沥青路面的验收评估报告
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沥青路面验收评估报告
根据施工单位江西昭通建设有限公司编制的《施工组织设计》和国家规定的《城镇道路工程施工与质量验收规范(JTT1-2008)》、《公路沥青路面施工技术规范(JTG F40-2004)》的要求,基建部对施工过程进行了全程监督,具体情况如下:
1.开工前的报验情况
1.1.《施工组织设计》审核
本项目在施工前,乙方编制的《施工组织设计》与合同一同经过基建部严格的审核,对不符合规范要求的内容进行了修改后,交公司管理层审批后确认有效。
1.2.材料报验
所有材料没有在施工前进行质量报验,验收资料全部为后期补填资料,主材料沥青合格证为非指定江苏泰州重胶70#,而是使用中石化东海70#,没有经销单位盖章,原件存档位置不明。
1.3.人员资格审核
开工前没有收到施工单位项目负责人,技术负责人,施工员、质检员、安全员、资料员、特种操作员的资质证书。
1.4.设备报验
根据《施工组织设计》要求,施工单位必须对进场施工器具进行报验收,施工单位没有对进场施工器具进行报验,在施工进场前到位的设备有:沥青拌和机(在搅拌站)、地磅(在搅拌站)、装载机(在搅拌站)、摊铺机(现场)、双钢轮压路机(现场)、洒布车(现场)、自卸车(现场)、小振动器(现场)、吹风清扫机(现场),进场是缺少胶轮压路机。
1.5.技术交底
没有召开开工前的技术交底会议,没有相应签到和会议记录,通过现场施工时的了解,施工人员对需达到的技术要求并不清楚。
1.6.开工报告
本项目资料中的开工报告为后期补填。
2.施工过程控制情况
2.1.基层处理
6月30日至7月8日施工单位派员对施工现场进行基层面的杂草、淤泥、砂石进行清理,清理不达标区域为:从大门口到车间主干道C1/C2/D1/D2十字口间、C1东面、D1东面有泥浆、灰尘较厚,其余位置主要为清理物直接送入绿化苗木根部。对重点区域没有使用高压水
进行专项清理。
2.2.乳化沥青粘层洒布
粘层在洒布时全部到位,用油量符合要求,但存在发下问题,造成后期施工车辆进出时粘层直接脱落。
A、基层清理没到位区域没有进行重点处理;
B、高压吹风机没有清理到理想效果直接洒布粘层;
C、没有按合同要求分期分区域进行施工;
D、对路沿石、水沟面、绿化、井盖没有进行防护。
对B4车间混凝土路面切缝没有及时布网格布。
办公楼广场和主干道下坡段根据合同要求,需独立用AC-16沥青砼进行扫平,现场情况为办公楼广场进行了70%位置的扫平,余出口位置没有单独进行扫平,造成料厚不匀的压实厚度不均,后期广场面不平整。主干道没有进行独立的扫平。
2.3.面层施工
2.3.1.施工前的准备
基建部在招标前组织了总经办、综合部对施工单位的业绩进行了调查,对宜春公安学校、应用工程学院进行现场摊铺配合比、平整度、压实度进行调查,认为施工方在样例工程符合公司的施工要求。
2.3.2.混合料到现场情况及摊铺
本次施工到场配料有两种:7月9~11日,13日和后期整改料为AC-13/ AC-10混合料(符合合同规格);7月12日为AC13料(不符合合同规格),一次到料后八轮12车,与摊铺机的效率不配比,造成早上7点到料,晚上10点才用完,堆料时间达到15小时,温度已低于135度,造成结团,路面横纹缝。
2.3.3.碾压
沥青摊平后,根据施工组织设计,首先用双钢轮压路机进行初压,一静一振,温度130度以上,再用胶轮压路机进行复压,三静三振,最后用双钢轮压路机进行终压,湿度高于70度,控制长度区域为60~80米。由于胶轮压路机没有到位,实际碾压次数只有4遍并且时间没有间隔,长度都小于20米长开始碾压,对于12日摊铺的沥青温度没有控制。
对于特殊的变道、交叉路口、路边没有按组织设计进行碾压,转变的路沿石破损。
雨水井、污水井没有按组织设计进行碾压,造成路面的井盖基本破损。
3.整改情况
3.1.1.弯道整改
8月3日至6日返工路面锯接口缝。
9月15日至16日加铺B4南面、西面、北面。C1西面,D1/C1/C2/D2中间路口,C1/D1东面和大门下破路口。
3.1.2.井改整改
8月30至31日,另请原井盖施工单位对压碎、破损的井改进行更换。
3.1.3.不平整面层整改
8月11日对所有路面切割边线进行火补沥青淋油。
8月31日办公楼广场沥青重铺。
9月20日D1北面、C2西面、C1南面部分沥青加铺。
10月9至12日C1东、西面水沟做散水。
3.1.
4.面层密实度整改
10月19至20日,进行部分小修补,在小修补中沥青混合料发现渗杂黄泥,对路面隐性工程质量,20日下午对所有路面喷油一次。本次喷油带有胶轮压路机一台,但由于时间过久,操作工艺不对最终与殷总沟通后直接喷油,不使用胶轮压路机。本次喷油后,路面横纹缝有所改观,孔隙率没有达到预期效果,主要是操作过程不细心有间隔,移动速度过快没有布满表面。
12月6日至9日,人工清除B4东南面、东北面、西南面路面上的泥沙,然后进行石末灰扫平,再全面整体喷油一次。
4.资料、检验报告
4.1.1.开工部分
所报设备与进场设备数量不一致,现场没有独立振动压路机2台,胶轮压路机1台;
主要材料非指定生产厂家,无经销商及合格证原件存放说明。
4.1.2.过程部分
施工日记所记录日期与施工日期不一致;
G2-22批质量检验记录表与现场施工不一致,7月8日粘层一次性完工;
混合料到场与摊铺温度记录低于规范要求(标135~150度,实际126~139度)不达标;
4.1.3.验收部分
路面芯样试验检测记录表第5、9号数据有修改。
5.现场验收
详见照片,扣除工程量见附表。