平煤股份八矿热水泵房自动化控制系统改造及应用

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平煤股份八矿热水泵房自动化控制系统改造及应用

平煤股份八矿热水泵房自动化控制系统改造及应用
不 到 节 能 的 效果
由于该热水的抽采需要井下热水泵 房、 地面水厂蓄水池 、 地 面职 工澡堂等多地点相互协作 . 环节较 多. 一个环节出现问题就会 出现井 下热水仓蓄满溢流至大巷 . 疏水 降压不及 时 . 造成采面工作环境压力
大、 温度高 , 职工工作条件恶略等现象 。 泵房的人工操作方式与集 团公
3 热水 泵 房 自动化 改造 方 案
由于热水泵房不作为 主排水 系统 , 是以疏水降压 、 节能降耗为 目 的. 所以途径地点较多 。 涉及 的范围也较广 : 热水仓一热水泵房一二水 平 中央变电所一 新副井 井筒一 地面水 厂蓄水 池一澡 堂温水 楼及浴
池 } 水调 度 在地面 蓄水池 安装一套 P L C从站 . P L C从站通过 蓄水池及温水

传输数据外 . 还收集热水仓内安装 的压力、 水位 、 电流传感器所采集数 据. 地面从站数据及热水仓数据全部 经过 P L C主站进 行分析处理 . 下 达相关指令 . 对 系统进行控制。 同时在泵房安装一套操作 台. 也可就地 控制。 当地面水位传感器采集的水位数据低于设定值时 . P L C从站首先 对采集数据进行分析 . 然后将信息传输到热水仓 P L C主站 , 主站收到 从站 的判断信号. 开始执行起泵程序 。 当地面蓄水池蓄满后 . 水位传感 器将监测数据传输 给 P L C从站 , P L C从站分析判断后 向热水仓 P L C主站 同样方式传送停泵信 息 . P L C 主站开始执行停泵程序 。 在热水仓泵房安装有 4 套 闸阀控制箱 . 可就地近控 . 也可远程控 制。闸阀控制箱为“ 一拖三” 形式 . 一套 闸阀控制箱可控制三套 电动闸 阀. 闸阀控制箱在 P L C主站 接有触点 。 当需要 开启或停止水 泵时 , 主 站向闸阀控制箱下达动作程序指令 . 闸阀控制箱根据指令 内容执行开 启或关 闭阀门命令。 通过矿井环网在地面排水调度安装监控 系统 . 通过该系统可监视 负压、 水位、 水温、 电流、 电压等参 数 , 同时可 以执行手动控制 、 一键控 制等操作

基于S7—300PLC的矿井多水平排水自动化联合控制系统的研究与应用

基于S7—300PLC的矿井多水平排水自动化联合控制系统的研究与应用

基于S7—300PLC的矿井多水平排水自动化联合控制系统的研究与应用针对平煤股份六矿现有四个主要井下泵房水泵设备排水时各自手动独立运行,导致水泵运行时不能实现设备的远程自动化监控,同时不能根据水仓容量及电价政策等信息合理调度,做到节能减排的现状。

本文研究出一种基于西门子S7-300PLC的矿井多水平排水自动化联合控制系统。

系统投入运行后,实现了该矿井下不同水平排水设备的联合自动化运行,使该矿的生产自动化水平提升了一个台阶。

关鍵词:S7-300PLC;联合控制;组态软件0 引言水泵作为矿井生产的关键设备之一,其运行情况决定着矿井是否能安全生产。

水泵还是煤矿企业生产的耗电大户,能否合理調度水泵设备根据电价政策避峰填谷运行很大程度上决定煤矿企业的节能减排水平。

因此,对水泵设备运行工况的及时全面的掌握,并能将不同水平面上个泵房设备联网运行,根据各泵房的水仓容量、涌水情况及电价政策,合理的调度水泵设备运行,对提升企业节能减排水平,提高企业自动化信息化水平都有重要意义。

1 现状分析平煤股份六矿井下排水系统主要包含四个井下水泵房,分别是二水平中央泵房、戊二采区泵房、丁二采区泵房和三水平中央水泵房。

各水泵房基本情况描述如下:二水平中央泵房:海拔-440米,三台多级耐磨泵,水泵额定流量360M3/h,水仓容量5200M3。

戊二采区泵房:海拔-590米,三台多级耐磨泵,水泵额定流量130M3/h,水仓容量2800M3。

丁二采区泵房:海拔-620米,两台多级耐磨泵,水泵额定流量150M3/h,水仓容量3000M3。

三水平中央泵房:海拔-680米,三台多级耐磨泵,水泵额定流量280M3/h,水仓容量4000M3。

各泵房水泵操作全由人工手动实现:观察泵房内水仓水位,达到启动水泵水位后手动开启真空阀、射流阀,观察真空表判断真空度达到后启动水泵电机,观察压力表判断压力达到后手动打开出水闸阀。

停止水泵时由人工先手动关闭出水闸阀,然后手动停止水泵电机。

平煤八矿主井定重装卸载的自动化改造

平煤八矿主井定重装卸载的自动化改造
情 况进行 了一些 改进 。
2 改造 内容
针 对 八 矿 主 出 煤 提 升 系 统 的 生 产 状 况 , 保 证 在 提 升 系 统 正 常 运 行 、 全 运 行 的 同 时 , 要 进 行 以下 安 主
5个方 面 的改造 : 安装 监控 器 , ① 实现 对 各 工作 岗位 子 系统 的远程监 控 ; 实 现 主井 装 载 、 硐 卸载 、 ② 平 绞
2 1 年第 2 01 期
中 州 煤炭
总第 12 8期
平 煤 八 矿 主 井 定 重 装 卸 载 的 自动 化 改 造
朱 占欣
( 煤股份 八矿 , 南 平项 山 平 河 471) 60 2
摘 要 : 煤 股 份 八 矿 主 井装 卸载 老 系统 存 在 诸 多 问题 : 控 系 统 不 够 完 善 , 作 岗位 子 系 统 相 对孤 立 , 法 实 平 监 工 无 现信 息联 络 ; 存在 事 故 隐 患 ; 检修 维 护 繁琐 ; 产 效 率低 。现 对 主 井装 卸 载 老 系 统 实 施 了 自动 化 改造 , 好 地 生 较 保 证 了主 出煤 系统 的安 全 作 业 , 高 了 生产 效 率 。 提 关 键 词 :K Z — P C C 一4 D Z l L ; Z 1 0型 液压 称 重装 置 I; 中 图分 类 号 : D 3 T 55 文 献 标 识 码 : B 文章 编 号 :0 3— 5 6 2 1 ) 2— 0 0— 2 10 0 0 (0 10 0 8 0
置和执行 机构 5部分 构成 ( 1 。主井车 房显 示单 图 ) 元、 主井 卸载操 作 台 、 主井装 载控 制器及 操作 台问采
定 重装 载 控制 系 统使 用 可 编程 控制 器 开发 , 其

ZSK-(A)智能控制在排水系统中的改造

ZSK-(A)智能控制在排水系统中的改造
Z S K- ( A ) 智能控制 在排水 系统 中的改造
李慧丽 ’1 2 )
摘 要 :根据 矿井 自动化监 控 系统的 实际应用 ,介绍 了该 系统的组成 、功能以及应用。通过该 系统在排水 系统的应用,有效地对矿 井 主排水 系统运行状 态实施在线监测 ,及 时掌握水仓水位 ,合理的开 、停泵 ,减少 了传统人工控制的不安全 因素 ,提 高了主排 水泵的安 全性 、准确性 、可靠性和稳定性 。该 系统 能合理调度水 泵运行 ,具有 自 动化程度 高、 运 行 费用低 、工作可靠,并能够及 时的报 警及提

2 . 5 . 2超声流量变送 器 ,动态时实检测排水 管路流量 ,将排 水管路 流量信 号传送 至控制机并 由控 制机送至地 面计算机 , 可实 现对 流量 的监控及低流量报警 。 2 . 5 . 3 水泵轴 温检 测选用红外温度传感器 , 动态 实时检测水 泵 转轴 ,当温度高 于设定值 时 自动停泵 。 3 智能控制 系统特点及优势 3 . 1 系统特点 该 泵房控制系统可实 现 “ 无人值守 ” ,实时监测水泵排水 工 况 ,及时分析工作水泵运行数据 。综合智能分析矿井排水 ,用 电 负荷 ,智能运算 ,经济科学处理泵房安全排水 , 并 实时反馈 故障 隐患 , 提示故 障点便 于处理故 障。完成泵房 自动化控制 向智 能化 转换 ,具有 以下特 点 : 1 ) 现场可编程 , 可 以根据不 同的控制对象及需求灵活编程 。 2 )逻辑控制能力强 ,可满足不同 的控制对象。 3 )组 网方便 ,选择不同的通讯模块可组成各种网络结构 。 4)具有直观的动态 图形和数据及 曲线显示 。 5 )具有历 史记录和数据处理 能力 ,提供预警和报警预 案处
1 系统 功 能
该系统具备井下集控 、地面集控等控制方式 。地 面集控又分 为手动 、半 自动和全 自动两种方式 : 手动方式即通过上位机对单泵各环节设备进行分步控制 , 逐 步完成整个开 、停泵流程 ;半 自动模式为单泵一键启停 。选择要 开哪台水泵 ,选择管路 ,按一下启动按钮 水泵按预先设定 的程 序 自动完成开泵流程 。选择要停 哪台水泵 ,按一下停止按钮 ,水 泵按 预先设定的程序 自动进完成停泵流程 。 ; 全 自动方式 ,首先要选择哪一 台泵为投入全 自动 的工作泵 , 选择 完成后该 泵在满 足一定条 件时 自动对该泵 系统进行 起停控 制。系统会根据水位高低和用 电的波峰波谷 自动起停泵 , 下 面用 个表格来描述他们 的关系 : 表 1水泵运行策略

矿井中央水泵房自动化改造

矿井中央水泵房自动化改造

矿井中央水泵房自动化改造摘要:在我国的矿井使用的水泵普遍依旧使用者相对传统的排水系统,需要相应的工作人员进行人力操作,这一定程度使得水泵的使用过程之中有着较低的自动化程度,并且在后续的使用环节出现安全隐患和使用故障的几率相对较高,对于我国的矿井开采行业发展十分不利。

因此,在如今的新背景条件之下,加强对于矿井的水泵房自动化改造能够较大程度提升水泵房的运行效率,实现水泵的自动化应用,较大程度提升最后的工作效率以及运行安全性。

关键词:水泵;自动化;控制系统;改造矿井排水工作的主要工作目标是抽取地下涌出的矿井水,并且通过相应的排水系统将水排到地面,最大程度降低对于相应设备的安全以及工作人员自身的生命健康安全。

矿井的排水系统加强对于自动化控制的水平,提升自动化运行的能力,最大程度降低由于自身的人工自身的工作失误造成的不必要的意外和故障。

相应的工作人员应该加强对于自动化技术的研究和应用,加强对于技术的融合和优化。

一、矿井排水泵房自动化改造的重要性(一)改善水泵自动化改造矿井排水泵房主要保证在排水系统运行过程之中的水位起动或者是停止状况,水泵自动化改造能够提升水泵的使用效率。

降低水泵的运行成本,保证水泵的运行效率和运行的质量。

随着我国的科技水平不断提升以及自动化的应用水平不断优化升级,各个行业都加强了对于自动化水泵的应用水平和应用能力,为日后的行业优化以及行业打下坚实的基础。

(二)保护工作设备的运行效率矿井自动化控制系统能够在无人坚守的情况下完成相应的工作,根据自身的程序设定能够进一步加强对于数据的实时监控,保证在系统运行过程之中不会发生较大程度的漏洞,影响到最后的排水效率。

无人值守的自动化运行系统能够减少水泵的维护工作人员,减少维护工作人员工资总额,加强对于相应人员的技术培养能力,保证在后续的自动化维护过程之中有着更高的维护效率。

此外,自动化系统能够减少相应设备发生故障的几率,减少故障本身的停机时间,延长设备的使用寿命,保证设备在后续的生产环节有着更高的使用效率。

自动化控制系统在矿井排水系统中的应用

自动化控制系统在矿井排水系统中的应用

自动化控制系统在矿井排水系统中的应用摘要:中央泵房自动化控制系统主要通过PLC、触摸屏和上位组态软件建立泵房自动化的控制模型,根据峰谷时间、涌水速率、水泵运行时间、水泵效率、实时水位、电网负荷等自动控制水泵的运行台数和启动停止过程,实现无人值守的目标。

关键词:自动控制系统矿井排水系统PLC控制技术开滦东欢坨矿属于大水矿井,为了实现排水系统的自动化控制和提高排水系统的效率,我公司做了比较深入的理论研究,利用现代控制技术与理论,研究开发了适用于煤矿井下自动化排水的控制系统。

采用PLC控制技术,结合先进的传感器检测技术,采用电动阀门,智能配电柜等,使得中央泵房达到无人值守智能控制的目的,进而实现各水泵的联合控制,使得排水系统运行效率及安全系数提高。

中央泵房自动化程序主要包括以下几部分:PLC程序设计、触摸屏的界面组态以及上位机(Intouch)的界面组态。

1、PLC程序设计1.1 就地柜(单泵)PLC的程序设计(1)阀门的控制。

单个阀门的控制顺序如下:系统接收到“开阀门”信号,开启阀门;接收到“关阀门”信号,关闭阀门;阀门限位开关出现故障则禁止动作并报警;阀门开启在规定时间内开启到位,输出“开到位”信号;阀门开启超过规定时间未开到位则报警;阀门关闭到位在规定时间内关闭到位,输出“关到位”信号;阀门关闭超过规定时间未关到位则报警。

(2)水泵的控制。

单台水泵的控制顺序如下:系统接收到“启动水泵”(此处仅指高压合闸)信号,则进入启动顺序;接收到“停止水泵”(此处仅指高压分闸)信号,则进入停止顺序;高压合闸在规定时间内合闸到位,输出“合闸到位”信号;高压分闸超过规定时间,依然有“合闸到位”信号则报警;高压合闸超过规定时间,合闸不成功则报警。

(3)与集控柜PLC的通讯。

包含以下内容:通过控制信号来传递启动、停止等信息;通过状态信号来进行阀门状态、水泵状态、运行参数的监视等。

(4)手动、就地、集中控制的切换。

在手动模式下,PLC系统不参与控制,仅参与系统状态的监控。

矿井排水泵自动化智能化控制系统的设计

矿井排水泵自动化智能化控制系统的设计

矿井排水泵自动化智能化控制系统的设计摘要:本文介绍了一种矿井排水泵自动化智能化控制系统的设计,旨在提高矿井排水过程的效率、安全性和可靠性。

该系统利用传感器、自动化控制器和智能算法,实现了对矿井排水泵的远程监测、控制和优化。

文章详细描述了系统的硬件和软件架构,以及其在实际矿井排水中的应用。

实验结果表明,该系统能够显著减少运营成本,提高设备利用率,并降低了事故风险,为矿业行业的可持续发展做出了贡献。

关键词:矿井排水泵;自动化智能化;系统设计;引言:矿井排水是矿业生产中至关重要的环节之一,它关系到矿井工作面的安全和正常生产。

传统的矿井排水操作通常依赖于人工干预,这可能导致效率低下、运行不稳定和安全隐患。

因此,设计一种自动化智能化的矿井排水泵控制系统具有重要意义,它可以提高排水过程的效率和安全性。

一、系统架构1.1传感器子系统:传感器子系统是该控制系统的基础,负责实时监测和采集与矿井排水相关的各种数据。

这包括水位传感器,用于测量水位深度;压力传感器,用于监测排水压力;温度传感器,用于测量液体温度等。

这些传感器通过将物理参数转换为电子信号,将关键数据引入系统。

1.2控制器子系统:控制器子系统是系统的大脑,它接收传感器子系统采集到的数据并作出相应的决策。

这包括自动控制器、PLC(可编程逻辑控制器)或微控制器等。

通过与传感器和执行器(排水泵)的连接,控制器实现对排水泵的启停、调速和运行状态的实时控制。

同时,控制器还包括处理器和存储器,以便执行智能算法和存储历史数据。

1.3数据通信子系统:数据通信子系统负责将从传感器子系统和控制器子系统收集到的数据传输到远程监控中心。

这通常涉及到使用网络通信技术,例如以太网、Wi-Fi、无线传感器网络等。

数据通信子系统的设计需要确保数据的安全性和稳定性,以保障远程监测的可靠性。

1.4数据存储和处理子系统:数据存储和处理子系统负责接收、存储和分析传感器数据以及系统运行日志。

这部分数据对于系统的长期性能监测、问题分析和优化至关重要。

平煤股份八矿地热水综合利用研究与应用

平煤股份八矿地热水综合利用研究与应用

平煤股份八矿地热水综合利用研究与应用王中伟,汪国华,李白鹤,李金龙(平顶山平煤设计院有限公司,㊀河南平顶山市㊀467000)摘㊀要:平煤股份八矿部分采掘工作面水压在4M P a以上㊁放水孔温度高达52ħ㊁环境温度超过33ħ,属高水压和地温异常高的地区.针对该矿高温高水压的环境,为了保证矿井的安全生产以及工人的身心健康和劳动效率,对该矿的地热水进行综合利用.通过物探确定热水利用工程实施区域;并结合围岩渗透系数㊁水头标高等因素布置地热井,将地热水导出;最后选择合适位置建立热水仓㊁泵房及输水井,将地热水排至地面.实验表明,该项地热水综合利用取得了较好的经济社会效益.关键词:矿井高温;高水压;地热水;综合利用1㊀概㊀述平煤股份八矿部分采掘工作面水压在4M P a 以上㊁放水孔温度高达52ħ㊁环境温度超过33ħ,属高水压和地温异常高的地区.随着开采深度的增加,高水压和高温度的威胁将越来越大.较高的采掘工作面水压严重威胁着矿井的安全生产,异常高的环境温度既影响工人的身心健康和劳动效率,也增加煤炭开采的成本.另外,地热作为一种宝贵㊁洁净和 可再生 的资源,目前广泛应用于取暖㊁矿泉水生产㊁发电㊁养殖㊁种植㊁浴疗㊁印染等行业,其综合开发利用符合 节约能源㊁降低消耗㊁控制污染㊁减少排放 的政策纲领,对于促进矿井持续㊁和谐㊁健康发展具有重要意义.1㊀矿井概况1.1㊀生产概况平煤股份八矿始建于1966年,1984年全面建成投产,原设计生产能力3.0M t/a,2011年核定生产能力3.6M t/a.2014年进行二水平初步设计修改,设计生产能力4.0M t/a,可采资源量为101.57M t,储量备用系数取1.3,服务年限20a.矿井为立井多水平开拓方式,一水平标高-430m,二水平标高-693m.目前矿井生产区域由一水平正逐步向二水平过渡.二水平各煤组开采标高为:丁组-470~-550m,戊组-500~-720m,己组-600~-910m.1.2㊀地温梯度和地温(1)地温梯度.矿区恒温带深度为25m,温度17.2ħ.根据恒温带深度㊁实测数据,推算矿区平均地温梯度3.9ħ/100m.(2)地温.根据总体生产布局及接替,八矿将逐步进入二水平,二水平开采标高-470~-910m,埋深550~1000m,根据地温梯度推算地温38ħ~55ħ,属二级热害区.2㊀井下热水综合利用方案2.1㊀方案概述首先,根据生产区域及地温情况,通过物探选择热水利用工程实施区域;其次,根据物探结果,结合围岩渗透系数㊁水头标高等因素布置地热井,将地热水导出;最后选择合适位置建立热水仓㊁泵房及输水井,将地热水排至地面,地面建立储水池及排水管路,供地面洗浴㊁餐饮㊁冬季采暖等用水.2.2㊀热水利用工程实施区域的选择根据生产区域及地温情况,选择在-693m西大巷进行热水利用工程,为探明己组西大巷煤层底板80~150m范围内寒武灰岩的赋水性情况,划分贫㊁富水区域,采用瞬变电磁法[1]和直流充电法[2]两种探测技术,自西7点开始由东往西探测,探测长度2320m,瞬变电磁测探点距10m,共完成物理点数为295个;直流充电法测探点距60~140m,共完成37站260个物理点.探测结果:富水区域位于西7点往西140~210m㊁330~385m㊁505~588m㊁690~760m㊁815~865m㊁1300~1400m和1998~2060m段;其它区域赋水性相对较弱.I S S N1671-2900C N43-1347/T D采矿技术㊀第18卷㊀第1期M i n i n g T e c h n o l o g y,V o l.18,N o.12018年1月J a n.20182.3㊀地热井布置(1)地热井位置及个数[3].根据探测情况,在-693m 西大巷2900m 范围内布置4眼地热井,其位置为西7点往西160,560,1320,2010m 处.具体位置如图1所示.㊀㊀(2)地热井结构[4].井深280m ,开口直径216mm ,揭穿太原组薄层灰岩㊁砂岩㊁砂质泥岩和煤层互层(平均83m ),并进入寒武系灰岩5m (井深88m 处)后变径为152mm ,沿寒武系灰岩钻进112m(井深200m 处)后变径为110mm ,沿寒武系灰岩继续钻进约80m (井深280m 处),待见寒武系中统徐庄组中部的灰和深灰色层状泥质条带白云质灰岩以及鲕状白云质灰岩与黄绿色砂质泥岩互层终止钻进.为防止因煤层开采导致岩层变形而破坏地热井,地热井在太原组岩层下套管,套管直径为177.8mm ,地热井结构如图2所示.图1㊀地热井平面位置图2㊀地热井结构2.4㊀输水井2.4.1㊀输水井位置的选择输水井的位置选择考虑的主要因素为:(1)地面场地尽量开阔平整,有利于管路布置及施工;(2)场地内没有高压线等有碍安全的建筑物或构筑物;(3)落底以后便于与泵房的连接,且不应施工影响西大巷的安全与稳定;(4)应尽量避开受采动影响的区域.㊀㊀根据上述主要因素,经实地调研,输水井选在八矿绿化队院内,坐标为X =37075,Y =46110,Z =+137.如图3所示.2.4.2㊀输水井结构输水井深度840m ,井壁结构采用双层管结构,外层为护壁管,内层为输水管,管外全井段水泥封固.其主要特征见表1.图3㊀输水方案表1㊀输水井结构主要特征名称深度/m直径/mm 材质输水井0~60(表土段)Φ80060~840(基岩段)Φ600护壁管0~60(表土段)Φ700ˑ10双螺旋钢管60~840(基岩段)Φ426ˑ14双螺旋钢管输水管0~840Φ325ˑ16无缝钢管2.5㊀水仓㊁水泵房及变电所[5]2.5.1㊀水仓及水泵房位置的选择根据经验资料,考虑钻孔影响半径约20m ,泵房距离钻孔中心20m ,结合地热井布置位置,考虑到管路布置及其消耗量,将水泵房及水仓布置在输水井西侧.具体位置如图3所示.2.5.2㊀水仓及水泵房布置(1)水仓容积及布置形式.该水仓主要储存热水,考虑水仓保温㊁水仓清理及地面供水范围及水量,为节约工程量,布置一条水仓,容积按600m 3.如图3所示.09采矿技术㊀㊀2018,18(1)㊀(2)断面及支护方式.水仓采用半圆拱断面,净宽ˑ净高=3.0mˑ2.5m,长度92m,采用锚网喷+砌碹支护方式;泵房采用半圆拱断面,净宽ˑ净高=5.4mˑ5.7m,长度21m,采用锚网索喷支护方式;变电所采用半圆拱断面,净宽ˑ净高=5.4mˑ4.2m,长度18m,采用锚网索喷支护方式.2.6㊀输水设备选型及供配电2.6.1㊀输水设备选型选用M D420-93ˑ10型煤矿用耐磨多级离心泵2台,额定流量420m3/h,吸程5.5m,额定扬程930m.2.6.2㊀供配电电源:在水泵房附近新建一个泵房变电所,电源引自八矿二水平中央变电所.电压等级:高压采用6k V㊁低压采用1140/660V㊁照明及手持式用电设备采用127V供电.为实现井下热水利用系统排水自动化,设置排水泵站综合自动化控制系统.在排水泵的出口管路安装有电动闸阀,总出水管路上安装压力与流量传感器.水仓设液位计连续测量水仓水位,作为自动调节的参考反馈量.排水泵站综合自动化控制系统采用防爆P L C 控制,能根据井下水仓水位自动起停水泵,工作泵故障时,备用水泵自动投入.同时,该系统能通过通讯接口与八矿现矿井综合自动化系统相连,以实现水泵运行参数上传和远程控制.3㊀效益分析3.1㊀投资概算工程总投资1943.12万元.其中:矿建工程360.34万元;土建工程62.14万元;设备及工器具购置289.31万元;安装工程157.49万元;其他费用66.28万元;预备费37.42万元;输水井钻井工程造价970.14万元.3.2㊀效益分析(1)经济效益.实验表明,该区域单孔地热井可采地热水量为30.60m3/h,本次共布置4眼280m深度的地热井,合计可采地热水量2937.6m3/d,预测地热水温度为38ħ~55ħ,每年可节约资金或增加收入1009.31万元,在地热井服务20年内可节约资金或增加收入20186.13万元.(2)社会效益.地热水利用后,使矿区摆脱了燃煤锅炉供暖,保护了矿区环境,每年可减少因燃煤而排放的粉尘约115.38t㊁S O2约999.96t㊁C O约435.88t㊁N O2约76.92t㊁煤灰渣约6153.6t.4㊀结㊀论(1)由于己组底板灰岩水压力高㊁水量大,矿井采掘活动受到威胁,通过该项目的实施,地热水既得到综合利用,又起到疏水降压的作用,一举多得.(2)该项目能实现全自动远程控制,维护㊁维修工作量很小,可降低工人劳动强度,减少人力资源投入.(3)通过工程实验表明,利用地热水每年可节约资金或增加收入1009.31万元,减少因燃煤而排放的粉尘约115.38t,S O2约999.96t,C O约435.88t,N O2约76.92t,煤灰渣约6153.6t,取得了良好的经济和社会效益.参考文献:[1]D Z/T0187-1997.地面瞬变电磁法技术规程[S].[2]地质矿产部.D Z/T0186-1997.直流充电法技术规程[S].[3]D Z/T0260-2014.地热钻探技术规程[S].[4]张建中.地热井成井井身结构优化设计分析[C].中国科技纵横[A].北京:中国科技纵横出版社,2014.[5]张荣立,何国纬,李㊀铎,等.采矿工程设计手册(中㊁下册) [M].北京:煤炭工业出版社,2003.(收稿日期:2017G11G09)作者简介:王中伟(1983-),男,河南周口人,工程师,主要研究方向岩土与地下工程㊁矿业工程,E m a i l:w z h w831012@163.c o m.19㊀王中伟,等:㊀平煤股份八矿地热水综合利用研究与应用。

XXX煤矿水泵房自动化设计方案

XXX煤矿水泵房自动化设计方案

煤矿水泵房自动化设计方案煤矿水泵房自动化设计方案1、引言1.1 背景介绍在煤矿的生产过程中,水泵房起着关键作用,用于将水从矿井排出,确保矿井的正常运行。

本文档旨在提供一个详细的自动化设计方案,以提高水泵房的效率和安全性。

1.2 目的本方案的目的是设计一个自动化系统,可以监测和控制水泵房的运行状态,并根据需要自动调整水泵的运行参数,以确保矿井排水的稳定性和安全性。

2、设计需求说明2.1 系统功能要求2.1.1 监测水泵房的水位、温度和压力等参数。

2.1.2 根据水位的变化自动调整水泵的启停和转速。

2.1.3 实时记录和报告水泵房的运行状态和故障信息。

2.1.4 与监控中心的数据通信,实现远程监控和控制。

2.2 硬件需求2.2.1 水位传感器2.2.2 温度传感器2.2.3 压力传感器2.2.4 控制器2.2.5 监控中心设备2.3 软件需求2.3.1 数据采集和处理软件2.3.2 控制逻辑软件2.3.3 远程监控软件2.3.4 数据分析和报表软件3、系统设计3.1 系统框架3.1.1 硬件配置描述水位传感器、温度传感器、压力传感器、控制器和监控中心设备的安装位置和连接方式。

3.1.2 软件结构描述数据采集和处理软件、控制逻辑软件、远程监控软件和数据分析软件之间的功能关系和数据流程。

3.2 系统功能模块3.2.1 数据采集模块描述如何实时采集水泵房的水位、温度和压力等参数,并将数据传输给控制器进行处理。

3.2.2 控制逻辑模块描述如何根据采集到的数据来判断水泵的启停和转速,并发送控制信号给水泵。

3.2.3 远程监控模块描述如何实现与监控中心的数据通信,以实现远程监控和控制。

4、法律名词及注释4.1 相关法律名词及定义4.1.1 《矿井安全生产法》4.1.2 《矿山安全规程》4.1.3 《矿业行业标准》4.2 注释4.2.1 水位传感器:用于测量水位的传感器。

4.2.2 温度传感器:用于测量温度的传感器。

矿井中央水泵房自动化改造

矿井中央水泵房自动化改造

矿井中央水泵房自动化改造摘要:在当前,我国矿井使用的水泵普遍仍采用传统的排水系统,通过人工手动操作,这种排水系统总起来讲应急的能力较差,自动化程度不高,还不能做到根据水位或其它参数自动起停水泵,存在很大的安全隐患。

针对现有排水系统存在的弊病,本文结合煤矿井下的实际情况,在传统排水系统控制的基础上进行改造,使水泵的自动化控制系统能够在无人值守时,自动运行和自我诊断。

该控制系统主要是通过远程控制,对相关设备进行自动控制、自动检测,从而使运行设备达到最佳的工作状态,达到节约能源、降低成本、延长设备的使用寿命,提高设备的自动化水平,促进矿井的和谐发展。

关键词:水泵;自动化;控制系统;改造矿井排水的任务就是将井下涌出的矿井水,通过排水系统不断地排至地面,以保证矿井安全生产和作业人员的生命安全,否则就会影响矿井正常的生产,甚至发生淹井事故,造成生命、财务的巨大损失。

因此说矿井排水系统是必不可少的主要生产系统之一。

1 矿井排水泵房自动化改造的重要性(1)矿井排水泵房自动化控制系统能根据水泵的水位起动或停止运行的水泵,这样就能有效提高水泵的利用率,从而降低水泵的运行成本。

(2)矿井排水泵房自动化控制系统可以在无人值守的情况下,自动运行、自我诊断,这样就可以减少水泵的维护人员,减少维护人员的工资总额,这样就可以增加设备的检修队伍的力量,提高设备的维护质量,从而减少事故的发生几率,提高运行设备的使用率。

(3)矿井排水泵房自动化控制系统可以减少设备的故障率,从而保证矿井的安全生产,并能有效的改善井下的工作环境,提高劳动的生产率。

(4)矿井排水泵房自动化控制系统能有效的保护水泵电机等设备的正常运转。

可以延长水泵电机等设备的使用寿命,从而减少发生事故的停机的时间,提高排水系统的排水能力。

(5)矿井排水泵房自动化控制系统能有效调整水泵停机、开机的时间,这样就能有效的避免电力负荷高峰期的出现,从而做到削峰填谷,这样就能节约大量的电费开支。

煤矿井下水泵自动控制系统的应用与实践

煤矿井下水泵自动控制系统的应用与实践

煤矿井下水泵自动控制系统的应用与实践摘要:目前,我们煤矿的水泵房和井下各个排水点仍然普遍使用传统的人工操作排水系统,由于自动化程度低,应急能力差,存在很大的安全隐患。

如何在实现井下排水设施自动控制,建立一个简洁、安全可靠、高效的排水系统是我们搞技术的工作人员不得不深入考虑的问题。

经过实际应用证明井下水泵自动控制系统是有效和可行的,在保证矿井排水系统的安全可靠性中发挥了很大作用。

关键词:水泵;自动控制;应用与实践;安全可靠【分类号】:TP2730 前言井下水灾是危及矿井安全的重要因素之一,一旦发生事故,不仅影响生产甚至会使矿井淹没,危及井下工人生命。

井下泵房排水系统担负着整个矿井积水排除的任务,其安全可靠性直接影响矿井生产的效率和安全,如何在实现井下排水设施自动控制,建立一个简洁、安全可靠、高效的排水系统是我们搞技术的工作人员不得不深入考虑的问题。

1 井下排水系统现状目前,我们煤矿的水泵房和井下各个排水点仍然普遍使用传统的人工操作排水系统,这种排水系统由于自动化程度低,应急能力差,存在很大的安全隐患。

随着国家煤炭行业的发展形式,井下排水系统自动化已成为亟待解决的问题。

从我们公司矿井生产的实际出发,针对现有的排水系统存在的弊端,结合现代工业技术自动控制理论,必须加快井下排水系统的改进,设计适合于我们矿井下使用的自动排水控制系统。

2 水泵自动控制系统方案设计根据当前煤矿生产的实际情况,通过设在井下各个排水点水仓的水位指示探头检测到各点的水位情况,实现数据的自动采集。

采集到的数据经过分析处理,当水位上升到达我们设定的排水位置时,控制主机发出控制指令,数据指令传递给我们水泵控制系统的执行部件,控制我们的水泵开关吸合开始排水;当水位下降到设定的安全位置控制器控制水泵停车,井下各个排水泵房实现时时检测、监控,真正的实现自动控制。

在各个泵站点实现自动控制的同时,我们可以把各个泵站点的水位计(水位探头)检测到的信号传递给我们的上位机(PLC控制机主站),最后实现远程集中控制,使整个控制系统,真正实现时时检测、监控、自控、集控,使整个排水系统更为安全可靠,并具有巨大经济效益。

煤水泵房远程集中控制系统改造

煤水泵房远程集中控制系统改造

煤水泵房远程集中控制系统改造【摘要】在全国首次对水采矿井12M6Ⅹ12A型煤水泵排水系统进行远程集中控制改造。

实现了井下泵房的集中控制与远程监控,从而达到有效地节约能源、降低劳动强度、降低运行成本。

【关键词】煤水泵房远程集控改造;安全可靠1 引言按照国家安全生产监督管理总局要求,井下泵房必须建立远程集中控制系统,鉴于我公司原生产方式为水力采煤,煤水系统环节多,操作程序复杂,设备高冒滴漏特别严重,现有的排水设施改造难度非常大。

当前的排水系统状况与国家倡导的提高矿井综合自动化水平和节能减排的社会大环境远远不能相适应。

故实施矿井井下优化排水、实现排水自动化控制与管理迫在眉睫。

2 煤水系统概况八一煤电化公司原生产方式为水力采煤,12m6×2A型煤水泵为主要排水设备,额定流量为800m3 /h、扬程275m、两台串联排水、配用电机功率为1250KW,电压6KV。

其排水系统和排水设施与其他矿井有着明显不同:采空区与煤水仓相通,涌水沿溜煤巷进入煤水仓,由煤水泵进行排水,其他涌水进入清水仓。

煤水系统环节多,安装有给煤装置、高压密封设施、脱水系统等辅助设备。

由于两台煤水泵串联排水,进水侧煤水泵两端密封水由一台SSM100—10清水泵供给,出水侧煤水泵两端的密封水由SSM100—10清水泵与DG36—50密封泵加压后供给;定量给煤机采用Φ750×1000型给煤机,通过变更机壳间隙和改变转子转数来调节控制煤水比;脱水装置采用两台SXG—1型吊式振动筛和固定筛联合脱水,块煤仓下方装有K—2型平板给煤机,由手选1米吊挂胶带输送机运到PCB—Φ800×600锤式破碎机,进行破碎后重新筛分。

操作煤水泵进行排水时,开停操作程序复杂。

在运转煤水泵前,先开启密封泵,对煤水泵两端进行高压密封,防止煤水泄漏。

在煤水泵运转过程中,必须专人检查盘根密封情况、密封水内有无空气、是否卡泵,一旦卡泵如不及时停泵处理,破坏盘根,引起漏水溅到电机上面,造成爆高压电机等事故,同时水泵上水量大大减少,影响水泵正常排水,因此煤水泵的密封系统要求很高。

矿井水泵房PLC自动化控制系统设计

矿井水泵房PLC自动化控制系统设计

矿井水泵房PLC自动化控制系统设计作者:马国庆来源:《中国新技术新产品》2014年第10期摘要:PLC;自动化控制系统已经运用到煤矿的生产行列中。

尤其是煤矿矿井水泵房的使用,它的应用作为煤矿生产的主要设备,在煤矿的生产中占据主要位置。

文章结合笔者实际工作,浅述了矿井水泵房PLC自动化控制系统设计目标、要求,论述了PLC自动化控制系统的实施设计,仅供同行参考。

;关键词:PLC;水泵房;自动控制系统;设计要点中图分类号:TD679 文献标识码:A;时下,随着我国计算机核心技术的迅猛发展,其中以微处理器为核心的可编程序控制器PLC控制已逐步代替继电器控制的使用,被普遍推广应用于社会发展中的诸多行业。

当然,这其中在煤炭矿井的使用中也普遍受欢迎,并且在矿井水泵房的具体使用中社会管理水平和经济效益有了明显提高。

1 矿井水泵房PLC自动化控制系统设计目标设计任何东西都需要一个设计中心思想或者目标,矿井水泵房PLC自动化控制系统设计也是这样。

首先我们要明确他的设计目标。

在设计中,我们要将PLC控制系统、计算机网络通信技术和排水控制系统有机结合起来,实现某种控制方式,那就是以集中控制为主,远程监测为辅。

这样做才能有效地保证自动排水系统运行的连续性和可靠性,满足在线监测、分析、完善的保护和报警功能;还要满足调度监测中心计算机实现对排水系统的运行管理、事故跟踪与处理等任务。

其次,同时我们还要考虑到在实际操作时候要减少工作人员的劳动强度,实现地面对主排水系统设备的多点位信息传输和集中监测监控。

2 矿井水泵房PLC自动化控制系统设计要求矿井水泵房PLC自动化控制系统设计的总体要求一般要满足远程测控功能,实现排水泵房无人值守自动控制运行。

另外,在水仓水位满足条件的前提下,整个系统能按避峰填谷的原则进行和实现水泵的启停控制,并且能按操作规程要求的顺序进行水泵的启动和停止操作和实现对电机和水泵的运行参数及保护参数进行实时的监测和传送。

ZSK(B)型矿用水泵自动化控制系统的应用

ZSK(B)型矿用水泵自动化控制系统的应用

ZSK(B)型矿用水泵自动化控制系统的应用我矿井下自动排水采用的ZSK(B)型矿用水泵自动化控制系统,以操作台、隔爆控制箱、就地控制箱、传感器等为主要组成部分,实现中央水泵房的“无人值守”。

现就该系统的应用进行一些探讨。

标签:ZSK(B)型矿用水泵;自动化控制系统;应用1 系统设备及组成水泵房监控装置包括PLC隔爆控制箱、井下集中操作台、LED模拟显示屏、就地控制箱和外围传感器,地面上位工控机等五部分。

2 ZSK(B)型矿用水泵自动化控制系统硬件特点2.1 采用PLC可编程控制器为核心PLC是选用AB公司的PLC,工业生产中最常见的控制器。

该系统不会因PLC故障而无法排水,大大提高了生产的可靠性,和应急预案提出的前瞻性。

2.2 外围设备性能可靠原来使用的电磁阀因采用线圈牵引动作方式存在电压适应性差、密闭性能不好、压力过高打开受阻等缺点,给排真空带来了不少的问题后更改为24V供电的电动球阀解决了原来的问题。

2.3 应急措施齐全井下环境恶劣经常发生电力设备故障,经常造成故障断电或检修断电致使控制设备无法正常运行。

低压电源断电后将不能打开排真空的电动球阀,无法排真空使得水泵无法排水,为解决此问题,将电动球阀并联一个手动球阀解决因低压电源故障、高压电源正常时造成无法排水问题。

2.4 模块化灵活性高无排风扇结构,易于实现分布,成为各种从小规模到中等性能要求的控制任务既方便又经济,大大提高了维护和更换的灵活性。

2.5 组网功能强大系统PLC控制器提供TCP/IP的RJ45接口可挂接在中央变电所的网络交换机上,通过交换机与全矿综合自动化系统连接,并通过点表直接同上位机进行通讯完成远程控制功能,实现“无人值守”。

2.6 液晶显示屏人机界面(HMI)直观方便的人机界面已经集成在PLC操作系统内。

因此人机对话的编程要求大大减少。

SIMATIC人机界面(HMI)从PLC中要求数据,PLC按指定的刷新速度传这些数据。

送操作系统自动地处理数据的传送。

煤矿水泵房自动化设计方案

煤矿水泵房自动化设计方案

煤矿水泵房自动化设计方案一、引言随着科技的发展和煤矿产业的需求,水泵房的自动化管理已经成为煤矿运作中的重要一环。

本文将针对煤矿水泵房的自动化设计方案进行探讨,旨在提高水泵房的管理效率,降低人工成本,保证煤矿的安全、稳定运行。

二、煤矿水泵房自动化设计的重要性1、提高管理效率:自动化设备可以实时监测水泵的运行状态,对异常情况进行自动报警,使管理人员能够及时发现并解决问题,大大提高了管理效率。

2、降低人工成本:自动化设备可以减少人工巡检和操作的工作量,降低人力成本。

3、保证安全稳定运行:自动化设备能够实现精准控制,避免因人为操作失误而引起的安全事故,同时也能保证水泵房的稳定运行。

三、煤矿水泵房自动化设计的主要内容1、水泵的自动化控制:通过传感器和执行器,实现对水泵的远程控制。

管理人员可以根据实际需求,设定控制程序,使水泵按照设定的参数自动运行。

2、故障诊断与预警:通过安装故障诊断系统,实现对水泵运行状态的实时监测。

当发现异常情况时,系统会自动报警,并提示管理人员应采取的措施。

3、数据采集与记录:自动化系统可以实时采集水泵的运行数据,如水位、流量、压力等,并自动记录下来。

这些数据可以为管理人员提供决策依据,帮助他们更好地管理水泵房。

4、安全性设计:自动化系统应具备安全防护功能,如防爆、防火等,以确保水泵房的安全运行。

四、煤矿水泵房自动化设计的实施步骤1、需求分析:首先需要明确水泵房自动化的需求,包括设备选型、功能设定等。

2、系统设计:根据需求分析结果,设计自动化系统。

包括硬件选择、软件编程等。

3、设备安装与调试:按照设计图纸安装设备,并进行系统调试。

4、人员培训:对管理人员进行自动化系统的操作培训,确保他们能够熟练地使用和维护系统。

5、系统验收:对自动化系统进行验收测试,确保系统运行正常,满足设计要求。

6、投入使用与维护:将自动化系统正式投入使用,并进行定期维护,以确保系统的稳定运行。

五、结论煤矿水泵房的自动化设计是煤矿现代化发展的重要组成部分。

矿山水泵站无人值守自动化系统功能改造

矿山水泵站无人值守自动化系统功能改造

Technological Innovation32《华东科技》矿山水泵站无人值守自动化系统功能改造赵炯亮(中冶北方(大连)工程技术有限公司,辽宁 大连 116622)摘要:传统的水泵房内也设专人进行值守,但每一个值守人员都无法对整个泵站系统进行整体监控,水泵需要人工根据水池液位进行判断,并操控其启停。

无人值守自动化系统将完全取代人工现场操控,实现远程自动化控制操作,根据数据检测采集,判断水泵的启动和停止。

实现水泵房的无人值守,使效率得到了提升,降低了人工成本,经济效益得到了提升。

关键词:水泵房;无人值守;自动控制随着信息化的发展,无人值守是信息时代与知识经济的必然产物。

人工成本在生产成本中占的比百分比也在不停的增加,人们对工作环境的要求也不断提高。

根据国家有关矿山企业建设的方针政策和以信息化推动工业化的战略部署,根据矿山的发展要求,改造原则如下:(1)坚持以技术改造,以提升经济效益,实现降本增效为目标;(2)以企业管理流程优化为核心,充分运用新型技术,促成生产及过程自动化;(3)在原有设施的基础上,通过增加必要的检测手段,改造原有的电控回路等,减少现场值班人员,改为远程监控加精密点检的模式,达到泵站无人值守的目的,实现减员增效,保障职工的身体健康和生命安全的目标。

1 无人值守系统技术方案 1.1 系统组成系统由操作管理层(工控机)、可编程逻辑控制器(PLC)的控制层、数据部分(模拟量和数字量采集)的采集层及检测仪器的现场层组成的自动控制系统来实现水泵房的无人值守。

工控机利用上位机画面实现对设备的监测监控,可编程逻辑控制器作为控制处理器进行逻辑编译及控制,检测部分实现现场数据的采集和上传。

系统监测数据主要有:水位;水泵出口的压力、流量;水泵电机的工作电流、电压及电机的温度、振动;电动阀的开闭状态与开关位置等等。

系统控制数据主要有:电动阀的开闭、水泵的启停、水泵电机的速度控制等等。

数字量输入模块负责采集水泵电机启停状态、执行器的开关状态、远程/就地指示状态等开关量信号;模拟量输入模块负责采集与工艺流程相关的参数,如水位、水泵出口的压力、排水管的流量等,另外还包含电机的电流、电压、频率等设备状态信号;数字量输出模块主要控制水泵电机的启停、执行器的开关等;模拟量输出模块主要负责电机的频率控制等。

煤矿井下电气设备自动化控制应用与优化

煤矿井下电气设备自动化控制应用与优化

煤矿井下电气设备自动化控制应用与优化煤炭是我国极为重要的能源、化工原料之一。

随着我国经济的快速发展,对于煤炭的需求量在不断上升,据统计我国每年的煤炭开采和使用量占据到世界煤炭总产量的近一半左右。

做好煤炭的开采对于确保我国的能源供应、促进我国经济的健康稳定发展有着极为重要的意义。

随着电子技术的发展,电气自动化控制技术也逐渐地应用于煤矿井下开采中,电气自动化控制技术的应用极大提升了煤炭开采的效率和产量。

通过将电气自动化控制技术与计算机技术、网络以及信息化技术的应用提高了煤矿井下设备的电气自动化水平,在实现对于井下电气设备精准自动化控制的同时也能够更好地对信息进行传输。

在电气自动化控制技术的应用过程中也会受到煤矿井下恶劣环境的影响。

应当积极做好电气自动化控制技术的创新与应用,通过新技术的应用于发展不断推升煤矿井下设备的电气自动化控制水平。

提高煤矿开采的效率和安全性。

标签:煤矿;井下;电气自动化;控制技术;应用前言在现代煤矿开采中,高效、安全的煤矿开采离不开电气自动化控制技术的应用。

现今随着计算机技术的不断发展进步,PLC控制设备的发展与应用日趋成熟,基于PLC控制技术的电气自动化控制技术能够良好地适应煤矿井下恶劣的工况环境,极大地提升了煤矿井下的开采效率。

如何在有限的资金下构建起完善、高效的煤矿井下电气自动化控制网络,实现煤矿井下电气设备的最优化的电气自动化控制技术做好煤矿井下电气自动化控制技术的应用是现今很多煤矿所面临的一个问题,做好煤矿井下电气设备电气自动化控制技术的创新与优化是促进煤矿生产效率提升的重要举措。

1 单片机电气自动化控制系统在煤矿井下电气设备自动化控制中的应用煤炭是我国分布较广也是较为丰富的一种资源。

现代煤矿开采更加注重煤矿井下电气设备电气自动化控制技术在煤矿开采中的应用。

煤矿井下的工况环境较为恶劣,从而为煤矿井下电气设备电气自动化控制技术在煤矿中的应用带来了极大的困难。

为保障煤矿的生产,应当积极加强对于煤矿井下电气设备电气自动化控制技术的创新,通过应用电气设备自动化技术在确保煤矿开采安全性的同时提升煤矿开采的效率。

煤矿泵房水泵自动化设计方案版本

煤矿泵房水泵自动化设计方案版本

煤矿泵房主排水自动化系统设计方案煤矿泵房水泵自动化监控系统技术方案二零一一年八月234一、方案(一)、概述随着计算机控制技术的迅猛发展,以微处理器为核心的可编程序控制器控制已逐步取代传统电气控制,普遍应用于各行业的自动化控制领域。

煤炭行业也不例外,但目前煤矿井下主排水系统仍多采用传统电气控制,水泵的开停、选择切换均由人工完成,做不到根据水位或其它参数自动开停水泵,这将严重影响到井下主排水泵房的管理水平和经济效益的提高。

以微处理器为核心的可编程控制器(PLC)的控制,此种控制应用广泛,性能稳定,具有以下特点:1)现场可编程,可以根据不同的控制对象灵活编程。

2)产品货源丰富,可以选择各种不同的PLC产品3)逻辑控制能力强,可满足不同的控制对象。

4)组网方便,选择不同的通讯模块可组成各种网络结构。

鉴于PLC的先进性和可靠性,我公司对水泵及其附属的抽真空系统与管道电动阀门等装置实施了PLC自动控制及运行参数自动检测,动态显示,并将数据传送到地面生产调度中心,进行实时监测和报警显示。

系统通过检测水仓水位和其它参数,控制水泵轮流工作与适时启动备用泵,合理调度多台水泵运行。

系统通过触摸屏,以图形、图像、数据、文字等方式,直观、形象、实时地反映系统工作状态以及水仓水位、电机运行电压、电流、功率、电机温度、轴承温度、水泵轴承温度、排水管流量等参数,并通过通讯模块与综合监测监控主机实行数据交换。

本系统具有运行可靠、操作方便、自动化程度高等特点,并可节省水泵的运行费用。

(二)、改造原则及目的系统由控制部分、检测部分、执行部分组成。

由于系统控制要求复杂,又考虑到中央泵房和中央变电所硐室环境条件,控制部分和控制核心选用高性能可编程序控器。

检测部分分为两部分:一是模拟量检测部分。

其主要由水仓水位传感变送器、流量传感变送器、高压柜综保单元、压力变送器、负压变送器、温度传感变送器等组成,此部分用于中央泵房主排水系统运行参数的检测。

矿井泵房电控系统的自动化改造设计

矿井泵房电控系统的自动化改造设计

Vol.27,No.8,2020矿井泵房电控系统的自动化改造设计孙迎涛(河南平煤神马电气股份有限公司,河南平顶山467000)摘 要:为解决某矿排水泵房现用电控系统陈旧、不可靠等问题,基于该矿排水泵房电控系统运行现状,分析了其存在的主要问题,并对其进行了自动化改造,其中硬件部分主要以PLC为中央控制器,进行了相关部件的组建,并对各个模块进行科学、合理的点数分配,软件部分主要结合避峰填谷策略,对水泵的实际运行流程进行了优化设计,依据实际耗电时段的不同,制定了科学合理的水泵启停制度,并对系统改造后的其他功能进行了阐述。

实际应用结果表明,通过对该矿水泵电控系统的改造,水泵电控系统1年的实际综合耗电量可减少近1/5,并且实现了半自动化/智能化,可大幅减少操作人员,减少用人成本,为该矿创造更多经济效益。

关键词:煤矿泵房;控制系统;PLC;模块;避峰填谷;自动化doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2020.08.051 引言当前,我国开始实施产业升级,逐渐淘汰落后产能以实现节能减排的要求,煤矿企业为了响应国家号召,纷纷对煤矿开采过程进行了自动化改造,井下排水设备是保证煤矿正常开采的重要设备。

现在,有些企业主排水系统主要采用继电器控制,相应的电气控制采用硬件连接,对应的继电器采用机械触点实现逻辑的控制。

此方式不仅消耗大量的电能,而且鲁棒性比较差。

与此同时,系统在控制方面很不灵活,相应的定时精度不准确。

以上问题大大影响了井下排水泵房的工作效率,为此需要对设备进行有效的改进。

随着网络技术的不断发展,PLC控制技术在煤矿行业得到了广泛的应用,其中在井下水位监测以及流量监测等方面应用比较广泛,其能够极大地优化井下作业的自动化控制。

笔者针对河南省某矿的实际情况,对井下泵房进行PLC优化改造设计,极大地优化了系统的可靠性,提升了煤矿开采的自动化水平,节省了大量的人力物力,达到了减员增效的目的。

 改造概况该煤矿目前年产量可达到200万t左右。

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平煤股份八矿热水泵房自动化控制系统改造及应用
【摘要】本文介绍了利用plc将八矿井下热水仓泵房进行自动化改造,实现热水泵房、地面蓄水池、澡堂同步自动化控制,解决了人工调配热水不合理的问题。

【关键词】热水泵房;plc;合理调配
0 概述
八矿热水泵房是集团公司2011年地热水综合利用的节能项目,2012年10月份一期工程正式建成投入使用。

目前每月可使寒武系灰岩水位下降1.5m左右,一年寒武系灰岩水位可下降18m,从而使八矿己组煤带压开采问题得以缓解,确保己组煤开采安全,同时大幅度降低了采面温度,使职工工作环境有了较大的改善。

目前地面可抽储热水160m3/h,热水仓水温为52℃,热水抽至地面水厂蓄水池(水池可储水700m3),水温为50℃,通过蓄水池分别往八矿澡堂温水楼及浴池分别供水,温水楼主要负责职工淋浴用水,职工用水温度为43℃,职工洗浴用水量共为80m3/h,热水仓还有80m3/h热水处于闲置状态,计划在系统改造后合理利用。

1 系统改造背景
目前,热水泵房的2台水泵每天平均需要工作约为8小时,根据地面澡堂职工每班升井洗浴用水量、地面蓄水池储水量及水温、疏水降压需求等需要频繁启动水泵,增大了泵房职工劳动强度,同时热水从井下抽至地面蓄水池水温已降低至不足40℃,还需开锅炉加热,达不到节能的效果。

由于该热水的抽采需要井下热水泵房、地面水厂蓄水池、地面职工澡堂等多地点相互协作,环节较多,一个环节出现问题就会出现井下热水仓蓄满溢流至大巷,疏水降压不及时,造成采面工作环境压力大、温度高,职工工作条件恶略等现象。

泵房的人工操作方式与集团公司一直在推广自动化运行的目的背道而驰,综上所述,必须对系统进行自动化改造。

2 热水泵房设备设施及电控
2.1 设备设施
泵房安装了md420-93×10型煤矿用耐磨多级离心泵2台,1台工作,1台备用,排水管路为φ273×16mm无缝钢管,配有dn250闸阀一套。

1#、2#水泵排水支线管路为φ200×16mm无缝钢管,分别配有一套dn200闸阀和一套dn200逆止阀。

清水管为φ50×5mm无缝钢管,配有3套dn50闸阀,可使用清水,也可使用排水管中的热水。

1#、2#水泵射流管为φ25mm无缝钢管,每趟管路各配备有一套射流阀和一套排气阀。

2.2 电控部分
热水仓泵房电源取自二水平中央变电所5—7#高爆开关,电压等级6kv。

在热水泵房安装有5台高爆开关,3台pjg-6y型,2台bgp49-6型;1台pjg-6y型联络开关;1台kbsg-200/6型变压器;2台qjgz-6型电磁起动器;2台dkbg-2000/6电抗器;5台
kbz-400/1140(660)型馈电开关;2台qbz-80n电磁起动器;1台zxz-4.0综保开关。

1#、3#高爆及1#变压器为低压电源供电,1#、3#高爆为bgp49-6型,一台使用一台备用,1#变压器带5台馈电开关,2台电磁起动器,1台综保开关,5台馈电开关1台为1#、2#闸阀控制箱电源,1台为低总,剩余3台为备用,2台电磁启动器为备用,1台综保开关为热水泵房照明。

4#、6#高爆各带一台qjgz-6型电磁起动器和一台dkbg-2000/6型电抗器,分别满足1#、2#水泵电机启动供电需求,水泵电机功率为每台1800kw。

3 热水泵房自动化改造方案
由于热水泵房不作为主排水系统,是以疏水降压、节能降耗为目的,所以途径地点较多,涉及的范围也较广:热水仓→热水泵房→二水平中央变电所→新副井井筒→地面水厂蓄水池→澡堂温水楼
及浴池→排水调度。

在地面蓄水池安装一套plc从站,plc从站通过蓄水池及温水楼安装的水温、流量、水位传感器采集相关数据通过矿井现有环网传输到热水仓plc主站。

plc主站安装在热水仓泵房配电室内,除收集地面plc从站所传输数据外,还收集热水仓内安装的压力、水位、电流传感器所采集数据,地面从站数据及热水仓数据全部经过plc主站进行分析处理,下达相关指令,对系统进行控制。

同时在泵房安装一套操作台,也可就地控制。

当地面水位传感器采集的水位数据低于设定值时,plc从站首先对采集数据进行分析,然后将信息传输到热水仓plc主站,主站收到从站的判断信号,开始执行起泵程序。

当地面蓄水池蓄满后,水位传感器将监测数据传输给plc从站,plc从站分析判断后向热水仓plc主站同样方式传送停泵信息,plc 主站开始执行停泵程序。

在热水仓泵房安装有4套闸阀控制箱,可就地近控,也可远程控制。

闸阀控制箱为“一拖三”形式,一套闸阀控制箱可控制三套电动闸阀,闸阀控制箱在plc主站接有触点,当需要开启或停止水泵时,主站向闸阀控制箱下达动作程序指令,闸阀控制箱根据指令内容执行开启或关闭阀门命令。

通过矿井环网在地面排水调度安装监控系统,通过该系统可监视负压、水位、水温、电流、电压等参数,同时可以执行手动控制、一键控制等操作。

4 主要改造内容
4.1 热水仓
在热水仓安装一套水位传感器,用以监测水仓水位,在疏水降压总排水管各安装一套电动闸阀及流量传感器,当水仓热水蓄满后,水位传感器采集数据通过plc总站判断后命令闸阀控制箱,自动关闭电动闸阀,避免水仓水满后将多余热水溢流到大巷。

在热水仓门口的4根水管上共安装4套电动阀门,其接点接在热水泵房闸阀控制箱内,用以集中控制。

4.2 热水泵房
在热水泵房安装一套plc总站、四套闸阀控制箱、一套隔爆操作台(液晶汉显)、一套烟雾传感器,抽水小井安装1套水位传感器,每台泵各安装1套正、负压传感器和1套温度传感器。

两台泵的排水管各安装一套电动阀门,两个抽水小井管路之间安装一套电动配水阀门,两个小井与热水仓之间各安装一套配水阀,射流管各安装一套电动球阀和一套电动排气阀,总排水管安装一套电动闸阀。

四套闸阀控制箱为“一拖三”形式,一套闸阀控制箱控制三套电动闸阀,每套闸阀控制箱的接点都接在plc总站,实现由plc集中控制。

三套配水阀门共用一套闸阀控制箱,分别实现小井与小井之间,两个小井与热水仓之间的水量控制。

两套小井排水管电动闸阀与总排水管电动闸阀共用一套闸阀控制箱,实现排水的集中控制。

热水仓4根水管2根经疏水降压孔往泵房小井排水,另外2根经疏水降压孔往二水平泵房排水,该4趟管路各安装一套电动闸阀,包括疏水降压孔管路阀门共5套电动阀门,分别用2套闸阀控制箱控制,当泵房小井水位低时,通过阀门动作,经管路往小井供水,当水位到位后,多余热水通过另外两套阀门动作,经管路排至二水平泵房排出。

射流管电动球阀和电动排气阀不经闸阀控制箱,其触点直接接在plc总站,由plc总站直接下达动作指令。

2台泵的正、负压传感器、温度传感器及水位传感器触点直接接在plc总站,向plc总站提供各种现场采集数据。

4.3 热水泵房配电点
在热水泵房给2台水泵供电的4#、6#高爆开关内安装电流电量变送器,变送器触点接入plc总站,用以检测电流、电压,如出现问题,及时停电。

在启动2台水泵的电抗器内接入plc触点,当需要开、停水泵时,plc总站下达动作指令,电抗器触点闭合或断开,达到停、启泵的目的。

4.4 二水平中央变电所
热水仓plc总站通过光线接入二水平中央变电所环网交换机,通过该环网传输信息到排水调度。

4.5 地面水厂蓄水池
蓄水池各安装一套流量、水位、水温、烟雾传感器,plc从站安装在蓄水池值班室内,各种传感器接入到plc从站内为其采集各种数据,作为plc从站判断及下达指令的基础数据。

在蓄水池值班室安装一套闸阀控制箱,在蓄水池排至澡堂温水楼及浴池的管路上各安装一套电动闸阀,两套闸阀分别接入到闸阀控制箱,闸阀控制箱接入plc从站,从而控制热水的流向及水量。

4.6 澡堂温水楼及浴池
澡堂温水楼及浴池管路各安装一趟电动闸阀,在温水楼安装一套水位传感器,当温水楼水位到达上限或下限时,经plc从站判断处理关闭或开启电动闸阀,地面蓄水池至澡堂温水楼及浴池的排水为自排水。

4.7 排水调度
利用排水调度现有系统重新编制程序,将热水仓各项信息采集数据,直接在屏幕上进行显现,可直观检测到井下热水仓泵房各部运行情况,可远程控制也可实现“一键开泵”。

5 应用效果
系统建成投运以来,运行稳定,实现了远程控制及根据水仓水位及用电高低谷的全自动运行,同时也很好的解决了热水仓排水、地面水厂储水、澡堂用水的不协调问题,避免了澡堂用水需要加热,减少了能耗,经济效益也十分显著。

【参考文献】
[1]国家机械工业局,编.中国机电产品目录[s].2000.
[2]张景松,陈更林.流体力学与流体机械[m].中国矿业大学出版社,2010.
[3]国家安全生产监督管理总局,国家煤炭安全生产监督局.煤炭安全规程[m].煤炭工业出版社,2010.
[责任编辑:杨扬]。

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