发动机故障诊断排除实例
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发动机故障诊断排除实例
第一节发动机故障检查分析方法
1UZ—FE发动机所产生的故障,在外部表现上与化油器式发动机的故障差不多相同,其故障分析的差不多思路也相似,每个系统的检查差不多上按以下三个要素进行:(1)高气缸压缩压力;(2)正确的点火正时和强大的火花;(3)良好的空气—燃油混合气。
要专门记住,EFI(电子操纵汽油喷射)系统的故障率是比较低的,必须确定故障缘故是否真正出在EFI系统。第一要查明故障是否出在阻碍压缩压力的起动系统或发动机本身;或是出在阻碍正确点火正时和火花强度的点火装置(火花塞、高压线、点火线圈、分电器、点火器)上。然后对操纵空气—燃油混合气的EFI系统进行检查。
检查起动系统、发动机或点火系统的方法,与检查化油器式发动机差不多相同。而EFI系统的检查方法,则不同于化油器的检查。
图10—1列出了ECU操纵系统的故障分析排除的差不多程序;图10—2是利用万用表和丰田电脑操纵系统(TCCS)检测器进行故障分析排除的程序。
为了迅速地查找故障源,第一必须了解故障显现时的情形、条件、如何发生以及是否已检修过等与故障有关的情形和信息。为此,必须认真听取客户对故障现象的描述。尽管客户的描述可能有误或不全面,也可能是自相矛盾的,但它常常有可能把握住问题的关键。最好的做法是:在听取客户的初步意见之后,思索—下,进行初步诊断检查是否有故障代码,随后询问—些有关的问题,并依照以往的体会来关心确定或否定初步诊断的结论,同时,认真填写“发动机操纵系统客户所述故障检查分析表”(如表10—1所示),便于以后检查分析时参考。
在检查诊断代码时,假如不能确认故障代码,在差不多检查中也不能确认故障缘故,则应按表10—2中的数字顺序进行故障分析排除。表10—2中标有*号的电路可用丰田电脑操纵系统(TCCS)检测器进行检查。
*可用丰田手持式检测器或分接盒进行诊断图10—1 ECU操纵系统故障诊断程序图
◇:可用TCCS检测器进行诊断的步骤
图10—2 用万用表和丰田电脑操纵系统(TCCS)检测器进行故障诊断程序图
表10—1 发动机操纵系统客户所述故障检查分析表
检查员姓名:___________
第二节配线和连接器故障的检查方法
配线或连接器故障不外乎开路或短路。
开路:这可能是配线脱开、连接器接触不良、连接器端子拔出等造成的
图10—3 连接器故障示意图
备注:①导线在中间折断是专门罕见的。大多在连接器处脱开。专门应认真检查传感器和执行器的连接器。②连接器端子生锈、端子间夹有异物、连接器插头和插座之间接触压力下降等,都有可能造成接触不良。只需将连接器拔出后再插上—次,便可改变其连接状况,可能使其复原正常接触。
因此在故障排除分析时,假如检查配线和连接器时未发觉不正常,但故障却在检查后消逝,则可认为故障缘故在配线或连接器。
短路:这可能是由于配线与车身接地之间短路,或开关内部短路等造成的。
备注:配线和车身接地之间短路时。应完全检查配线是否卡在车身内、夹紧方式是否正确
1.检查导通(检查开路)
(1)脱开ECU—侧和传感器—侧的
连接器。
(2)测量连接器各适用端子间的电
阻。
电阻:不大于1欧姆
备注:①上下、左右轻轻晃动配线,同时测量电阻。②将表笔插入连接器时,应从其背面插入。关于不能从背面插入的防水连接器,插人测试器表笔时小心不要使端子弯曲。
2.检查电阻(检查短路)
(1)脱开两端的连接器。
(2)测量连接器各适用端子与车身地线之间的电阻。两端的连接器都要检查。
电阻:不低于1兆欧
备注:上下、左右轻轻晃动配线,同时测量电阻。
3.目测检查及检查接触压力
(1)脱开两端的连接器。
(2)检查连接器各端子有无锈蚀或夹有异物等。
(3)检查端子卷边部分有无松动或损坏,然后检查端子在锁紧位置是否牢固。
备注:轻轻拉动时端子不应脱出。
(4)预备—个测试插头端子,并将它插入插座,然后拉出。
备注:如测试端子比从其他插孔更易拔出,则可证明该插孔接触不良。
第三节发动机故障诊断排除实例
一、实例一
故障现象:发动机怠速发抖。
故障检查:拆下8个火花塞,发觉左侧气缸火花塞发黑,更换左侧气缸火花塞,装复后试车,故障仍旧存在。把高压线从火花塞上提起约10 mm,发觉左侧气缸跳火的“叭、叭”声不平均,因此怀疑分电器有问题。拆下左侧分电器,发觉分电器壳和转子安装螺栓上有跳火痕迹,证明分电器有漏电现象。
故障排除:更换左侧分电器,故障排除。
故障分析:因左侧分电器漏电,造成火花塞点火不良,左侧气缸工作不平均,使发动机怠速发抖。
二、实例二
故障现象:发动机怠速发抖。
故障检查:拆下火花塞检查,电极及瓷芯呈浅棕色,说明点火系统正常,发动机各气缸工:作差不多正常。拆下喷油器做喷油量测试,发觉在相同时刻内第1缸和第4缸喷油量明显少。
故障排除:更换第1缸和第4缸喷油器,故障现象消逝。
故障分析:因部分喷油器堵塞,喷油量减少,造成气缸工作不平均,引起发动机怠速发抖。
三、实例三
故障现象:发动机发抖。
故障检查:人坐在车内,明显感受到车内有发动机发抖引起的振动现象。检查火花塞、喷油器、气缸压缩压力,都正常。再进一步检查,当发动机急加速或急减速时,发抖更加明显,因此怀疑发动机安装支架有问题。
故障排除:更换发动机安装支架,故障现象消逝。
故障分析:发动机安装支架有减振和隔振作用,当其失效时,会引起发动机抖动。其抖动传人车箱内并有明显感受。
四、实例四
故障现象:发动机冷车运转正常,热车严峻发抖。
故障检查:在发动机热车发抖时,赶忙拔下高压线做跳火试验,发觉右侧气缸无火花。用手触摸右点火器,有烫手的感受,迅速冷却点火器后进行跳火试验,有高压火花产生。
故障排除:更换右点火器,故障现象消逝。
故障分析:检查结果显示故障出在点火器。热车右列气缸无火花,点火器冷却后又有火花,其缘故在于操纵点火线圈初级通断的功率晶体管热稳固性差,发动机热车后,造成(晶体)结热穿透,初级电路不能断开,导致右列气缸不做功。由于晶体管装在点火器内,故点火器冷却(无须发动机整体冷却)后,晶体管性能复原,发动机运转复原正常。
参考
IUZ—FE发动机是8缸电控多点喷射发动机,发动机各气缸工作平均,怠速相当平稳。对化油器式发动机来讲,怠速有少许抖动是属正常现象,但这对1UZ—FE发动机来讲就确实是不正常现象。
发动机怠速发抖的实质是发动机各气缸工作不平均。引起各气缸工作不平均的缘故有点火、喷油和气缸压缩压力以及燃烧不稳固等。
检查怠速发抖的缘故要遵循先简后繁的原则,第一检查点火系统,包括火花塞、高压线、分电器、高压线圈、点火器。然后检查喷油系统,包括喷油压力和喷油器喷油量。最后检查气缸压缩压力。假如喷油压力低,进气系统真空泄漏、EGR阀常开会引起混合气过稀,燃烧不稳固,发动机怠速发抖。只有在以上检查都正常时,才检查EFI系统。