技术简介及应用分析-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII低温省煤器LTE 技术介绍及应用分析福建紫荆环境工程技术有限公司2014年目录1.低温省煤器系统概述 (1)2.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置 (1)3.低压省煤器节能理论及计算 (3)4.某工程低温省煤器的初步方案 (6)5.加装低温省煤器需要考虑的问题 (8)6 低温省煤器的特点分析 (9)1.低温省煤器系统概述排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,一般约为5%--12%,占锅炉热损失的60%--70%,影响排烟热损失的主要因素是排烟温度,一般情况下,排烟温度每增加10℃,排烟热损失增加0.6%--1%,相应多耗煤 1.2%--2.4%。

若以燃用热值2000KJ/KG煤的410t/h高压锅炉为例,则每年多消耗近万吨动力力煤,我国火力发电厂的很多锅炉排烟温度都超过设计值,约比设计值高20—50℃。

所以,降低排烟温度对于节约燃料和降低污染具有重要的实际意义,实践中以降低排烟温度为目的的锅炉技术改造较多。

但由于大多数电厂尾部烟道空间太小,防磨、防腐要求较高,引风机的压头裕量不大等实际情况。

为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高电厂的运行经济性,可考虑在烟道上加装低温省煤器。

低温省煤器的具体方案为:凝结水在低温省煤器内吸收排烟热量,降低排烟温度,自身被加热、升高温度后再返回汽轮机低压加热器系统,代替部分低压加热器的作用。

在发电量不变的情况下,可节约机组的能耗。

同时,由于进入脱硫塔的烟温下降,还可以节约脱硫工艺水的消耗量。

2.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置2.1低温省煤器目前在国内外的应用情况低温省煤器能提高机组效率、节约能源。

目前在国内也已有电厂进行了低温省煤器的安装和改造工作。

山东某发电厂,两台容量100MW发电机组所配锅炉是武汉锅炉厂设计制造的WGZ410/100—10型燃煤锅炉,由于燃用煤种含硫量较高,且锅炉尾部受热面积灰、腐蚀和漏风严重,锅炉排烟温度高达170℃,为了降低排烟温度,提高机组的运行经济性,在尾部加装了低温省煤器。

燃煤电厂低低温省煤器节能技术探究

燃煤电厂低低温省煤器节能技术探究

燃煤电厂低低温省煤器节能技术探究发布时间:2021-10-09T07:36:17.561Z 来源:《科技新时代》2021年7期作者:武鑫山、李龙祥,王怀旭,周伟[导读] 本文就针对火电厂关于低低温省煤器工作原理与节能相关方面进行相关的讨论。

内蒙古上都发电有限责任公司内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗 027200摘要:基于目前我国的一些基本形式以及相关政策的要求,节能减排是非常重要的一项任务,各个企业以及各个部门都在全力以赴的实现这一目标,竞争日益激烈的市场也从侧面反映了不改进就会被淘汰的状况。

本文就燃煤电厂低低温省煤器上的节能降耗来进行相关方面的讨论。

关键词:低低温省煤器、节能、降耗;1引言近年来我国的经济增长非常迅速,在各个建设上也取得了非常大的成就,但是在取得这些成就的时候我们也使得资源与环境遭到了破坏,随着时间的推移经济的发展与环境保护之间的矛盾日趋尖锐,以往的天空不是那么蓝了,以往的河流不是那么的清澈了,以往儿时村庄门口小溪里的鱼和虾也不见了。

这就使得人们对于环境污染问题反应极其地强烈。

在经济飞速发展的同时电力资源的充足供应也是必不可少的,说到电力资源作为发电大国以及用电大国,我国目前绝大多数电厂是通过燃烧煤炭来进行发电,燃烧煤炭所产生的烟气就会对大气环境造成污染,电厂锅炉所排出烟气的温度越高就越是不能够节能减排,因此无论是从环保性还是经济性上来看,降低锅炉排烟气温度是很有必要的,这对于我国的火电厂来说都是应该普及并且切实落实实施的。

而使得排出的烟气能够降温的机器就是低低温省煤器,本文就针对火电厂关于低低温省煤器工作原理与节能相关方面进行相关的讨论。

2低低温省煤器系统概述说到低低温省煤器,它其实就是一种能够对烟气的余热进行回收的一种机器设备,其工作的原理就是利用烟气加热汽机凝结成水以此来实现烟气余热的回收。

低低温省煤器的系统布置是可根据电厂机组的特点来进行合理的布置,以便到达降低煤烟气的温度和升高凝结水温度的目的。

350MW褐煤机组低温省煤器改造与经济分析

350MW褐煤机组低温省煤器改造与经济分析

350MW褐煤机组低温省煤器改造与经济分析摘要: 350MW褐煤机组运行中排烟温度偏高,锅炉排烟损失大,通过加装低温省煤器达到降耗目的,同时提高除尘效果。

本文针对加装低温省煤器后磨损和腐蚀问题,在材料选择、水温控制及布置方式等方面提出相应的设计控制措施,同时重点对低温省煤器投运前后的经济性参数进行对比分析。

关键词:350MW;低温省煤器;防磨措施;防腐措施;经济性分析1.引言排烟热损失是电站锅炉各项热损失中最大的(5%~7%)一项,褐煤锅炉排烟温度设计偏高,排烟温度设计一般在140℃~150℃,而排烟温度每降低10℃,锅炉效率可提高约0.5%[1],另外,由于排烟温度上升,对锅炉安全运行造成很大的隐患,比如除尘器效率下降,除尘器寿命缩短,烟气温度增加,烟气量增大引起的引风机电耗上升,所以对锅炉进行降低排烟温度的改造势在必行。

低温省煤器是利用烟气余热加热凝结水或热网水的加热器,回收烟气余热,降低排烟热损失,提高机组效率及除尘效果。

图1 腐蚀速率随壁温变化曲线图2.低温省煤器设计与布置低温省煤器采用表面换热,即烟气一水换热器,烟气与热力循环系统中的凝结水进行热交换。

根据现场锅炉及静电除尘器等大型设备的布置特点,将低温省煤器布置于电除尘之前、空气预热器之后烟道中,该方案的优点是经过低温省煤器后,烟气温度降低,烟气余热大量被回收利用,使锅炉效率被提高,锅炉经济性被提高,而且烟气体积流量减小,静电除尘器集尘面积相对被提高,烟气中飞灰比电阻相对被降低,达到提高除尘器效率的目的。

由于流经低温省煤器的烟气没有经过除尘,含尘浓度高,工作环境恶劣,磨损和腐蚀大,需要在低温省煤器设计时采取有效的防磨防腐技术措施。

2.1 低温省煤器防磨措施1)对烟气流场进行数值模拟,设计上采用导流板和流线型烟道可以避免出现烟气走廊、烟气偏流及产生烟气涡流。

根据数值模拟结果和低温省煤器运行经验,将除尘器前低温省煤器烟气流速在10m/s左右,可大大减少烟气粉尘对管束的磨损,同时烟气清灰性较好。

锅炉低温省煤器余热回收

锅炉低温省煤器余热回收

锅炉低温省煤器余热回收火力发电是我国电力企业的主要发电形式,在火力发电过程中,烟气的余热回收是一项重要的技术。

基于此,本文进行锅炉低温省煤器概述的基础上,从常规低温省煤器、分段低温省煤器、实例分析三个方面对锅炉低温省煤器的余热回收系统进行了深入的研究和分析。

标签:锅炉余热回收;经济性分析;常规低温省煤器目前,国内的火力发电存在两种类型的大量热损失,而影响火力发电厂的重要因素就是烟气的余热。

国内大多数燃煤电站的锅炉排烟温度在130℃左右,其效率保持在92%左右。

其中,排烟的热损失占到锅炉总体热损失的50%以上,如果可以把燃煤电站的排烟温度降低至80℃左右,锅炉的整体效率就会提高3%左右,其供电煤耗也会下降4g/kWh,CO2的排放量也会大幅减少。

因此,随着能源价格节节攀升、国家对于节能减排标准的日益严格,锅炉烟气余热的回收利用已经成为火力发电厂需要着重解决的技术问题。

1 锅炉低温省煤器的概述在锅炉的尾部烟道处安装低温省煤器,其原理是利用凝结水以及其他的介质来吸收烟气中的余热,从而达到降低烟气余热的目的。

利用低温省煤器可以有效的进行烟气的余热回收,极大的提高了高温烟气的热利用率,同时降低了烟气的排放损失。

低温省煤器综合的利用烟气热量,同时有效的提高烟气的余热回收品质,提高其利用价值,降低了机组供电的煤耗。

低温省煤器的主要优点有:①其吸收余热的功能,可以把余热应用于供暖热网水的加热、生活用水的加热以及凝结水等,极大的提高了锅炉的工作效率,同时为企业增加了一定经济效益;②降低了排放烟气的温度,使得烟气在进到脱硫塔时已经达到了最佳的脱硫状态,极大的减少了脱硫塔中冷却水的消耗,达到了节约水资源的目的;③低温省煤器设置在除尘器前还可以达到减小烟气体积流的目的,提高了其电除尘的效率,实现了粉尘排放的降低。

2 锅炉低温省煤器的余热回收分析2.1 常规低温省煤器燃煤机组的实际排放烟气温度是130℃左右,同时需要考虑到低温腐蚀、换热器的成本和材料、经济性等因素,设计流经低温省煤器而冷却后的排放烟气温度应该降低到90℃左右。

低温省煤器技术简介和应用分析报告

低温省煤器技术简介和应用分析报告

低温省煤器LTE 技术介绍及应用分析福建紫荆环境工程技术有限公司2014年目录1.低温省煤器系统概述 (1)2.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置 (1)3.低压省煤器节能理论及计算 (3)4.某工程低温省煤器的初步方案 (5)5.加装低温省煤器需要考虑的问题 (8)6 低温省煤器的特点分析 (8)1.低温省煤器系统概述排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,一般约为5%--12%,占锅炉热损失的60%--70%,影响排烟热损失的主要因素是排烟温度,一般情况下,排烟温度每增加10℃,排烟热损失增加0.6%--1%,相应多耗煤1.2%--2.4%。

若以燃用热值2000KJ/KG煤的410t/h高压锅炉为例,则每年多消耗近万吨动力力煤,我国火力发电厂的很多锅炉排烟温度都超过设计值,约比设计值高20—50℃。

所以,降低排烟温度对于节约燃料和降低污染具有重要的实际意义,实践中以降低排烟温度为目的的锅炉技术改造较多。

但由于大多数电厂尾部烟道空间太小,防磨、防腐要求较高,引风机的压头裕量不大等实际情况。

为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高电厂的运行经济性,可考虑在烟道上加装低温省煤器。

低温省煤器的具体方案为:凝结水在低温省煤器内吸收排烟热量,降低排烟温度,自身被加热、升高温度后再返回汽轮机低压加热器系统,代替部分低压加热器的作用。

在发电量不变的情况下,可节约机组的能耗。

同时,由于进入脱硫塔的烟温下降,还可以节约脱硫工艺水的消耗量。

2.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置2.1低温省煤器目前在国内外的应用情况低温省煤器能提高机组效率、节约能源。

目前在国内也已有电厂进行了低温省煤器的安装和改造工作。

山东某发电厂,两台容量100MW发电机组所配锅炉是武汉锅炉厂设计制造的WGZ410/100—10型燃煤锅炉,由于燃用煤种含硫量较高,且锅炉尾部受热面积灰、腐蚀和漏风严重,锅炉排烟温度高达170℃,为了降低排烟温度,提高机组的运行经济性,在尾部加装了低温省煤器。

低温省煤器技术简介及应用分析报告

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低温省煤器LTE 技术介绍及应用分析**紫荆环境工程技术**2014年目录1.低温省煤器系统概述12.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置13.低压省煤器节能理论及计算34.某工程低温省煤器的初步方案55.加装低温省煤器需要考虑的问题56 低温省煤器的特点分析61.低温省煤器系统概述排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,一般约为5%--12%,占锅炉热损失的60%--70%,影响排烟热损失的主要因素是排烟温度,一般情况下,排烟温度每增加10℃,排烟热损失增加0.6%--1%,相应多耗煤1.2%--2.4%.若以燃用热值2000KJ/KG煤的410t/h高压锅炉为例,则每年多消耗近万吨动力力煤,我国火力发电厂的很多锅炉排烟温度都超过设计值,约比设计值高20—50℃.所以,降低排烟温度对于节约燃料和降低污染具有重要的实际意义,实践中以降低排烟温度为目的的锅炉技术改造较多.但由于大多数电厂尾部烟道空间太小,防磨、防腐要求较高,引风机的压头裕量不大等实际情况.为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高电厂的运行经济性,可考虑在烟道上加装低温省煤器.低温省煤器的具体方案为:凝结水在低温省煤器内吸收排烟热量,降低排烟温度,自身被加热、升高温度后再返回汽轮机低压加热器系统,代替部分低压加热器的作用.在发电量不变的情况下,可节约机组的能耗.同时,由于进入脱硫塔的烟温下降,还可以节约脱硫工艺水的消耗量.2.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置2.1低温省煤器目前在国内外的应用情况低温省煤器能提高机组效率、节约能源.目前在国内也已有电厂进行了低温省煤器的安装和改造工作.**某发电厂,两台容量100MW发电机组所配锅炉是**锅炉厂设计制造的WGZ410/100—10型燃煤锅炉,由于燃用煤种含硫量较高,且锅炉尾部受热面积灰、腐蚀和漏风严重,锅炉排烟温度高达170℃,为了降低排烟温度,提高机组的运行经济性,在尾部加装了低温省煤器.低温省煤器系统布置图如下:**某电厂低温省煤器系统连接图国外低温省煤器技术较早就得到了应用.在苏联为了减少排烟损失而改装锅炉机组时,在锅炉对流竖井的下部装设低温省煤器供加热热网水之用.德国Schwarze Pumpe电厂2×800MW褐煤发电机组在静电除尘器和烟气脱硫塔之间加装了烟气冷却器,利用烟气加热锅炉凝结水,其原理同低温省煤器一致.德国科隆Nideraussem1000MW级褐煤发电机组采用分隔烟道系统充分降低排烟温度,把低温省煤器加装在空气预热器的旁通烟道中,在烟气热量足够的前提下引入部分烟气到旁通烟道内加热锅炉给水.日本的常陆那珂电厂采用了水媒方式的管式GGH.烟气放热段的GGH布置在电气除尘器上游,烟气被循环水冷却后进入低温除尘器<烟气温度在90~100℃左右>,烟气加热段的GGH布置在烟囱入口,由循环水加热烟气.烟气放热段的GGH的原理和低温省煤器一样.低温省煤器尽管在国内和国外已经有运用业绩,但上述的例子中我们发现,在德国锅炉排烟温度较高,均达到170℃左右<这些锅炉燃用的是褐煤>,而加装低温省煤器后排烟温度下降到100℃左右.日本的情况是锅炉设计排烟温度不高<125℃左右>,经过低温省煤器后烟气温度可降低到85℃左右.2.2低温省煤器安装位置由于低温省煤器的传热温差低,因此换热面积大,占地空间也较大,所以在加装低温省煤器时,需合理考虑其在锅炉现场的布置位置.低温省煤器布置在除尘器的进口日本的不少大型火电厂,如常陆那珂电厂<1000MW>和Tomato-Atsuma电厂<700MW>等都有类似的布置.管式的GGH烟气放热段布置在空预器和除尘器之间.管式GGH将烟气温度降低到90℃左右,除尘器的飞灰比电阻可从1012Ω-cm下降到1010Ω-cm,这样可提高电气除尘器的运行收尘效率.低温省煤器布置在除尘器的进口,除尘器下游的烟气体积流量降低了约5%,因此其烟道、引风机、增压风机等的容量也可相应减少,降低了运行厂用电.据计算,每台机组节约引风机和增压风机厂用电共约500kW.需要指出的是除尘器和风机的选型仍应该考虑125℃低温省煤器未投运时的情况,这种布置方式最大的风险是腐蚀.因为经过低温烟气换热器后的烟气温度已经在酸露点以下,除尘器、烟道、引风机、增压风机均存在腐蚀的风险.根据日本的有关技术资料,未经除尘器收尘的烟气中含有较多的碱性颗粒,可中和烟气中凝结的硫酸微滴,低温除尘器及其下游的设备并"不需要进行特别的防腐考虑",而且日本的不少大机组运行低温除尘器也有良好的业绩,因此,这种布置方式应该是可行的.但是,对所谓的"不需要进行特别的防腐考虑"还有一些疑虑:<1>是不是仅仅依靠烟气中的碱性灰颗粒就能中和大部分SO,而大大降低温烟气的腐2蚀性?中和反应的彻底程度肯定与燃煤的特性有关<如含硫量,含灰量,灰分中碱性物质如CaO.K2O的数量等>,是不是还与别的因素有关?<2>对于低温电气除尘器与常规除尘器的区别还需要进一步研究.根据我们目前掌握的资料,为了防止低温除尘器灰斗中的灰板结,其灰斗的加热面积要大于普通除尘器.由于缺乏更多的资料,如果采用这种布置方式需要进行大量资料的收集研究工作.<3>对于除尘器下游的烟道和风机设备,由于烟气中的灰已经基本被除去,此时还应该充分考虑相应的防腐措施.<4>随着烟气温度的降低,烟灰的电气抗阻值下降.此时ESP 的除尘性能上升,但是在捶打集尘极板时,附在电极处的烟尘会飞散,使ESP出口粉尘浓度短时上升<比通常的出口浓度要高约50mg/m3左右>.低温省煤器布置在脱硫吸收塔的进口德国一些燃烧褐煤的锅炉将低温省煤器布置在吸收塔入口.低温省煤器将烟气温度从160℃降低到100℃后进入吸收塔,被烟气加热的凝结水再加热冷二次风.这种方式的低温省煤器实际上起到管式GGH加热器中烟气冷却的作用.烟气经过除尘器后,低温省煤器处于低尘区工作,因此飞灰对管壁的磨损程度将大大减轻.由于烟气中的碱性颗粒几乎被除尘器捕捉,其出口烟气带有酸腐蚀性.但是由于其布置位置在除尘器、引风机、增压风机之后,烟气并不会对这些设备造成腐蚀,因而避免了腐蚀的危险.因为吸收塔内本来就是个酸性环境,烟气离开吸收塔时温度约为45℃.塔内进行了防腐处理.这种布置方式只要考虑对低温省煤器的低温段材料和低温省煤器与吸收塔之间的烟道进行防腐.采用这种布置方式的缺点是无法利用烟气温度降低带来的提高电气除尘器运行效率、减少引风机和增压风机功率的好处;其次,其布置位置远离主机,用于降低烟气温度的凝结水管道也较长,凝结水泵需克服的管道阻力及电耗也更高.3.低压省煤器节能理论及计算一般认为,把烟气余热输入回热系统中会排挤部分抽汽,导致热力循环效率降低;并且,排挤的部分抽汽会增加凝汽器的排汽使汽轮机真空有所降低.这两点对于低压省煤器节能的疑问必须加以澄清.理论上,增设低压省煤器后,大量烟气余热进入回热系统,这是在没有增加锅炉燃料量的前提下,获得的额外热量,它以一定的效率转变为电功.这个新增功量要远大于排挤抽汽和汽机真空微降所引起的功量损失,所以机组经济性无例外都是提高的.3.1 发电煤耗节省量计算采用等效热降法进行热经济性分析.将低压省煤器回收的排烟余热作为纯热量输入系统,而锅炉产生1kg新汽的能耗不变.在这个前提下,热系统所有排挤抽汽所增发的功率,都将使汽轮机的效率提高.相应1kg汽轮机新汽,其全部做功量称新汽等效焓降<记为H>,所有排挤抽汽所增发的功量<记为ΔH>称等效焓降增量,计算如下:H = 3600/<ηjd×d> 〕kJ/kg〔ΔH=β[<hd2-h4>η5+∑〕τj·ηj〔] 〕kJ/kg〔式中 d—机组汽耗率,kg/kwh;ηjd—汽轮机机电效率;β—低省流量系数;hd2—低压省煤器出水比焓,kJ/kg;h4—除氧器进水比焓,kJ/kg;τj—所绕过的各低加工质焓升,kJ/kg;ηj—所绕过的各低加抽汽效率.热耗率降低δq按下式计算:δq=ΔH·q/〕H+ΔH〔〕kJ/kwh〔式中 q—机组热耗率,kJ/kwh;发电标煤耗节省量δbs按下式计算:δbs=δq/〕ηp·ηb·29300〔〕kg/kwh〔式中ηp、ηb——锅炉效率、管道效率;以已投运的某200MW火电机组低压省煤器系统为例进行节能量计算,结果列于表1.由表1可见,低压省煤器降低排烟温度28℃,可节省标准煤3.05g/kwh.表1低压省煤器主要指标计算结果〕某国产200MW机组〔这里指出,低压省煤器尽管降低了排烟温度,但并未改变锅炉效率.锅炉的排烟温度仍然定义于空气预热器出口.3.2 汽轮机真空影响计算对于湿冷机组,汽轮机背压增量dpc与冷凝量增量dDc关系借助凝汽器的变工况计算,亦可按下式估算:dpc=2.059×dDc/Dc 〕kPa〔dDc=∑Dj- dD0 <t/h>式中 Dc—凝汽器冷凝量,t/h,dD0—由增设低省引起的汽轮机新汽量减少值,t/h,可由δbs计算得到.∑Dj—低省各排挤抽抵达凝汽器的总量,t/h.其中第J级的排挤量按下式计算:Dj=3.6·γj·G·τj/qj 〕 t/h〔式中 G—低省的过水流量,kg/sγj—排挤系数,指第J级排挤抽汽抵凝汽器的份额,按文献[1]计算.其余符号,意义同前.表2列出了汽轮机真空计算主要结果.表2汽轮机真空影响计算结果<某国产200MW级组>由表可知,各排挤抽抵达凝汽器的总量14.12t/h,低省节省新汽量5.64t/h,冷凝量净增量8.48t/h,由此引起汽轮机背压升高0.0404kPa.此时汽轮机排汽比焓升高值为0.457kJ/kg,仅占新汽等效焓降的0.037%.根据以上分析,排挤抽汽对汽轮机真空以及对汽轮机做功的影响完全可以忽略.4.某工程低温省煤器的初步方案低温省煤器的结构形式如下省煤器结构设计中需考虑的问题 :1、管径的选择2、纵向节距和横向节距<烟气流速>的确定3、管组高度的限制,检修用空间高度的预留4、省煤器中的凝结水流速4.1机组主要设备参数4.2低温省煤器主要设备参数4.3低温省煤器调试运行参数由以上实例可以看出,投资回收期为1.41年,可使用寿命为10年,则低温省煤器具有非常积极的意义.5.加装低温省煤器需要考虑的问题5.1 烟道省煤器的低温腐蚀选用合适的耐腐蚀材料.针对工程的应用情况,选择合适的、性价比比较高的材料是非常重要的.目前可供考虑采用的材料主要有:不锈钢材料、耐腐蚀的低合金碳钢、复合钢管及碳钢表面搪瓷处理等.5.2 换热面管的积灰低温省煤器的换热面管采用高频焊翅片管,与普通光管相比,翅片管传热性好,因此可减小低温省煤器的外形尺寸和管排数,减少烟气流动阻力.但是高频焊翅片管易于积灰.其积灰的程度与煤灰特性及烟气流速有关.因此在设计时可适当提高烟速〕对于除尘器前布置的低温省煤器,烟气流速推荐10 m/s左右,对于除尘器后布置的低温省煤器,烟气流速推荐15 m/s左右〔.选择合适间距的翅片管以减少省煤器管壁积灰.在低温省煤器管排间将设置蒸汽吹灰器.对于低温省煤器在布置上必须考虑可拆卸的形式,并在低温省煤器上设置水清洗系统,利用机组停运期间进行水清洗.5.3 烟道的防腐由于烟气运行温度较低,需要对低温省煤器后的烟道考虑防腐措施,初步考虑采用耐硫酸碳钢,对烟道的造价会提高约20%.6 低温省煤器的特点分析6.1排烟温度方案比较主要比较了传统的高压省煤器改造和增设低压省煤器的两种技术方案.与高压省煤器改造相比,低压省煤器在电厂节能减排方面有其独到的优点:<1>可以实现排烟温度的大幅度降低.按照电厂的不同需求,可降低排烟温度30℃~35℃,甚至更多.而改造高压省煤器,则根本无法做到这一点.这个优点对于需上脱硫系统的锅炉<排烟温度有最高限制>,是十分珍贵的.<2>对于锅炉燃烧和传热不会产生任何不利影响.由于低压省煤器布置于锅炉的最后一级受热面<下级空预器>的后面,因此,它的传热行为对于锅炉的一切受热面的传热均不发生影响.因此既不会降低入炉热风温度而影响锅炉燃烧,也不会使空气预热器的传热量减少,从而反弹排烟温度的降低效果.<3>具有独特的煤种和季节适应性.锅炉的低压省煤器出口烟温可以根据不同季节和煤质<主要是含硫量>进行调节,以实现节能和防腐蚀的综合要求.这也是高压省煤器改造所不具备的.例如为**QG电厂670t/h锅炉设计的低压省煤器,设计将排烟温度从160℃降低到135℃.后运行中排烟温不正常升高到180℃,低压省煤器靠自身的烟温调节功能,仍然将排烟温度轻松降低到135℃.<4>设计低压省煤器也可以同时解决汽轮机热力系统的某些缺陷.例如**ST电厂#4机<200MW>,大修前除氧器的主凝结水进水温度高出设计值很多,造成了除氧器的排挤抽汽.为此,只得部分开启#4低加旁路,使汽轮机热耗增加.加装低压省煤器后,低省出口的水温为120℃,低于主凝结水温度34℃,与主凝结水汇合后,使除氧器进水温度基本恢复设计值,从而消除了回热系统的缺陷,保证了除氧效果.<5>采用低压省煤器系统,可以充分利用锅炉本体以外的场地空间布置受热面,因而空间宽绰、便于检修.当然,由于低压省煤器所吸收余热的利用能级相对较低,因此其单位排烟温降的节能量不及高压省煤器改造.如果电厂只需少量降低排烟温度、而锅炉又无燃烧稳定性的担忧或其它限制时,改造高压省煤器也不失为较好的方案.6.2低温省煤器的优点:1、可降低排烟温度30~70℃.可获得显著的节能经济效益.2、大大降低脱硫系统的水耗.加装低压省煤器后,可取消脱硫系统的喷水降温装置或事故<喷淋>降温装置,实现脱硫系统的深度节能.3、增设低压省煤器,可减少抽汽量,降低煤耗.4、具有良好的煤种和季节适应性.5、具有良好的负荷适应性.6、可以充分利用锅炉本体以外的场地空间,布置所需要的受热面,并留有足够的检修空间,检修方便.7、本技术把锅炉的余热利用与汽轮机的低加系统巧妙地结合起来,对于锅炉燃烧和传热不会产生任何不利影响.8、对于拆除GGH的脱硫改造工程,在吸收塔入口处加装低温省煤<GGH的阻力比低温省煤器高300-400Pa>,不仅解决了去掉GGH后烟气对脱硫系统的不利影响,而且降低排烟温度,提高锅炉效率.9、由于本系统属静态设备,无动力装置,所以系统本身能耗极低.。

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低温省煤器市场调研报告
1.市场背景
排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,占锅炉热损失的60%~70%。

,一般情况下,排烟温度每升高10℃,排烟热损失增加0.6%~1.0%。

我国现役火电机组中锅炉排烟温度一般在125~150℃左右,实际排烟温度高于设计值是普遍存在的现象。

.锅炉排烟温度高,会使锅炉效率降低、脱硫塔耗水量增加、除尘器效率降低等,采用烟气余热利用换热器后会将烟气的余热回收利用提高锅炉效率,也降低了脱硫冷却水耗量。

我国火力发电厂的很多锅炉排烟温度都存在超过设计值的情况。

为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高机组热经济性,通过低温省煤器吸收利用烟气余热的技术得到了火电行业的广泛关注。

大型火电机组的节能减排是目前国家的重要国策,近年来,随着国家节能减排指标的严格要求以及煤价的上涨波动,以煤为基础的发电成本日益增加,各电厂面临着节能的巨大压力,寻求降低煤耗的新技术、新方法,并加大了相关的资金投入。

2.市场现状
针对目前电厂所面对的问题,目前电厂烟气余热利用方式主要有采用低温省煤器系统、MGGH系统。

2.1低温省煤器
2.1.1低温省煤器的主要作用:
节煤——在电厂运行中,排烟热损失是最重要的一项热损失,占锅炉热损失的60%~70%,利用低温省煤器回收排烟热量实现了能源梯级利用。

节水——可通过降低脱硫入口烟气温度而大量减少脱硫减温工艺用水,从而
减少水蒸气的携带,减轻烟囱“白色烟羽”现象。

保证最佳脱硫效率——可以保证烟气以90℃左右的最佳脱硫反应温度进入脱硫塔。

减少SO
2及CO
2
排放——节约燃煤是最好的减排方式,从源头减少了污染物
的生成。

在国家节能减排政策和煤价高位波动的大背景下,利用低温省煤器降低锅炉排烟温度具有重大的经济价值和社会效益。

2.1.2金属低温省煤器在运行中的问题:
腐蚀——在燃烧过程中产生的SO
2,SO
3
,HCl、HF等与烟气中的水蒸汽结合,
在金属管材表面上凝结形成硫酸、盐酸、氢氟酸等的混合物,从而引起低温腐蚀。

堵塞——凝结的混合酸还会粘附烟气中的飞灰,在金属表面形成结垢,加重设备内部的积灰和堵灰。

换热效率衰减——堵灰和结垢会造成换热效率降低,烟气压损上升,腐蚀进一步加剧,形成恶性循环。

威胁电厂安全稳定运行——金属低温省煤器管束因泄露而造成凝结水进入烟气系统,有可能会引起除尘器效率下降、极板极丝腐蚀、粉尘粘结,也可能导致风机结垢卡塞、叶片震动、漏风漏烟,甚至导致非计划停机。

锅炉尾部烟道工况恶劣,粉尘含量高、磨损作用大、腐蚀能力强,因此如何解决锅炉尾部烟道低温腐蚀已经成为制约烟气余热回收、影响锅炉安全稳定运行的严峻课题。

低温省煤器腐蚀照片
2.1.3解决方案:
针对金属低温省煤器在运行中出现的种种问题,科研人员一直在寻找好的解决方案,目前伴随着新材料新技术的发展,市场中出现了氟塑料烟气换热器,凭借着氟塑料优异的材料特性,其可以解决金属低温省煤器无法解决的问题。

氟塑料低温省煤器的特点
氟塑料优秀的耐腐蚀、耐高低温、耐老化、不粘黏的材料特性,氟塑料烟
气余热回收装置因而具有以下特点:
氟塑料换热器材料特性及性能优势表
氟塑料换热器
国外运行16年的氟塑料换热器及其局部放大图(无腐蚀)
2.2 GGH
2.2.1 GGH的作用
提升排烟温度——可以将湿法烟气脱硫的排烟温度从50℃升高到80℃左右,从而提高烟气从烟囱排放时的抬升高度,扩大污染物排放范围。

减轻“烟羽”和“石膏雨”现象——抬升烟气排放温度,可以避免在烟囱口由于烟气凝结而形成白色“烟羽”以及在电厂附近形成“石膏雨”。

节水——可通过降低脱硫入口烟气温度而大量减少脱硫减温工艺用水。

保证最佳脱硫效率——可以保证烟气以80~90℃的最佳脱硫反应温度进入脱硫塔。

减轻对净烟道和烟囱的腐蚀——烟气温度抬升之后,具有一定干度的烟气的腐蚀性大大降低。

在国家空气污染形势严峻的大背景下,特别是在环境要求严格地区,GGH是缓解污染的有效方法之一。

2.2.2金属回转式GGH运行中存在的问题:
运行故障增加——换热面发生低温腐蚀而产生的腐蚀、堵塞大大增加了脱硫系统运行故障率。

能耗、水耗增加——结垢会堵塞换热元件的通道,进一步增加GGH的压降,增加了相应的冲洗能耗、水耗,同时冲洗水进一步加重了低温腐蚀。

GGH冲洗后的废水含有很强的腐蚀性,必须进行专门的处理后才能排放。

脱硫效率降低——回转式GGH的原烟气侧和净烟气侧之间的泄漏率一般在1~3%,大大降低系统的脱硫效率。

维护和保养费用增加——GGH每1~3年更换一次热元件,每隔一段时间就需要除尘除垢,大大增加了人工费和设备费。

2.2.3 解决方案:
采用氟塑料水媒GGH可以解决金属回转式GGH在运行中的各种问题,其性能
对比表参见下表。

3.氟塑料烟气换热器的技术及投资优势对比国内某电厂2x660MW机组低温省煤器技术方案对比
总结分析:
对于低温省煤器项目,与金属低温省煤器或两级布置方式相比,在除尘器之后布置氟塑料低温省煤器,不但可以回收更多的热量,更具有耐腐蚀、系统安全、布置简单、运行维护方便、使用寿命长久、投资回报率高等优势,与包塑换热器,氟塑料换热器在满足电厂工况的前提下,头成本更小,投资效益更高。

建议业主选择在除尘器之后安装氟塑料低温省煤器方案。

4.余热利用市场前景
截至2014年9月底,全国总电力装机近13亿千瓦,其中火电约9亿千瓦。

随着我国工业化和城镇化的持续推进,电力需求将保持较快增长,预计2015年我国电力装机总量将达到约14.3亿千瓦。

2020年装机总量将达17亿至18亿千瓦。

“十二五”期间,需要新增装机容量4亿千瓦,其中水电1亿千瓦,核电3600万千瓦,风电及可再生能源6800万千瓦,气电1600万千瓦,其余2亿千瓦仍需煤电支撑。

按照目前的市场预期,2亿千万的新增机组容量,换算成600MW机组,在十二五期间需要新建600MW机组300台以上,对于目前市场上的金属低温省煤器,一台600MW机组安装低温省煤器按照1000万计算,300台机组的市场份额是30亿元,如果采用氟塑料换热器,每台机组按照1500万计算,其市场份额是45亿元。

针对目前市场现有的老火电机组,装机容量9亿千瓦时,其换算成600MW 机组是近1500台机组,由于老旧机组的改造及近些年部分机组已经进行过低温省煤器的改造,市场预计还有将近1000台机组待进行改造,而且由于目前金属型低温省煤器的低温腐蚀问题无法解决,即使进行过低温省煤器改造的项目最多不超过2年,其低温省煤器便需要进行更换。

初步估计目前这些低温省煤器按照金属省煤器计算也有100亿,如果采用氟塑料低温省煤器,省煤器在改造市场的市场份额将达到150亿,如果加上新建项目,市场份额初步估计将近200亿,面对如此巨大的市场份额,及氟塑料换热器的优良性能,在未来市场中,将有很大的市场空间。

5.市场竞争
目前国内外从事余热回收设备生产研发厂商众多,而目前主要集中于金属翅片管式换热器、氟塑料换热器以及包塑换热器三个方面。

而从目前国内的市场形势来看,这其中又以金属翅片管式换热器的生产厂家为主,目前在国内主要的生产厂商如下:
青岛达能环保设备有限公司
江苏海德环保有限公司
福建龙净环保股份有限公司
山东北辰机电设备股份有限公司
睿能(四平)北方能源技术有限公司
格菱动力设备有限公司
烟台龙源电力技术股份有限公司
山东山大华特环保工程有限公司
上海发电研究院
济南山源电力设备有限公司
随着国内外新材料新技术的研发,越来越多的厂家将资金与科研实力投入到氟塑料换热器的研发与生产上来,而由于这项技术的前沿性,目前国内外能够从事自主研发及生产氟塑料换热器的厂家主要有:
沃斯坦(北京)热能技术有限公司
四达氟塑股份有限公司
北京新世翼节能环保科技股份有限公司
伴随着氟塑料技术的发展,目前市场上也有少数公司从事于将氟塑料于传统的金属换热器相结合,在传统的金属换热器管壁包覆一层塑料,从而将这两者的优势相结合,但是由于这种技术的工艺复杂,而且投资比其他技术更高,经济效益并不明显,目前从事这项技术研发及生产的公司很少:
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司
6.总结
氟塑料余热回收装置具有全面的实验数据(10000小时测试)和工程应用实践,在欧洲和亚洲部分地区(泰国、韩国等)有长期、上百台的使用业绩。

在锅炉尾部烟道恶劣的工况条件下,氟塑料烟气余热回收装置的耐腐蚀、耐高低温、耐老化、不粘黏的材料特性得到了充分验证,其在运行过程中完全避免腐蚀和堵灰,容易清洗,保持稳定的换热效率,有助于提高机组运行性能,降低机组运行能耗,减少企业运行成本,维护机组安全和稳定运行,具备行业技术先进性,具有很好的经济价值和环保效益。

综合上述氟塑料材质的特点,氟塑料烟气换热器更加适合在中国燃煤电厂中的应用,对推动我国节能减排和绿色发电事业的进步具有重大意义。

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