改进变压器低压套管末屏接地装置
改进变压器低压套管末屏接地装置
改进变压器低压套管末屏接地装置变压器低压套管,它作为变压器引线对地的绝缘,同时也起到固定引线的作用。
在它的内部,有一个电容芯子,将这个电容芯子的最后一层极板(也就是末屏)接地的装置就叫做末屏接地装置。
它除了是套管的接地装置以外,还作为测试套管状况的试验端子。
过去的几年中,我厂主变却恰恰由于这个小装置的缺陷问题几次造成被迫停运,变压器低压套管封闭在母线筒内,运行时无法监视,同样也因封母关系,套管检修必须割开封母才能进行,检修费用高,客观上需要提高套管可靠性。
而且作为试验端子,它拆卸起来也过于复杂了,耗时耗力不说,还容易损坏,甚至影响到套管的正常运行。
因此,各方面因素都要求必须要改进低压套管末屏接地装置以提高我厂主变的运行可靠性。
2013年2月,对3台主变低压套管从2008年到2012年的缺陷的统计。
这里我们可以看到,3台主变共9只套管就有6只曾出现过末屏缺陷,其中03号主变的2只套管末屏漏油的缺陷更是频繁发生。
套管末屏缺陷率高达66.7%。
另外,从缺陷调查表中我们发现,缺陷类型中“渗油”和“中心杆弯曲、滑牙”出现的频率相当高,我们对缺陷类型也进行了统计,可以很清楚的得出结论:“渗油”和“小鸯管中心导杆损坏” 占到了末屏缺陷的90%,是末屏缺陷的关键问题。
那么,末屏接地装置为什么会频繁发生缺陷呢?下面是它的内部结构。
这就是末屏接地装置的两个重要部件:小鸯管与接地罩。
套管末屏正是由软铜线经小鸯管的中心导杆引出,并通过接地罩经接地法兰接地。
了解了内部结构后,针对结构进行了深入分析,并结合平时在缺陷处理中的经验,运用科学的分析方法找出了引发“漏油”和“小鸯管中心杆损坏”的四个末端因素,分别为:接地罩孔径小;末屏接地罩拆卸困难;小鸯管中心导杆细以及套管内部压力高。
那么这些因素中哪些才是导致缺陷的主要原因呢?让我们一个一个地把它找出来。
首先套管每年要进行一次试验,接地罩拆卸频繁,而这个接地装置为了接地可靠,接地孔设计的非常小,只有3mm左右,很容易卡住小鸯管中心铜杆,在接地罩拆卸旋转过程中,就极可能带动小鸯管及压紧螺帽旋转导致中心杆损坏和漏油,所以接地罩孔径小是主要原因。
接地装置改进专项改进方案
接地装置改进专项改进方案背景接地装置在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护人员和设备免受电击等危险。
然而,现有的接地装置存在一些问题,需要进行改进以提高其性能和可靠性。
目标本专项改进方案的目标是通过改进接地装置的设计和操作,提高其效能和可靠性,以确保电力系统的安全运行。
改进方案1. 设计改进- 优化接地装置的结构设计,使其更坚固耐用,并能承受各种工作环境的要求。
- 提高接地装置的防雷能力,通过增加合适的防雷装置来减少雷击对接地装置的影响。
- 引入新的材料和技术,以提高接地装置的导电性能和抗腐蚀性能。
2. 操作改进- 建立完善的接地装置维护制度,定期对接地装置进行检查和维修,确保其正常工作。
- 提供相关培训和教育,使工作人员能正确使用和操作接地装置,并了解相关安全知识。
- 规范接地装置操作流程,尽量减少人为操作错误和事故发生的可能性。
3. 测试和监测改进- 建立定期测试和监测接地装置性能的机制,确保其符合安全标准。
- 使用先进的测试设备和技术来评估接地装置的性能,并及时发现和修复任何问题。
- 建立实时监测系统,及时监测接地装置的状态,以便能够随时对其进行维护和修复。
预期效果通过实施上述改进方案,预计能够达到以下效果:- 提高接地装置的可靠性和性能,减少电力系统出现故障和事故的可能性。
- 增强接地装置的防雷能力,减少雷击对电力系统的影响。
- 提高工作人员和设备的安全性,降低电击和其他相关风险的发生率。
结论本专项改进方案旨在针对现有接地装置存在的问题,提出一系列改进措施,以提高其性能和可靠性。
通过实施这些改进方案,我们有信心能够确保电力系统的安全运行,保护人员和设备免受电击等危险。
变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
( 4) 加强培训, 使安装、检修和试验人员充分了 解各种末屏装置的结构, 避免由于人为因素造成工 作过程中对设备末屏的损坏, 同时在安装、检修和试 验工作结束后及时将末屏接地复位。 参考文献:
2 套管末屏断线缺陷的原因分析及处理
【实例 1】 2005 年 4 月 17 日, 在对某变电站 2 号 主 变 110kV 套 管 进 行 开 箱 检 查 时 , 发 现 一 只 110kV 套管 ( 型 号 为 BRDLW- 1260630- 4) 的 油 标 破 裂, 随即联系厂家进行更换。
4 月 18 日凌晨 4 时, 新套管运抵变电站, 工作 人员开箱检查后对其进行交接试验, 在对该只套管 进行高电压介损测量时, 发现数据严重异常, 具体 数据见表 1。
( 1) 现行的技术监督手段对于及时发现并处理 设备缺陷, 避免设备故障具有重要作用, 必须认真按 照规程要求, 切实履行设备交接验收把关的重任, 杜 绝有缺陷的产品进入使用环节。
( 2) 变电运行人员在巡视设备时, 除其他应巡视 的 项 目 外 , 还 需 注 意 变 压 器 套 管 、互 感 器 设 备 末 屏 装置是否出现渗漏和油污情况, 末屏处有无异常放 电情况, 另外, 在利用红外装置对设备进行测温时, 还应增加对末屏位置的测量, 发现异常应及时上 报。
图 2 末屏正常接地时的状态
第2期
陈庆涛、李 伟、余国钢: 变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
61
图 3 末屏开路时的状态
铜套与法兰接触面因铜锈存在而出现末屏接地不 良现象。
对于推拔式接地的末屏, 在检修和试验过程中 建议使用专用工具卡住外铜套, 使末屏处于断开状 态, 在工作结束末屏恢复接地状态后, 使用万用表 测量末屏对设备外壳( 地) 的电阻值, 如有异常应处 理; 如上述步骤正常, 应旋紧保护帽, 避免末屏处受 潮。
220kV变压器出线方式的隐患及改进措施
2 高压套管的检测问题及改进措施 2. 1 高压套管的检测问题 由于高压套管置于充油套筒中, 其预试检测工 作量很大(要放油, 吊开套筒), 时间很长, 最终使得
检测工作难以实现,使套管的安全无从保证。
此, 相关人员怀疑此时的低油位可能是油位计出了 问题。 接着, 到2004 年 7 月, 发现套筒油枕油位已 下降到 1.0 以下, 与此同时, 主变本体油枕 11处油 位超过9 . 0 而发出油满报警信号。根据历史记录和 当时的温度进行油位变化推算, 表明主变本体有多
进而提高给水水质,可以减少平衡盘磨损事故。
(收稿日 2006- 10- 24) 期:
第9卷 (2007年第4 期)
电力安 全技 术
J
检修维护
ia n x iu w e i h u
起, 用青壳纸垫人上端孔使引线端头与金属孔壁隔 开,然后用500 V 兆欧表测之。一般要求电阻值不 得低于 1 MQ。电阻值太低说明: 不是绝缘层没包 好, 就是所用纸带脏污或潮气太重。 这个整改措施 可供有同类设备的单位借鉴, 相应的工艺要求也宜
J
检修维护
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电力 安 全 技 术
第9卷 (2007 年第4 期)
220k V 变压器出线方式的隐患及改进措施
周多军 (湛江电力有限公司, 广东 湛江 524099)
某 220 kV 变压器高压出线装置装配如图 1所 示。高压线圈引线 13 通过过渡接头 15 与过渡引线 14 连接。过渡线14 在套管3顶部进行密封式固定, 再经过软连接过桥线8引至出线电缆头套管9处, 通 过电缆引出。显然, 这里采用了充油式封母出线结 构, 这主要是出于防雷、 防台风及空间走向的考虑。 这种方式在沿海多雷地区确有特定效用, 但相应的 故障却暴露了其O 待消除的隐患。 R
变压器套管末屏接地常见问题分析
变压器套管末屏接地常见问题分析作者:何兴华来源:《山东工业技术》2016年第24期摘要:高压套管是电力系统中广泛应用的设备,近年来,我局发生多起因变压器套管接地不良,导致的漏油、放电等事故。
本文将综合分析我局现有六种套管末屏接地方式的结构功能、优缺点,结合实际缺陷案例提出防范措施,并进一步总结日常运行中的注意事项,对保证高压套管的安全运行具有参考意义。
关键词:高压套管;末屏;接地;缺陷DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.24.2531 前言高压套管多为电容式结构,由接地端子、储油柜、上瓷套、下瓷套、电容屏、导电杆、绝缘油、法兰等部分组成,主绝缘为油纸绝缘,由若干层同心串联圆柱形电容屏组成,最里面靠近导电杆的称为零屏,最外面的称为末屏,电容屏数目越多,电场分布越均匀。
在运行时必须保证末屏接地,才能使电容屏起到均压作用保证绝缘,否则将引起末屏悬浮电位放电,甚至套管爆炸等事故。
在套管试验时,需要解开末屏接地,从末屏引出信号测量套管的电容值和介损,能够有效发现套管和末屏主末屏绝缘受潮、绝缘油劣化、电容屏间开路或短路等缺陷。
因此,确保末屏运行时的可靠接地和试验时对地绝缘,是保证变压器安全运行的有效措施。
2 在运行的变压器套管末屏接地方式介绍经过统计,我局目前在运行的变压器套管末屏接地方式主要分为内置式和外置式两种类型,其中内置式接地有5种情况、外置式接地有1种情况,总共6种情况。
下面进行详细的介绍。
2.1 外置式接地方式外置式接地方式分为两种形式,一种是通过外部装置接地,另一种是通过接地盖接地。
外部装置接地即末屏的引出线通过小瓷套的引线柱引出,再在外部经过金属连片(情况1)、金属软线(情况2)、接地帽(情况3)等装置与套管底座相连,实现接地。
通过外部装置接地的优点是可以对末屏接地状态直接观察,也可以用万用表检查末屏接地是否可靠。
缺点或容易引起的缺陷有几方面:停电检查或试验过程中拆卸螺栓时容易造成引线柱(螺杆)转动,内部末屏接地引出线受力脱落,造成末屏没可靠接地,甚至使小瓷套密封垫松脱,造成套管内的变压器油外泄或渗漏。
关于变压器套管末屏接地故障案例分析
关于变压器套管末屏接地故障案例分析作者:李洪利说明:本文是作者根据用户现场实际发生案例进行故障分析,旨在让广大用户及读者了解问题发生原因、类似故障如何避免及普及胶浸纤维(玻璃钢)干式套管的优点,不存在贬低任何形式套管。
变压器套管作为变压器主要配件之一,其作用是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用。
对于35kV以上电压等级的变压器套管,其主绝缘主要是电容串联分压式结构,其原理如下图所示:对于电容串联分压式套管,正常运行时末屏必须可靠接地,如果未接地会造成怎样的情况?如:某供电公司正在运行的110kV变压器,近1个月听到套管有放电声音,但是随着时间推移放电声音越来越大,于是用户停电检查发现高压套管某相末屏端子处未拧接地帽(操作失误),导致套管末屏芯线对外壳放电,如下图:从这张图片看套管末屏端子表面似乎没有什么问题,没有烧蚀痕迹,用摇表测量端子芯线绝缘电阻只有1兆欧左右,拆下安装螺栓后发现内侧引线及端子表面有大量烧蚀痕迹,但是引线未烧断,如下图:用工具将烧蚀清理干净,更换末屏端子,再次测试套管绝缘电阻,发现恢复到2500兆欧以上,为了验证该套管主绝缘是否遭到破坏,现场用介质损耗测试仪对该支套管进行介损和电容量测量(电容式套管重要性能指标),发现介损和电容量和铭牌标称没有较大出入,说明该套管虽末屏未接地,且悬浮放电将近1年时间,但未对主绝缘造成破坏,只要将问题处理好便可继续使用。
那么为什么末屏端子不拧接地帽会放电?会对末屏端子处烧蚀?这么严重的问题为什么套管却没有发生故障,如击穿等?带着这些问题,我来一一解答。
首先经查该支套管主绝缘介损0.35%,电容量370pF(C1),末屏电容量360pF(C2),变压器运行时施加在套管上的最高单相对地电压为126kV/1.732=72.7kV,末屏不接地时末屏处承担电压根据公式U2=C1*U/(C1+C2),U2=370*72.7/(370+360)=36.7kV,而套管法兰末屏端子腔直径为24mm,末屏引线从中心引出,因此末屏引线对法兰内腔间只有12mm,末屏端子芯棒对外壳尺寸只有几毫米,这个距离是不能承受36.7kV的高压的,因此会击穿端子内腔里的填充材料,在击穿过程中击穿点会频繁的打火、放电并且扩大范围最终将是上图显示;第二、当末屏引线打火放电时套管上承担的最高电压为72.7kV,当不放电时承担电压为36.7kV,所以电压一直在36kV~72.7kV间变换,实际上套管承担的电压是小于额定电压的,因此不存在过压的情况;第三、现场产品为胶浸纤维(俗称玻璃钢)干式电容型变压器套管,内部不充油、不充气,主绝缘为玻璃钢材质,当末屏悬浮放电时击穿及烧蚀的是法兰端子腔内的空气、少量填充的胶以及末屏端子上的绝缘材料,这不会对主绝缘造成任何伤害。
变压器中性点套管末屏故障分析与处理
摘要:变压器油浸电容式套管的主绝缘电容屏结构无大差异,但套管外部接线端子,特别是末屏的结构有较大差异,本文介绍了一起因检修失误造成的中性点套管故障,针对套管末屏结构和故障原因进行了探讨,指出了此类套管在检修和试验过程中应注意的事项和预防措施。
关键词:套管接地装置故障处理预防措施0引言某电厂220kV变压器在进行预防性试验时,检修人员误将中性点套管末屏接地装置固定螺丝拆除,导致接地装置弹出,套管油少量流出后迅速将其紧固,因对套管结构不了解,不能判断该装置是否连接可靠,变压器投运后能不能运行正常,是否留下潜在隐患。
电气检修人员随之进行了一系列的工作,对该套管进行了质量鉴定,此次故障处理的经验可以为变压器套管的检修工作提供借鉴。
1设备简介和故障概况变压器型号:SFP10-370000/220,变压器高压侧出线套管型号:BRDL2W-252/1250-4。
变压器高压侧中性点套管型号:BRDLW-126/630-4,110KV及以上电力变压器高压套管采用油浸纸绝缘电容式套管,套管绝缘由内绝缘和外绝缘构成,外绝缘指套管的外绝缘瓷套,内绝缘指电容芯子,变压器油充于瓷套和电容芯子之间。
内绝缘以导电杆中心线为轴心,同心放置电容纸,电容纸的纤维在油中起屏蔽作用,而且经过真空处理,油又填充了纸中的气隙,所以这种绝缘电气强度非常高,短时电气强度可达到100KV/mm以上。
套管电容芯子的最外屏即为所说的末屏,是高压套管与外部连接的最薄弱环节,末屏接地不良将导致出现悬浮电位而发生放电,套管油质劣化后产出易燃易爆气体,严重时将发生火灾和爆炸,危及变压器的安全运行。
因此要求末屏必须经接地装置可靠接地。
2013年3月,机组大修,电气检修人员对主变高压侧出线套管和中性点出线套管进行绝缘电阻、介损和电容量测试。
1.引线护罩2.弹簧3.弹簧压头4.螺钉5.压圈6.橡皮垫圈7.抽头绝缘子装配8.大垫圈a测量引线装置注意:引线护罩(项1)可拧开,严禁松动项5。
变压器套管末屏接地型式中存在的问题及解决方法
接达到接地 目的。
受压后产生的反弹力 , 将接地套稳稳推触在 与末屏
结 构 2 如 图 2 接地装置底座上中心孔径 的接地处 ; ( 因弹 簧 的内径 P 0B 1 A 1 0 结构 ) 末 与末屏 引线 柱相 接触 ,接地套 与末屏 引线柱滑动 : 屏装置的接地盖和 配合 , 接地套 的帽沿与弹簧 紧密压接 , 三者之 间接 底 座 为 铝 材 质 制 触较 好 , 以 末屏 引线 柱 与接 地套之 间的接触 电 所
天 力 术・ / 1 津电 技 0 2 2 40
【 电力技术 】
变压器套 管末屏接地型 式 中 存在 的问题及解 决方法
天津市 电力公 司检修公 司( 津 3 0 5 ) 温红旗 王荣亮 天 0 20
பைடு நூலகம்
天津市电力公 司培训 中心 ( 天津 3 0 8 ) 房克荣 011
[ 摘要】 高压大容量变压器套管 的末屏接地不良 这种挤压力和摩擦力使铝材质越加发涩 、 发热并产 所 引发的事故 , 在一次设备中有所显现 。一是厂家 生线性热膨胀 , 此时继续旋 转末屏接地盖先是手感 后是旋转角越发变小 , 随着处理时 安装工艺有值得 商榷之处 ; 二是测试人 员对变压器 发涩且用力渐大 , 套管末屏的原理 结构了解甚微 ; 三是套管末屏设计 间 的延长和左右旋转用力的继续加大 , 进一步增大 人员未充分考虑现场 工况 , 末屏接地装置结构设计 了 内外螺纹间的挤 压力和摩擦力 , 末屏接地盖 与底
柱为 T 形黄铜制作 , 缩伸量和压力。接地柱与空心螺 功 能 。
栓穿过部分滑动配合, 空心螺栓与接地盖内对应位置 螺纹联接 , 使接地柱与接地盖之间的接触电阻较小。 在旋 紧接地盖过程中 , 引线柱顶端先与接地盖
750kV 主变压器高压套管末屏多点接地原因分析及处理
750kV 主变压器高压套管末屏多点接地原因分析及处理摘要:本文通过新疆某750千伏变电站在运行期间750千伏某线路电抗器轻瓦斯告警,并发现高压套管油位降低,随即申请紧急停运。
通过高抗故障套管解体分析,发现该型号油纸电容导杆式套管导电杆结构方面存在设计缺陷的实例,对750kV主变压器高压套管末屏多点接地进行研究。
关键词:电抗器、高压套管、末屏、多点接地前言近几年,随着用电负荷的增加,套管故障逐渐增多,高压套管是变压器组件中较容易发生故障的部件。
倘若套管存在缺陷或故障,将直接危及变压器的安全稳定运行及供电可靠性。
高压套管常见的故障有套管接头过热、渗漏油、介损超标及末屏接地不良等。
其中末屏接地不良是影响套管正常运行的根源。
因此,准确理解并掌握高压套管末屏结构、接地方式及末屏接地不良的故障表象,对高压套管的运行、维护及检修有重要意义。
本文通过新疆某750千伏变电站在运行期间750千伏某线路电抗器高压套管故障的实例,对750kV主变压器高压套管末屏多点接地进行研究。
一、基本情况2017年3月6日,750千伏某线路B相电抗器轻瓦斯告警,并发现高压套管油位降低,综合研判申请紧急停运。
对B相高抗故障套管解体分析,发现该型号油纸电容导杆式套管导电杆结构方面存在设计缺陷.二、原因分析结合套管部件的结构,对套管内部采用内窥镜的检查以及两只站内套管的现场修复情况,有两种可能性能导致该问题的发生。
1焊接点位置偏差在芯子绕制过程中,不对中情况产生导致焊接点存在几毫米的偏移。
随着绝缘纸浸油过程的进行,在已经发生的中心不对正基础上会再产生轻微的偏移。
当套管组装完成后,焊接点将不会处于抽头的正中央,而是离法兰位置较近。
(图1)法兰的结构中包含确保芯子保持对正:而焊接点将会非常靠近法兰相应区域。
运输过程中产生的振动或冲击会导致朝下的电压抽头内部引线绝缘软管与法兰发生摩擦,或者焊接部位与法兰内壁产生接触。
也因此损坏后的特氟龙软管导致抽头内部引线接触到法兰内壁,从而产生绝缘不良问题,而厂内生产完的试验中结果没有问题。
变压器套管末屏日常工作注意事项
变压器套管(互感器、穿墙套管)末屏常见结构型式及日常工作注意事项安徽省电力科学研究院一、概述近几年省公司系统发生多起变压器套管、互感器等设备末屏装置异常情况,严重危及主变压器、互感器等设备的安全可靠运行,为贯彻省公司关于加强对变压器套管、互感器等设备末屏装置运行维护管理工作的要求,省电科院特对末屏接地的常见结构型式进行了梳理,并提出了其日常工作注意事项。
二、末屏接地的几种常见型式1.普通金属片(线)式接地2.弹簧片式接地3.推拔式接地推拔式末屏原理图推拔式末屏接地时的状况推拔式末屏接地时打开的状况4.内外螺旋式接地旋掉接地帽时的末屏状态(正常)旋掉接地帽时的末屏状态(不正常,接地杆头部断裂脱落) 5.螺旋帽式接地螺旋帽式接地末屏接地帽打开时的状态螺旋帽式接地末屏接地帽打开时的状态和接地帽三、末屏运行维护注意事项针对各种接地类型的末屏装置,在运行维护中需要注意以下事项:1)变电运行人员在巡视设备时,除其它应巡视的项目外,尚需注意末屏装置是否渗漏、油污情况,末屏处有无异常放电情况,发现异常应及时上报;2)电气试验人员在对套管或互感器进行试验前,打开末屏接地时应注意:●对于推拔式接地的末屏,应使用专用工具,卡住外铜套,使末屏处于断开状态;●对于金属片接地的末屏,宜先松末屏端螺帽,再松接地端螺帽;3)电气试验人员在对套管或互感器进行完试验,恢复末屏接线时应注意:●对于普通金属片式接地末屏,宜先上接地端螺帽,后上末屏端螺帽,并注意控制拧紧的力度,避免折断该金属片。
如发现金属片异常应更换;●对于推拔式接地的末屏,在末屏处于接地状态时,使用万用表测量末屏对变压器外壳(地)的电阻值,如异常应处理;如上述步骤正常,应旋紧保护帽,避免末屏处受潮,导致末屏接地装置中的金属部件锈蚀,进而造成推拔铜套与法兰接触面因铜锈存在而出现末屏接地不良现象。
●对于内外螺旋式接地的末屏,不应使用扳手旋紧接地保护帽,而应用手旋紧接地保护帽。
高压套管末屏(内部接地结构)的故障原因分析及处理对策
附件
高压套管末屏(内部接地结构)
的故障原因分析及处理对策
发生烧损故障的变压器套管末屏结构(示意图)如下:
图一故障套管末屏结构示意图
上图所示末屏结构,正常状态时,内置弹簧将末屏导杆外铜套顶至接地底座,末屏通过铜套接地。
由于介损及绝缘试验时需将铜套推入,使之与底座断开,这一步骤的规范操作应使用专用工具(金属或塑料制套筒),但由于制造厂未提供该专用工具。
现场试验时,在将铜套推入时,采用了非正常方式,可能造成铜套与末屏导杆磨损、弹簧压偏等情况。
同时由于末屏接地环节较多,接触方式为非紧固接触,而是弹簧压缩下的自由接触,运行一段时间后,接触面表面可能发生氧化及运行中的振动等均可造成末屏接地不良。
为解决该类型末屏接地方式可能造成的末屏烧损故障,拟对该接
软导线
焊接点
螺栓
接地点,把这个
铜套推进去,就
是测量状态。
弹簧末屏
底座
末屏密
封螺帽
地方式的末屏加装改进型的末屏密封螺帽(带接地功能,见下图)。
b 图21.接线柱 2.
接地片3.压盖 4.接地弹簧
4
3
21图3
1.接地罩
2.接地弹簧
3. 接地片
4.挡圈
a
13
4
2
(注:为保证外部辅助接地措施有效,首先应确认改进型末屏密封螺帽的接地片与末屏接线柱可靠接触――接地片位置居中(不得压迫末屏铜套)、接地片直径(顶部凸起部分)小于末屏接线柱、接线柱与接地片之间应保持一定压缩量(使a 比图2中b 小5mm ))。
电力变压器高压套管末屏接地方式问题探讨
电力变压器高压套管末屏接地方式问题探讨摘要:随着电力行业迅速发展,大型变压器的投入量迅速增大。
针对变压器高压套管故障问题,应做好产品选型、日常维护、检修、试验的管理工作,并准确地判断故障成因和类型,不断总结经验,对发现的问题及时采取相应的防范措施,才能使变压器高压套管末屏接地故障减少到最低,确保变压器的安全稳定运行。
本文以110kV 某变电站高压侧A 相套管末屏装置为例,阐述了变压器套管预试中异常问题及分析方法,提出了电力变压器高压套管末屏故障分析处理和措施。
关键词:高压套管;套管末屏110kV 及以上电力变压器出线高压套管多数采用油浸纸绝缘电容式套管,它是将变压器内部的高压引线引到油箱外部的出线装置,既作为引线对地的绝缘,又起到固定引线的作用。
因此,要求套管必须具有足够的电气强度和机械强度。
各种事故表明,出线套管是变压器绝缘的薄弱环节,一旦套管发生事故,就会危及变压器的安全运行,严重的可能发生爆炸和引起火灾。
从变压器高压套管故障分析中看出,在高压套管故障中,末屏接地不良通常是引发套管不正常运行的多发诱因的重点。
一、变压器高压套管问题的提出在进行变压器高压套管tanδ 例行试验时,由于铝质接地盖安装工艺存在不足,在转动接地盖过程中易发生卡涩或“沾粘”,导致接地盖旋转受阻乃至不能旋转的现象时有发生,有时甚至因此而放弃本相套管末屏的tanδ 测试。
这样既影响了例行试验工作的顺利进行,又影响了变压器高压套管tanδ 测试数据的连续性和完整性,对以后该设备状态检修周期的确定和设备绝缘状况分析、判断缺少数据支持,进而会影响专业人员对设备绝缘状况的综合分析和判断力,是因现在绝大部分高压套管末屏接地盖和底座是铝材质制成的。
铝材质存在熔点低、材质软、易发涩及易“沾粘”等缺点。
变压器套管在安装时,厂家没注意在接地盖和底座的内外螺纹间适量涂抹润滑油脂,使螺纹间缺少了所需的保护油膜,失去了对铝材质螺纹联接的保护措施。
变压器套管末屏接地缺陷分析及改进措施
摘
要: 近年来 , 冀 北检 修 分 公 司发 生 多起 变压 器套 管 末屏 接 地 不 良缺 陷 , 多为常接地 式套管末屏 结构 , 导 致
放 电, 给 变 压 器 运 行 带 来 隐 患 。通 过 分 析 套 管 末 屏 结 构 , 结合 现 场 实 际 缺 陷 情 况 , 查 找 末屏 接 地 缺 陷 原 因 , 并
I mp r o v e me n t me a s u r e s a n d r e c o mme n d a t i o n s a r e p r o p o s e d i n e q u i p me n t s e l e c t i o n, c o n s t r u c t i o n a c c e p t a n c e, o p e r a t i o n
e n s u r e d .
Ke y wo r d s: t r a n s f o r me r , b u s h i n g, e n d s h i e l d, e a r t h i n g
0 引 言
高压 套管 是 电 网内重要 的电气设 备 ,它 能使 带有 高 电压 和 强 大 电流 的导 线 安 全 地 穿 过 接 地
Ana l y s i s o f Tr a ns f o r me r Bus hi ng Ta p Gr o undi n g De f e c t a nd
I m pr o v e me nt Me a s ur e s
Y a n g P o , Me n g Q i n g d a , Wa n g J i a n w e i , Z h a n g We i , T i a n L i n , L i Y a n g , Wu S i y u a n
变压器套管末屏接地缺陷与改进方法分析
变压器套管末屏是否接地良好,直接关乎到变压器是否处于正常运行状态以及电网运行的稳定性。
变压器套管能够使变压器内部的引线与外部的引线相互连接。
由于变压器套管能够确保引线对地绝缘,因此,当带有电流和电压的导线穿过墙壁以及金属外壳的时候,就会因其良好的绝缘效果而确保引线安全。
变压器套管还发挥着将引线固定的作用。
1变压器末屏接地缺陷1.1某变电站的末屏接地情况2014年5月20日,某变电站的工作人员巡视的过程中,发现一主变压器的B相变压器套管出现了异常的声音,经过检查之后,发现在套管末屏处与检测装置相互连接的引线已经断开。
2014年6月29日,巡视过程中发现了变压器套管的末屏出现了渗漏的现象。
工作人员检查出套管油位有所下降是导致渗漏的主要原因。
1.2末屏接地缺陷的分析1.2.1变压器的末屏接地所采用的是常接地式结构变压器的末屏接地故障处所采用的是杆式套筒接地的方式,作为常接地式结构,由具有对地绝缘效应的引线柱将变压器的末屏引出,引线柱外套着金属接地套,连接着弹簧装置,连接着引线柱。
当变压器处于运行状态时,在弹簧装置的作用下,金属接地套就会连接套管内的接地金属法兰,通过末屏接地。
外套着的金属接地套由旋紧的金属护套盖实施保护,垫有密封垫以防止灰尘或者潮湿的空气进入到套管内。
当工作人员发现末屏接地出现故障并执行停电操作之后,对故障处采用了试验检验的措施,发现金属接地套已经脱离了管内的接地金属法兰,导致末屏引线柱处于悬空对地绝缘的状态。
1.2.2末屏接地存在缺陷的原因在处理套管末屏接地故障的同时,又对接地套管实施了实验检验。
从末屏接地结构的设计来看,所采用的接地方式为铜、铝碰撞的方式,由于变压器长期处于运行状态而导致电腐蚀,致使接触不良现象发生而导致末屏出现了对地放电的现象。
外层接地需要依赖于弹簧装置施加压力,但是由于压力不够而使得末屏接地不良,加之引线柱上的灰尘没有及时清理而出现了卡涩问题,使得接地套在恢复的过程中没有恢复到正常位置而没有与末屏引线柱充分接触。
变压器套管末屏接地中存在的问题浅析
变压器套管末屏接地中存在的问题浅析摘要:本文介绍了变压器套管在预防性试验时对末屏接地装置拆装中发现的一些隐患,根据变压器套管末屏接地型式的不同分析其潜在的隐患,探讨其防范措施及日后维护重点关注对象。
关键词:变压器;套管末屏;接地1、套管末屏结构电容型套管是由接线端子、储油柜、上瓷套、下瓷套、电容芯子、导电杆、绝缘油、法兰、接地套管等部分组成。
主绝缘为油纸绝缘,油纸电容式套管的中间法兰上,一般分别装有测量端子和电压抽头。
测量端子是在最外层铝箔上卷入一层铜带后并通过接地小套管引出,即套管末屏,主要用来测量电容套管的介质损耗因数和电容量,在运行中必须保证末屏可靠接地。
如果由于各种原因导致末屏接地不良,那么末屏对地会形成一个电容,而这个电容远小于套管本身的电容,按照电容串联原理,将在末屏与地之间形成悬浮电位,造成末屏对地放电,严重时还会发生套管爆炸事故。
在进行套管试验时,需要解开末屏接地,从末屏引出线进行测量套管的电容值和介质损耗值,能够有效发现套管主屏和末屏绝缘受潮、绝缘油劣化、电容屏短路或开路等缺陷。
2、事件经过(1)某电厂220KV启动变在进行高压套管tanδ预防性试验中,由于末屏接地结构采用小套管引出外接地方式,在进行末屏接地金属连片拆除过程中,导致金属连片断裂,并且末屏引线柱(螺杆)固定金属连片丝杆处滑丝。
如图1所示。
图1 末屏接地缺陷图2 接地冒顶针接触式结构(2)某电厂220KV启动变高压套管末屏为接地冒顶针接触式结构接地,在进行tanδ预防性试验时,由于末屏接地采用接地帽进行接地,接地帽为生铝材料制作,铝材质存在熔点低,材质软,在转动过程中易发生卡涩或“沾粘”,导致接地盖旋转受阻或不能旋转的现象,严重时导致末屏接地不良。
如图2。
3、事故案例(1)2006年3月21日,大连某变电所2号变定检时,发现一次A相套管末屏与接地外罩上有很明显的放电、烧蚀痕迹。
经检查原因是末屏引出铜线与小套管连接松动,造成放电。
一起常接地式变压器套管末屏缺陷分析及更换方法研究
一起常接地式变压器套管末屏缺陷分析及更换方法研究摘要:近年来,深圳电网已发生多起套管末屏缺陷,其中常接地式变压器套管末屏类缺陷居首,给主网变压器的安全运行带来了极大的挑战。
本文结合一起自主开展的套管末屏更换工作,分析常接地式末屏的技术特点,探讨常接地式末屏缺陷发生的根本原因,实践验证末屏现场更换的作业方法。
为防范套管末屏缺陷、设备运维方法提升及新设备选型提出改进建议。
关键词:变压器;电容式套管;末屏;接地1.引言作为电网重要电气设备的高压套管,高压电容式套管是较为常用的一种。
变压器套管末屏的作用是通过绝缘引出接地,整个电容屏全部浸在绝缘油中。
通过末屏可以测量其电容屏的电容量和介损,从而判断电容屏的绝缘状况,能够有效地发现主末屏绝缘受潮、绝缘油劣化、电容屏间开路或短路等缺陷[1]。
若末屏接地异常,运行中将形成高电压,极易导致设备故障。
变压器电容式套管末屏接地方式,可分为外置式、内置式和常接地式3种类型[2]。
常接地式末屏一般通过弹簧顶针与装置金属外盖接触实现接地,依靠弹簧压力长期接地。
停电试验时用专用工具把末端接地点断开,运行时外部有金属外盖旋紧保护辅以密封垫密封防止灰尘和潮气进入。
2.事件经过2018年7月3日,在开展110kV工业区站#1主变本体检修工作期间,发现#1主变变高套管(BRLW-126/630-3,末屏为常接地结构,2003年厂)C相末屏金属外盖不能正常开启。
打开后发现末屏接地套锈蚀严重,接地套按压卡死不能推进。
经拆解检查后,并未发现套管末屏有放电痕迹,套管油色正常,对该末屏予以整体更换。
修后对该套管开展了介质损耗和电容量、绝缘电阻测试,试验结果比照历史数据未见异常,恢复主变正常运行。
3.缺陷原因分析常接地式末屏,由铜质引线柱引出,引线柱采用绝缘材料支撑实现对地绝缘,引线柱外套弹簧顶针,采用弹簧顶针与铝合金金属外盖接触实现接地。
正常运行时金属外盖受内部弹簧的压力与套管内侧接地金属法兰相连,使末屏可靠接地[3]。
变压器套管末屏接地不良对局部放电测试的影响
中 图分 类 号 :M 1 文 献 标 识 码 : 文 章 编 号 :03 9420 )1 0 1 2 T 41 A 10 —65 (08 0 —04 —0
在 变压 器 的现 场局 部放 电试 验 中 , 经常遇 到来 自 电源 、 验 回路或 者空 间 的干扰 , 中 , 试 其 有些 干扰 的幅 值 与密度 并不 大 , 过测 试 方 法 的 改变 , 以将 其 与 通 可
升压后 才 出现 。为 了进 一步排 除 干扰来 自试验 回路 , 于是换 相进行 w 相试 验 , 干扰依 然存在 , 再换 v相 试
验 , 扰消失 了 , 压测试 一切正 常 , 干 升 于是 排除 了干 扰
标准的要求 , 将实际局部放 电量完全掩盖 , 就无法进
行 真实 的局 部放 电量 的测 试 , 且 隔离 不 掉 , 这种 并 在 情 况下 必须将 干扰 源 找 出来 , 干扰 排 除 掉 , 能进 将 才
合上 电源 , 试 验 机 组 启 动 运 行 后 , 断 路 器 , 励 将 合 合
磁, 升压开 始 试验 。
在雅 安葫芦 坝水 电站 , 20k 对 2 V主变 进 行 局 部
放电试验 , 该变压器参数 : 额定容量 7 0 V , 5 0k A 电压 0
组合 22 ±2 × . %/ 0 5k 接线 组别 为 Y l 。 4 ( ) 2 5 1 , V, N d 1
o t ic u ,wh h nmk s Sl te sf p rto fte ta some . e t ̄ h ae o e in o i nf r r l a l r Ke wo d y r s:ta some ;p a ic ag rn fr r lds h r e;tp s ed;b d go d n o h l i a ru i g n
浙江电网在运变压器套管末屏接地结构分析
E a r t h i n g S t r u c t u r e A n a l y s i s o f I n ・ s e r v i c e T r a n s f o r me r B u s h i n g T a p i n Z h e j i a n g
Po we r Gr i d
Z OU Gu o - pi n g,HE We n — l i n,S U N Xi a n g
( Z( P) EP C E l e c t r i c P o w e r Re s e a r c h I n s t i t u t e ,Ha n g z h o u 3 1 0 0 1 4,C h i n a )
厂家分 布情 况 ,对 主要 的 9个 厂家 1 5种套 管末屏接地 方式进行 了研究 。从信 号引 出的角度 ,将 这 1 5 种末屏接地结构分为插拔式 、螺纹 式和特殊式 3种结构 ,可为套管带电检测接 口的研究提供参考 。 关键词 :变压器套管 ;末屏接地结构 ;接地端 子 ;带 电检测
一
0 引言
一
层 的 电容 屏 ,接 地 端 子 是 在 最 外 层 铝 箔 上 卷 人 层 铜 带 后 通 过 绝 缘 小 套 管 引 出 的结 构 ,主 要 用 目前 ,对 电容 型 套 管 的停 电检 测 与 带 电检 测
子
套 管 是 电力 变 压 器 的 重 要 组 成 部 分 ,主 要 承 担 变 压 器 内 部 出 线 的 对 地 绝 缘 、支 撑 及 载 流 功 能 ,必 须 具 备 足 够 的 电 气 和 机 械 强 度 ,能 在 运 行 中 承受 长 期 负 载 电流 和 短 路 时 的 瞬 时 过 热 ,并 具 有 良好 的 热 稳 定 性 。如 果 变 压 器 套 管 存 在 缺 陷 或 发 生 故 障 ,将 直 接 危 及 变 压 器 的安 全 运 行 和 供 电 可靠 性【 l 1 .开 展 电 力 变 压 器 套 管 带 电 检 测 技 术 研 究 具 有 重 要 的工 程 应 用 价 值 。输 变 电设 备 状 态 量 优 化 分 析 研 究 结 果 表 明 ,实 施 套 管 介 损 与 电容 量
变电设备接地装置分析与改造
运行 中受到环境 等 因素的影 响 , 使 接地 电阻成倍 增加 , 产生 事 故隐患 。因此 , 只有将设备与接地体用材料 合适 、 截面适 当、 长
度一定的引线可靠连 接 , 才能保 证设备 安全运 行 。为 此 , 必须 对变电设备接地装置进行 改造 。
2 变电设 备接地 装置的技术要求
接 。电容式套管末屏 接地 同样 是从末 屏用引线 就近 和 出线 套 管法兰相连接 。但是 钟罩 ( 箱盖 ) 的接地是靠 其与下 节油箱 之 间的紧 固螺栓连接完成的 , 而 电容式套管末屏接 地 的途径 是 由 末屏到套管法兰 , 再 到套管升 高座上盖 板 、 桶壁 、 下盖 板 , 然后
个重大 的改变就是 , 在有效接地 系统中取消 了接 地电阻小 于 0 . 5 n的安全判据 , 将安全界 限放宽 到 5 n, 但应做好其他一 些
附加要 求。从行标 内容看 , 对变电站接地 网的接地 要求更严 格
到变压器钟罩 , 最后才 由下节 油箱接地 , 其 间均隔有 厚薄 不等
电流系统 高电阻率地 区 仅用 于高压电力设备 的接地装置 小接地短路 高 压与低 压电力设备公用 的接地装置 风 ≤5 R d ≤2 5 0 / I ≤1 0 民 ≤1 5 0 / I ≤1 0 大接地短路
接, 如变压器铁芯接地 、 C T末屏 接地 、 P T一次接 地等 , 只是 就
3 变 电设备接地装置具体 的改进方法
在保证接触面积、 接触压力 、 接触表 面加工状况 的前提下 ,
将变 电设 备与接地体使 用材 料可靠 、 截面适 当、 长度一 定 的引
线可靠连接 , 能有效保证设备与接地体长期具有 较小 的接 触电
用 。近年来 , 随着 电力系统 电压等级 的不 断升 高、 变 电容 量 的 急剧增加和 电网结构的 日趋 复杂 , 因接地不 良而引发 的事故尤
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改进变压器低压套管末屏接地装置
发表时间:2017-11-30T09:20:54.523Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:朱丹平马勇
[导读] 变压器低压套管,它作为变压器引线对地的绝缘,同时也起到固定引线的作用。
在它的内部,有一个电容芯子,将这个电容芯子的最后一层极板(也就是末屏)接地的装置就叫做末屏接地装置。
(国网新源水电公司新安江水电厂浙江建德 311600)
变压器低压套管,它作为变压器引线对地的绝缘,同时也起到固定引线的作用。
在它的内部,有一个电容芯子,将这个电容芯子的最
后一层极板(也就是末屏)接地的装置就叫做末屏接地装置。
它除了是套管的接地装置以外,还作为测试套管状况的试验端子。
过去的几年中,我厂主变却恰恰由于这个小装置的缺陷问题几次造成被迫停运,变压器低压套管封闭在母线筒内,运行时无法监视,
同样也因封母关系,套管检修必须割开封母才能进行,检修费用高,客观上需要提高套管可靠性。
而且作为试验端子,它拆卸起来也过于复杂了,耗时耗力不说,还容易损坏,甚至影响到套管的正常运行。
因此,各方面因素都要求必须要改进低压套管末屏接地装置以提高我厂主变的运行可靠性。
2013年2月,对3台主变低压套管从2008年到2012年的缺陷的统计。
这里我们可以看到,3台主变共9只套管就有6只曾出现过末屏缺陷,其中03号主变的2只套管末屏漏油的缺陷更是频繁发生。
套管末屏缺陷率高达66.7%。
另外,从缺陷调查表中我们发现,缺陷类型中“渗油”和“中心杆弯曲、滑牙”出现的频率相当高,我们对缺陷类型也进行了统计,可以很清楚的得出结论:“渗油”和“小鸯管中心导杆损坏”占到了末屏缺陷的90%,是末屏缺陷的关键问题。
那么,末屏接地装置为什么会频繁发生缺陷呢?下面是它的内部结构。
这就是末屏接地装置的两个重要部件:小鸯管与接地罩。
套管末屏正是由软铜线经小鸯管的中心导杆引出,并通过接地罩经接地法兰接地。
了解了内部结构后,针对结构进行了深入分析,并结合平时在缺陷处理中的经验,运用科学的分析方法找出了引发“漏油”和“小鸯管中心杆损坏”的四个末端因素,分别为:接地罩孔径小;末屏接地罩拆卸困难;小鸯管中心导杆细以及套管内部压力高。
那么这些因素中哪些才是导致缺陷的主要原因呢?让我们一个一个地把它找出来。
首先套管每年要进行一次试验,接地罩拆卸频繁,而这个接地装置为了接地可靠,接地孔设计的非常小,只有3mm左右,很容易卡住小鸯管中心铜杆,在接地罩拆卸旋转过程中,就极可能带动小鸯管及压紧螺帽旋转导致中心杆损坏和漏油,所以接地罩孔径小是主要原因。
其次因为套管外侧装有封母罩,拆卸末屏接地罩时就只能单手持工具盲操作,很容易损坏末屏;所以接地罩拆卸困难是主要原因。
再者经游标卡尺测量,小鸯管中心导杆直径只有3mm,还车有螺纹,单手就可以折弯,折断,同时因为小鸯管直径小,使得其瓷套与中心杆胶合面积小,容易造成漏油;所以小鸯管中心杆细是主要原因。
而套管内部压力高,虽然是促发缺陷的原因之一,但其压力值并未超出标准。
因此,通过以上的分析,可以确认接地罩孔径小、末屏接地罩拆卸困难以及小鸯管中心杆细是造成末屏缺陷的的主要原因。
根据问题的性质,初步先采取两个对策方案:一个是将原接地罩孔径开大,将末屏引出至套管外接地,另一个是整体改进末屏接地装置。
下面让我们来看一看这两个方案哪一个更加合适。
方案一开大了接地罩的孔径,并用软铜线将末屏引出至套管外接地。
这个方案虽然简单也能够解决因为拆装而引发的问题,但小鸯管暴露在空气中,容易受潮且没有解决因中心杆太细引起的漏油问题。
方案二是对末屏接地装置的整体改进。
可以看到,末屏引线经小鸯管与压紧弹簧后通过接地罩接地。
这个方案从理论上看可以满足接地可靠、密封良好、拆卸方便的要求,并且解决了漏油问题。
因此,决定采用整体改进末屏接地装置的方案。
为了证明这个方案切实可行,对方案进行了实物论证。
从内部结构知道,整体改进的关键就在于其内部的小鸯管与外部接地罩的改进。
而小鸯管的改造重点是要解决其强度和密封问题,采取的措施是:将小鸯管中心杆的直径从原3mm增加至5mm,并将其长度缩短
2cm,同时,将小鸯管小瓷套的外径也增加2mm,但保持其长度不变。
2013年2月,在南京电瓷厂对改进后的小鸯管样品进行试验,结果显示改进后的小鸯管在强度和密封性能上完全能满足要求。
对于接地罩的改进,参照了高压套管的末屏接地装置,设计出了带弹簧接地片的接地罩,并在接地罩内设计了密封垫,使内部完全封闭。
同样,在南京电瓷厂,对改进后的样品进行了试验分析,结果显示完全能够满足要求。
由此我们可以确认,整体改进的设计方案是合理、可行的。
根据以上对方案的选择分析,针对已经确认的三个主要原因逐一制订了对策。
为了使接地罩拆装时不会卡住小鸯管我们采取的措施是在接地罩内部接地;为了解决接地罩拆卸困难的问题,采取的措施是加大接地罩直径并在其外部滚花,增加摩擦力,以便工作时不使用工具即可拆卸;对于小鸯管太细的问题,我们采取的措施是增大其直径,并缩短中心杆长度。
首先,我们与南京电瓷厂合作试制出了新型接地罩,并在该厂套管样品上试安装,末屏接地在接地罩内利用弹簧压紧完成,实测弹簧压紧力,数据显示满足接触压力要求。
将试制出的新型接地罩与原接地罩进行了对比试验,现场分别对两种接地罩进行了90次的拆装。
从记录表中可以看到新型接地罩在拆装过程中均末卡住小鸯管,并大大提高了工作效率。
其次,委托南京电瓷厂根据我们的设计方案制作了9支小鸯管,
并进行了抗弯强度,抗压强度及耐压试验,测试均一次通过。
新型末屏接地装置整体改进完成后,将它安装在试验台上,模拟现场最恶劣条件对其进行考核。
先用2倍套管最高油压对其加压48小时,测得新装置密封性能优;并对其进行了百次快速拆装,并记录平均时间与导杆磨损度,测试结果表明新装置拆装便捷、可靠;
最后对装置进行了3分钟的淋水试验,并测量小鸯管绝缘,测试结果表明新装置环境耐受度优。
以上考核表明新装置达到了我们预期的设计目标。
末屏接地装置改进成功后,分别于2013年5月、6月、7月主变停役期间对低压套管末屏接地装置进行了更换,并于2013年11月1日至12月30日对三台主变逐台临检,均未发现任何末屏缺陷。
另一方面,通过改进,末屏接地平均拆装时间由原来的6分钟降为32秒,单人单手即可完成,同时杜绝了因拆装而引起的末屏损坏,降低了劳动强度,提高了工作效率。
同时,由于改进提高了低压套管可靠性,厂部决定,取消低压套管的周期检修改为状态检修,这无疑节省了检修费用。
更值得高兴的是,南京电瓷厂已将本次改进成果纳入该厂新套管的制造标准中,这无形中也为使用其产品的兄弟单位消除了设备隐患,提升了运行安全。
在取得圆满成功之后,将末屏接地装置改进的设计资料、图纸整理归档;将末屏接地改进工艺标准纳入厂工艺流程指导书;将改进后末屏接地拆装及试验标准纳入套管检修作业指导书,以便在今后的工作中能够运用和借鉴。
2014年3月20日到4月10日,在汛期到来之前,对3台主变低压套管末屏分别进行了检查,仍然没有发现任何缺陷。
作者简介:
朱丹平 1969年11月06日出生,男,籍贯:浙江省建德维护分场专科技师,主要从事电气一次设备维护及设备异常情况分析。