炉卷轧机

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
总第 115 期 2008 年第 5 期
文章编号:1672-1152(2008)05-0018-03
山西冶金 SHANXI METALLURGY
酒钢不锈钢炉卷轧机的持续改进
Total 115 No.5,2008
侯欣荣
(酒泉钢铁(集团)有限责任公司, 甘肃 嘉峪关 735100)
摘 要:为了扩大产品规格、提高产品质量、减少堆钢,酒钢不锈钢厂点检作业区对不锈钢热轧设备进行了技术
Abstract: The paper introduces a few prevalent semi-dry desulphurization processes that the author has visited, analyzing and comparing the difference of them. The idea of how to control the sinter process better, cooperating with the desulphurization process, is also discussed. Consequently, the plant can get higher desulphurization efficiency and lower operation cost. Key words: desulphurization of sinter fuel gas, recycling, bag filter, efficiency
· 20 ·
山西冶金 E-mail:yejinsx@126.com
第 31 卷
表 2 改造前后精轧轧制速度对比表
道 轧制速度值 /(m·s-1) 道 轧制速度值 /(m·s-1)


数 改造前
改造后 数 改造前 改造后


5.5


10.5

4.5


5.5


5.5







表 3 改造前后粗轧轧制道次转化时间对比表
不锈钢炼钢工序
板坯
加热炉
粗除鳞机
推床
推床
立辊轧机 粗轧机
延伸辊道
滚切剪
卷取炉 推床
卷取炉 层流流冷却
夹送辊除鳞机 夹送辊
夹送辊
精整线 - 成品库
精轧机
地下卷取机 不锈钢冷轧工序
图 1 不锈钢热轧工艺流程图
卷取炉温度在 1 000 ℃以上,卷取炉散发出的热和
光都很强,这样有时容易使炉底热金属检测器误动
表 1 改造前后粗轧轧制速度对比表
道 轧制速度值 /(m·s-1) 道 轧制速度值 /(m·s-1)


数 改造前
改造后 数 改造前 改造后

1.6
2.5

2.8


1.6
2.5


4.5





5.5

2.4

(2)针对冷却侧吹等水量严重影响板带温度的 情况对轧辊冷却水和辊道冷却水管路进行了改造; 用更细的除鳞喷嘴代替了原来的除鳞喷嘴,同时改
(责任编辑:苗运平)
Continuous Improvement Stainless Steel Steckel Mill Plant at JISCO
HOU Xinrong
(Jiuquan Iron & Steel(Group) Co. ltd., Jiayuguan 735100, China)
在设计不锈钢热轧精轧机轧制过程中,入出口 推床开口度很大,在咬入轧机前达不到真正对中的效 果,操作工频繁手动改变开口度大小,这就分散了操 作工的注意力,影响轧制过程;入出口夹送辊动作时 每一道次夹持(Pinch 位置)2 次,特别是尾部夹持会 使板带尾部温降很大,产生黑印,板带很容易跑偏。近 来对精轧入出口夹送辊、入出口推床(侧导板)的动
炉底热金属检测器(HMD)是精轧机(炉卷轧 机)板带跟踪系统的重要检测装置。检测装置故障 或不稳定都能导致板带跟踪错误,从而导致轧制过 程紊乱而堆钢。炉底热检处在炉底辊道下方,靠近卷 取炉炉门(见图 1)。在轧制过程中,炉门自动打开,
作者简介:侯欣荣,女,1974 年生,现在酒钢不锈钢轧制 厂工作,主要从事炉卷轧机自动化一级控制,工程师。Tel: 0937-6715640,E-mail:houxinrong@jiugang.com
道 轧制道次转换间歇时间 /s 道 轧制道次转换间歇时间 /s


数 改造前
改造后 数 改造前 改造后
1-2
12

4-5


2-3


5-6 12

3-4
12

6-7

6百度文库
变了喷嘴的形状,改造后水的压力达到了要求且不会 使板带温降太大。将辊道冷却水由外冷改造成内冷
表 4 改造前后精轧轧制道次转化时间对比表
道 轧制道次转换间歇时间 /s 道 轧制道次转换间歇时间 /s


数 改造前
改造后 数 改造前 改造后
1-2


4-5 6.2
4.2
2-3
6.5

5-6


3-4
5.8
3.8 6-7 6.5

却,这样不会有太多的水溅到板面上(轧制薄规格效 果尤其明显),更大程度上减少了板带温度的散失。 3 结语
经过对原有设备的改造以及增加先进的自动控 制系统,酒钢不锈钢炉卷轧机的产品无论从厚度精 度、单重、成材率各方面都有了很大的提高,而设备故 障率大幅度降低。同时,各种不锈钢薄规格轧制趋于稳 定。该轧机已能稳定、可靠地为不锈钢冷轧工序提供 合格的原料钢卷,生产的热轧商品板卷也销售良好。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(上接第 4 页)
Analysis of Semi-dry Desulphurization Process of Sinter Fuel Gas
LI Qiang YANG Xiaogang
(Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd., Taiyuan 030003, China)
酒钢炉卷生产线辊道多而紧凑,环境温度高, 有高压水、冷却水的冲刷及存在氧化铁皮等不利因 素。如果辊道不能得到良好的润滑,将会发生辊道 抱死,电机跳电甚至发热烧损等故障,因此,辊道干 油润滑系统的好坏直接影响该生产线的安全、稳定 运行及不锈钢产品的表面质量。自从不锈钢炉卷投 产以来,经常出现辊道抱死造成电机跳闸,导致轧 制中断。为此对辊干油道干油润滑系统进行了一系 列改造。
(4)在原硬件的基础上优化了夹送辊、推床液 压伺服阀的响应速度,如当轧机不串辊时,道次转换 过快(小于 3.5 s),入口方向的推床还没有完全由 Pinch 位置转到 In 位置,板头已经咬入轧机,板头形 状不容易夹住。所以酒钢还要进一步改进、优化入出 口夹送辊、推床(侧导板)的控制,努力使操作更便 捷,轧制过程更加顺畅,尽量减少堆钢。 2.4 轧件温度头尾温降大的改造
作逻辑顺序控制进行了优化,并已投入使用。 (1)改造后,入出口推床增加了比 In 位置更小
的 Pinch 位置,使板带在咬入轧机前达到真正对中, 轧件不易跑偏;操作工不必频繁手动干预,实现了推 床的自动轧制过程。
(2)减少入出口夹送辊板带尾部夹持,以埋伏 位置代替,更好地控制了板带的尾部。
(3) 同时理顺了从精轧机接钢到抛钢夹送辊、 推床的全部动作过程,对各种位置进行了优化,使推 床既不会夹住钢带也不会与钢带间隙太大。
改造。同时介绍了其改造后主要设备性能和工艺特点、改造后产量得到了提高并且设备故障得到了很好的控
制,轧制堆钢现象明显降低。
关键词:炉卷轧机 技术改造 逻辑控制 冷却
中图分类号:TF764+.1
文献标识码:B
收稿日期:2008-08-07
酒泉钢铁(集团)有限责任公司(全文简称酒 钢)不锈钢炉卷生产线于 2003 年 7 月投产,其关键 设备从 VAIUK 公司和德国 SIEMENS 公司引进,年 生产能力为碳钢 80 万 t,不锈钢 60 万 t。酒钢炉卷生 产线为不锈钢厂热轧,其前道工序为不锈钢炼钢工 序,后道工序为不锈钢冷轧工序。 1 改造的必要性
轧件加热温度的高低及其均匀性对于不锈钢热 轧过程致关重要。温度控制不好会导致精轧轧制失 败,而且板带头尾温降大很容易导致操作工无法控 制头尾的轧制发生板带跑偏,最终产生废钢。
(1)在设备允许的情况下,最大限度地提高轧制 速度,缩短道次转换时间,尽量减少轧制过程中的热 量损失。针对粗轧机、精轧机区根据相关设备的逻辑 顺序考虑各种影响道次转换时间的因素,更换了入、 出口导板气动控制阀组和气动管路,提高导板的升 / 降速度,以缩短道次转换的准备时间;优化传动控制, 缩短设备响应时间。改造前后粗轧机、精轧机各道次 速度对比见表 1 和下页表 2。改造前后粗轧机、精轧机 道次转换时间对比见下页表 3 和下页表 4。
Abstract: The equipment maintenance department of stainless steel plant at JISCO carried out some technological improvement for the hot rolling equipment to extend the product range, reduce cobbles. The performance and technological characteristics of the major equipment is detailed. After the renovation, the output is improved, and the equipment failure rate has been reduced, and cobble rate (%) has declined. Key words: Steckel mill, technological renovation, logic control, cooling
作,传给跟踪系统假信号,从而使整个板带跟踪位置
紊乱。自从酒钢不锈钢炉卷轧机投产以来,炉底热金
属检测器故障和误动作频发,有时甚至导致板尾不
减速而使板带缩入卷取炉内,这就加大了处理废钢
的难度,无形中增加了误轧时间。对此酒钢对炉底热
金属检测器进行了硬件改造与跟踪系统软件优化
(见图 2)。
卷取炉
卷取炉
入口炉底热检 夹送辊
酒钢不锈钢热轧工序自 2004 年 11 月开始试轧 不锈钢至今已有三年。三年来,为能够生产出合格的 不锈钢热轧卷板,工序管理、技术、维护和操作人员 进行了不懈努力,并实现了批量生产。虽然已成功轧 制出不同规格的不锈钢 (主要是 200 系列、300 系 列、400 系列等)带卷,但其中的绝大多数产品为厚 规格(4 mm 以上)带卷,不能够满足市场需要。目前 薄规格产品的轧制成功率比较低,尤其是对 304 不 锈钢 4 mm 以下的轧制极不稳定,设备故障率高,严 重影响了产品产量和综合合格率的提高。所以主要 从优化控制系统、消除轧制干扰、改进设备装置、降 低设备故障率等方面对酒钢不锈钢炉卷轧机进行现 代化改造。 2 改造的内容及特点 2.1 卷取炉炉底热检改造
(3)由于 AGC 系统用到了入、出口热检信号, 当热检误动作时会导致 AGC 系统奇偶道次紊乱,诊 断系统产生快停。针对此,在 LCO 系统中增加了 AGC 系统来保护逻辑,把入、出口芯轴带载信号或 热检有钢信号综合起来传送给 AGC 系统。
不锈钢炉卷轧机炉底热检改造后效果十分明 显。2005 ̄2006 年几乎每个月都发生因热检故障而 产生堆钢剔废。炉底热检改造后,2007 ̄2008 年精轧 机热检故障率几乎为零。 2.2 辊道干油润滑系统改造
(1)针对炉卷生产线辊道多,润滑线路长的特 点,改造了原来易坏易损的干油泵和分配器,重新对 干油线路进行改造,增加了管路的直径。另外,增加 了 3 个干油站,以提高辊道的润滑质量。
(2)科学地改变了润滑系统供油时间与间歇时 间。对其设定以实践为基础,以系统中所有润滑点均 能得到充分润滑又不过分润滑为原则,适当地增加或 者减少供油时间与间歇时间。此项工作点检人员经过 长期的观察与记录,按照实际需要对供油时间与间歇 时间进行了调整,最终达到了稳定的运行。 2.3 精轧机夹送辊推床优化控制
出口炉底热检
图 2 炉底热检在炉卷轧机的位置指示
(1)把炉底热金属检测器移到了辊道传动侧, 更换了现场转换接头,用更加耐热装置代替了原来 的装置,增加了整个装置的稳定性。
2008年第 5 期
侯欣荣:酒钢不锈钢炉卷轧机的持续改进
· 19 ·
(2)分别增加了入、出口热检个数,从 2 个增加 到 4 个,同时在 SIMATIC TDC 跟踪软件中做了保 护逻辑。即使 4 个热检中的任意 2 个损坏或误动作 均不会影响热检综合信号,这样就大大减少了跟踪 故障的发生。
相关文档
最新文档