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培训资料等离子点火技术基本原理与系统-

1

等离子点火技术基本原理

与系统

烟台龙源电力技术股份有限公司

2008年7月

目录

1.概述 (3)

1.1 等离子点火技术的开发背景及功能 (3)

1.2 等离子点火技术的发展历程 (4)

2.等离子发生器及其辅助系统 (5)

2.1 等离子发生器工作原理 (5)

2.2 等离子冷却水系统 (7)

2.3 等离子载体风系统 (9)

2.4 等离子电源系统 (13)

3.等离子燃烧器及其工作原理 (15)

3.1 等离子燃烧器结构特点 (15)

3.2 等离子燃烧器点火原理 (16)

4.等离子点火风粉系统 (17)

4.1 中储式制粉系统等离子点火一次风粉来源及其解决方案 (17)

4.2 直吹式制粉系统等离子点火一次风粉来源及其解决方案 (18)

4.2.1直吹式制粉系统蒸汽加热器制备热风方案 (18)

4.2.2直吹式制粉系统燃油加热器制备热风方案 (20)

5.等离子点火监控系统 (23)

5.1 等离子燃烧器壁温测量系统 (24)

5.2 一次风风速测量系统 (24)

5.2.1一次风在线测速装置的组成 (24)

5.2.2测速管的选择 (25)

5.3 图像火焰监视 (26)

6.等离子点火控制系统与锅炉FSSS、DCS的连接 (27)

6.1 等离子点火控制系统 (27)

6.2 等离子点火系统与锅炉的连接 (28)

1.概述

1.1 等离子点火技术的开发背景及功能

火力发电机组中的煤粉锅炉,其点火及低负荷稳燃的传统方法是燃用柴油、重油或燃气。这种方法运行成本高,以一台670t/h锅炉为例,在冷态启动过程中,要耗费约50t轻质柴油。据统计,每年全国仅电站锅炉因点火及低负荷稳燃就消耗数百万吨燃油。大量的燃油消耗,以及因此而带来的燃油采购、运输、储存、硬件设备等方面的费用,无疑加大了发电成本。同时,由于油煤混烧,使锅炉的技术和经济指标下降。据有关资料表明:锅炉燃煤过程中,同时燃烧具有高反应性能的燃油将降低锅炉机组的经济生态效益,主要表现在增加燃料固体未燃尽热损失10%~15%,降低锅炉机组的传热系数2%~5%,增加水冷壁高温腐蚀速度,降低锅炉设备的运行可靠性,在一定条件下增加NO X、SO X等污染物的排放量30%~40%。而且在煤油混烧期间电除尘器不能投入,造成了一系列的环保和社会问题。

为了解决上述问题,开发无油或少油煤粉直接点火燃烧器便成了一直公认的一条途径。近三十年来,世界各国科技人员在这方面做了大量的工作,开发了一些新式煤粉直接点火燃烧器,取得了一些成果。例如从上世纪80年代以来相继开发研制的浓、淡分流,大速差等多种形式预燃、稳燃燃烧装置、小流量油枪及主燃烧器改进(钝体、夹心风)等煤粉点火稳燃装置,但工业应用表明:以预燃室为特征的少油煤粉直接点火燃烧器在不同程度上还存在易结渣、烧损,使用期短等弊端而影响了它的广泛推广应用。同时,开发出来的煤粉直接点火燃烧器没有把点火技术和稳燃技术有机地结合起来,障碍了这一技术的推广。

煤粉锅炉等离子点火与稳燃技术实现了点火技术与稳燃技术的有效结合。该技术是一项以热等离子体作为煤粉激发热源,直接点燃煤粉,启动锅炉,并可在锅炉低负荷时稳定锅炉燃烧的新技术。其基本原理是:将具有4000℃以上的高温直流电弧空气等离子体输送到专门设计的等离子燃烧器内,使流经该燃烧器的煤粉在等离子体高温和热化学作用下瞬间被点燃,煤粉在燃烧器内着火后喷入炉膛,从而达到了锅炉点火和助燃不用燃油的目的。

煤粉锅炉等离子点火技术主要由等离子发生器、等离子燃烧器、冷炉制粉系统、图像火焰检测系统、一次风速测量系统和相应的控制系统组成。

其中,与等离子发生器相关的辅助系统包括(1)冷却水系统;(2)载体风系统和(3)电源系统。与等离子燃烧器相关的辅助系统有等离子燃烧器壁温检测系统。等离子点火技术系统组成示意图见图1-1。

图1-1 等离子点火技术系统组成示意图

1.2 等离子点火技术的发展历程

我国和世界上许多国家近几十年来在等离子点火技术的研究方面曾投入了大量精力。从20世纪70年代开始,美国的CE公司、 B&W公司、西屋公司,原苏联动力科学研究院等都曾从事过该技术研究,我国的清华大学、华中理工大学、哈尔滨锅炉厂等单位也做了大量的研究和实验工作。但都因各种原因没有达到工业应用水平。

烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“烟台龙源”)在总结国内外无油点火技术的经验和教训的基础上,从1997年开始致力于等离子点火技术的研究。解决了上述制约其发展的关键技术难题,开发出DLZ-200型等离子点火装置,并于2000年2月15日在烟台电厂一台210t/h贫煤锅炉上点火启动成功。经过半年多的工业应用考核,于2000年9月,首次在烟台电厂50MW机组锅炉上,完成工业性试验,并通过了原国家电力公司组织的专家鉴定,此后逐步将该技术推向市场。在推广应用过程中,烟台龙源完善了系统(见图1-1),提高了该技术的适应性和技术水平,形成了产业化。

等离子点火技术在通过原国家电力公司组织的专家鉴定后,主要经历了以下几个发展阶段。

2000年12月,该技术在佳木斯发电厂100MW 中储式制粉系统燃用烟煤的锅炉上,成功的实现了冷态点火。在中国首次实现等离子点火技术从工业试验到工程应用的转变。

2001年10月,该技术在内蒙古包头第二热电厂100MW机组锅炉上点火成功,首次将直流主燃烧器改造为等离子燃烧器,突破了通常只改油燃烧器为等离子燃烧器的单一方式,为等离子燃烧器在大容量机组上的应用开辟了道路。

2001年12月,该技术在辽宁清河发电厂100MW机组锅炉上点火成功,首次将等离子点火技术应用于直吹式双进双出磨煤机制粉系统锅炉的旋流燃烧器上,成功开发了具有长输送弧的等离子发生器;获得了在旋流燃烧器上改造安装等离子燃烧器的工程经验;探索了直吹式双进双出磨煤机制粉系统应用等离子点火装置的基本规律。

2002年,该技术先后在山西大同第二发电厂200MW机组、江西丰城发电厂300MW机组、天津盘山发电厂600MW机组上成功使用等离子点火装置。逐步提高了等离子燃烧器的容量与出力。

2003年,该技术先后在内蒙古元宝山发电厂,成功实现首台褐煤600MW 机组直吹式制粉系统锅炉点火,拓展了等离子点火技术的煤种适应范围。同年,在烟台电厂100MW机组风扇磨直吹式制粉系统实现等离子点火,拓展了等离子点火技术对磨煤机应用范围。

2004年,该技术在内蒙古托克托电厂#1锅炉,成功实现首台600MW机组旋流燃烧器锅炉点火。

2006年,等离子点火技术成功应用于玉环电厂1000MW机组,开创了我国最大容量机组应用等离子点火技术的历史。

目前,等离子点火装置关键设备和部件均已达到了工业应用的条件。其中,等离子发生器已经具有多个型号、多个系列、满足锅炉不同燃烧器形式的标准件。等离子发生器的保证寿命达到50h以上,有的已经成功运行230h。等离子燃烧器已经形成一系列的标准化产品,根据锅炉配备主燃烧器的形式(BHK燃烧器、NR3燃烧器、BW燃烧器或PM燃烧器等),成功设计了相应的不同形式的等离子燃烧器,均已成功应用于新建或改造机组。

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