烘丝尾料运行时间控制装置的研制

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
81.5 81.5 6 11.6 min/批次 7
三、目标设定
因此小组成员一致决定将此次活动的目标设定为:通过改造将烘丝 尾料运行时间降低到11.6 min/批次。
30
27.1
25
20
15
10
5
0
改造前
11.6
改造后
制图3:王跃磊 时间:2009/2
四、提出并确定最佳方案
(一)方案的提出
目标设定后,小组成员集思广益,采用“头脑风暴法”提出了多个 对策方案,并将对策方案整理如下:
技术指导
78小时

52
大本
工质科科长
工艺指导
78小时

30
大本
工质科副科长 工艺指导
78小时

33
大本
工艺员
工艺指导
78小时

31
中技
制丝修理工
具体实施
78小时

54
初中
制丝修理工
具体实施
78小时

25
大专
制丝修理工
具体实施
78小时

23
大专
制丝修理工
具体实施
78小时

53
初中
制丝修理工
具体实施
78小时
刘江 刘广和 田俊华
一车间求实QC小组
注册时间
2009/1
烘丝尾料运行时间控制装置的研制 课题注册登记号
TY-09-016
2009/1~2009/9
课题类型
创新型
小组成员概况
性别 年龄 文化程度
岗位
组内分工 TQC教育情况

48
高中
制丝修理工
组长
78小时

45
大本
设备主任
技术指导
78小时

34
大本
设备管理员
尾料生 第二次 33
25.7
25
25.5
25
26
产时间 第三次 37
26.3
26
wenku.baidu.com
25.5
28
27
平均
27.1
制表4:田俊华 时间:2009/2
三、目标设定
小组成员将2009年1~2月三班每天最多生产的烟丝批次进行了统计, 结果如下:
各牌号烟丝生产时间及尾料运行时间对比表(单位:min/批次)
班次

烘丝尾料运行时间 控制装置的研制
小组名称:上海烟草(集团)公司天津卷烟厂 一车间求实QC小组
课题类型:创新型 发 布 人:王跃磊
一、小组概况
小组名称 课题名称 活动时间
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
姓名 张广博
孙瑜 储增永 李德伦 付巽迎 王术杰
刘剑 郭绪宗 王跃磊 张雅昆

46
初中
制丝修理工
具体实施
78小时

46
大本
管理员
效果检验
78小时
制表1:张广博 时间:2009/1
二、选择课题
(一)问 题 的 提 出
随着我厂产量的大幅提升(09年计划年产量为42万箱, 08年实际产量为40万箱),车间将原来的两班生产(早 班设备维护保养,中、夜班生产)改成两班半生产,这 样就造成早班设备维护保养时间相对减少,对设备维护 保养的质量和及时性等方面产生一定的影响。为了应对 这一问题,车间要求各班组查找出影响产量增长的瓶颈 环节,经过小组成员对切丝线各主要工序的现场调查发 现,烘丝机尾料生产运行时间较长,制约了产量的提升, 因此,小组成员决定对此项问题进行探讨和研究。
79#
尾料运行时间
干尾量
制图2:张雅昆 时间:2009/1
从图2可以看出,尾料运行时间较长,不仅对产量的提升造成影 响,同时也对烘后烟丝的干尾量造成影响,因此,我们必须寻求方 法降低烘丝机尾料运行时间。
通过以上分析,小组成员一致决定将此次活动的课题确定为:
三、目标设定
小组成员对2009年2月份各牌号烟丝的生产时间及尾料运行时间进行 了统计,结果如下:
各牌号烟丝生产时间及尾料运行时间对比表(单位:min/批次)
牌号
54#
第一次 120
烟丝生 第二次 121 产总耗
时 第三次 199 平均
15# 68 71.5 70.5
76#
78#
90
90
89
90
91
90
81.5
70#
79#
105
105
103 104.5
107 105.5
第一次 35
26
25.5 25.5 26.5 26.5
各牌号尾料运行时间及烘后干尾量统计表
牌号
尾料运行 时间
(min)
第1次 第2次 第3次 平均
第1次
干尾量 (kg)
第2次 第3次
平均
54# 34 35.5 35.5 35 97 98.5 98.5 98
15# 26 25.5 26.5 26 76 75.5 76.5 76
76# 26 25 25.5 25.5 76.5 75.5 76 76
经济性 改造周期
可靠性
对策方案评价表
分析
实施难度较小,可自行实施, 工艺标准要求滚筒转速为11.5~12.5r/min,目前滚筒转速为11


1月份
2
6
6
2月份
2
6
6
注:由于设备设计的原因,每班每天最多可以生产6个批次的烟丝。
制表5:田俊华 时间:2009/2
从以上的统计表可以看出:2009年1~2月早班每天最多生产2个 批次的烟丝,在保证日计划完成率指标顺利完成的前提下,如果要 避免早班存在生产任务,中、夜班的生产批次最低要提升到7个,因 此可以得出每个批次的烟丝尾料运行时间应该降低到
二、选择课题
(三)生产过程中的问题
在尾料生产过程中,经过电子皮带秤的物料逐渐减少直至无物料经过皮带秤, 由于此时瞬时进入烘丝机内部的烟丝量逐步减少,烟丝在烘筒内的运行时间大于正 常生产时烟丝在烘筒内的运行时间,致使此过程的生产时间加长。另外,当尾料烟 丝逐渐减少时,因烘丝机是管板式,筒体温度惯性比较大,不能根据烟丝流量呈线 性降温,造成烟丝过度脱水,形成干烟丝。小组成员于2009年1月份对各牌号烟丝尾 料运行时间和烘后烟丝干尾量进行了抽样统计,结果如下:
78#
70#
79#
25.5
26
26.5
25.5
26.5
27
25.5
27
26
25.5
26.5
26.5
77
85
83
77
86.5
83.5
77
86.5
82.5
77
86
83
制表3:张雅昆 时间:2009/1
二、选择课题
(三)生产过程中的问题
由表3可以得到下图:
150
100
50
0
54#
15#
76#
78#
70#
降低烘丝尾料运行时间
对烘丝机结构进行改造
研制尾料助推装置
A1:提高尾料滚筒转速 A2:增加烘筒倾斜角度 A3:对顺逆流装置进行改造
B1:以压缩空气为介质 进行助推
B2:以蒸汽为介质 进行助推
制图4:刘剑 时间:2009/3
四、提出并确定最佳方案
(二)确定最优方案
A1:提高尾料滚筒转速
评价项目
可实施性
二、选择课题
(二)烘丝工序生产流程
提升喂料机
电子皮带秤
振动输送机
隧道式回潮机
振动输送机
名次解释---尾料
烘丝工序生产流程图
烘丝机
制图1:张广博 时间:2009/1
在每个批次生产的后期,当无物料经过电子皮带秤时, 振动输送机、隧道式回潮机和进烘丝机振动输送机上还有 部分烟丝,我们将这部分烟丝俗称为尾料。
相关文档
最新文档