FGX系列复合式干选机选煤的研究

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89.16 6.32
89.15 7.53
89.19 7.22
75~0 mm粒级
尾煤
原煤
γ
11.12 8.48
10.84 10.85 10.81
Ad
59.91 62.69 54.15 53.93 39.49
Ad
13.17 11.25 11.51 12.56 10.71
判据
K**
160 159 163 149 132
降条件,复合式干选机有效地利用了这种细颗粒组 成的床层悬浮体密度和颗粒相互作用的浮力效应, 改善了粗粒级的分选效果,在一定程度上相当于空 气重介分选机。由于床面横向有倾角,因此低密度 物料借助于重力的分力从床层表面下滑,通过侧边 的排料挡板使最上层煤不断排出进入精煤溜槽;高 密度物料聚集于床层底部,在床面上导向板的作用 下向矸石端移动,最终进入尾矿槽。根据用户对产 品的不同要求,可截取生产出多种产品。
80.26 23.07 14.51 13.30 30.03 80.91
Ad
8.93 9.86 11.19 18.64
12.97 9.48
12.37 12.19 16.58 13.08
γ 本
52.39 27.25 13.73
6.63
100.00 51.86 21.19 17.66
9.29 100.00
1
2
50~6 50~0 50~ 50~ 50~6 50~0
25.03 24.40 22.88 23.35 26.84 26.94
80.53
84.95
83.13
27.85
34.74
74.36 80.26 78.71 80.91 80.57 84.02
精煤灰分 尾煤产率
尾煤灰分 分 选 密 度 /kg · L - 1 可 能 偏 差 Ep /kg · 数-量1 效率
2
要生产较低灰分的精煤时,应采用中煤再选来减少 矸石中的精煤损失。
(3) 复合式干选机的数量效率较高:50 ~ 6mm级为92.34%~96.92%,平均93.97%。 3.2 入料粒级及入料中不同含粉量的分选试验 3.2.1 试验结果及其分析
入选原煤的粒级及入选原煤中可否含一定的煤 粉,对选煤工艺是一个十分重要的技术问题,它关 系到对原煤进行预先分级的筛孔及筛分效率要求, 同时对简化工艺流程也是一个重要的参考依据。将 LW矿75~6mm粒级煤样加入不同粉煤进行分选试 验,既考察不同含粉量对75~0mm和75~6mm粒级 的分选效果影响(表5);又考察各种含粉入料中 不同粒级的分选效果(表6 )。
75~6 mm(筛去6~0 mm)粒级
精煤
尾煤
原煤
γ
Ad
88.88 7.32
90.50 6.11
86.44 5.38
85.68 6.90
85.02 5.81
γ
11.12 9.50
13.56 14.32 14.98
Ad
59.91 63.74 55.30 54.85 40.13
Ad
13.17 11.58 12.15 13.76 10.95
表6 不同含粉量时各粒级的分选效果(FGX-1型干选机分选)
%
入料中含粉量
精煤中 各级的 降灰量
+ 6 mm 6~3 mm < 3 mm 合计
+ 6 mm
判据K
6~3 mm < 3 mm
合计
各粒级 在精煤 中的含量
+ 6 mm 6~3 mm < 3 mm
合计
0 5.85
5.85 160
160 88.88
%
试 粒级
号 mm
50~25 25~13 1 13~6
6~ 0
合计 50~25 25~13 2 13~6
6~ 0 合计
γ 本
26.59 20.99 16.73 35.69
100.00 28.51 17.93 16.44 37.12 100.00
精 γ 全
21.34 16.85 13.43 28.64
1
第6期
选煤技术
2001年12月25日
3 分选试验及其结果分析
表2 FGX-3型干选机工业试验代表性结果
%
3.1 降灰排矸试验 工业性试验代表性结果见表2(入选粒级50~
0 mm)。表2中1#、2#试验产品的筛分试验结果列 于表3。根据1#、2#、3#试验产品的浮沉结果作出 的干选工艺效果汇总于表4。
作者简介 :沈丽娟 女, 1956年生,硕士,研究员,曾主持负责或参加完成国家攻关课题和部级重点课题等纵向项目13项。获煤炭工业 科技进步奖3项,全国专利科技成果精品城金奖1项。负责或参加完成横向项目50多项。在《煤炭学报》等专业杂志或国内外学术会上发 表论文20余篇,3篇获煤炭科学研究总院等优秀论文奖;主编出版书1本。
分析表5结果可知: (1 )对不同含粉量的入料,都能选出灰分较 低 , 产 率 较 高 的 精 煤 产 品 : 精 煤 灰 分 为 6.32% ~ 7.53%,精煤产率为89%~91%左右。尾煤灰分随 含粉量的增加有所下降:从63%降到40%左右。 (2)对于75~0mm粒级的分选效果,在精煤 产率基本不变的条件下,精煤灰分随着含粉量的增 加而降低;当含粉量为24.70%时,精煤灰分最低; 再增加粉煤量,精煤灰分迅速提高。
9.79 12.97 10.68 13.08 14.23 16.93 25.64 19.74 21.29 19.09 19.43 15.98
69.24 70.88 67.97 66.87 79.12 79.58
1.82
1.95
2.14
0.26
0.25
0.18
92.34
92.65
96.92
由表2~4可知: (1)经过干法分选,精煤灰分比原煤灰分降 10个百分点左右;各个级别的降灰量随着粒度的减 小逐渐减少;6~0mm级降灰较少,在2%左右,该 级别95%以上进入精煤。为了充分发挥设备的处理 能力,6~0mm级可选前筛出不进干选机。 (2)低密度分选不如高密度分选的精度高。 如3#试验的分选密度为2.14kg/L,Ep值 为 0.18 ; 而 1#、2#试 验 的 分 选 密 度 为1.82kg/L 、 1.95kg/L时 , Ep值分别提高到0.26和0.25。 低密度分选尽管分选精度差,但矸石对精煤的 污染相对小。为了满足用户对产品质量的要求,需
(3) 对于75~6mm粒级的分选效果,在含粉
第6期
沈丽娟:FGX系列复合式干选机选煤的研究
2001年12月25日
表5 LW矿煤样加入不同煤粉后的分选试验结果(FGX-1型干选机分选)
%
粉煤 含量
0* 14.32 24.70 28.47 32.85
精煤
γ
Ad
88.88 7.32
91.52 6.48
精煤
No
γ
Ad
1 80.26 12.97
2 80.91 13.08
3 84.02 16.93
4 78.49 13.00
表3 干选产品筛分试验结果
尾 γ 19.74 19.09 15.98 21.51
煤 Ad
70.88 66.87 79.58 71.76
原煤 Ad
24.40 23.35 26.94 25.64

Ad
32.49 21.43 19.26 20.82 24.40 31.16 20.95 18.76 19.05 23.35
精煤 降灰量
23.56 11.57
8.07 2.18
11.43 21.68
8.58 6.57 2.47 10.27
表4 FGX-3型复合式干选机工艺效果汇总表
%
试验号
粒级/ mm 入料灰分 理论精煤产率 处 理 量 /t· h - 1 实际精煤产率
88.88
14.32 5.47 1.09 0.20 4.77 172
110 101 159 90.50 96.27 99.36
91.52
量小于24.70%时,K值随含粉量的增加而提高;含 粉量为24.70%时,K值最大;含粉量继续增加,K 值明显下降。这说明入料中需要有一定的粉煤,但 其含量有一个适当的范围,就本试验煤样来说,含 粉量在25%左右比较合适。
为保证生产车间的工作环境,干选机工作面上 为负压状态。干选机上部设吸尘罩,75%左右的带 尘气体经过旋风除尘器除尘后,进入离心通风机循 环使用;其余25%左右经除尘效率99.5%的袋式除 尘器除尘后排入大气。由于外排气体经过高效率的 除尘器,其含尘量低于中国工业“三废”排放标准 的规定值。
目前,应用于工业生产的FGX型系列复合式干 选机已有3种型号,其技术特征见表1。
Βιβλιοθήκη Baidu
判据
K
160 172 195 171 160
* 该试点的入料粒级为75~13 mm。 ** K=γj/K1,其中γj为精煤产率,%;K1为降灰比,K1= Aj / Ay;Aj 为精煤灰 分,%;Ay为原煤灰分,%。K1值越小,精煤灰分降得越多。K值越大,不仅精煤灰分降得越多,而且精煤产率越高;同时 尾煤灰分就会越高,产率就会越低。因此,要求K值越大越好。
第6 期 2001年12月
选煤技术 COAL PREPARATION TECHNOLOGY
No.6 Dec.2001
FGX系列复合式干选机选煤的研究*
沈丽娟(煤炭科学研究总院唐山分院 河北省唐山市 063012)
摘要 简述了复合式干法分选机分选原理,列出了分选试验结果并进行分析,得出了复合式干法
分选机能有效分选75 ~6mm粒级物料;入料中6~0mm粒级能起自生介质作用,含量在 25%左 右
比较适中;能有效分选外在水分<9%的原料煤,并且选后产品外在水分较选前入料低,即在降
灰的同时还有一定的脱水作用。
关键词 干法选煤 复合式干选机 分选粒级 自生介质 外在水分
中图分类号:TD942+.4
文献标识码:A
1前言
中国是一个发展中的国家,能源以煤炭为主。 近年来,随着环保要求的逐年提高,选煤作为排除 煤中杂质,生产洁净煤的第一步,愈来愈被人们所 重视。但是,中国煤炭储量丰富的“三北”地区, 由于严重干旱缺水而难以采用常规的湿法分选方法 来提高煤质;部分变质程度低或含大量泥质页岩的 煤种也难以采用湿选;还有广大的中、小地方煤 矿,由于缺乏建设湿法选煤厂的大量资金,难以发 展煤炭加工技术。为此,煤炭科学研究总院唐山分 院根据中国的国情,自1989年开始研究干法选煤技 术,通过十几年的努力,现已开发出FGX型系列复 合式干法分选机,用于易选或中等可选性煤炭的分 选、动力煤排矸、劣质煤提质、煤矸石中选硫等。 并在辽宁、宁夏、山西、吉林、湖南、内蒙、河 北、河南、山东、贵州等省(区)的20多家煤矿推 广使用。
表1 FGX型系列复合式干选机技术特征
项目 分 选 面 积 /m2 生 产 能 力 /t · h - 1 振动器功率/kW 设备质量/kg 振 动 频 率 / 次 · m in- 1 双振幅/mm 入料粒度/mm 入料外在水分/% 入料可选性 可 能 偏 差 Ep/ kg · L - 1 数量效率/%
FGX-1 FGX-3 FGX-6
1
3
6
8~10
25~30
50~60
1.5
3.04
9.6
2 260
3 570
6 670
960
5
75~0
<9 易选或中等可选
0.15~0.26
> 90
* 原煤炭部(重点)科研项目,编号:89-183、94-23;获煤炭工业第16次科技进步三等奖,编号:98-3-48;获全国专利科技成果精品城 金奖;编入中国“八五”期间优秀科学技术成果选。
尾 γ 全
10.34 5.38 2.71 1.31
19.74 9.90 4.05 3.37 1.77
19.09
Ad
81.11 57.67 59.28 68.37
70.88 81.67 51.70 44.68 60.96 66.87
γ
31.68 22.23 16.14 29.95
100.00 32.97 18.56 16.67 31.80 100.00
2 分选原理及技术特征
FGX型系列复合式干法分选机由分选床、振动 源、风室、机架、调坡装置等组成。入选物料经振 动给料机给入具有一定纵向和横向倾角的分选床, 振动源带动分选床振动。床面下有若干个可控制风 量的风室。空气由离心通风机供入风室,通过床面 上的风孔,气流向上作用于被分选物料。在振动力 和风力的双重作用下,物料松散并按密度分层,轻 物料在上,重物料在下。入料中的细粒物料作为自 生介质和空气组成气-固混合悬浮体,造 成干 涉 沉
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