1#高炉风口灌渣及炉况失常事故通报

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1#高炉风口灌渣及炉况失常事故通报
一、事故经过
2007年8月3日8:26-16:55,1#高炉计划检修,检修前加休风焦。

复风后不久,18:20发现热风炉2#热风总管三叉口处有裂纹及漏风现象,高炉便组织出铁休风。

由于热风压力低,铁口偏深,渣铁未出净,在减风过程中,多次出现风口来渣现象。

20:10因为担心热风总管吹穿,高炉强行休风,9个弯头及所有吹管灌死。

经过近10个小时的事故抢修,于8月4日5:50复风,复风前堵4~11#风口,加4车净焦(8t),批重12t,负荷2.9(正常3.05左右),炉温低,渣铁流动性差,炉况恢复差,不受风,压差控制在90Kpa,仍呈崩滑料行程。

其后又多次间加净焦共计20车,5日视炉温仍无起色,共加净焦36车,直到5日中班后期,夜班集中加的32吨净焦到达炉缸后,炉温才起来,开始接受风量,视出渣铁情况,逐步开风口,于8月6日中班末期开全风口,炉况基本恢复。

二、分析
1.对计划休风后炉况恢复存在的困难估计不足。

检修后复风前,未堵风口,导致炉况不顺,炉缸不透气、不活跃,不利于渣铁的顺利外排。

2.由于近期,1#高炉整体炉况状态水平还不是处于最佳,加之检修后复风加风过程不精细,未控制好压差,导致悬料发生,炉况顺行被破坏。

3.对热风炉2#三叉口裂缝情况认识、估计不准确,休风匆忙,未出净渣铁就休风。

4.渣中TiO2较高,料仓又无普球库存,致渣铁流动性差,大大
影响炉况恢复进程。

5.处理灌渣过程中,烧坏1、9、14#共3个风口小套,操作工责任心和操作技能有待提高。

外加由于夜间作业及弯头备件远离风口平台,整个处理灌渣过程时间偏长,这给炉况恢复带来更大的困难。

6.处理灌渣共花近10个小时,属无计划休风,根据休风前的炉温、炉缸状态及炉况顺行程度,所加4车净焦太少,炉缸热量明显不足。

在4日中后期加20车,5日共加36车后炉温才完全起来。

三、总结
1.休风时机的把握
对于冶炼钒钛矿和喷煤的高炉,作出休风决定要慎重,做到炉温不足不休,渣铁未放出不休,并且尽量避免无计划休风。

本次事故中,涉及到的热风炉2#热风总管在年初检修时,是全部重新砌筑的,且三叉口采用了带自锁功能的组合砖,结构稳定性比较好,不会出现吹塌的现象。

高炉完全有时间再出一次铁,排净渣铁,避免休风灌渣。

如果遇到紧急情况,必须立即休风,为避免风口灌渣,可先减风至30Kpa左右,同时迅速打开铁口、渣口,在安全地带(一般位于可放红渣的低/南渣口方向)选1-2个风口,用长钎子打开窥视孔端盖及倒门(注意人员穿戴好防护用品及站位合理以保证安全),将渣从此风口引出,待几分钟后,渣流完,即可休风,这样可以避免风口大面积灌渣。

但此方法有一定的危险性,不主张工长单独操作。

如遇特殊情况必须立即休风,可在炉长或值班长的指导下,在保证安全的前提下操作。

2.长期休风后的复风操作
对于冶炼钒钛矿和喷煤的高炉,计划休风后的复风前,必须视休风时间、炉温、炉缸状态及炉况顺行程度,堵一定数量风口送风。

堵风口有几个好处:(1)增加局部鼓风动能,活跃炉缸,维持炉况顺行,改善渣铁流动性。

(2)当发生设备故障、炉凉或其它原因,高炉无法及时加风的情况,可以延缓炉缸内冷渣铁对热量的消耗,保证炉缸温度。

一般地,每增加2小时休风时间,增加堵1个风口。

在操作上,炉况恢复一定要精心,控制好压差、加风幅度等参数,确保顺行状态不被破坏。

3.无计划休风后的复风操作
无计划休风的高炉,可参照计划休风后复风的堵风口办法实施。

在加净焦方面,由于所加净焦要滞后一个冶炼周期才起作用,对迅速提高高炉炉缸热量的作用减少,净焦量应比计划休风多,且应集中一次加够,切忌分散加焦。

4.处理炉况不顺时所涉及的安全问题
一般地,高炉炉况不顺,发生悬料,顶温很高,通常采用炉顶打水压顶温,当发生崩料时,如果没有及时关闭炉顶打水,大量冷水随塌料落下,遇到红热的焦炭,产生大量水煤气,其着火温度较低,上升自炉顶发生燃烧爆炸(兼有水煤气的急剧膨胀),炸坏炉顶设备。

同时,产生瞬时高压,这时热风压力又较低,导致将渣铁压入风口,产生风口灌渣事故。

所以,要密切注意崩料前的征兆,发现要崩料时,须提前减少或关闭炉顶打水,同时减少风量。

5.冶炼钒钛矿,平时要尽可能腾出一个仓来装普球,以备急需。

6.加强操作工责任心和操作技能,杜绝氧气烧坏风口,事故扩大。

四、考核
风口灌渣及炉况失常属重大工艺操作事故,考核如下:
1.扣1#高炉车间2000元。

2.车间主任负管理责任,扣车间主任500元,车间副主任300元。

各高炉务必从此次事故中吸取教训,举一反三,杜绝类似事故的发生。

炼铁厂
2007年8月15日。

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