变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
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这起故障是由于对该型套管末屏结构认识不 足造成的, 相关工作人员在处理该种套管末屏时对 内螺纹的拧力不宜过大。
3 结束语
近年来, 某电力系统内发生了多起变压器套
图 4 末屏接地螺杆的正常状态
图 5 末屏接地螺杆头部断裂脱落
管、互感器设Hale Waihona Puke Baidu末屏装置异常情况, 严重危及设备的 安全可靠运行, 为加强对变压器套管、互感器设备末 屏日常运行维护工作, 提出以下几点建议:
2 套管末屏断线缺陷的原因分析及处理
【实例 1】 2005 年 4 月 17 日, 在对某变电站 2 号 主 变 110kV 套 管 进 行 开 箱 检 查 时 , 发 现 一 只 110kV 套管 ( 型 号 为 BRDLW- 1260630- 4) 的 油 标 破 裂, 随即联系厂家进行更换。
4 月 18 日凌晨 4 时, 新套管运抵变电站, 工作 人员开箱检查后对其进行交接试验, 在对该只套管 进行高电压介损测量时, 发现数据严重异常, 具体 数据见表 1。
这种型号套管的末屏接地方式较特殊, 是通过 末屏引出杆上的推拔铜套与套管法兰处连接接地, 接地的良好程度主要由推拔铜套上的弹簧弹力和推 拔铜套与法兰接触面的紧密程度决定。末屏正常接 地状态及开路状态如图 2 和图 3 所示。
综合分析认为, 由于套管末屏密封不良, 导致末 屏接地装置中的金属部件受潮锈蚀, 进而造成推拔
【实例 3】 2006 年 4 月 6 日, 某变电所运行人 员对站内设备进行例行巡视时, 发现 2 号主变 220kV B 相套管升高座渗油严重, 2 号 主 变 随 即 由 运行转为备用, 停电检查发现 220kV B 相套管末屏 引出铜螺杆断裂, 渗油部位在套管末屏引出处。末 屏接地螺杆正常状态及螺杆头部断裂脱落状态如 图 4 和图 5 所示。
图 2 末屏正常接地时的状态
第2期
陈庆涛、李 伟、余国钢: 变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
61
图 3 末屏开路时的状态
铜套与法兰接触面因铜锈存在而出现末屏接地不 良现象。
对于推拔式接地的末屏, 在检修和试验过程中 建议使用专用工具卡住外铜套, 使末屏处于断开状 态, 在工作结束末屏恢复接地状态后, 使用万用表 测量末屏对设备外壳( 地) 的电阻值, 如有异常应处 理; 如上述步骤正常, 应旋紧保护帽, 避免末屏处受 潮。
( 3) 110kV 及以上电压等级的变压器套管、互感 器设备末屏在进行检修预试时应进行重点检查, 发 现异常情况及时进行处理。
( 4) 加强培训, 使安装、检修和试验人员充分了 解各种末屏装置的结构, 避免由于人为因素造成工 作过程中对设备末屏的损坏, 同时在安装、检修和试 验工作结束后及时将末屏接地复位。 参考文献:
图 1 所示。
图 1 套管末屏断线
4 月 19 日清晨, 第三只同型号的套管运抵变电 站, 工作人员经过检查和试验合格后, 进行安装工 作, 目前该主变已按时投运。
【实例 2】 某供电公司根据年度检修计划安排, 对某 220kV 变电站 2 号主变间隔进行预试工作。在 试验过程中, 试验人员发现 2 号主变 220kV 套管 B 相( 型号为 BRDLW- 2200630) 末屏处有铜锈且末屏 推拔式接地铜套很难推动, 测试末屏对地已不直接 导通, 电阻为 7 000Ω。在进行末屏对地介损测量时, 发现末屏处有放电现象, 判定为末屏对地绝缘不良。
厂家认为需要将套管拔出放倒, 使末屏向上才 能进行更换。根据现场情况分析判断, 鉴于将套管 拔出放倒, 使末屏向上进行更换的工作量太大, 决 定直接予以更换, 更换结束后补油并用真空泵对套 管抽真空。
原因分析: 在更换断裂末屏的过程中, 发现内 部密封垫破损, 这是造成套管末屏引出处渗油的直 接原因, 该型套管末屏引出铜螺杆与末屏罩之间通 过内螺纹连接并通过末屏罩外螺纹形成固定接地, 分析认为可能是由于套管末屏罩在拧紧的过程中 受到了较大的扭力作用, 造成螺杆断裂以及内部的 密封垫破损, 通过发现末屏渗油而及时消除了潜在 的事故隐患。
( 1) 现行的技术监督手段对于及时发现并处理 设备缺陷, 避免设备故障具有重要作用, 必须认真按 照规程要求, 切实履行设备交接验收把关的重任, 杜 绝有缺陷的产品进入使用环节。
( 2) 变电运行人员在巡视设备时, 除其他应巡视 的 项 目 外 , 还 需 注 意 变 压 器 套 管 、互 感 器 设 备 末 屏 装置是否出现渗漏和油污情况, 末屏处有无异常放 电情况, 另外, 在利用红外装置对设备进行测温时, 还应增加对末屏位置的测量, 发现异常应及时上 报。
[1] 李 克.220kV 穿墙套管末屏烧损的原因分析及故障处 理[J].电力设备, 2005, 6( 7) : 64.
第 45 卷 第 2 期 2008 年 2 月
TRANSFORMER
Vol.45 No.2 February 2008
变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
陈庆涛, 李 伟, 余国钢
( 安徽省电力科学研究院, 安徽 合肥 230022)
1 引言
为 了 使 110kV 及 以 上 的 套 管 辐 向 和 轴 向 场 强 均匀, 其绝缘结构一般采用电容型, 即在导电杆上 包上许多绝缘层, 其间根据场强分布特点夹有许多 铝箔, 以组成一串同心圆柱形电容器。最外层铝箔 即末屏通过小套管引出, 供测量套管的介损和电容 量, 末屏在运行中应接地。如果由于各种原因造成 末屏接地不良, 那么末屏对地会形成一个电容, 而 这个电容远小于套管本身的电容, 按照电容串联原 理, 将在末屏与地之间形成很高的悬浮电压, 造成 末屏对地放电, 烧毁附近的绝缘物, 严重的还会发 生套管爆炸事故。
表 1 套管的介损测量数据( 试验电压为 11kV)
测量次数 1
2
3
4
5
6
7
tanδ0% 0.520 0.370 0.280 0.229 0.184 5.936 4.232
CX0pF 0.522 0.520 0.524 0.526 0.523 0.525 0.518
随后测量套管末屏绝缘电阻, 数值大于 100 000MΩ, 后又采用末屏反接线方式测量套管介 损和电容量, 结果为 2.954%和 18.16pF。对测试数据 进行分析判断后, 认为该套管存在末屏断线的严重 缺陷, 随即决定对末屏进行彻底检查。拆开固定末 屏的 4 个螺丝, 发现末屏连接线能从套管里直接取 出, 证明套管末屏确已断线。套管末屏断线情况如
3 结束语
近年来, 某电力系统内发生了多起变压器套
图 4 末屏接地螺杆的正常状态
图 5 末屏接地螺杆头部断裂脱落
管、互感器设Hale Waihona Puke Baidu末屏装置异常情况, 严重危及设备的 安全可靠运行, 为加强对变压器套管、互感器设备末 屏日常运行维护工作, 提出以下几点建议:
2 套管末屏断线缺陷的原因分析及处理
【实例 1】 2005 年 4 月 17 日, 在对某变电站 2 号 主 变 110kV 套 管 进 行 开 箱 检 查 时 , 发 现 一 只 110kV 套管 ( 型 号 为 BRDLW- 1260630- 4) 的 油 标 破 裂, 随即联系厂家进行更换。
4 月 18 日凌晨 4 时, 新套管运抵变电站, 工作 人员开箱检查后对其进行交接试验, 在对该只套管 进行高电压介损测量时, 发现数据严重异常, 具体 数据见表 1。
这种型号套管的末屏接地方式较特殊, 是通过 末屏引出杆上的推拔铜套与套管法兰处连接接地, 接地的良好程度主要由推拔铜套上的弹簧弹力和推 拔铜套与法兰接触面的紧密程度决定。末屏正常接 地状态及开路状态如图 2 和图 3 所示。
综合分析认为, 由于套管末屏密封不良, 导致末 屏接地装置中的金属部件受潮锈蚀, 进而造成推拔
【实例 3】 2006 年 4 月 6 日, 某变电所运行人 员对站内设备进行例行巡视时, 发现 2 号主变 220kV B 相套管升高座渗油严重, 2 号 主 变 随 即 由 运行转为备用, 停电检查发现 220kV B 相套管末屏 引出铜螺杆断裂, 渗油部位在套管末屏引出处。末 屏接地螺杆正常状态及螺杆头部断裂脱落状态如 图 4 和图 5 所示。
图 2 末屏正常接地时的状态
第2期
陈庆涛、李 伟、余国钢: 变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
61
图 3 末屏开路时的状态
铜套与法兰接触面因铜锈存在而出现末屏接地不 良现象。
对于推拔式接地的末屏, 在检修和试验过程中 建议使用专用工具卡住外铜套, 使末屏处于断开状 态, 在工作结束末屏恢复接地状态后, 使用万用表 测量末屏对设备外壳( 地) 的电阻值, 如有异常应处 理; 如上述步骤正常, 应旋紧保护帽, 避免末屏处受 潮。
( 3) 110kV 及以上电压等级的变压器套管、互感 器设备末屏在进行检修预试时应进行重点检查, 发 现异常情况及时进行处理。
( 4) 加强培训, 使安装、检修和试验人员充分了 解各种末屏装置的结构, 避免由于人为因素造成工 作过程中对设备末屏的损坏, 同时在安装、检修和试 验工作结束后及时将末屏接地复位。 参考文献:
图 1 所示。
图 1 套管末屏断线
4 月 19 日清晨, 第三只同型号的套管运抵变电 站, 工作人员经过检查和试验合格后, 进行安装工 作, 目前该主变已按时投运。
【实例 2】 某供电公司根据年度检修计划安排, 对某 220kV 变电站 2 号主变间隔进行预试工作。在 试验过程中, 试验人员发现 2 号主变 220kV 套管 B 相( 型号为 BRDLW- 2200630) 末屏处有铜锈且末屏 推拔式接地铜套很难推动, 测试末屏对地已不直接 导通, 电阻为 7 000Ω。在进行末屏对地介损测量时, 发现末屏处有放电现象, 判定为末屏对地绝缘不良。
厂家认为需要将套管拔出放倒, 使末屏向上才 能进行更换。根据现场情况分析判断, 鉴于将套管 拔出放倒, 使末屏向上进行更换的工作量太大, 决 定直接予以更换, 更换结束后补油并用真空泵对套 管抽真空。
原因分析: 在更换断裂末屏的过程中, 发现内 部密封垫破损, 这是造成套管末屏引出处渗油的直 接原因, 该型套管末屏引出铜螺杆与末屏罩之间通 过内螺纹连接并通过末屏罩外螺纹形成固定接地, 分析认为可能是由于套管末屏罩在拧紧的过程中 受到了较大的扭力作用, 造成螺杆断裂以及内部的 密封垫破损, 通过发现末屏渗油而及时消除了潜在 的事故隐患。
( 1) 现行的技术监督手段对于及时发现并处理 设备缺陷, 避免设备故障具有重要作用, 必须认真按 照规程要求, 切实履行设备交接验收把关的重任, 杜 绝有缺陷的产品进入使用环节。
( 2) 变电运行人员在巡视设备时, 除其他应巡视 的 项 目 外 , 还 需 注 意 变 压 器 套 管 、互 感 器 设 备 末 屏 装置是否出现渗漏和油污情况, 末屏处有无异常放 电情况, 另外, 在利用红外装置对设备进行测温时, 还应增加对末屏位置的测量, 发现异常应及时上 报。
[1] 李 克.220kV 穿墙套管末屏烧损的原因分析及故障处 理[J].电力设备, 2005, 6( 7) : 64.
第 45 卷 第 2 期 2008 年 2 月
TRANSFORMER
Vol.45 No.2 February 2008
变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
陈庆涛, 李 伟, 余国钢
( 安徽省电力科学研究院, 安徽 合肥 230022)
1 引言
为 了 使 110kV 及 以 上 的 套 管 辐 向 和 轴 向 场 强 均匀, 其绝缘结构一般采用电容型, 即在导电杆上 包上许多绝缘层, 其间根据场强分布特点夹有许多 铝箔, 以组成一串同心圆柱形电容器。最外层铝箔 即末屏通过小套管引出, 供测量套管的介损和电容 量, 末屏在运行中应接地。如果由于各种原因造成 末屏接地不良, 那么末屏对地会形成一个电容, 而 这个电容远小于套管本身的电容, 按照电容串联原 理, 将在末屏与地之间形成很高的悬浮电压, 造成 末屏对地放电, 烧毁附近的绝缘物, 严重的还会发 生套管爆炸事故。
表 1 套管的介损测量数据( 试验电压为 11kV)
测量次数 1
2
3
4
5
6
7
tanδ0% 0.520 0.370 0.280 0.229 0.184 5.936 4.232
CX0pF 0.522 0.520 0.524 0.526 0.523 0.525 0.518
随后测量套管末屏绝缘电阻, 数值大于 100 000MΩ, 后又采用末屏反接线方式测量套管介 损和电容量, 结果为 2.954%和 18.16pF。对测试数据 进行分析判断后, 认为该套管存在末屏断线的严重 缺陷, 随即决定对末屏进行彻底检查。拆开固定末 屏的 4 个螺丝, 发现末屏连接线能从套管里直接取 出, 证明套管末屏确已断线。套管末屏断线情况如