汽轮机油破乳化度超标分析解决实例

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汽轮机油破乳化度超标分析及解决实例
摘要:根据我公司汽轮机油破乳化度问题,分析了汽轮机油破乳化性能劣化的原因及危害,改善破乳化性能的途径,并介绍了改善破乳化性能的成功实例。

关键词:汽轮机油破乳化度原因措施
1、概述
破乳化度是测定在规定条件下油水分离的时间。

汽轮机油在运行中,由于设备及运行等原因,使汽、水漏入油系统中。

为了避免油水形成乳化液,破坏润滑油,要求汽轮机油应与水易于分离,故要求油有较高的抗乳化性能,以保证油质能在设备中长期使用。

破乳化时间短,表明乳化液能迅速发生破乳化,分离出油和水,因而要求油品破乳化时间越短越好。

2、影响破乳化度的主要因素
汽轮机油在正常的使用过程中破乳化性能缓慢的劣化是不可避免的,汽轮机油乳化一般有3个原因:水分、乳化剂和高速搅拌。

其中水分是引起油品乳化的主要原因。

水分的形成主因:汽轮机运行中,机组的轴封不严、汽封漏汽、轴承箱及油箱真空度达不到等诸多因素,是导致汽轮机油系统中进水的主要原因。

3、破乳化度超标的主要危害
汽轮机油的破乳化性良好,能使油水乳化液在油箱中很快分离。

而汽轮机油破乳化性能不好,油水乳化液分离就很慢,使汽轮机油失去润滑、调速和冷却散热等作用。

如果机组长期处在油水乳化液
中运行,将给设备带来极大的危害。

如:可能引起润滑油膜不完整,严重时会造成轴瓦烧结。

因油中含水从而导致金属部件腐蚀,而腐蚀产物又会加速油质老化,造成破乳化度进一步恶化。

因此,必须保持汽轮机油破乳化性能的良好。

4、改善破乳化性能的成功实例
我公司在汽轮机油检测过程中发现2#~54℃时的破乳化度>
120min(标准≤60min),这使得2#机安全运行受到威胁。

经公司讨论决定通过向油箱添加破乳化剂,提高汽轮机油的抗乳化性能。

来降低2#机汽轮机油的破乳化时间,提高油品的破乳化性能,保证汽轮机的安全稳定运行。

(1)为保证添加安全、可靠,我们首先对汽轮机油进行添加试验。

1)最佳添加量试验。

经过比较决定选择1000mg/l的添加量。

2)比较添加破乳化剂对其它指标的影响。

对添加t1001(1000mg/l)前后的油样分别进行化验,分析了:外状、运动粘度、闪点、机械杂质、液相锈蚀、水分、t501含量等指标。

经对比发现未添加t1001时t501含量%(m/m):未检出,添加后:0.15(标准≥0.15),可以看出破乳化度不合格后对t501含量有很大的影响。

其它指标添加前后无明显变化,且符合标准。

3)汽轮机油和t1001的相溶性试验。

按添加量及在油中的最大溶解度做油的相溶性试验。

取油样,按照如下比例进行试验分析:添加t1001(油品温度:15℃),添加量:1000mg/l、1300mg/l、1500mg/l,72小时油泥析出试验均无油泥析
出。

试验结论:汽轮机油和t1001相溶。

4)溶解性能试验:t1001添加浓度(v/v)分别为:0.5%、1%、2%,油品温度:40℃,试验结果t1001溶解性:完全溶解。

结论:结合以上试验结果,将t1001配制成1.1%的母液,温度加热控制在45℃,添加剂量控制在1000mg/l。

(2)添加破乳化剂。

在准备工作完成后利用检修期间,开始添加破乳化剂,步骤如下:1)关闭高位油箱进油阀,调速系统在油搅拌过程中不参与。

2)启动油箱加热器加热,同时开启交流油泵以使工作油箱油温均匀升至45℃;在工作油箱油温升至40℃时,开真空滤油机(工作油箱—真空滤油机—工作油箱)循环滤油、继续加热。

3)化学人员根据工作油量按添加剂量1000mg/l,准确称取t1001,将t1001倒入母液箱(根据实验母液浓度1.1%)。

4)在油温已达到45℃左右后可以加药,按要求将真空滤油机出口软管拆下,放进不锈钢母液箱内放油,启动搅拌器,使药品完全溶解。

5)母液温度应控制在45℃左右,以防止主油箱油温与母液温差过大而产生油泥等沉淀物,然后通过真空滤油机将该母液加到运行油中。

6)将真空滤油机出口软管装回原位,将真空滤油机进口软管插进不锈钢母液箱,用真空滤油机将搅拌均匀的t1001母液,打向工作油箱。

7)将t1001母液全部加入工作油箱后,利用交流油泵及真空滤油机循环搅拌工作油箱油72小时,以使其混合均匀。

(注:我公司在添加t1001以后,又添加了t501以提高油品的抗氧化性,本次预添加t501含量%(m/m)=0.15%,使其最终达到
0.2-0.3%左右)
5、结语
汽轮机油添加t1001后,破乳化度超标问题解决,各项指标均处于正常范围内,部分数据见下表:
为了能够尽可能长的维持汽轮机油的稳定,我公司要求汽轮机油系统应定期滤油、排水,以避免油中进水。

当发现油品的抗乳化度变差时,应及时投入真空滤油机,以除去油中老化产物从而改善油品的抗乳化性。

定期检查轴封,并在不影响汽机振动的情况下适当调整轴封间隙。

及时消除冷油器泄漏问题。

加强对油品理化指标的跟踪分析,发现异常情况及时处理。

经过近两年的运行,我们对汽轮机油进行的其中一次化验结果如下:54℃时的破乳化度:11.7min,t501含量%(m/m):0.25,水分(mg/l):49.1。

从结果看均符合“gb/t7596-2000电厂用运行中汽轮机油质量标准”规定。

因此可以得出结论通过添加破乳剂,并结合一定的运行维护手段是可以改善油品的破乳化度问题的。

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